劉少林,吳曉峰
(江西銅業(yè)民爆礦服有限公司,江西 德興 334224)
炸藥是采礦業(yè)中的重要能源。在國民經濟發(fā)展的背景下,炸藥需求用量越來越大,機械化和自動化要求也與日俱增。散裝炸藥中,現(xiàn)場混裝乳化炸藥是一種重要的炸藥?,F(xiàn)場混裝乳化炸藥車集生產、運輸、裝藥功能于一身,裝藥效率高、裝藥計算準確,能降低職工工作強度,極大提高施工效率,優(yōu)化爆破效果,降低了炸藥在運輸、生產和裝藥過程中的危險程度[1]。
推廣和應用現(xiàn)場混裝炸藥是國內外民用爆破的發(fā)展潮流。
1963 年,美國伊萊克公司成功制造出一種用于乳化炸藥混裝的車輛。20 世紀70 年代,美國、加拿大、瑞典等國家陸續(xù)有了各自的乳化炸藥現(xiàn)場混裝車。2010 年,國外80%以上的炸藥采用現(xiàn)場混裝的放式進行,在美國、加拿大、瑞典等國這個數(shù)字已經超過了90%。
1980 年以來,我國引進了現(xiàn)場混裝裝載乳化炸藥,并且以此為基礎上開展創(chuàng)新。如今,我國擁有許多乳化炸藥現(xiàn)場混裝車,包括BCJ 系列和BCZH 系列。由于開始使用的時間比較晚,混裝炸藥應用范圍不大。截至2010 年,現(xiàn)場混裝炸藥用量只占全國總量的15%左右。據(jù)此,現(xiàn)場混裝炸藥在我國具有良好的推廣和應用前景。
現(xiàn)場混裝乳化炸藥擁有技術優(yōu)勢,安全性得到了采礦業(yè)的廣泛認可。在這種背景下,現(xiàn)場混裝乳化炸藥會成為用于大型露天礦山爆破活動的主要產品[2]。
乳膠基質是由混裝炸藥地面制備站生產的,生產完成后用乳化炸藥混裝車運輸?shù)奖片F(xiàn)場。車內基質箱中的乳膠基質通過乳膠輸基質泵運送到混合器內,加入一定比例的敏化劑和催化劑,進行攪拌?;旌系乃帩{流動到螺桿泵,通過螺桿泵的壓力進入炮孔,經過5~10 分鐘發(fā)泡過程便可制成炸藥[2]。工藝流程如圖1 所示,圖中1 為乳膠基質箱,2 為敏化劑箱,3 為催化劑箱,4 為乳膠輸送泵,5 為混合器,6 為螺桿泵,7 為輸藥管?,F(xiàn)場混裝乳化炸藥車的參數(shù)如表1 所示。
圖1 現(xiàn)場混裝乳化炸藥車工藝流程
表1 現(xiàn)場混裝乳化炸藥車技術參數(shù)
根據(jù)礦區(qū)地質結構、巖石硬度、氣候條件等情況,設計并驗證現(xiàn)場混裝乳化炸藥生產、敏化等工藝配方,再開始爆破施工工藝改進實驗。這樣能夠確保炸藥用量滿足爆破要求,敏化時間及裝藥效率也能符合礦山目前的生產組織計劃。
在第一階段的試驗中,孔網參數(shù)和礦山原有參數(shù)一致(孔間距7m,排距5m)。另外,基于根據(jù)巖層結構、裂隙情況、爆堆鏟裝和礦場其他條件,要對參數(shù)進行適當改動。在試驗期間,單孔裝藥量比原來的包裝乳化炸藥(390kg)大約多30%,以保證藥柱具有足夠高度。爆破之后,粉礦很多,飛石很多,且飛出距離很長,由沖擊造成的損傷非常嚴重,會威脅人員和設備安全、不利于作業(yè)面清理工作和后期鏟裝作業(yè)。經過多次測試,逐步降低單孔裝藥量,直到只比包裝乳化炸藥多出大約15%。爆破后,要控制飛石和沖擊破壞,防止其超出工藝要求范圍。但是,根底會遭到嚴重破壞,出現(xiàn)許多頂部大塊,粉礦仍然較大。大塊率同比增加100.6%,根底率同比上升36.4%,鏟裝效率同比降低85%。
基于對上述情況的分析,可以得出結論,本文所討論的炸藥屬于耦合裝藥,若不改變裝藥結構,炸藥就會集中于炮孔底部。結果會造成爆炸能量分布不平衡,頂部礦山無法爆破。
第一階段中提到了炸藥集中在炮孔底部的問題。為了解決這個問題,并且防止爆炸能量分布不均,在第二階段試驗中采用空氣間隔分段裝藥的方式,采用底部裝藥,中間間隔,上部裝藥,頂部裝藥,超深降低到2m。第二階段測試中,以實際爆破效果為依據(jù),多次調整底部和上部的裝藥量。爆破后發(fā)現(xiàn),底部平整,大塊和粉礦明顯減少,鏟裝效率比一階段有所提高。大塊率同比增加16.8%,根底率持平,鏟裝效率同比下降6.8%。裝藥結構對比如圖2 所示,其中1 為填塞物,2 和4 為炸藥,3 為空氣間隔器,5 為起爆具。
圖2 裝藥結構對比示意
在前兩個階段,即使降低裝藥量、使用空氣間隔分段裝藥,現(xiàn)場混裝乳化炸藥單位消耗仍然偏高,與成品乳化炸藥比不占優(yōu)勢。因此,第三階段目的是調整孔網參數(shù),孔間距由7m 變?yōu)?.5m,排距維持5m 不變。這樣做的目的是為了進一步減少炸藥的單位消耗,降低穿孔量,減少各項成本。完成調整后,平均炸藥降低為0.2436kg/t,并且取得了理想的爆破效果。大塊率同比減少11.9%,根底率為原來的61%,鏟裝效率為原來的112.87%。在本階段測試后期,孔間距調整為8m。結果發(fā)現(xiàn),炸藥消耗減少。然而,爆破后塌陷線不明顯,爆堆參差不齊,部分爆堆局部隆起后翻。表2是爆破參數(shù)優(yōu)化結果的比較表。
表2 爆破參數(shù)優(yōu)化結果對比
采用現(xiàn)場混裝乳化炸藥后,不需要運輸與中轉炸藥,爆破所需人員數(shù)量僅為原來的50%至60%,鉆孔工作符合減少了大約7%?,F(xiàn)場混裝乳化炸藥價格便宜,炸藥用量增大也不會導致成本增加。若取目前1350 萬t/a 為采剝總量,每年可減少成本約170 萬元。不同裝藥方式各項成本如表3 所示。
表3 采礦成本對比元/t
在使用現(xiàn)場混裝乳化炸藥時,乳膠基質的含水量減少了84 個百分比,雷管感度為0。不需要運輸、中轉、存儲環(huán)節(jié),現(xiàn)場敏化后才會爆炸。
因此,爆破過程更加安全,免去了生產、運輸、儲存和使用帶來的危險因素。
得益于現(xiàn)場混裝炸藥車的使用,爆破過程中相關人員要做的工作只有裝藥、填塞炸藥和連線起爆。相比之下,袋裝炸藥需要進行裝卸、轉運、搬運、拆袋以及現(xiàn)場清理等一系列工作,步驟相當繁雜而且工作量大。因此,使用現(xiàn)場混裝炸藥能夠有效降低員工的工作強度。
現(xiàn)場混裝乳化炸藥車每分鐘可裝藥200 公斤。只需3 人到2 小時便可完成12000 公斤裝藥作業(yè)。相比之下,若裝藥量相同,傳統(tǒng)人工裝填包裝型乳化炸藥需要至少6 小時才能完成,且需要6 至8 人才能完成。
混裝乳化炸藥分散性良好,能夠耦合裝藥。這樣能夠保證孔底的裝藥量,爆破后不會出現(xiàn)底部參差不齊的狀況,也不會留下根底。不僅鉆井深度減少,而且爆堆松散,不需要太大的二次爆破用量,鏟裝效率實現(xiàn)了提高。
現(xiàn)場混裝乳化炸藥只需要用物理方法混裝原料,不需要加熱加壓,整個過程中沒有毒性物質和污染,塑料包裝也可以省去。這種綠色、低碳、環(huán)保的爆破方式,是環(huán)境友好、文明施工現(xiàn)場的體現(xiàn)。
堅硬巖石難以爆破、雨季水孔難以爆破等等是爆破工程中的難題。現(xiàn)場混裝乳化炸藥爆破作業(yè)效率高,爆破效果更佳,能夠確?,F(xiàn)場施工人員安全,減少爆破作業(yè)的危險性,降低了各項成本,并且為爆破之后的鏟裝、破碎工作提供有利的作業(yè)條件[3]。