劉小剛
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山 753202)
寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司燒堿裝置擴(kuò)能后達(dá)到10萬t/a,氯處理系統(tǒng)輸送設(shè)備采用了3臺LYJ-1900/0.36型壓縮機(jī),由杭州某公司制造。該壓縮機(jī)于2007年9月投入使用,運(yùn)行至今除了正常的檢修維護(hù)外,對其中2臺機(jī)組主機(jī)進(jìn)行了整體更換。
入口流量,1 900 m3/h;入口壓力,0.089 MPa(絕);入口溫度,≤30 ℃;出口壓力,0.36 MPa(絕);出口溫度,≤40 ℃;第一臨界轉(zhuǎn)速,14 850 r/min;主軸轉(zhuǎn)速,22 360 r/min;效率,62%;工作介質(zhì),Cl2;配用電動機(jī)功率,160 kW。
LYJ-1900/0.36型離心式氯氣壓縮機(jī)為兩級壓縮,通過高速軸帶動兩級葉輪分別在齒輪增速箱的兩側(cè)高速旋轉(zhuǎn),將產(chǎn)生的離心力對氯氣做功,使之產(chǎn)生動能及靜壓能,氣體壓力得到提高,并送至后續(xù)工序。在氣體壓縮過程中,要控制好一、二級壓縮氣體的溫度。
(1)單獨的潤滑系統(tǒng),包括油站、主副油泵及高位油箱。
(2)兩級增速,單軸懸臂兩級壓縮,高速軸承采用整體五瓦動壓滑動軸承。
(3)采用膜片式聯(lián)軸器傳動模式。
(4)軸密封采用迷宮梳齒型抽充氣式密封。
燒堿裝置擴(kuò)能前,氯氣壓縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),主要的維護(hù)檢查項目有梳齒套、滑動軸承的磨損更換,潤滑油定期更換及油濾的不定期更換。擴(kuò)能后,頻繁發(fā)生軸振動的不穩(wěn)定情況。初步判斷是機(jī)組長時間運(yùn)行,摩擦間隙變大,尤其是各種配件在主機(jī)上組裝后機(jī)械精度達(dá)不到原要求所致。但頻繁更換配件后仍不能解決軸振幅上升的問題,為保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,又購買了2臺主機(jī)進(jìn)行整體更換,運(yùn)行1周左右較穩(wěn)定,但10天后軸振幅逐漸升高,運(yùn)行1個月后不得不對新機(jī)組進(jìn)行檢查維修。壓縮機(jī)運(yùn)行情況見表1、表2。
壓縮機(jī)運(yùn)行時轉(zhuǎn)子高速運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心力引起徑向振動使得整個機(jī)組在工作過程中振動,轉(zhuǎn)子不平衡離心力達(dá)到一定值后,就會產(chǎn)生很大的橫向振動;其高速轉(zhuǎn)子的運(yùn)行狀態(tài)直接體現(xiàn)了透平機(jī)的運(yùn)行狀況,因為軸振動是壓縮機(jī)運(yùn)行最為關(guān)鍵的一個監(jiān)控點,它的測量數(shù)據(jù)直接體現(xiàn)了高速軸、葉輪、滑動軸承、梳齒套及潤滑油質(zhì)的運(yùn)行情況,為此,出現(xiàn)軸振動問題時,若不及時解決,將會縮短設(shè)備運(yùn)行周期,并加大維修頻次和維修費(fèi)用。
表1 擴(kuò)能前壓縮機(jī)運(yùn)行情況
表2 擴(kuò)能后壓縮機(jī)運(yùn)行情況
采用GB 11120—1989要求的32#汽輪機(jī)油作為潤滑介質(zhì),通過一開一備油泵輸送至精油過濾器后進(jìn)入增速箱,壓力維持在0.08 MPa以上;高位油箱作為應(yīng)急備用,油位維持在標(biāo)線處;按規(guī)定,系統(tǒng)潤滑油運(yùn)行連續(xù)達(dá)8 000 h須更換;潤滑油通過循環(huán)水冷卻降溫,溫度始終控制在≤45 ℃下。經(jīng)檢查,潤滑油系統(tǒng)運(yùn)行正常,無污染。
儀表專業(yè)人員對軸振動檢測元件軸振動傳感器、信號線、變送器等逐項進(jìn)行了檢查,一切正常;為了驗證測量元件工作的可靠性,對3個監(jiān)測點實施倒換測試,觀察軸振動的測量數(shù)據(jù)有無差異。經(jīng)驗證,測量元件正常。
對比擴(kuò)能前后工藝控制參數(shù),發(fā)現(xiàn)如下情況:擴(kuò)能后電動機(jī)運(yùn)行電流有上升趨勢,尤其在夏季高溫時段,電動機(jī)定子和前后軸承的溫度偏高,因此,擴(kuò)能后電動機(jī)有過負(fù)荷運(yùn)行情況,加大了對機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)部件的摩擦;因后續(xù)合成工序的生產(chǎn)需要,氯氣分配臺壓力由前期的低于0.125 MPa提升到0.155 MPa以上,造成壓縮機(jī)出口壓力過高,這樣,極易出現(xiàn)不定期的喘振前兆現(xiàn)象,影響壓縮機(jī)組傳動部件的長周期運(yùn)行,并加大了檢修頻次。因此,操作中壓縮比的控制尤為重要。
解體機(jī)組后發(fā)現(xiàn),梳齒套和滑動軸承瓦片均有磨損,由此可判斷轉(zhuǎn)子在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時動平衡被破壞,為此進(jìn)一步對動平衡失衡原因進(jìn)行了檢查分析。
(1)機(jī)組入口加裝的膨脹節(jié)內(nèi)壁附著少量酸泥,說明前系統(tǒng)在除酸霧過程中存在缺陷;葉輪上有不同程度的積垢,酸霧對葉輪有沖刷和腐蝕作用,進(jìn)而導(dǎo)致葉輪動平衡失效、主軸彎曲變形(一般徑向圓跳動≤3道),導(dǎo)致高速軸的振動無限擴(kuò)大。
(2)氮氣供應(yīng)是由廠內(nèi)空壓制氮崗位同時對乙炔、聚合、電解系統(tǒng)輸送,并沒有采取分流穩(wěn)壓措施輸出,雖然在各壓縮機(jī)組密封氣源前安裝了小型手動觀察調(diào)節(jié)壓力表,但長期的氮氣壓力不穩(wěn)定影響梳齒套及氣封環(huán)的密封效果;另外,經(jīng)檢測,氮氣中含有一定水分,水分隨氮氣進(jìn)入迷宮密封后,極易與氯氣形成腐蝕性物質(zhì)腐蝕梳齒套,嚴(yán)重影響密封精度。
根據(jù)出現(xiàn)的氯氣壓縮機(jī)軸振動振幅逐漸升高情況,主要從以下3方面進(jìn)行了防控。
(1)在開停機(jī)時嚴(yán)格按照操作規(guī)范執(zhí)行,正常運(yùn)行情況下,加強(qiáng)對一、二級氯氣壓縮氣體溫度的控制,出口氯氣壓力不宜過高,尤其是上面提到的壓縮比;對氮氣漏點進(jìn)行檢測管控,在氮氣管道加裝穩(wěn)壓裝置,確保氮氣密封達(dá)標(biāo)。
(2)定期檢查和更換質(zhì)量信得過的除霧濾芯,經(jīng)常觀察除霧器進(jìn)出口壓力差,并通過視鏡觀察截留的酸液量情況,調(diào)節(jié)好系統(tǒng)回流量,盡量減少硫酸及酸泥的夾帶。
(3)根據(jù)電動機(jī)電流及前后軸承溫度情況,平穩(wěn)調(diào)整機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷,在兩臺機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行時,由于分配臺壓力一定,因此必須確保機(jī)組進(jìn)氣口壓力一致,同時依據(jù)進(jìn)出口壓力檢測數(shù)據(jù),確保兩臺機(jī)組負(fù)荷均勻運(yùn)行,尤其注意開停車、切換環(huán)節(jié),控制好機(jī)組回流開度。
實施以上防控措施后,壓縮機(jī)組維護(hù)頻率由一個多月延長到1年以上,為氯堿裝置穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠的保障。