李 哲,張永紅
(1.延安職業(yè)技術學院石油和化學工程系,陜西 延安 716000;2.延安大學黨委辦公室,陜西 延安716000)
潤滑油清凈劑被廣泛作為各類內(nèi)燃機油的調制添加劑獲得廣泛應用。目前,潤滑油清凈劑生產(chǎn)量非常大,因此產(chǎn)生了大量廢渣,如何對這些廢渣進行科學高效利用受到關注[1-3]。但考慮到添加劑中含有種類非常多的廢渣成分,需要采用復雜工藝過程實現(xiàn)分離,無法滿足工業(yè)化應用要求,通常將其作為廢棄物實施填埋或對其進行焚燒處理[4]。造成了資源的極大浪費,并且處理成本很高,同時還會引起環(huán)境污染問題[5]。到目前為止,我國尚未形成完善的廢渣處理工藝,各項技術還需進一步優(yōu)化,尤其要根據(jù)現(xiàn)有廢渣情況開發(fā)更加高效的處理技術[6-8]。
以某煉油化工中試車間作為研究對象,該車間存在年產(chǎn)量為100 t的釜式磺酸鹽與環(huán)烷酸鹽添加劑裝置和年產(chǎn)量達1 000 t的潤滑油清凈劑裝置。其中,生產(chǎn)潤滑油清凈劑時形成的廢渣中存在約30%的潤滑油清凈劑[9-10]。由于廢渣中固體顆粒物含量很高,形成了由碳酸鹽與石油磺酸鹽構成的復合膠粒,同時還有一些反應不徹底而剩余的氫氧化物??紤]到中試車間每天生產(chǎn)量很大,產(chǎn)生大量廢渣,本文通過萃取與離心相結合的方式對其進行處理,以實現(xiàn)對濕渣中潤滑油清凈劑高效回收的目標,滿足潤滑油清凈劑的使用標準。
二甲苯溶劑,工業(yè)級。
LXJ-2B型低速大容量多管離心機;YXYQ型循環(huán)水多用真空泵;S3500型激光粒度儀。
從中試車間廢渣池收集得到廢渣,以質量比1∶1將二甲苯加入潤滑油清凈劑廢渣中并充分攪拌,在常壓下進行循環(huán)回流脫水,收集混入二甲苯的初廢渣;繼續(xù)在初廢渣中加入二甲苯,控制兩者質量比依次為1.0∶1.0、1.0∶1.5、1.0∶2.0,并完成萃取洗滌,獲得二甲苯與潤滑油清凈劑構成的混合液;在離心機完成萃取洗滌液與廢渣的分離,獲得清液與純凈渣;最后將離心得到的清液通過減壓蒸餾方法提純。餾出液主要由二甲苯構成,經(jīng)過減壓蒸餾處理,蒸餾器內(nèi)剩余潤滑油清凈劑。
根據(jù)SH/T0251-1993標準測定堿值;按照ASTMD7042-2004標準測定運動黏度;采用SH/T0604-2000標準測試密度;以S3500型激光粒徑儀測定顆粒的尺寸分布情況;以SH/T0028-1990濁度法測定濁度;采用ASTMD1747-2009標準測定折射指數(shù)。
從廢渣池中收集廢濕渣對其脫水并離心處理,將二甲苯加入廢渣后再實施離心分離,測試廢濕渣各成分含量。結果表明,經(jīng)過離心分離處理的廢濕渣中包含水、潤滑油清凈劑、溶劑與固體顆粒,其中,潤滑油清凈劑質量分數(shù)28%~40%,水質量分數(shù)8%,二甲苯質量分數(shù)42%~44%,顆粒物質量分數(shù)為20%。
2.2.1 廢渣與溶劑質量比對洗滌的影響
對廢濕渣脫水處理后,以廢渣和二甲苯質量比分別為1.0∶1.0、1.0∶1.5、1.0∶2.0完成萃取過程,在離心機中設定4 000 rpm的轉速經(jīng)過20 min離心分離得到萃取液,對廢濕渣進行測試,結果如表1所示。由表1可見,廢渣中加入不同質量的二甲苯,經(jīng)過3次洗滌后,濕渣質量分數(shù)降低,從廢渣中提出更多的潤滑油清凈劑,回收率達98.2%~99.1%。
表1 廢渣與二甲苯質量比對對洗滌的影響Table 1 Effect of mass ratios of waste residue to xylene on washing
續(xù)表
2.2.2 回收效果
將廢渣和二甲苯以不同質量比混合后,以同樣轉速與時間進行離心處理,比較經(jīng)過3次洗滌的溶劑和初始溶劑的折光率和密度,結果如表2所示。由表2可知,廢渣和二甲苯質量比為1.0∶1.0、1.0∶1.5、1.0∶2.0條件下,經(jīng)過3次洗滌后獲得的溶劑與初始溶劑折光率及密度數(shù)據(jù)差別不大,推斷經(jīng)過洗滌處理后無油跡存在于溶劑中。
表2 廢渣與二甲苯不同質量比洗滌3次后的效果Table 2 Results after 3 times of washing under different mass ratios of waste residue to xylene
為降低處理成本,以1.0∶1.0的質量比加入二甲苯,比較每次洗滌處理所達到的回收效果,結果見表3所示。由表3可以看出,廢渣與二甲苯質量比為1.0∶1.0條件下進行洗滌時,增加洗滌次數(shù)可獲得更好的分離效果,經(jīng)過3次洗滌即可滿足高效分離要求。
表3 廢渣與二甲苯質量比為1.0∶1.0洗滌后回收效果參數(shù)統(tǒng)計Table 3 Recovery efficiency after washing under waste residue to xylene mass ratio of 1.0∶1.0
2.2.3 理化分析
將廢渣中回收的潤滑油清凈劑與來自正常生產(chǎn)過程的潤滑油清凈劑對比,分析各項物化性能參數(shù)的改變情況,結果如表4所示。由表4可知,來自廢濕渣的潤滑油清凈劑與正常生產(chǎn)過程得到的潤滑油清凈劑總堿值與運動黏度差別不大,表明通過回收獲得的潤滑油清凈劑產(chǎn)品物性參數(shù)穩(wěn)定,可以滿足應用要求。
表4 從廢渣中回收的潤滑油清凈劑物化性能Table 4 Physicochemical properties of lubricating oil detergents recovered from waste residue
2.3.1 電鏡照片
廢渣中的潤滑油清凈劑電鏡照片如圖1所示。
圖1 廢渣中的潤滑油清凈劑電鏡照片F(xiàn)igure 1 Electron microscopy image of lubricating oil detergent recovered from waste residue
對石油磺酸鹽膠團內(nèi)的碳酸鹽(鈣)晶粒尺寸進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的碳酸鹽(鈣)顆粒尺寸為(20~40) nm,為均勻的粒徑分布狀態(tài),同時具備良好的透光能力。
2.3.2 吸光度
廢渣中的潤滑油清凈劑吸光度隨時間的變化曲線如圖2所示。
圖3 廢渣中的潤滑油清凈劑吸光度隨時間變化曲線Figure 3 Absorbance curve vs.time of lubricating oil detergent recovered from waste residue
由圖2可知,隨著時間增加,960 cm-1位置對應的吸光度持續(xù)降低,表明烯烴含量降低。從吸光度變化曲線特征看,960 cm-1位置吸光度呈較緩慢的降低趨勢,3 020 cm-1位置吸光度呈劇烈震蕩的降低現(xiàn)象,表明混合α-烯烴在聚合階段出現(xiàn)歧化反應,得到內(nèi)烯烴,提高了反應體系中的內(nèi)烯烴濃度。通過Lambert-Beer定律可知,吸光度正比于濃度,這使得3 020 cm-1位置處獲得更高的吸光度;之后由于發(fā)生歧化反應引起吸光度減小,生成的產(chǎn)物可以和烯烴發(fā)生齊聚反應形成鏈烷烴,因此出現(xiàn)震蕩下降現(xiàn)象。經(jīng)過3 h齊聚反應,達到相對穩(wěn)定的吸光度狀態(tài),推斷3 h后,聚合反應基本結束。
2.3.31H NMR譜圖
廢渣中的潤滑油清凈劑的1H NMR譜圖如圖3所示。由圖3可知,δ=0.5~1.0為甲基氫對應的吸收峰,δ=1.0~2.0為亞甲基與次甲基氫對應的吸收峰,對比強度差異可知,廢渣中的潤滑油清凈劑主要含有亞甲基及次甲基,甲基含量很低,表明其組成結構主要屬于長鏈飽和烷烴。對1H NMR譜圖進行吸收峰面積分析發(fā)現(xiàn),甲基質子峰面積明顯小于其余二個子峰的面積。由于廢渣中的潤滑油清凈劑只出現(xiàn)很低程度的支化現(xiàn)象,使其獲得優(yōu)異的黏溫特性。
圖4 廢渣中的潤滑油清凈劑的1H NMR譜圖Figure 4 1H NMR spectrum of lubricating oil detergent recovered from waste residue
(1) 經(jīng)過離心分離處理的廢濕渣內(nèi)包含水、潤滑油清凈劑、溶劑與固體顆粒。
(2) 在廢渣中加入不同質量的二甲苯,濕渣質量分數(shù)降低,廢渣中的潤滑油清凈劑回收率達98.2%~99.1%。經(jīng)過洗滌處理無油跡存在于溶劑中,3次洗滌后可滿足高效分離的要求。物性參數(shù)穩(wěn)定,滿足應用要求。
(3) 總體表現(xiàn)為均勻的粒徑分布狀態(tài),同時具備良好的透光能力。隨著時間的增加,990 cm-1位置對應的吸光度持續(xù)降低,表明烯烴含量降低。合成潤滑油內(nèi)主要含有亞甲基及次甲基,甲基含量很低,使其獲得優(yōu)異的黏溫特性。