亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        沫水船閘短廊道輸水系統(tǒng)布置及試驗(yàn)研究*

        2020-02-10 03:38:32王召兵
        水運(yùn)工程 2020年1期
        關(guān)鍵詞:系纜流態(tài)閘室

        陳 亮,金 瑩,孫 倩,王召兵,

        (1.重慶交通大學(xué),西南水運(yùn)工程科學(xué)研究所,重慶 400016;2.浙江省交通工程管理中心,浙江 杭州 311215;3.重慶交通大學(xué) 河海學(xué)院,重慶 400074)

        船閘輸水系統(tǒng)是完成充泄水的關(guān)鍵部分,集中輸水系統(tǒng)以其結(jié)構(gòu)形式簡單、費(fèi)用較省的優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于10 m以下水頭的船閘。短廊道輸水系統(tǒng)是集中輸水系統(tǒng)的一種形式,據(jù)1978年統(tǒng)計(jì),在我國有資料的727座船閘中,帶短廊道輸水系統(tǒng)的船閘占60%左右[1]。近年來,興隆、石虎塘、高石碑、高港二線等船閘也采用短廊道輸水系統(tǒng)[2-5]。但該輸水系統(tǒng)通常進(jìn)水口流量集中、流速大,輸水時(shí)易在進(jìn)水口區(qū)域出現(xiàn)旋渦,惡化水流條件;船閘充水時(shí),若上閘首消能不充分,閘室內(nèi)縱、橫向水流比降大、紊動(dòng)強(qiáng),從而影響閘室內(nèi)船舶的停泊安全。

        本文以沫水船閘工程[6]為依托,建立幾何比尺為1:20的船閘整體輸水系統(tǒng)物理模型,對(duì)短廊道輸水系統(tǒng)的水力特性進(jìn)行研究,并對(duì)輸水系統(tǒng)的布置進(jìn)行優(yōu)化。

        1 輸水系統(tǒng)布置

        沫水船閘上游最高通航水位405.00 m,最低通航水位403.15 m;下游最高通航水位402.22 m,最低通航水位398.13 m;最大工作水頭為6.87 m,閘室有效尺度為120 m×12 m×3.5 m(長×寬×門檻水深),設(shè)計(jì)船型為500噸級(jí)機(jī)動(dòng)駁船。根據(jù)《船閘輸水系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》[7],輸水系統(tǒng)類型的選擇公式如下:

        (1)

        式中:m為判別系數(shù);T為輸水時(shí)間(min);H為水頭(m)。由T=8~10 min、H=6.87 m計(jì)算得:m=3.05~3.81。根據(jù)規(guī)范:當(dāng)m> 3.5時(shí),可采用集中輸水系統(tǒng),考慮本船閘水頭較低,且平面尺度不大,門檻水深較富裕,因此采用短廊道輸水系統(tǒng)。輸水系統(tǒng)布置見圖1,輸水系統(tǒng)各主要尺寸見表1。

        圖1 沫水船閘輸水系統(tǒng)布置(單位:m)

        表1 輸水系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)特征尺寸

        2 物理模型試驗(yàn)

        根據(jù)重力相似準(zhǔn)則,建立了比尺為1:20的船閘物理模型,模擬范圍包括上游引航道、船閘閘室、下游引航道、輸水系統(tǒng)等,模擬長度約400 m(原型)。在上、下游水位組合398.13~405.00 m(水頭6.87 m)情況下,閥門雙邊開啟時(shí)間tv=3~7 min時(shí),測(cè)量了短廊道輸水系統(tǒng)充、泄水過程各項(xiàng)水力指標(biāo),優(yōu)化了上、下閘首的消能工布置,并對(duì)原方案和推薦方案閘室內(nèi)船舶停泊條件進(jìn)行對(duì)比。

        2.1 充、泄水過程水動(dòng)力特性

        閥門tv=3~7 min雙邊勻速開啟工況下,短廊道輸水系統(tǒng)充、泄水過程水動(dòng)力特性指標(biāo)見表2,從表2中可以看出:充泄水時(shí)間均在9 min以內(nèi),考慮原型縮尺效應(yīng)[8],充泄水時(shí)間均能控制在8 min左右。最大瞬時(shí)流量為68 m3/s,閘室內(nèi)平均最大斷面平均流速為0.79 m/s,引航道內(nèi)最大斷面平均流速為0.54 m/s,上述指標(biāo)均能滿足規(guī)范要求。但據(jù)試驗(yàn)觀察,當(dāng)tv=3 min雙邊泄水時(shí),泄水閥門有摻氣現(xiàn)象,為不影響船閘建成后閥門的運(yùn)行,避免由于摻氣引起的震動(dòng)等現(xiàn)象,并考慮原型縮尺效應(yīng),推薦閥門運(yùn)行方式為tv=5~7 min勻速開啟。

        表2 短廊道輸水系統(tǒng)非恒定流水力特性參數(shù)

        注:tv為閥門開啟時(shí)間,T為輸水時(shí)間,Qmax為最大流量,vmax為閘室或引航道最大斷面平均流速,umax為水面最大上升(下降)速度。

        2.2 上閘首消能工優(yōu)化

        2.2.1上閘首消能工原方案

        集中輸水系統(tǒng)的消能措施按其有無消能工以及消能工的復(fù)雜程度分為無消能工、簡單消能工、復(fù)雜消能工等。集中輸水系統(tǒng)上、下閘首斷面最大平均流速可分別按下列近似公式計(jì)算:

        (2)

        圖2 原方案上閘首消能工布置(單位:m)

        針對(duì)該上閘首消能工布置形式,對(duì)船閘充水過程進(jìn)行觀測(cè)。從閘室縱向來看,上閘首充水閥門開啟后,閘室內(nèi)水流開始向下游流動(dòng),直至充水結(jié)束前的短暫時(shí)刻,才由下游向上游流動(dòng),充水過程中存在一定的縱向比降,但比降較小。從上閘首消能工出流情況來看,水流經(jīng)上閘首消能工出流后,翻涌而上,消能工頂部中心位置出流量大,在消能工頂部翻涌較為劇烈,水面涌高較大,分析其原因?yàn)橄芄は懿怀浞?,?dǎo)致閘首水面有較大的波動(dòng)。試驗(yàn)對(duì)充水過程閘室系纜力進(jìn)行了測(cè)量,當(dāng)tv=4 min雙邊均勻開啟時(shí),船舶最大橫向系纜力達(dá)15.2 kN,接近規(guī)范值16 kN,考慮原型縮尺效應(yīng),系纜力將超過規(guī)范允許值。研究分析認(rèn)為,此種消能工消能效果差主要存在兩個(gè)原因:1)消力檻高度較低,僅1.0 m,上閘首出水口廊道高2.2 m,充水過程中隨著流量、流速的增大,水流從消能工頂部流出,在上閘首消能工中部對(duì)沖碰撞,導(dǎo)致消能工中部出流量集中,閘室內(nèi)涌水高度較大;2)消力檻結(jié)構(gòu)形式過于簡單,出流的水流未充分碰撞消能,直接翻涌至閘室下游段,引起閘室上游段水面浪花大。原方案上閘首消能工的布置達(dá)不到充分消能的效果,試驗(yàn)將對(duì)上閘首消能工進(jìn)行優(yōu)化。

        2.2.2上閘首消能工優(yōu)化方案1

        考慮上述分析的原因,首先在原方案基礎(chǔ)上加高消力檻高度至1.5 m,進(jìn)行流態(tài)觀測(cè)后發(fā)現(xiàn),上閘首消能工中部出流量也較為集中,閘室上游段水面波動(dòng)雖有所改善但波動(dòng)仍明顯,無實(shí)質(zhì)性改變。

        2.2.3上閘首消能工優(yōu)化方案2

        優(yōu)化方案2調(diào)整上閘首出水口廊道高度至2.2 m,并將原方案4根消力梁改為3根,采用T型消力梁,并提高消力梁高度及消力梁上孔口高度至1.2 m。模型試驗(yàn)在此優(yōu)化方案2的基礎(chǔ)上對(duì)充水過程閘室流態(tài)進(jìn)行了觀測(cè),在充水過程中,該優(yōu)化方案較原方案和優(yōu)化方案1閘室內(nèi)水面紊動(dòng)明顯減小,消能工頂部涌高也有所減小,但仍出現(xiàn)消能工中部較兩側(cè)流量集中、涌高大的特點(diǎn),且消能工下游2.0 m處,閘室中部涌高較大,仍須進(jìn)一步調(diào)整消能工布置。

        2.2.4上閘首消能工優(yōu)化方案3

        優(yōu)化方案3在優(yōu)化方案2的基礎(chǔ)上,將消力塘底寬由4.1 m增加為8.54 m,深度1 m和坡度1:1.5保持不變。試驗(yàn)表明,消能工頂部涌高較小,閘室水面波動(dòng)較小,流量分布均勻,水流流態(tài)較好。因此將上閘首消能工優(yōu)化方案3作為沫水船閘的推薦方案(圖3)。

        綜上所述,對(duì)上閘首消能工的優(yōu)化主要包括:T型消力梁的平面位置、消力梁孔口高度、消力梁翼緣長度和增大上閘首出口消力塘等。

        圖3 推薦方案上閘首消能工布置(單位:m)

        2.3 下閘首消能工優(yōu)化

        2.3.1流態(tài)分析

        泄水初期,水面平穩(wěn)下降,在泄水過程中未觀測(cè)到旋渦和明顯的水流紊動(dòng)等現(xiàn)象,當(dāng)閥門開度n大于0.6時(shí),在下閘首泄水廊道進(jìn)口兩側(cè)觀測(cè)到兩個(gè)范圍較大的串通漏斗旋渦,流場(chǎng)照片見圖4。

        圖4 原方案下閘首進(jìn)水口流態(tài)(n=0.6)

        串通漏斗旋渦不僅會(huì)惡化下游引航道水流條件、對(duì)閥門的運(yùn)行造成危害,還會(huì)對(duì)閘室內(nèi)停泊的船舶安全造成威脅。分析產(chǎn)生旋渦的原因?yàn)椋捍l泄水口布置于兩側(cè)閘墻上,進(jìn)水口尺寸為1.8 m×2.2 m(寬×高),總面積為7.92 m2,在最大流量45 m3/s時(shí),進(jìn)口處最大平均流速約為5.68 m/s,大于4.0 m/s,且由于進(jìn)口淹沒水深小,故產(chǎn)生漏斗旋渦。

        2.3.2泄水廊道優(yōu)化方案

        為改善下閘首的流態(tài),對(duì)下閘首進(jìn)口布置進(jìn)行了優(yōu)化:將下閘首進(jìn)口寬度由1.8 m增大至3.6 m,高度保持不變,此時(shí)進(jìn)口尺寸為3.6 m×2.2 m

        (寬×高),總面積為15.84 m2,進(jìn)口處最大平均流速約為2.84 m/s。經(jīng)過優(yōu)化后,重新對(duì)泄水過程流態(tài)進(jìn)行了觀測(cè),整個(gè)輸水過程未觀測(cè)到串通漏斗旋渦,水面紊動(dòng)較小,下閘首的流態(tài)得到了改善,原方案及優(yōu)化方案下閘首消能工布置見圖5,優(yōu)化方案流場(chǎng)照片見圖6。

        圖5 優(yōu)化后下閘首進(jìn)水口布置(單位:m)

        圖6 優(yōu)化方案下閘首進(jìn)水口處流態(tài)(n=0.6)

        2.4 流量系數(shù)研究

        在非恒定流的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)上對(duì)船閘充泄水流量系數(shù)進(jìn)行了計(jì)算,雙邊充、泄水流量系數(shù)分別為0.832、0.881。消能工經(jīng)過優(yōu)化后,對(duì)流量系數(shù)和輸水時(shí)間基本無影響,分析其原因?yàn)?,消能工距離出水口距離較遠(yuǎn),且消能空間較大,不影響出口的出流情況,所以對(duì)流量系數(shù)和輸水時(shí)間影響甚微。

        模型試驗(yàn)實(shí)測(cè)了tv=6 min雙邊充、泄水恒定流工況下輸水系統(tǒng)各段壓力,通過計(jì)算獲得了輸水系統(tǒng)各段阻力系數(shù)及流量系數(shù)(表3)。

        表3 輸水系統(tǒng)各段阻力系數(shù)及輸水系統(tǒng)流量系數(shù)

        2.5 閘室停泊條件研究

        為進(jìn)一步研究船閘輸水過程閘室停泊條件,判斷消能工消能效果,試驗(yàn)對(duì)原方案和優(yōu)化方案進(jìn)行了船舶系纜力的測(cè)量。試驗(yàn)在398.13~405.00 m水位組合、閥門雙邊開啟tv=4~7 min工況下,測(cè)試了500噸級(jí)機(jī)動(dòng)駁船停于閘首中部時(shí)船舶系纜力,實(shí)測(cè)船舶系纜力結(jié)果見表4,典型系纜力過程線見圖7。

        圖7 典型系纜力過程線(tv=6 min)

        表4 實(shí)測(cè)閘室最大平均系纜力比較

        注:差值百分比=(原方案-優(yōu)化方案)/原方案×100%。

        由上述兩個(gè)方案船舶系纜力比較結(jié)果可看出,各閥門開啟工況下,原方案系纜力均大于優(yōu)化方案。如表4所示,優(yōu)化方案最大縱向系纜力較原方案減小7.44%~22.61%,最大前橫向系纜力減小54.17%~72.37%,最大后橫向系纜力減小53.33%~72.24%,說明消能工的優(yōu)化起到了很好的作用,閘室船舶停泊條件有較大改善。

        3 結(jié)語

        1)上、下閘首的消能工布置經(jīng)優(yōu)化后,輸水系統(tǒng)各水力性能滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求。

        2)針對(duì)上閘首消能工中部水流對(duì)沖碰撞、閘室流量集中在中部的現(xiàn)象,提出了新型高效的T型消力梁,減小了閘室水面波動(dòng),閘室出流較均勻。

        3)對(duì)于下閘首泄水廊道進(jìn)口處出現(xiàn)串通漏斗旋渦現(xiàn)象,分析認(rèn)為是由于泄水時(shí)泄水廊道瞬時(shí)流速過大引起的,增大泄水廊道進(jìn)口段尺寸后,泄水時(shí)閘室內(nèi)未觀測(cè)到旋渦等不良流態(tài),水面下降平穩(wěn)。

        4)通過對(duì)比原方案和優(yōu)化方案的船舶系纜力,結(jié)果表明優(yōu)化后的消能工有效地改善了閘室停泊條件,其中最大橫向系纜力減小幅度達(dá)50%以上,保障了過閘船舶的停泊安全。

        猜你喜歡
        系纜流態(tài)閘室
        重力式襯砌閘室墻的剛體極限平衡法分析
        30萬t級(jí)油船靠泊過程實(shí)測(cè)系纜力統(tǒng)計(jì)分析
        水道港口(2022年1期)2022-05-18 13:01:20
        側(cè)邊機(jī)組故障對(duì)泵站前池流態(tài)的影響
        三峽船閘浮式系纜樁系泊安全性分析及實(shí)船試驗(yàn)
        船海工程(2018年1期)2018-03-01 02:47:04
        改進(jìn)邊界條件的非恒定流模型在城市河流橡膠壩流態(tài)模擬中的應(yīng)用
        閘室樁基處理后水平抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)提高值的估算范圍研究
        基于ANSYS的水閘閘室結(jié)構(gòu)分析
        動(dòng)態(tài)流態(tài)冰蓄冷系統(tǒng)在千級(jí)凈化廠房的應(yīng)用
        基于TM遙感影像的河口流態(tài)信息半定量化研究
        纖維系纜動(dòng)剛度特性研究
        船舶(2014年2期)2014-01-04 02:30:00
        午夜福利啪啪片| 国产免费人成视频在线观看| 亚洲av日韩av卡二| 中文字幕免费不卡二区| 国产婷婷丁香久久综合| 国产成人午夜av影院| 日本一区二区三区光视频| 精品人妻一区二区视频| 日本一区二区三区高清在线视频| 麻豆精品国产精华精华液好用吗| 91视频免费国产成人| 精品国产一品二品三品| 中文字幕亚洲一区二区不下| 国产午夜福利100集发布| 国产丝袜在线精品丝袜不卡| 国产自拍精品视频免费观看| 午夜福利理论片在线观看播放| 男人边做边吃奶头视频 | 国产小视频一区二区三区| 蜜桃臀av一区二区三区| 色一情一区二区三区四区| 亚洲中文字幕久久精品蜜桃| 精品国产一区二区av麻豆不卡 | 一本久道视频无线视频试看| 国产黑丝美腿在线观看| 亚洲熟少妇在线播放999| 日本熟妇hd8ex视频| 日本一区二区三区精品免费| 午夜精品久久久久久久99热| 久久AV老司机精品网站导航| 亚洲一级av大片在线观看| 日本国产亚洲一区二区| 亚洲国产精品福利片在线观看| 中文字幕亚洲好看有码| 久久中文字幕av第二页| 一二三区无线乱码中文在线| 国产涩涩视频在线观看| 亚洲综合日韩中文字幕| 尤物精品国产亚洲亚洲av麻豆| 最近2019年好看中文字幕视频 | 六月婷婷久香在线视频|