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        景宏DQ70BSQⅡ頂驅(qū)制動電阻過熱故障處理及改進

        2020-02-17 01:07:26林王磊
        設(shè)備管理與維修 2020年21期
        關(guān)鍵詞:變頻器故障

        林王磊

        (中海石油深圳分公司,廣東深圳 518067)

        0 引言

        在固定式海洋平臺模塊鉆機上,頂驅(qū)已逐步取代轉(zhuǎn)盤進行旋轉(zhuǎn)鉆進以提高鉆井效率和作業(yè)安全。目前變頻驅(qū)動的頂驅(qū)在海洋平臺模塊鉆機上應(yīng)用非常廣泛。在變頻驅(qū)動頂驅(qū)系統(tǒng)中,由VFD 系統(tǒng)變頻器驅(qū)動和控制頂驅(qū)2 臺變頻電機實現(xiàn)頂驅(qū)旋轉(zhuǎn)、速度控制和扭矩輸出控制。頂驅(qū)的制動分為盤式剎車制動和能耗制動,頂驅(qū)VFD 系統(tǒng)配備一套制動電阻以實現(xiàn)能耗制動,消耗頂驅(qū)調(diào)速系統(tǒng)和扭矩系統(tǒng)在鉆井扭矩波動較大時產(chǎn)生的電能。景宏DQ70BSQⅡ-JH 頂驅(qū)首次在南海東部海域應(yīng)用,在惠州油田某固定式海洋平臺模塊鉆機鉆井作業(yè)期間,因地層復(fù)雜、鉆井扭矩波動大等多方面因素,造成頂驅(qū)VFD 制動電阻頻繁異常放電,導(dǎo)致頂驅(qū)VFD 制動電阻過熱故障而停機。根據(jù)故障發(fā)生時的鉆井作業(yè)工況和故障實際情況,綜合分析故障產(chǎn)生原因,提出改進措施并實施,取得較好應(yīng)用效果。對于頂驅(qū)在故障處理方面具有重要的實踐指導(dǎo)意義,為頂驅(qū)制造商的變頻控制系統(tǒng)技術(shù)改進提供了有利參考方向。

        1 頂驅(qū)VFD 制動電阻過熱故障及原因分析

        該鉆機配備的景宏DQ70DBⅡ型頂驅(qū)采用2 臺500 kW 交流變頻電機,由2 臺ACS880 變頻器驅(qū)動,每臺傳動單元分別控制1 臺電機,采用“主/從”宏的控制方法進行一對一的驅(qū)動,主機采用速度控制模式,從機采用轉(zhuǎn)矩控制模式。最大連續(xù)工作扭矩為85 kN·m,VFD 輸入電壓AC 600 V,VFD 輸出頻率范圍0~121 Hz。

        1.1 故障情況

        發(fā)生故障時,鉆井井深約3900 m,地層相對較為復(fù)雜,鉆進扭矩設(shè)定在23 000 lb-ft。頂驅(qū)制動電阻的散熱風(fēng)機電源線因高溫過熱產(chǎn)生煙霧,散熱風(fēng)機自動跳閘。但頂驅(qū)VFD 控制系統(tǒng)并未產(chǎn)生報警信號至司鉆控制臺,致使頂驅(qū)主機自動停機,頂驅(qū)主機及變頻器仍可運行,存在較大潛在隱患。故障報警由頂驅(qū)VFD 控制間的煙霧探頭觸發(fā)至鉆機火災(zāi)盤產(chǎn)生報警,作業(yè)操作人員得知并關(guān)停主機。

        井隊電氣主操檢查測量制動電阻各相阻值均為2.3 Ω,檢查各相電阻對地絕緣無窮大,屬于正常值。檢查制動電阻散熱風(fēng)機,其電源線因高溫熔化了絕緣層,測量散熱風(fēng)機電機繞組,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機電機已燒壞,只能更換1 個新風(fēng)機方能恢復(fù)正常功能。初步斷定是當(dāng)時工況導(dǎo)致制動電阻產(chǎn)生的熱量過大,散熱風(fēng)機無法滿足散熱量要求,制動電阻整體溫度過高后導(dǎo)致散熱風(fēng)機的電源線故障,造成散熱風(fēng)機電機短路燒壞。

        1.2 原因分析

        根據(jù)頂驅(qū)故障樹梳理,從發(fā)熱異常、散熱不良、缺少保護裝置等方面,分析造成頂驅(qū)制動電阻過熱故障的可能原因主要有以下方面。

        1.2.1 發(fā)熱異常

        頂驅(qū)制動電阻主要在頂驅(qū)制動和調(diào)整輸出時進行放電發(fā)熱,故障發(fā)生時頂驅(qū)在正常執(zhí)行鉆進功能,不存在頻繁剎車制動的情況,說明產(chǎn)生異常發(fā)熱的原因是變頻器異常頻繁調(diào)整負(fù)載輸出。地層和井下原因?qū)е裸@井扭矩波動大是造成變頻器及時插補運算和調(diào)整輸出的主要原因,變頻器的輸出需要靠安裝在頂驅(qū)主電機上的測速編碼器來反饋頂驅(qū)主電機的運行實際速度,實現(xiàn)閉環(huán)控制。扭矩波動大和測速編碼器故障都可能引發(fā)控制閉環(huán)出現(xiàn)異常。測速編碼器對安裝精度和傳動精度要求較高,安裝精度不達標(biāo)或傳動機構(gòu)磨損都會引起測量信號不準(zhǔn)確。

        經(jīng)過調(diào)取該井段的錄井?dāng)?shù)據(jù)和對比頂驅(qū)正常工作時制動電阻放電情況,在鉆進過程或者劃眼上提鉆具時遇到扭矩波動范圍達到3000~20 000 lb-ft 時,制動電阻會連續(xù)放電,扭矩波動5000~13 000 lb-ft 或更小時,制動電阻則不會頻繁放電。另外在變頻器面板上連續(xù)監(jiān)測1#變頻器(對應(yīng)A 電機)、2#變頻器(對應(yīng)B 電機)的直流母線電壓,發(fā)現(xiàn)1#變頻器的直流母線波動較大(10 s 內(nèi)電壓值從DC 770 到DC 940 V,波動4 次),但2#變頻器的直流母線波動則相對穩(wěn)定。由此也可斷定1#變頻器收到的編碼器反饋信號不穩(wěn)定或失真,加劇了制動電阻放電頻率。

        1.2.2 散熱不良

        制動電阻機柜安裝在頂驅(qū)VFD 工作間內(nèi),工作間內(nèi)有一用一備的制冷空調(diào),因而整體環(huán)境溫度的影響可以排除。導(dǎo)致散熱不良的因素,主要考慮制動電阻散熱風(fēng)機的排風(fēng)量及排風(fēng)通道的設(shè)計。經(jīng)現(xiàn)場實際檢查,機柜的進風(fēng)百葉窗過小,以及機柜的散熱出口風(fēng)道偏小,設(shè)計不合理也是制動電阻過熱故障之一。

        1.2.3 報警檢測失效和缺少保護措施

        正常情況下,頂驅(qū)制動電阻溫度過高時,其溫度傳感器PT100 應(yīng)能及時將溫度信號傳遞給頂驅(qū)VFD 的工控機,由工控機PLC 進行判斷和發(fā)出報警。由于頂驅(qū)操作者司鉆沒有在司鉆操作箱的顯示畫面中看到報警,因此不能及時通知技術(shù)人員進行排查,處理高溫異常,這是導(dǎo)致制動電阻散熱風(fēng)機過熱燒壞的重要原因。

        其次,制動電阻散熱風(fēng)機因電源線短路自動跳閘后,頂驅(qū)VDF 工控機并未收到風(fēng)機運行信號聯(lián)鎖信息。而頂驅(qū)主機仍可正常運行,頂驅(qū)操作者司鉆也不知道制動電阻風(fēng)機跳閘,導(dǎo)致制動電阻迅速過熱。聯(lián)鎖控制和制動電阻散熱風(fēng)機運行狀態(tài)在頂驅(qū)司鉆控制臺畫面顯示這些功能必須得到改進。

        2 故障處理及改進措施

        2.1 故障處理

        首先,根據(jù)頂驅(qū)廠家的操作維護手冊,核算制動電阻發(fā)熱量、散熱量,排除設(shè)計計算的問題后,更換頂驅(qū)制動電阻散熱風(fēng)機。同時更換并測試溫度傳感器PT100,確保其在正常工作狀態(tài)。

        其次,排查頂驅(qū)主電機A 電機的編碼器反饋信號失真故障。通過現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)頂驅(qū)主電機A 電機編碼器固定塊軸承與編碼器固定軸之間的間隙較大,編碼器軸有輕微晃動現(xiàn)象,可以肯定這是引起制動電阻異常發(fā)熱的因素之一。對磨損的零部件進行更換、調(diào)整和潤滑,重新安裝到頂驅(qū)本體。

        同時,優(yōu)化變頻器運行參數(shù),將制動電阻放電閾值由DC 936 V 切換至DC 1077 V,減少制動電阻放電頻率。為適應(yīng)鉆機不同供電電壓范圍,頂驅(qū)變頻器SOP 上有AC 525~600 V和AC 660~690 V 等2 種供電適應(yīng)模式可選。選擇AC 525~600 V 模式,變頻器能接受輸入電壓最低欠壓至AC 425 V,再低則變頻器會自動跳閘,該模式下制動電阻放電閾值為DC 936 V。選擇AC 660~690 V 模式,變頻器能接受輸入電壓欠壓至AC 535 V,再低則變頻器會自動跳閘,該模式下制動電阻放電閾值為DC 1077 V。相比而言,后者模式下,制動電阻放電頻率會降低很多,考慮到該油田給模塊鉆機的供電電壓波動很小,一般不會低于AC 590 V,變頻器欠壓跳閘可能性很小,因此選擇AC 600~690 V 供電模式,更適合當(dāng)復(fù)雜地層井段、扭矩波動較大的鉆井作業(yè)工況。

        當(dāng)鉆遇復(fù)雜地層,扭矩波動較大時,司鉆可適當(dāng)調(diào)整鉆壓,可使扭矩波動明顯減小,這也是一種保護頂驅(qū)設(shè)備、降低磨損、減少設(shè)備維修頻率的方式。

        2.2 改進措施

        (1)改善制動電阻柜內(nèi)部的通風(fēng)情況,確保頂驅(qū)VFD 工作間的空調(diào)冷氣能覆蓋到制動電阻機柜。在機柜底部增加1 個進風(fēng)機,加強通風(fēng)。同時對制動電阻散熱風(fēng)機的排風(fēng)百葉窗進行改良,確保散熱通暢。

        (2)為確保頂驅(qū)操作者司鉆能及時掌控制動電阻風(fēng)機運行狀態(tài),將制動電阻散熱風(fēng)機運行信號增加至VFD 綜合控制柜的工控機PLC。從邏輯程序上實現(xiàn)控制聯(lián)鎖,風(fēng)機故障停機后可自動關(guān)停主機,并在頂驅(qū)司鉆控制臺顯示屏上以報警方式顯示其故障狀態(tài)。制動電阻散熱風(fēng)機故障停機后,確保頂驅(qū)司鉆控制臺畫面能第一時間產(chǎn)生報警信號并提示司鉆關(guān)停頂驅(qū)主機。

        3 結(jié)論

        頂驅(qū)制動電阻異常發(fā)熱是由多個因素引起的,散熱不良和缺少報警保護措施都會導(dǎo)致制動電阻過熱故障,引發(fā)設(shè)備事故且有潛在電氣火災(zāi)風(fēng)險。通過對景宏DQ70BSQⅡ-JH 型頂驅(qū)制動電阻過熱故障原因分析、處理,進一步了解和掌控鉆遇復(fù)雜地層和特殊井下作業(yè)工況時頂驅(qū)的操作使用、運行情況判斷、運行參數(shù)調(diào)整等。結(jié)合實際情況分析頂驅(qū)設(shè)計制造時的不合理之處并提出改進措施,促使頂驅(qū)系統(tǒng)平穩(wěn)、安全運行。對今后頂驅(qū)故障處理方面具有重要實踐指導(dǎo)意義,為頂驅(qū)制造商的頂驅(qū)變頻控制系統(tǒng)技術(shù)改進提供了有利的參考方向和推廣價值。

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