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        TUD-DNS3脫硝助劑在催化裂化裝置的工業(yè)應(yīng)用

        2020-02-20 11:01:46蔡筱青涂安斌
        石油煉制與化工 2020年2期
        關(guān)鍵詞:加劑外排催化裂化

        蔡筱青,涂安斌

        (中韓(武漢)石油化工有限公司,武漢 430081)

        中韓(武漢)石油化工有限公司(簡(jiǎn)稱中韓武漢分公司)1號(hào)催化裂化裝置設(shè)計(jì)處理量為1.0 Mta,采用美國(guó)石韋工程公司的重油催化裂化技術(shù)和部分設(shè)備建設(shè),再生部分為兩段再生,一級(jí)再生器(簡(jiǎn)稱一再)為貧氧再生,二級(jí)再生器(簡(jiǎn)稱二再)為富氧再生。目前,裝置的主催化劑為CDOS催化劑,加工的原料主要為加氫精制蠟油(蠟油加氫的原料為減三線油、焦化蠟油和催化裂化柴油),并摻煉部分加氫裂化尾油、直餾煤油和減四線蠟油(即輕渣油)。2015年12月裝置投用煙氣凈化系統(tǒng),脫硝單元采用中國(guó)石化大連(撫順)石油化工研究院和中國(guó)石化寧波工程有限公司共同開發(fā)的選擇性催化還原法(SCR)煙氣脫硝工藝,排放煙氣中NOx質(zhì)量濃度在50 mgm3以內(nèi),但外排廢水中氨氮質(zhì)量濃度一直高于120 mgL,超出高濃度污水廠設(shè)計(jì)指標(biāo)(不大于90 mgL)的要求,對(duì)后續(xù)的污水處理造成一定的影響。為降低脫硝單元外排廢水氨氮濃度,中韓武漢分公司在催化裂化裝置上使用了TUD-DNS3脫硝助劑[1]。以下主要介紹該脫硝助劑在中韓武漢分公司的工業(yè)應(yīng)用情況。

        1 脫硝助劑物理性質(zhì)及作用機(jī)理

        1.1 物理性質(zhì)

        TUD-DNS3脫硝助劑由天津市拓得石油技術(shù)發(fā)展有限公司生產(chǎn),其主要物理性質(zhì)見(jiàn)表1。

        表1 TUD-DNS3脫硝助劑的主要物理性質(zhì)

        1.2 作用機(jī)理

        針對(duì)非完全再生工況,再生器煙氣中的氮以還原態(tài)氮物種NH3和HCN的形式存在[2]。脫硝助劑的作用機(jī)理為:一是在助劑的作用下將HCN催化水解成NH3;二是助劑將NH3催化分解成N2和H2O。所涉及到的反應(yīng)如下:

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        其中,式(3)所示為助劑作用下的催化分解反應(yīng),是本裝置涉及的最重要的反應(yīng)。將脫硝助劑在催化裂化一再中加入,可從源頭將煙氣中的還原態(tài)氮物種NH3和HCN催化轉(zhuǎn)化成分子氮[3],一方面減少它們進(jìn)入CO鍋爐轉(zhuǎn)化成NO的量,達(dá)到降低煙氣中NOx濃度的目的,另一方面減少NH3轉(zhuǎn)入水相的量,達(dá)到降低外排水中氨氮濃度的目的。

        2 工業(yè)應(yīng)用情況

        2.1 助劑加注及調(diào)整情況

        通過(guò)小型人工加料的形式加注助劑,共計(jì)加入脫硝助劑4.8 t,具體的助劑加入情況如表2所示。

        表2 脫硝助劑的加入情況

        截止到2019年1月20日裝置標(biāo)定時(shí),扣除加注期間卸劑的損耗,脫硝助劑占催化劑總藏量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為2.6 %,達(dá)到標(biāo)定時(shí)助劑的占比要求。

        2.2 裝置原料及催化劑性質(zhì)

        為考察脫硝助劑對(duì)催化裂化催化劑的影響,對(duì)加劑前后的原料性質(zhì)和裝置平衡劑性質(zhì)進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)表3和表4。其中,空白標(biāo)定指裝置未使用TUD-DNS3脫硝助劑時(shí)的標(biāo)定,加劑標(biāo)定指裝置加入TUD-DNS3脫硝助劑后的標(biāo)定。從表3可以看出,加劑標(biāo)定與空白標(biāo)定期間的原料性質(zhì)相差不大,二者原料具有可比性。從表4可以看出,加劑前后裝置平衡劑的粒徑分布變化較大,特別是加劑標(biāo)定期間平衡劑中粒徑40 μm以下的細(xì)分顆粒增加,粒徑80~110 μm的顆粒含量降低,這與助劑加入后催化劑顆粒之間的磨損加劇有一定關(guān)系[4]。

        表3 加劑前后的裝置原料性質(zhì)對(duì)比

        表4 加劑前后的裝置平衡劑性質(zhì)對(duì)比

        2.3 操作參數(shù)

        加劑前后催化裂化裝置的操作參數(shù)及再生煙氣組成的對(duì)比見(jiàn)表5。由表5可以看出,與未使用脫硝助劑相比,裝置加入脫硝助劑TUD-DNS3后,一再煙氣中CO體積分?jǐn)?shù)下降3.2百分點(diǎn),下降幅度較大,導(dǎo)致一再密相床層溫度由634.6 ℃上升至637.8 ℃,上升3.2 ℃,二再密相床層溫度由686.4 ℃上升至690.8 ℃,上升4.4 ℃,二再稀相床層溫度明顯下降,下降幅度近70 ℃;提升管汽化段溫度由684.5 ℃上升至687.2 ℃;二再稀、密相床層溫差由83.6 ℃降低至9.5 ℃,說(shuō)明加入的脫硝助劑對(duì)CO的助燃效果明顯,二再稀、密相床層溫差明顯下降,稀相尾燃現(xiàn)象有較大改善[5]。

        表5 加劑前后催化裂化裝置的操作參數(shù)及再生煙氣組成的對(duì)比

        3 應(yīng)用效果及分析

        3.1 外排煙氣組成變化

        裝置使用脫硝助劑前后,脫硫塔外排煙氣組成的變化趨勢(shì)如圖1所示。由圖1可以看出,助劑TUD-DNS3加入前后脫硫塔外排煙氣中NOx質(zhì)量濃度在30~60 mgm3之間,SOx及粉塵的質(zhì)量濃度均在5~20 mgm3之間,加劑前后3個(gè)組成數(shù)據(jù)均無(wú)較大變化,說(shuō)明助劑的加入對(duì)外排煙氣中NOx及SOx的濃度影響不大。

        圖1 脫硫塔外排煙氣組成的變化趨勢(shì) —煙氣NOx; —煙氣SOx; —煙氣粉塵

        3.2 外排廢水氨氮濃度變化

        裝置使用脫硝助劑前后,脫硫塔外排廢水中氨氮濃度的變化趨勢(shì)如圖2所示。由圖2可以看出,裝置加注脫硝助劑后,外排廢水中的氨氮質(zhì)量濃度由加劑前的100 mgL左右,逐漸下降到20~40 mgL,降低幅度達(dá)60 %以上,且最終質(zhì)量濃度大大低于污水處理指標(biāo)中的氨氮質(zhì)量濃度最大限制值(90 mgL)。分析其主要原因,是因?yàn)樵诖呋鸦偕^(guò)程中,助劑使煙氣里的氨及氰轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,因而大幅降低了外排廢水中的氨氮濃度,達(dá)到了助劑的使用目的。

        圖2 脫硫塔外排廢水中氨氮濃度變化趨勢(shì)

        3.3 產(chǎn)品收率變化

        使用脫硝助劑前后裝置產(chǎn)品收率的對(duì)比如表6所示。由表6可以看出,與未使用脫硝助劑相比,裝置加入脫硝助劑TUD-DNS3后,催化裂化產(chǎn)物中的油漿收率下降0.62百分點(diǎn),液化氣收率上升0.25百分點(diǎn),穩(wěn)定汽油收率上升0.11百分點(diǎn),干氣產(chǎn)率上升0.04百分點(diǎn),焦炭產(chǎn)率下降0.11百分點(diǎn)。說(shuō)明由于脫硝助劑中助燃成分的作用使再生催化劑溫度上升,原料汽化率略微增加,從而對(duì)產(chǎn)品分布有一定改善。

        表6 加劑前后的產(chǎn)品收率對(duì)比 w,%

        3.4 裝置熱平衡變化

        使用脫硝助劑前后裝置的熱平衡數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表7。由表7可以看出,與未使用脫硝助劑相比,加入脫硝助劑TUD-DNS3后裝置的煙氣量增加,但煙氣中氧氣比率明顯下降,降幅達(dá)19.03%,同時(shí)煙氣帶出熱量比率下降10.94%,反應(yīng)及再生供熱量上升8.20%,催化劑循環(huán)量下降9.28%。主要原因是,由焦炭未完全燃燒產(chǎn)生的CO進(jìn)入再生器密相床層后,部分在脫硝助劑助燃作用的影響下進(jìn)一步氧化為CO2,釋放熱量增加,與空白標(biāo)定相比,熱量更多地留在了再生器密相床層,使床層溫度上升,再生器稀相床層溫度及外排煙氣溫度下降。在相同的反應(yīng)溫度下,催化劑的溫度上升,從而催化劑循環(huán)量下降,熱平衡分析結(jié)果與操作參數(shù)變化具有一致性。

        表7 加劑前后的熱平衡數(shù)據(jù)對(duì)比

        3.5 產(chǎn)品性質(zhì)變化

        使用脫硝助劑前后的催化裂化穩(wěn)定汽油(簡(jiǎn)稱催化汽油)和催化裂化柴油(簡(jiǎn)稱LCO)產(chǎn)品性質(zhì)對(duì)比見(jiàn)表8。由表8可以看出,使用脫硝助劑前后,裝置汽油、柴油的性質(zhì)變化不大,均滿足質(zhì)量指標(biāo)要求,表明助劑TUD-DNS3的加入對(duì)裝置汽油、柴油產(chǎn)品質(zhì)量影響不大。

        表8 催化汽油及LCO分析數(shù)據(jù)

        4 結(jié) 論

        (1)TUD-DNS3 脫硝助劑對(duì)催化裂化兩段再生工藝再生器中的HCN及NH3有較好的轉(zhuǎn)化效果,使得外排廢水中的氨氮濃度大幅下降。當(dāng)系統(tǒng)中助劑占總催化劑藏量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.6%時(shí),污水中的氨氮質(zhì)量濃度由100 mgL左右降低到40 mgL以下,降幅達(dá)60%以上。

        (2)裝置加入TUD-DNS3 脫硝助劑后,二再稀、密相床層溫差變小,二再密相床層溫度上升,一再煙氣CO含量下降,相同反應(yīng)溫度及同等處理量下,裝置催化劑循環(huán)量降低。

        (3)裝置加入TUD-DNS3脫硝助劑,因再生催化劑溫度升高,原料汽化率略微增加,對(duì)產(chǎn)品分布有一定改善。同時(shí),助劑的加入對(duì)裝置汽油、柴油產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)明顯影響。

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