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        聚丙烯裝置閃蒸線粘料原因及解決措施

        2020-02-22 08:23:06田金光
        化工生產(chǎn)與技術 2020年2期
        關鍵詞:丙烯聚丙烯催化劑

        田金光

        (陜西延長石油(集團)有限責任公司煉化公司,陜西 延安727406)

        某石油化工廠200 kt/a 聚丙烯裝置采用國產(chǎn)化第2代環(huán)管聚丙烯液相本體工藝,生產(chǎn)聚丙烯均聚產(chǎn)品,由1 條雙環(huán)管聚合生產(chǎn)線、1 條造粒生產(chǎn)線和3條包裝碼垛線構成。

        該裝置自2009 年投產(chǎn)以來,裝置運行平穩(wěn)。但在2019 年4 月份一閃線發(fā)生粘料事件,導致裝置停工。為積累經(jīng)驗和教訓,需對該事件的發(fā)生原因進行認真分析,采取的相應的防范措施,并為今后裝置運行提供借鑒。

        1 存在問題

        聚丙烯裝置300和500單元流程見圖1。

        圖1 聚丙烯裝置300和500單元流程Fig 1 300 and 500 units in polypropylene production process

        4 月20 日閃蒸罐D301 底部溫度TI302 從86 ℃開始下降(正常溫度80~90 ℃),三乙基鋁FIC111進料質量流量由4.6 kg/h提高至5.0 kg/h,給電子體進料FIC121 質量流量由0.58 kg/h 提高至0.6 kg/h,界區(qū)蒸汽壓力由0.35 MPa 提至0.48 MPa,一閃線溫度調(diào)節(jié)閥PV301開度由70%左右開至100%。15:51,D301 底部溫度TI302 降至72 ℃,打開PV301跨線、開大現(xiàn)場排凝并進行觀察,清理一閃線Y型過濾器和疏水閥未發(fā)現(xiàn)有堵塞現(xiàn)象。17:19,D301底部溫度TI302 仍繼續(xù)降低至63 ℃,降低生產(chǎn)負荷,界區(qū)蒸汽溫度由165 ℃逐步提升至175 ℃,D301 底部溫度TI302 仍無變化;22:00 左右,打開一閃沖洗丙烯線FV244,間斷沖洗一閃線,D301底部溫度TI302 在60~80 ℃波動,D301 下料不暢,D501、干燥罐D502 料位波動頻繁,D502 干燥溫度TI532 也同時降低,D502 干燥溫度在60 ℃左右,D502下料困難,無法正常生產(chǎn),裝置停工。

        2 原因分析

        事件發(fā)生后,停工檢查,D301、一閃線內(nèi)壁均有較多粘料,聚丙烯粘料較聚丙烯粉料等規(guī)度低。分析裝置近日來AC25粉料等規(guī)度和熔體流動速率可知,AC25 等規(guī)度自4 月12 日持續(xù)下降,熔體流動速率偏大,且波動大。

        聚合反應整個過程中,影響等規(guī)度的主要因素有主催化劑、給電子體donor、原料中的雜質等。

        2.1 主催化劑

        所用主催化劑為CS-Ⅱ-B型高效催化劑。該事件發(fā)生時所用主催化劑于4 月15 日配制,鎂的質量分數(shù)為3.22%,至4月20日,未出現(xiàn)主催化劑下降量異常,主催化劑注入泵也未出現(xiàn)異常,主催化劑活性保持在40~45 g/kg,由此可以排除主催化劑在本次事件中的影響。

        2.2 溫度、壓力

        預聚合反應器、第1、第2 反應器反應溫度、壓力、密度、軸功率近期無變化,可以排除溫度、壓力、密度、軸功率的影響。

        2.3 丙烯原料中的雜質

        經(jīng)查相關文獻得知,丙烯中微量水、氧、CO、CO2、烯烴、炔烴等能與主催化劑、活化劑發(fā)生反應,引起部分活性中心的失活而改變活性中心的性質,對主催化劑活性有明顯影響,進而影響聚丙烯等規(guī)度。

        事件發(fā)生時,聚丙烯裝置所用丙烯原料均從氣分裝置直供,近期丙烯原料化驗分析結果如表1所示。

        表1 丙烯原料分析結果Tab 1 analysis results of polypropylene raw material

        由表1可以看出,丙烯原料中常規(guī)雜質含量均在正常范圍內(nèi),但受分析手段所限,其他非常規(guī)雜質無法分析。故D301 下料不暢事件中,可以排除丙烯原料中常規(guī)雜質的影響,其他非常規(guī)雜質的影響無法定論。

        2.4 給電子體

        所用外給電子體是環(huán)氧基硅烷類Donor-C給電子體,化學名環(huán)己基甲基二甲氧基硅烷。有研究表明:在丙烯聚合反應中,環(huán)氧基硅烷類外給電子體的作用是毒化無規(guī)活性中心、活化等規(guī)活性中心、促進無規(guī)活性中心向等規(guī)活性中心轉變,從而提高聚合物等規(guī)度[1]。在生產(chǎn)低熔體流動速率聚合物時,以Donor-C為外給電子體時具有更敏感的氫調(diào)性能,間接影響聚合物熔體流動速率。

        該事件發(fā)生時,所用給電子體于4 月12 日配制,按照給電子體和白油~1:1 的質量比配制,即一桶給電子體(凈重190 kg)和一桶白油(凈重175 kg)混合攪拌均勻后使用,當天分析Donor-C的質量分數(shù)為46.4%。

        4 月20 日和23 日對給電子體含量分析,Donor-C 的質量分數(shù)分別為20%和9%。發(fā)現(xiàn)給電子體含量異常后,4月24日,重新配制給電子體,8:00分析Donor-C的質量分數(shù)為53.8%。

        綜合以上分析,事件發(fā)生過程中,給電子體注入量較正常時偏大較多,由約0.4 g/h 提高至約0.7 g/h,D301 仍舊下料不暢,4 月20 日、23 日給電子體多次分析含量不合格(偏低)現(xiàn)象,可以判斷是給電子體含量低致使一閃線粘料、D301 下料不暢事件。

        造成給電子體含量低的原因是配制時操作人員未按照規(guī)定程序配制,白油正常加入,未加Donor-C且未充分攪拌,導致給電子體儲罐D110A中給電子體含量降低。取樣分析時,所取樣品為儲罐底部原來剩余的給電子體,導致無法準確指示該次所配給電子體的含量。

        3 應對措施

        3.1 恢復生產(chǎn)措施

        3.1.1 一閃線粘料處理

        裝置停工后搶修,D301 堵塞,一閃線拆開后,內(nèi)壁掛有薄粘料,D301 至F301 管線粉料堵塞,F(xiàn)301 內(nèi)有大量粉料,二閃線堵塞。對一閃線彎頭用火燒處理管內(nèi)壁粘料,一閃線豎管使用鋼絲球來回拉扯,并使用鐵絲掛著燃燒的油棉紗順著管內(nèi)壁從下至上融化掉管內(nèi)壁的粘料,用蒸汽掩護操作,待管內(nèi)壁冷卻后,使用內(nèi)窺鏡檢查管內(nèi)壁是否干凈,之后使用白布拉扯干凈。

        3.1.2 重新配制給電子體

        4 月27 日,排凈給電子體儲罐D110A 和計量罐內(nèi)未用完的給電子體,按照規(guī)定程序重新配制新給電子體,重新配制后的給電子體的質量分數(shù)為57.6%;并用新配制的給電子體沖洗、置換給電子體計量罐及所經(jīng)管線。

        同時跟蹤給電子體AC6 純度,分別于27 日、28 日、29 日、30 分析給電子體的質量分數(shù)分別為51.5%、57.8、53%;標定給電子體P104 流量和沖程(沖程為20%,流量計顯示質量流量0.48~0.5 kg/h,使用燒杯盛接0.5 h后稱量為0.242 7 kg),均正常,啟動P104沖洗P104至D201管線,暢通。

        經(jīng)確認D301、F301 及一閃線清理干凈,重新開工,AC25 等規(guī)度為96.9%,產(chǎn)品質量合格,裝置生產(chǎn)恢復正常。

        3.2 預防措施

        1)為防止類似事情再次發(fā)生,加大給電子體含量監(jiān)控力度,給電子體分析頻次由原來的配制后分析調(diào)整為1 次/2 d,當確認給電子體含量不合格時要及時應對并徹底置換給電子體系統(tǒng),包括儲罐、計量罐、管線及液位計等,避免不合格的給電子體再次注入系統(tǒng)。

        2)加強職工培訓,在配制給電子體時,要嚴格按照配制流程操作,D110A 攪拌器保持開啟狀態(tài),外操巡檢時要重點檢查該攪拌器運行狀態(tài)。

        4 結論

        由于給電子體含量低而導致一閃線粘料、D301 下料不暢事件的發(fā)生,為防止類似事情再次發(fā)生,加大給電子體含量監(jiān)控力度,同時加大職工培訓力度,嚴格按照配制流程操作。

        自2009 年裝置投產(chǎn)以來,從未發(fā)生過類似事件,在無經(jīng)驗借鑒的情況下,開辟了新穎的處理管線中粘料辦法:用中壓蒸汽吹掃粘料管線、用鋼絲球來回拉扯粘料、使用鐵絲掛著燃燒的油棉紗順著管內(nèi)壁從下至上融化粘料等,為搶修爭取了寶貴時間。

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