王緒前
(連云港工投集團 日曬制鹽有限公司,江蘇 連云港 222227)
連云港工投集團日曬制鹽有限公司(以下簡稱“公司”)日曬硫酸鈉型礦鹵制鹽,利用氨堿廢液(主要成分是氯化鈣和氯化鈉,以下通稱“鈣液”)降低母液中的硫酸根(以下簡稱此操作為“除硫”),循環(huán)利用母液,為此,完善除硫工藝操作,是提高礦鹵鹽產(chǎn)、質(zhì)量的基本環(huán)節(jié)。
新飽和礦鹵A,及某灘曬結(jié)晶母液與飽和(相對氯化鈉)鈣液不同當(dāng)量比混合,制取三種除硫母液,2015-06-06~09-06進行皿內(nèi)自然蒸發(fā)濃縮析鹽,相關(guān)數(shù)據(jù)見表1、表2。
新飽和礦鹵主要成分為氯化鈉,次要成分為硫酸鈉,另有含量極低的硫酸鈣、硫酸鎂,隨結(jié)晶鹵水濃度升高,鹵水中氯化鈉和硫酸鈣含量逐漸減少,硫酸鈉含量逐漸增加;析鹽氯化鈉、硫酸鈣含量呈下降趨勢,硫酸鈉含量呈上升趨勢;各階段產(chǎn)鹽量逐漸下降。三種除硫母液初始時的鈣、鎂離子含量高于新飽和鹵,硫酸根含量遞減,鈣離子含量遞增,各結(jié)晶周期析鹽氯化鈉含量、產(chǎn)鹽量呈逐漸下降趨勢。
應(yīng)用氯化鈉—硫酸鈉—水三元體系多溫相圖(見圖1)分析新飽和鹵。
圖1 NaCl-Na2SO4-H2O三元體系多溫相圖Fig.1 Multi temperature phase diagram of NaCl-Na2SO4-H2O ternary system
當(dāng)溫度低于0 ℃時,有二水鹽和芒硝析出;當(dāng)濃縮到氯化鈉含量占80%,硫酸鈉含量占20%(約27.3 °Be′/20 ℃,硫酸鈉、硫酸根含量60 g/L、40 g/L),溫度為15 ℃時,氯化鈉與芒硝在共飽和線上,繼續(xù)蒸發(fā)當(dāng)溫度下降時,有芒硝析出,溫度為35 ℃,在氯化鈉與硫酸鈉共飽和線上,繼續(xù)蒸發(fā)硫酸鈉開始析出;當(dāng)溫度在18 ℃~25 ℃范圍內(nèi),濃縮到硫酸鈉含量占兩鹽22%(硫酸鈉、硫酸根含量約78 g/L、55 g/L),在氯化鈉結(jié)晶區(qū),無硝析出。
表1 皿內(nèi)析鹽母液主要成分Tab.1 Main components of mother liquor for salting out in dish
表2 飽和礦鹵皿內(nèi)析鹽質(zhì)量、產(chǎn)量Tab.2 Quality and output of salt evolution in a saturated brine dish
新飽和鹵皿試析鹽知:結(jié)晶鹵水26.65 °Be′前兩階段析鹽氯化鈉含量相近, 26.65 °Be′后析鹽攜帶的母液多,致使鹽中硫酸鈉含量漸多,特別當(dāng)27.47 °Be′后析鹽氯化鈉含量降幅大;結(jié)晶鹵水終止硫酸根含量低于25.95 °Be′甩撤,當(dāng)次結(jié)晶周期過短,氯化鈉析出率低,析鹽硫酸鈣偏高,且母液體積大,不便于除硫操作。由此,從對析鹽產(chǎn)、質(zhì)量影響,結(jié)晶鹵水終止硫酸根含量可擬為30 g/L~35 g/L。
依相圖分析,常溫礦鹵日曬工藝流程一般應(yīng)是先產(chǎn)鹽、后除硫、再產(chǎn)鹽,結(jié)晶鹵水終止硫酸根含量低于40 g/L或硫酸鈉含量低于60 g/L為宜。灘曬礦鹵富集鎂離子,鹵水中硫酸根含量雖未減少,硫酸鈉含量相對降低,相對增大硫酸鈉在鹵水中溶解度,灘曬礦鹵析出硫酸鈉時,其硫酸根含量相對偏高。
綜合考量,一般結(jié)晶鹵水終止硫酸根含量35 g/L為宜。
除硫,降低母液硫酸根,利于析鹽產(chǎn)、質(zhì)量,但過多減少硫酸根,需添加更多鈣液,使除硫母液中鈣離子含量增加,不利析鹽產(chǎn)、質(zhì)量。公司現(xiàn)結(jié)晶工藝條件下,鈣離子含量小于0.8 g/L的除硫(反應(yīng)平衡)母液灌池時,氯化鈉析出率25%左右的初始階段析鹽,經(jīng)管道水輸收鹽后,一般鈣、鎂離子總含量低于0.3%,硫酸根含量低于0.5%,此外當(dāng)除硫母液鈣離子含量高于0.6 g/L,含量越高,越不利析鹽產(chǎn)、質(zhì)量,故除硫母液灌池時鈣離子含量以低于0.6 g/L、硫酸根含量低于18 g/L為宜。除硫母液硫酸根含量過高灌池,不僅降低析鹽產(chǎn)、質(zhì)量,而且易造成結(jié)晶周期短,氯化鈉析出率低,母液體積大,增加母液二次除硫負擔(dān),或增加除硫頻次。
皿內(nèi)除硫,除硫母液不同硫酸根含量對應(yīng)的最低鈣離子含量見表3,但生產(chǎn)運行不便于控制,時常造成除硫母液質(zhì)量不穩(wěn)定,硫酸根、鈣離子對應(yīng)值(見表4)與皿試對應(yīng)值差距大,不能較好較快地滿足結(jié)晶需求。正確把握除硫反應(yīng)進行的快慢和程度,或控制反應(yīng)速率和提升沉降效率,是提高除硫效果的關(guān)鍵。
表3 皿試除硫母液硫酸根與鈣離子對應(yīng)值Tab.3 Corresponding value of sulfate and calcium ion in mother liquor sulfur removal in dish test g·L-1
添加不飽和鈣液,使除硫母液受稀釋,蒸發(fā)至飽和,蒸發(fā)耗能加大;當(dāng)母液中硫酸根含量一定時,同當(dāng)量添加不飽和或濃度低鈣液,鈣液濃度越高,除硫母液中硫酸根含量越少,除硫效果越好;當(dāng)母液濃度高(如硫酸根含量40 g/L以上)、鈣液濃度高(如氯化鈣含量大于320 g/L),二者等當(dāng)量混合反應(yīng)時,過飽和度大,反應(yīng)速率大,形成的硫酸鈣晶核數(shù)量多,顆粒小,固體沉降慢;鈣液在鹽田復(fù)曬條件,致其濃度有一定限度。實際生產(chǎn)中,一般采用氯化鈣含量低于300 g/L的飽和鈣液。
當(dāng)母液中硫酸根含量一定時,添加的鈣液越多,降低的硫酸根越多,然而同時除硫母液析鹽中鈣離子含量也隨之明顯增大,從而影響產(chǎn)品純度。
母液儲存于長100 m×寬60 m×深1 m的洼子內(nèi)(公司指定),按比例添加鈣液,添加越均勻、速度越小,除硫母液硫酸根含量越低。均勻、緩慢加入,可使溶液的過飽和度處于較低水平,利于控制成核速率及晶體生長,獲得較大粒度的晶體,改善晶體沉降性能,從而獲得質(zhì)量較好的除硫母液。
向一定數(shù)量的母液添加鈣液,過于降低加料速度,延長供料時間,將不利特定生產(chǎn)周期、生產(chǎn)季節(jié)各生產(chǎn)單元平衡供料,故加料速度過慢也無必要。
鈣液邊加邊攪拌;攪拌速度過快,使介穩(wěn)區(qū)變窄,二次成核速率增加,晶體粒度變細;攪拌速度太慢,又不利于料漿均勻懸浮。適當(dāng)?shù)臄嚢鑿姸瓤梢允谷芤撼浞只旌?,有利于分子擴散,消除局部過濃,獲得均勻的過飽和度,改善結(jié)晶條件。具體攪拌強度應(yīng)根據(jù)儲存母液設(shè)備、攪拌機械等確定。
除硫反應(yīng)形成的硫酸鈣結(jié)晶沉淀物,在與過飽和或飽和的除硫母液保持接觸會發(fā)生重結(jié)晶現(xiàn)象,較小的晶體被溶解,較大的晶體長大,從而使沉析晶體向粒度增大和粒度分布均一方向轉(zhuǎn)化。鈣液完全加入母液后,洼子內(nèi)混合液在1 d~2 d內(nèi)保持適當(dāng)強度攪拌,再后靜置至少5 d。
洼子池幅大,鹵水深,鹵量大,鈣液均勻添加或鹵水?dāng)噭硬僮麟y度大,晶粒沉降效果差,當(dāng)洼子內(nèi)除硫母液鈣離子含量低于1.3 g/L,硫酸根含量高于10 g/L、低于18 g/L時,即可用懸浮泵逐次提取上部清液到塑苫調(diào)節(jié)池,與新礦鹵或其它優(yōu)質(zhì)鹵水?dāng)v兌,抵消或稀釋除硫母液硫酸根、鈣離子濃度:一方面,進一步促進反應(yīng)、延長沉降時間;另一方面,調(diào)節(jié)池鹵水較淺,沉降距離短,鹵水比重小,沉降速度快,從而沉降效率高;此外,調(diào)節(jié)池原留存鹵體積大,鈣離子含量低,攙兌后混合液鈣離子濃度必然低于洼子內(nèi)除硫母液。一般調(diào)節(jié)池內(nèi)沉降至少3 d。
表4 生產(chǎn)中部分除硫母液硫酸根鈣離子含量Tab.4 Content of sulfate and calcium ion in some mother liquor of sulfur removal in production g·L-1
綜合考慮結(jié)晶工藝狀況、原料礦鹵及鈣液供給、鹽田設(shè)備、天氣、人員等條件,靈活操作。
常溫下除硫,氣溫不同時母液除硫前后質(zhì)量可略有變化:每年4月份氣溫偏低,結(jié)晶鹵水終止硫酸根濃度30 g/L~35 g/L,除硫母液鈣離子小于0.8 g/L,硫酸根小于15 g/L;5月中旬至6月上旬、9月中旬至10月上旬,氣溫如在18 ℃~25 ℃期間,結(jié)晶鹵水終止硫酸根含量可適當(dāng)延長到40 g/L左右;11月份,生產(chǎn)條件許可時,結(jié)晶池鹵水硫酸根含量大于25 g/L的都可進行除硫,除硫母液質(zhì)量與4月份同要求,以確保越冬結(jié)晶池鹵水硫酸根含量更低點,減少冬季芒硝析出量。
最低氣溫0 ℃以下時,結(jié)晶鹵水中芒硝和二水鹽析出,硫酸根含量大量降低,而且極不穩(wěn)定,此時除硫效果差,故冬季、早春一般不除硫。冬季可采用結(jié)晶池自然冷凍脫硝。