文_趙蒙 張燕飛 史西銀 李學(xué)軍 馬強 河北衡豐發(fā)電有限責(zé)任公司
我廠煙羽治理采用“MGGH+漿液冷凝”技術(shù)路線,冷凝加熱設(shè)計溫度要求如下:在機組正常工況下,冷凝后煙氣的排煙溫度和含濕量應(yīng)達(dá)到以下控制要求:非采暖季(4~10月)冷凝后煙氣溫度達(dá)到45℃以下,煙氣含濕量9.5%以下;采暖季(11月~至次年3月)冷凝后煙溫達(dá)到43℃以下,煙氣含濕量8.5%以下;在機組正常運行工況下,煙氣經(jīng)加熱后排放煙溫必須持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到58℃以上。
我廠MGGH和漿液冷卻器布置方式為:煙氣冷卻器布置于干式除塵器4個水平煙道前,每個煙道布置1臺,1臺機組布置4臺;再熱器布置于濕除后煙囪前煙道,每臺機組布置1臺。脫硫漿液冷卻方案采用原有循環(huán)冷卻塔冷卻系統(tǒng)的循環(huán)水作為冷源冷卻脫硫塔循環(huán)漿液,將二級脫硫吸收塔頂層噴淋層做為低溫噴淋層,利用降溫后的循環(huán)漿液對飽和煙氣進(jìn)行降溫除濕。換熱器循環(huán)水取廠區(qū)循環(huán)水母管,換熱升溫后送至循環(huán)冷卻塔系統(tǒng),完成冷卻水循環(huán)。
我公司采用MGGH系統(tǒng),實現(xiàn)了集原煙氣降溫、凈煙氣升溫、煙氣余熱替代蒸汽暖風(fēng)、低溫省煤器于一體的綜合系統(tǒng)。各分系統(tǒng)均設(shè)有全流量旁路,可以靈活解列和投運,增強看系統(tǒng)的可實用性。冬季工況,煙氣余熱大部分熱量用于加熱送風(fēng),替代了暖風(fēng)器原有用汽,多余熱量可用于加熱凝水;夏季工況,部分余熱用于加熱送風(fēng),保證空氣預(yù)熱器綜合冷端溫度,絕大多數(shù)余熱可用于加熱凝結(jié)水,排擠回?zé)嵯到y(tǒng)抽汽,增加發(fā)電量,提升系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性,此項工程設(shè)計屬于國內(nèi)首例。
煙氣冷卻器布置于干式除塵器4個水平煙道前,每個煙道布置1臺,一臺機組布置4臺;再熱器布置于濕除后煙囪前煙道,每臺機組布置1臺。水側(cè)由7、8號低加引出經(jīng)煙氣冷凝器、煙氣加熱器、暖風(fēng)器后進(jìn)入6號低加,除鹽水溫度由70℃升至90℃。煙氣測排煙溫度經(jīng)煙氣冷凝器由169℃降為95℃,進(jìn)煙囪煙溫經(jīng)再熱器升至58℃,暖風(fēng)器煙溫由由20℃提升至50℃。各加熱系統(tǒng)均設(shè)有旁路系統(tǒng),各換熱單元均可單獨隔離至系統(tǒng)外。本工程降溫段管束最低壁溫控制在高于水酸露點25℃以上,以“有限腐蝕”作為設(shè)計原則,低溫省煤器換熱管材質(zhì)全部采用ND鋼,煙氣再熱器換熱管材質(zhì)為采用2205可有效避免露點腐蝕,整個系統(tǒng)阻力小于900Pa,設(shè)計使用壽命10a。
我廠脫硫運行方式為雙塔雙循環(huán),脫硫漿液冷卻方案采用原有循環(huán)冷卻塔冷卻系統(tǒng)的循環(huán)水作為冷源冷卻脫硫塔循環(huán)漿液,將二級脫硫吸收塔頂層噴淋層做為低溫噴淋層,利用降溫后的循環(huán)漿液對飽和煙氣進(jìn)行降溫除濕。換熱器循環(huán)水取廠區(qū)循環(huán)水母管,換熱升溫后送至循環(huán)冷卻塔系統(tǒng),完成冷卻水循環(huán)。冷凝器布置在最高層漿液循環(huán)泵出口母管10m處,換熱板材質(zhì)為2205,阻力小于10Pa,漿液溫度由50℃降至48℃。
本工程MGGH中煙氣冷凝器換熱器管材采用防腐、防磨材料。換熱器采用金屬材質(zhì),換熱器管材和翅片全部采用能夠耐受低溫酸露腐蝕的ND鋼,換熱管壁厚度為4mm,翅片厚度為2mm,高溫段迎煙氣設(shè)置三排假管防止管道磨損。煙氣冷卻器殼體采用考登鋼材料,壁厚為6mm,并設(shè)置橫向及縱向支承桿,內(nèi)撐桿的防磨角鋼采用16Mn。入口煙氣量按1088640Nm3/h設(shè)計,換熱面積余量不低于10%,電除塵器入口煙氣冷卻器阻力≤600pa。
煙氣再熱器管材采用金屬材質(zhì)煙氣再熱器的換熱管及翅片,材質(zhì)為2205不銹鋼。換熱管壁厚為4mm。煙氣再熱器殼體厚度為5mm。煙氣再熱器入口段和出口段煙道采用鋼板防腐處理,煙道厚度為6mm。所有新增煙道進(jìn)行防腐處理,在煙氣再熱器殼體下部加裝排污水裝置以便于排出污水,排水裝置材料采用2205,煙氣再熱器阻力≤300Pa。
本工程煙冷器分為A、B側(cè),每側(cè)煙道又分為兩路分別為A1、A2、B1、B2,系統(tǒng)投運后煙冷器和再熱器阻力隨著負(fù)荷的增大而增大,再熱器后的煙溫能穩(wěn)定達(dá)到58℃。根據(jù)環(huán)境溫度的不同供暖季冷凝后的溫度控制在45℃以內(nèi),非供暖季控制在48℃以內(nèi),根據(jù)實際工況冷凝泵投自動調(diào)整水溫達(dá)到環(huán)保要求,冷凝后隨著溫度的增加,煙氣含濕量6.9%(對應(yīng)溫度為41℃)逐漸增加至10.59%(對應(yīng)溫度為48℃)。
該技術(shù)在我廠自投運以來煙氣冷凝器阻力、煙氣再熱器阻力、再熱器煙溫、煙氣濕度等技術(shù)參數(shù)控制均能達(dá)到設(shè)計要求,且效果良好。
本工程采用MGGH方案,采用凝結(jié)水作為系統(tǒng)換熱媒介,既可以起到降低排煙溫度的冷源作用,又可以用于系統(tǒng)換熱的媒介。系統(tǒng)吸收尾部余熱,用于加熱送風(fēng),起到暖風(fēng)器作用,可將空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度提升至105℃,消除了硫酸氫氨在空氣預(yù)熱器冷端板結(jié)問題。空氣預(yù)熱器堵塞問題得以解決,大幅提升了機組運行經(jīng)濟(jì)性和安全性,同時提高了機組的帶負(fù)荷能力。其次,在降低空氣預(yù)熱器阻力的同時,換熱器可將引風(fēng)機入口煙溫降至95℃,大大降低了風(fēng)機入口煙氣容積,引風(fēng)機電耗得到明顯降低。再次,煙氣冷卻器布置在電除塵前端可以明顯降低煙氣中SO3的含量,降幅達(dá)60%左右。采用脫硫入口煙氣降溫+漿液冷卻的方式,在冬季工況下可以將脫硫出口煙氣溫度降至41~43℃,可以增加節(jié)水量和降低污染物排放量。采用余熱加熱空氣預(yù)熱器入口送風(fēng)溫度,可以一定程度上提高入爐一次風(fēng)溫和二次風(fēng)溫,提高制粉系統(tǒng)干燥能力,增強爐內(nèi)燃燒,提高鍋爐效率。系統(tǒng)采用凝結(jié)水作為冷源,煙氣余熱用于加熱凈煙氣和送風(fēng),替代了機組原有的輔汽用量,在滿足暖風(fēng)器及煙氣再熱器余熱利用之余,其余熱量用于加熱凝結(jié)水,排擠回?zé)嵯到y(tǒng)抽汽量,增加系統(tǒng)發(fā)電量,降低了機組發(fā)電煤耗。系統(tǒng)采用了全流量旁路設(shè)計,各換熱器均可以單獨解列或投運,可以實現(xiàn)環(huán)保指標(biāo)和節(jié)能運行間的靈活切換、調(diào)整。
冬季工況時若不投入煙氣再熱器,2#機組主蒸汽流量在1000t/h(大負(fù)荷工況)左右,MGGH煙冷器及暖風(fēng)器的應(yīng)用使得機組熱耗74.345~85.385kJ/kWh,節(jié)約供電煤耗2.963~3.401g/kWh,加上因鍋爐效率提高而節(jié)約的供電煤耗,總計使機組供電煤耗降低3.123~3.511g/kWh。綜合本次改造廠用電率增加,輔機電耗增加供電煤耗約0.559g/kWh,再熱器增加供電煤耗0.731g/kWh。因此在冬季工況,機組主蒸汽流量在1000t/h(大負(fù)荷工況)左右時,本次消除煙羽工程使機組供電煤耗減少約1.833~2.221g/kWh,平均值為2.027g/kWh。按平均負(fù)荷每天240MW,標(biāo)煤單價600元/t,120d計算,可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1436t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約86萬元。
夏季工況,機組主蒸汽流量為1046 t/h時,消煙羽工程使得機組能耗升高約0.997g/kWh,按照夏季負(fù)荷300MW,供電小時數(shù)3500h,標(biāo)煤單價600元/t計算,增加標(biāo)煤約837t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失約50萬元。
綜上所述采用本工程技術(shù)方案,一方面脫硫入口煙溫降低,導(dǎo)致蒸發(fā)水耗降低;另一方面,脫硫出口煙溫降低,回收煙氣的中氣態(tài)水。若按全年5100h計:其中滿負(fù)荷按3000h折算,50%負(fù)荷按2100h折算,年節(jié)水量為102000t;全年節(jié)水效益約為32.6萬元(單臺機組)。綜合全年的能耗水平來看,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約為68.6萬元。
本工程實施后,機組在正常工況下,冷凝后煙氣的排煙溫度和含濕量達(dá)到工程設(shè)計要求,在非采暖季(4~10月)冷凝后煙氣溫度達(dá)到45℃以下,煙氣含濕量9.5%以下;采暖季(11月~至次年3月)冷凝后煙溫達(dá)到43℃以下,煙氣含濕量8.5%以下;煙氣經(jīng)加熱后排放煙溫必須持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到58℃;煙氣冷卻器后煙氣溫度降至95℃以下,一、二次風(fēng)加熱后溫升不低于30℃(環(huán)境溫度20℃時,暖風(fēng)器后溫度不低于50℃),經(jīng)深度處理后三氧化硫排放濃度可低于5mg/Nm3,較未進(jìn)行改造機組降幅達(dá)60%以上。
同時工程改造后,對大氣排放的粉塵、SO2、SO3、Hg等污染物用的總排放量也有不同程度的減輕。排放溫度的升高可以進(jìn)一步降低周邊污染物濃度,提高周邊環(huán)境質(zhì)量。
該改造工程一方面改善了當(dāng)?shù)丨h(huán)境空氣質(zhì)量,對提高人民群眾的生活質(zhì)量水平、對促進(jìn)社會安定團(tuán)結(jié)、和諧發(fā)展有著重要的意義;另一方面改造工程呈現(xiàn)一定的節(jié)能效果,同時加強了機組運行的安全和經(jīng)濟(jì)性。電力企業(yè)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)都可借鑒應(yīng)用。