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        德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)運(yùn)行中的問(wèn)題和處理對(duì)策

        2020-02-21 02:14:47
        云南化工 2020年1期
        關(guān)鍵詞:工藝

        郭 煜

        (蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司,陜西 蒲城 715506)

        德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)是傳統(tǒng)工藝技術(shù),最初由美國(guó)引進(jìn),在重油氣化基礎(chǔ)上升級(jí),以水煤漿為進(jìn)料,以氧氣為氣化劑的加壓氣流床并流類氣化技術(shù)工藝。將德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)引入國(guó)內(nèi)后,技術(shù)工藝實(shí)踐成果明顯,為能源加工等工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)能,通過(guò)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累,發(fā)掘到德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)實(shí)施中易出現(xiàn)裝置帶灰等不良狀況,需結(jié)合多種現(xiàn)代化工藝技術(shù)實(shí)踐效力,強(qiáng)化德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)應(yīng)用效能,本文針對(duì)德士古水煤漿氣化技術(shù)應(yīng)用情況進(jìn)行分析,找出實(shí)踐中存在的問(wèn)題,提出改善措施。

        1 德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)運(yùn)行中的問(wèn)題

        當(dāng)前水煤漿氣化主要存在的問(wèn)題包括備用爐需熱備,氣化爐耐火材料壽命短,高溫?zé)崤級(jí)勖?,氣化裝置投資大。國(guó)內(nèi)大多水煤漿氣化裝置比氧耗在400m3/1000m3以上,主要原因是水煤漿氣化爐內(nèi)存在大量水,蒸發(fā)需要熱量,應(yīng)選擇低灰熔點(diǎn)的煤,制備高濃度水煤漿。水煤漿氣化爐運(yùn)行時(shí)間較短,不可預(yù)知的影響因素較多,運(yùn)行氣化爐出現(xiàn)異常停車,備用爐六小時(shí)內(nèi)可具備投料開(kāi)車條件。目前國(guó)內(nèi)大多煤氣化裝置通過(guò)加強(qiáng)運(yùn)行氣化爐管理改善其運(yùn)行時(shí)間較短的問(wèn)題。

        德士古煤氣化爐燃燒室溫度在1400℃以上,氣化爐燃燒室內(nèi)耐火材料隔熱,向火面磚在高溫環(huán)境中,氣化爐耐火磚費(fèi)用高,更換爐磚需在受限空間作業(yè),氣化爐更換向火面磚需2個(gè)月。日常生產(chǎn)中應(yīng)減少氣化爐爐溫操作波動(dòng),避免氣化爐頻繁停車,氣化爐溫升時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行,檢修期間保持氣化爐燃燒室處于干燥狀態(tài)。德士古水煤漿氣化工藝技術(shù)為德士古公司專利技術(shù),德士古氣化中部分設(shè)備為專利設(shè)備,煤氣化裝置運(yùn)行條件限制較多,部分設(shè)備、閥門等需采購(gòu)進(jìn)口。隨著相關(guān)大型化工企業(yè)水煤漿氣化裝置投產(chǎn),國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院已可承擔(dān)其工程設(shè)計(jì)。

        德士古氣化爐工藝燒嘴運(yùn)行時(shí)間也是制約氣化爐長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點(diǎn),一般壽命在60~120d,氣化爐停車原因中主要是燒嘴引起,實(shí)際操作中監(jiān)護(hù)燒嘴運(yùn)行情況非常重要,氣化爐燒嘴是運(yùn)行系統(tǒng)的危險(xiǎn)點(diǎn),氣化爐燒嘴設(shè)置專門工藝聯(lián)鎖系統(tǒng),根據(jù)工藝燒嘴進(jìn)出口冷卻水流量,燒嘴出口冷卻水CO含量判斷是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)。

        2 水煤漿加壓氣化技術(shù)制備單元改造

        寧夏能化甲醇年產(chǎn)50萬(wàn)噸甲醇,以本地煤與內(nèi)蒙煤為制漿原料,氣化系統(tǒng)采用氣化爐三臺(tái),煤漿制備系統(tǒng)采用棒磨機(jī)制漿工藝[2]。氣化裝置運(yùn)行由于添加劑等原因造成水煤漿粒度級(jí)配較低,煤漿穩(wěn)定性較差,磨煤機(jī)啟動(dòng)離合器空壓機(jī)系統(tǒng)故障率較高,維護(hù)成本較高。為提高水煤漿濃度,降低氣化爐氧耗,公司對(duì)煤漿制備工段進(jìn)行改造。

        棒磨機(jī)出料槽煤漿通過(guò)配漿泵計(jì)量與生產(chǎn)工藝水按設(shè)定指標(biāo)稀釋進(jìn)入粗漿槽混合,通過(guò)粗漿泵計(jì)量后送至細(xì)磨機(jī)研磨,細(xì)漿槽內(nèi)部分煤漿通過(guò)細(xì)漿泵送至超細(xì)磨機(jī)研磨。合格的超細(xì)漿流至超細(xì)漿槽溢流后與細(xì)漿混合,通過(guò)超細(xì)泵輸送至磨棒機(jī)中,形成煤漿三級(jí)粒度級(jí)配,提高煤漿濃度,改善煤漿穩(wěn)定性,提高其反應(yīng)活性,有效減少爐壁局部超溫現(xiàn)象。煤漿提濃工藝在較大顆粒間填滿細(xì)顆粒,減小顆粒間隙,提高單位體積內(nèi)煤漿質(zhì)量。水煤漿提濃改造前,用三種方法進(jìn)行煤漿成漿性實(shí)驗(yàn)。第一代單棒磨機(jī)制漿工藝下,顆粒粒徑不合理,流動(dòng)性較差,煤漿沉淀速度快。第二代煤漿提濃條件下,煤漿濃度提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。第三代煤漿提濃條件下,煤漿濃度提高63%,比單棒磨機(jī)制漿提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。

        煤漿提濃改造依托分級(jí)研磨技術(shù),通過(guò)優(yōu)化水煤漿粒級(jí)配比,提高煤漿濃度3個(gè)百分點(diǎn),為企業(yè)創(chuàng)造3970萬(wàn)元/年經(jīng)濟(jì)價(jià)值,投資回收期為5個(gè)月。

        3 氣化單元擴(kuò)能改造

        寧夏能化公司以煤為原料,裝置生產(chǎn)規(guī)模為50萬(wàn)t/a甲醇,氣化裝置采用德士古水煤漿加壓氣化工藝,氣化爐操作壓力為6.5 MPa,氣化爐運(yùn)行模式為2開(kāi)1備,凈化裝置采用林德低溫甲醇洗凈化技術(shù),項(xiàng)目配置2套空分裝置。甲醇裝置按園區(qū)規(guī)劃為下游產(chǎn)品提供原料。由于醋酸裝置原設(shè)計(jì)部分原料為聚乙烯醇裝置副產(chǎn)醋酸甲酯,原建醋酸裝置未達(dá)產(chǎn),為達(dá)到預(yù)期醋酸裝置規(guī)模效益,需提高CO原料供應(yīng)量。為適應(yīng)市場(chǎng),提高裝置盈利能力。部分裝置設(shè)備設(shè)計(jì)富余量較大,改造前氣化裝置消耗氧氣量7.5萬(wàn)m3/h,為實(shí)現(xiàn)裝置設(shè)備能力最大化,對(duì)甲醇裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造,發(fā)揮裝置設(shè)備運(yùn)行能力。

        氣化爐生產(chǎn)能力增加后,對(duì)燃燒室影響較小,對(duì)激冷室影響較大,氣量增大要考慮激冷環(huán)能否及時(shí)冷卻合成氣,氣量增大導(dǎo)致氣體流速增大。將氣化爐設(shè)計(jì)參數(shù)與關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù)與2016年投產(chǎn)的內(nèi)蒙某企業(yè)甲醇?xì)饣b置對(duì)比。氣化爐增產(chǎn)后,產(chǎn)氣量等急速上升,激冷水流量隨負(fù)荷增加,原有激冷環(huán)分布效果差,造成激冷環(huán)損壞。寧夏能化甲醇?xì)饣b置氣化爐渣口尺寸為737 mm,將渣口尺寸改為838 mm,渣口尺寸過(guò)小易造成氣化爐排渣不暢。新生產(chǎn)能力下需對(duì)渣口,下降管進(jìn)行改造,渣口擴(kuò)大增強(qiáng)氣化爐排渣能力,減少爐渣對(duì)耐火磚的侵蝕速度,保護(hù)激冷環(huán)與下降管。氣化采用德士古水煤漿氣化工藝生產(chǎn),工藝燒嘴尺寸根據(jù)氣化爐投煤量設(shè)計(jì),擴(kuò)能后投煤量增幅明顯。氣化爐本體設(shè)備不更換,更改工藝燒嘴尺寸滿足擴(kuò)能需求。燒嘴入口煤漿接管不變,煤漿流速在合理范圍內(nèi),氧氣流速在合理范圍內(nèi),根據(jù)燒嘴外氧速比參數(shù)計(jì)算,頭部零件尺寸需調(diào)整。公司氣化裝置大部分設(shè)備與對(duì)比項(xiàng)目規(guī)格接近,經(jīng)核算容器本體不需改造。原裝置脫氧水槽除氧段易發(fā)生結(jié)垢,造成低壓閃蒸罐較長(zhǎng)時(shí)間超壓,脫氧水槽頂部放空蒸氣造成較大浪費(fèi),對(duì)黑水角閥造成嚴(yán)重腐蝕,在除氧器管線增加酸性氣冷卻器。脫氧水槽排出高溫氣體經(jīng)冷卻,冷凝下液體流至灰水槽回收利用,灰水脫氧水槽操作壓力較低,火炬系統(tǒng)壓力波動(dòng)不凝氣無(wú)法進(jìn)入火炬管線,保留原有直接至大氣放空管線?,F(xiàn)有高壓煤漿泵打量為110 m3/h,設(shè)計(jì)煤種單套高壓煤漿泵需處理煤漿量為100 m3/h,高壓煤漿設(shè)計(jì)煤漿密度為1310 kg/m3,煤漿提濃后密度1256 kg/m3,煤漿提濃對(duì)高壓煤漿運(yùn)行無(wú)影響。原設(shè)計(jì)3臺(tái)低壓煤漿泵為往復(fù)式泵,輸送能力不夠,改造增加1臺(tái)離心式低壓煤漿泵,擴(kuò)能改造后增加2臺(tái)同規(guī)格離心泵。原設(shè)計(jì)缺陷,受泵房空間限制,原有激冷泵出口分兩路,改造后對(duì)兩路水分開(kāi),激冷水泵至氣化爐激冷環(huán)冷卻降溫,對(duì)氣化爐出口合成氣進(jìn)行洗滌除塵。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文以寧夏能化甲醇公司水煤漿氣化裝置氣化生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)行煤漿濃度提高技術(shù)分析改造,針對(duì)集團(tuán)內(nèi)同行中水煤漿氣化規(guī)模對(duì)比提出改造項(xiàng)目,對(duì)工藝燒嘴、關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備進(jìn)行改造,對(duì)裝置運(yùn)行后暴露出的問(wèn)題進(jìn)行工藝優(yōu)化,使裝置穩(wěn)定運(yùn)行,降低能耗。

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