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        汽輪機(jī)電調(diào)系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)典型缺陷分析及處理

        2020-01-18 12:28:18冷壯家
        關(guān)鍵詞:汽門中壓單向閥

        冷壯家

        國電吉林熱電廠 吉林 吉林 132021

        1 前言

        國電吉林熱電廠8~11號(hào)機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)均為上海新華公司提供的純電調(diào)DEH 系統(tǒng),該系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)中,每個(gè)閥門均配有油動(dòng)機(jī)。其中主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu),為全開全關(guān)型;調(diào)節(jié)汽門和旋轉(zhuǎn)隔板執(zhí)行機(jī)構(gòu)為控制型。自投入運(yùn)行以來,開關(guān)型執(zhí)行機(jī)構(gòu)曾多次發(fā)生異常和故障,技術(shù)人員通過分析判斷,查找原因,準(zhǔn)確成功地處理了缺陷,保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。

        2 缺陷原因分析及處理

        2.1 EH 系統(tǒng)油壓偏低,伴隨出現(xiàn)ASP油壓低報(bào)警:

        我廠一臺(tái)125 MW 機(jī)組電調(diào)設(shè)備返廠檢修后回裝,靜態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):單獨(dú)啟動(dòng)A 泵或B泵后,EH 系統(tǒng)油壓偏低,油壓為10.2 Mpa,正常值14.5 MPa,同時(shí)ASP油壓低報(bào)警,但機(jī)組打閘、掛閘可以實(shí)現(xiàn)。

        2.1.1 該機(jī)組電調(diào)系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)介紹:共有7個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu),分別控制1個(gè)主汽門、4個(gè)高壓調(diào)節(jié)門和2個(gè)中低壓旋轉(zhuǎn)隔板。

        2.1.2 原因分析:通過對(duì)以上現(xiàn)象、電調(diào)EH 油系統(tǒng)設(shè)備及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的了解,分析造成EH 系統(tǒng)油壓偏低的原因可能有以下幾點(diǎn):

        a、系統(tǒng)存在外漏的可能性需優(yōu)先排除;還包括排除蓄能器出口油門是否嚴(yán)密、EH 油箱上部溢油閥整定是否正確。

        b、各油動(dòng)機(jī)匹配的卸荷閥存在內(nèi)漏,造成壓力油部分泄漏,油壓降低。

        c、液壓塊上的單向閥不嚴(yán),未實(shí)現(xiàn)單向?qū)ㄓ吐饭δ堋?/p>

        d、液壓塊上工藝絲堵內(nèi)部節(jié)流孔安裝出現(xiàn)差錯(cuò),導(dǎo)致壓力油部分內(nèi)漏,油壓降低。

        e、電磁換向閥線圈的帶電狀態(tài)錯(cuò)誤,線圈電壓出現(xiàn)異常,造成內(nèi)部油路部分導(dǎo)通,正常設(shè)置為失電關(guān)閉油路、帶電打開油路模式。

        f、電磁換向閥出現(xiàn)卡澀故障,存在油路部分導(dǎo)通,造成壓力油部分泄漏。

        g、危急遮斷塊ASP進(jìn)口、出口節(jié)流孔漏裝或裝配錯(cuò)誤。

        2.1.3 處理過程:根據(jù)以上分析,在機(jī)組靜態(tài)試驗(yàn)期間先后對(duì)各項(xiàng)原因進(jìn)行了排查:

        首先,檢查電調(diào)系統(tǒng)無外漏;各蓄能器出口油管溫度低;EH 油箱上部溢油閥整定正確。

        接著單獨(dú)關(guān)閉中低壓油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門;單獨(dú)關(guān)閉4個(gè)高壓油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門;單獨(dú)關(guān)閉主汽門進(jìn)油門,并進(jìn)行打掛閘試驗(yàn),觀察油壓變化,其中單獨(dú)關(guān)閉主汽門進(jìn)油門時(shí),油壓恢復(fù)正常,初步確定問題出在主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)上。

        檢查電磁換向閥線圈的帶電狀態(tài)正確,并更換電磁換向閥,缺陷狀態(tài)未變,排除電磁換向閥的可能。

        保持所有油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門開啟狀態(tài),將危急遮斷塊ASP節(jié)流孔拆卸檢查,進(jìn)行反裝配試驗(yàn),EH 系統(tǒng)油壓仍偏低,ASP油壓低報(bào)警未消除。

        檢修人員檢查主汽門各油管溫度,AST 保護(hù)油管溫度略高。結(jié)合之前的檢查內(nèi)容,可以確定問題出在主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)上。

        主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作原理介紹:屬于開關(guān)型執(zhí)行機(jī)構(gòu),閥門在全開或全關(guān)位置上工作。該執(zhí)行機(jī)構(gòu)安裝于閥門彈簧操縱座上,它的油缸活塞桿與閥門活塞剛性連接在一起,因此,油缸活塞桿運(yùn)動(dòng)時(shí)帶動(dòng)閥桿做相應(yīng)的運(yùn)動(dòng),油動(dòng)機(jī)是單側(cè)進(jìn)油的,打開主汽門靠油動(dòng)機(jī)的推力,關(guān)閉主汽門靠彈簧力。(見圖1)主要部件是由油缸、液壓塊、電磁換向閥、卸荷閥和單向閥組成。其中液壓塊是用來將所有部件安裝及連接在一起;電磁換向閥是用于遙控關(guān)閉閥門以進(jìn)行定期的閥門活動(dòng)實(shí)驗(yàn),當(dāng)電磁換向閥動(dòng)作時(shí),它迅速的將此油動(dòng)機(jī)內(nèi)部的壓力油泄去,從而引起閥門部分關(guān)閉;快速卸荷閥是裝在油動(dòng)機(jī)液壓塊上,其主要作用是當(dāng)機(jī)組發(fā)生故障必須緊急停機(jī)時(shí),在危急脫扣裝置等動(dòng)作使危急遮斷油泄油失壓后,可使油動(dòng)機(jī)活塞下腔的壓力油經(jīng)卸荷閥快速釋放,致使閥門在彈簧力作用下關(guān)閉;系統(tǒng)中兩個(gè)單向閥分別是壓力回油DP單向閥和AST 單向閥,壓力回油DP單向閥作用是形成回油單向流動(dòng),以防止系統(tǒng)壓力回油進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)油缸上腔引起誤動(dòng)作,AST 單向閥作用是防止系統(tǒng)安全油母管倒流至執(zhí)行機(jī)構(gòu)中,以防止引起執(zhí)行機(jī)構(gòu)誤動(dòng)以及影響其它執(zhí)行機(jī)構(gòu)的正常動(dòng)作。

        圖1 開關(guān)型執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理圖

        針對(duì)性處理:吊出主汽門油動(dòng)機(jī)液壓塊,拆卸所有節(jié)流孔裝配工藝螺塞,發(fā)現(xiàn)主汽門AST 節(jié)流孔脫落,缺陷原因已確定,進(jìn)行復(fù)位安裝并配裝防脫限位桿。啟泵檢查油壓并進(jìn)行機(jī)組打閘、掛閘試驗(yàn),油壓恢復(fù)正常,ASP油壓低報(bào)警一并消除。

        2.2 中壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)動(dòng)作緩慢且不到位 我廠一臺(tái)220MW機(jī)組中壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)過南側(cè)中壓主汽門關(guān)閉動(dòng)作緩慢且關(guān)不到位現(xiàn)象。主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),正?;顒?dòng)范圍:在3秒鐘的關(guān)閉時(shí)間內(nèi),主汽門行程由100%降至85%,我廠中壓主汽門總行程為160 mm,即活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)關(guān)閉行程應(yīng)該為24mm,而實(shí)際情況為,在設(shè)定關(guān)閉時(shí)間3秒鐘內(nèi),主汽門緩慢關(guān)閉4 mm。

        2.2.1 開關(guān)型執(zhí)行機(jī)構(gòu)活動(dòng)試驗(yàn)方法及原理 開關(guān)型執(zhí)行機(jī)構(gòu)由于長期工作在全開位置,為保證閥門運(yùn)動(dòng)的靈活性,需要定期進(jìn)行活動(dòng)實(shí)驗(yàn)。電磁換向閥控制油路中有一節(jié)流孔22,動(dòng)作時(shí)接通壓力油通向回油的通道。節(jié)流孔22的通徑比壓力油進(jìn)油節(jié)流孔20要大一些,能夠使電磁換向閥逃油量大于壓力油進(jìn)油量,因此能夠?qū)⒂蛣?dòng)機(jī)下腔的壓力油卸掉,從而關(guān)閉主汽門。在進(jìn)行主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),接通電磁換向閥,使壓力油通向回油,當(dāng)關(guān)閉至85%行程時(shí),計(jì)算機(jī)發(fā)出復(fù)位指令,電磁換向閥斷電,主汽門重新回到全開位置,或者電磁換向閥通電3秒鐘后斷電,閥門回到全開位置,防止主汽門過關(guān)。

        2.2.2 原因分析 通過對(duì)以上現(xiàn)象及開關(guān)型執(zhí)行機(jī)構(gòu)的了解,經(jīng)過分析造成主汽門活動(dòng)試驗(yàn)動(dòng)作緩慢的原因有以下幾點(diǎn):

        a、活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)電磁換向閥線圈電壓出現(xiàn)異常,當(dāng)電磁換向閥線圈電壓出現(xiàn)異常時(shí),導(dǎo)致電磁換向閥通電后,閥門不能徹底打開,只能將少量油壓泄掉,使閥門緩慢關(guān)閉。

        b、電磁換向閥出現(xiàn)故障,導(dǎo)致排油不暢,使閥門關(guān)閉緩慢。

        c、電磁換向閥后節(jié)流孔22部分堵塞,導(dǎo)致電磁換向閥通電導(dǎo)通后,油動(dòng)機(jī)下腔內(nèi)的油壓只能少量通過該閥泄掉,使該閥門關(guān)閉緩慢。

        d、EH 油來油節(jié)流孔20與電磁換向閥后節(jié)流孔22尺寸不匹配;正常情況下來油節(jié)流孔尺寸為Φ0.8mm,電磁換向閥后的節(jié)流孔尺寸為Φ1.4mm,電磁換向閥通電導(dǎo)通后,壓力油通過Φ0.8mm 節(jié)流孔1進(jìn)入,又經(jīng)過Φ1.4mm 的節(jié)流孔2排出,才能使閥門達(dá)到活動(dòng)試驗(yàn)的目的。

        2.2.3 處理過程 根據(jù)以上分析,在機(jī)組運(yùn)行期間先后對(duì)各項(xiàng)原因進(jìn)行了排查。為保證機(jī)組正常運(yùn)行,在檢查前,做好防止中壓主汽門過關(guān)至85%以下的措施,在對(duì)應(yīng)中壓主汽門活塞下對(duì)稱加裝墊鐵。

        首先測量北側(cè)中壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)電磁閥線圈電壓,與南側(cè)對(duì)比,確認(rèn)電壓正常;將南、北兩側(cè)中壓主汽門電磁換向閥對(duì)調(diào),進(jìn)行活動(dòng)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)南側(cè)閥門依然存在活動(dòng)緩慢的情況。排除電磁換向閥故障的可能。

        接著檢查清洗南側(cè)中壓主汽門EH 油來油節(jié)流孔、電磁換向閥后節(jié)流孔,清掃后回裝缺陷依然存在。將南、北兩側(cè)中壓主汽門電磁換向閥后節(jié)流孔對(duì)換安裝,觀察活動(dòng)試驗(yàn)變化情況,無明顯變化。排除油中雜質(zhì)堵塞的可能。

        檢查測量南、北兩側(cè)中壓主汽門EH 油來油節(jié)流孔、電磁換向閥后節(jié)流孔尺寸情況,做好記錄,進(jìn)行對(duì)比,細(xì)心的技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),設(shè)備返廠檢修后安裝的4個(gè)節(jié)流孔為4種尺寸,其中南側(cè)中壓主汽門來油節(jié)流孔1、電磁換向閥后節(jié)流孔2尺寸不匹配,通徑相差不大,造成回油不能持續(xù)卸掉油動(dòng)機(jī)下腔壓力油,使執(zhí)行機(jī)構(gòu)關(guān)不到位。通過對(duì)比動(dòng)作正常的北側(cè)中壓主汽門節(jié)流孔的尺寸,將南側(cè)中壓主汽門電磁換向閥后節(jié)流孔擴(kuò)孔后回裝,活動(dòng)試驗(yàn)恢復(fù)正常。

        2.3 中壓主汽門EH 油入口油門關(guān)閉后自動(dòng)開啟 我廠一臺(tái)220MW 機(jī)組投快冷裝置運(yùn)行時(shí),北側(cè)中壓主汽門在關(guān)閉入口油門的情況下,出現(xiàn)緩慢開啟至7mm 行程的缺陷,影響機(jī)組快冷系統(tǒng)投運(yùn)。臨時(shí)處理措施:開啟手動(dòng)卸荷閥,卸掉壓力油,保持中壓主汽門為全關(guān)狀態(tài)。

        2.3.1 原因分析 主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)油缸下腔進(jìn)入少量壓力油,導(dǎo)致主汽門緩慢開啟少量行程。從主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)油路原理圖可以看出造成進(jìn)油的原因如下:

        a、執(zhí)行機(jī)構(gòu)壓力油入口油門不嚴(yán),進(jìn)入少量壓力油,使油動(dòng)機(jī)開啟。

        b、在機(jī)組快冷投運(yùn)期間,電調(diào)系統(tǒng)除中壓主汽門壓力油入口油門關(guān)閉外,其它情況與機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)一樣。壓力油母管、有壓回油母管及安全油母管均保持正常運(yùn)行,當(dāng)主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)的AST 安全油單向閥發(fā)生卡澀不嚴(yán)時(shí),安全油自母管倒流至卸荷閥上腔,沿著卸荷閥內(nèi)部小孔進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)壓力油油路中,造成油動(dòng)機(jī)活塞下腔少量持續(xù)來油,使油動(dòng)機(jī)向上緩慢開啟。(見圖2)

        2.3.2 處理過程 待機(jī)組快冷結(jié)束后,停止EH 油泵,拆除檢查EH壓力油入口油門,對(duì)門口、門座進(jìn)行檢查,型線完好,灌油不漏。這樣可以排除壓力油入口油門不嚴(yán)因素。

        拆除執(zhí)行機(jī)構(gòu)側(cè)方螺堵,取出安全油單向閥,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有微量顆粒雜質(zhì),分析由于顆粒雜質(zhì)導(dǎo)致單向閥關(guān)閉時(shí)卡澀,AST 安全油倒流至執(zhí)行機(jī)構(gòu)中。

        解決辦法:用丙酮溶液將單向閥清洗干凈回裝。將主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)入口油門關(guān)閉,啟動(dòng)EH 油泵,掛閘后,主汽門開啟現(xiàn)象消除。

        圖2 卸荷閥結(jié)構(gòu)示意圖

        防范措施:這是典型的因?yàn)镋H 油中含雜質(zhì)造成的設(shè)備故障,因此要加強(qiáng)EH 油油質(zhì)監(jiān)督,定期進(jìn)行油質(zhì)檢測,根據(jù)檢測結(jié)果,科學(xué)的安排濾油工作,保證EH 油油質(zhì)顆粒度指標(biāo)在合格范圍內(nèi)。

        3 結(jié)束語

        電調(diào)系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)在汽輪機(jī)控制中具有很重要的作用,它發(fā)生故障將直接威脅機(jī)組的正常運(yùn)行,平時(shí)要加強(qiáng)檢修人員的技術(shù)儲(chǔ)備和驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理,保證啟機(jī)前靜態(tài)試驗(yàn)的完整性及正確性,熟悉設(shè)備各部件的組成及工作原理,同時(shí)注重日常消缺經(jīng)驗(yàn)的積累,這樣才能全面系統(tǒng)地對(duì)缺陷進(jìn)行分析處理,保持電調(diào)系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行。

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