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        一起高壓鍋爐水冷壁爆管原因分析

        2020-01-17 06:10:20桑山松
        工業(yè)加熱 2019年6期
        關(guān)鍵詞:爐水爆口水冷壁

        桑山松

        (河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院駐馬店分院,河南 駐馬店463000)

        水冷壁爆管是較為常見的鍋爐故障,其會對鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行以及安全帶來嚴(yán)重的影響。而導(dǎo)致水冷壁爆管最為常見的因素就是鍋爐結(jié)垢。在文中主要就一起鍋爐水垢導(dǎo)致水冷壁發(fā)生氫損傷的實(shí)例進(jìn)行分析,希望可以為類似鍋爐水冷壁爆管事故的處理提供借鑒。

        1 基本情況

        某企業(yè)#2 爐為國內(nèi)某公司設(shè)計(jì)制造高壓鍋爐,型號為DGJ220/9.81—Ⅱ7。鍋爐形式:自然循環(huán)汽包爐、燃燒器四角布置切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣。鍋爐構(gòu)架采用全鋼結(jié)構(gòu)、鍋爐室外布置。額定蒸汽壓力為9.8 MPa,額定蒸汽溫度540±5 ℃。

        整個(gè)爐膛為正方形懸吊結(jié)構(gòu),由材質(zhì)為20G、規(guī)格為Φ60mm×5mm 光管加扁鋼焊成節(jié)距S=80 的膜式水冷壁構(gòu)成,前、后以及兩側(cè)墻水冷壁各有83根組成,共4×83 根。機(jī)組于 2012 年 05 月投產(chǎn),2017 年 2 月 7 日發(fā)生爆管事故。

        2 使用標(biāo)準(zhǔn)

        DL/T 438—2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》、DL/T 884—2004《火電廠金相檢驗(yàn)與評定技術(shù)導(dǎo)則》。

        3 試驗(yàn)器具

        AXiovert 40 MAT 金相顯微鏡(JS1-08Q203)、Niton XL 3t 合金分析儀(JS1-10G251)、UTM5305 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)(JS1-14G025)、掃描電鏡(Quanta650)等。

        4 檢查情況

        4.1 現(xiàn)場宏觀檢查情況

        現(xiàn)場宏觀檢查發(fā)現(xiàn),此次爆管共兩處。1處位于#1角附近后墻水冷壁左數(shù)第24 根,標(biāo)高約15 米,爆管高度在爐膛的位置見圖1。爆口處管壁整塊裂開飛脫,呈窗口狀。其它輕微鼓包泄漏部位發(fā)現(xiàn)有18 處:爆口管(左數(shù)第24根)上5處、左數(shù)第22根管上5處、左數(shù)第23根管上 5 處、左數(shù)第 27 根管上 1 處,見圖 2;另外,在右墻水冷壁后數(shù)第10根、標(biāo)高約14米管上發(fā)現(xiàn)2處輕微鼓包泄漏部位,見圖3。

        另外1處爆管位于#3角附近,爆口處管壁有1塊裂開飛脫,管壁向外翻開。附近管子有數(shù)處泄漏點(diǎn),見圖4。

        從宏觀檢查來看,爆口邊緣粗糙且無明顯減薄和塑性變形,呈典型的脆性斷裂特征。其它泄漏處有輕微鼓包,但變形不明顯。

        將管子隔開后發(fā)現(xiàn),爆口管、泄漏管以及同等高度外壁無異常水冷壁管(左墻靠中間部位),向火面內(nèi)壁均存在一層較厚、質(zhì)地疏松的氧化腐蝕產(chǎn)物,見圖5。

        4.2 微觀檢查情況

        圖1 爐膛結(jié)構(gòu)圖

        圖2 #1角附近爆口及附近泄漏照片

        圖3 右墻后數(shù)第10根泄漏照片

        在#3 角爆口管(編為#1)、#1 角輕微鼓包泄漏管(編為#2)、同等高度外壁無異常管(左墻靠中間部位,編為#3)上分別橫向截取做微觀分析,拋光后在向火面內(nèi)壁均發(fā)現(xiàn)有大量微觀裂紋。侵蝕后發(fā)現(xiàn)3 個(gè)試樣內(nèi)外壁有一明顯不規(guī)則分界線,內(nèi)壁到分界線距離占整個(gè)壁厚比例分別為65%、65%、45%。在顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn)此區(qū)域?yàn)槊撎紝?,珠光體形貌基本消失。觀察發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁裂紋基本為沿晶擴(kuò)展,裂紋微觀形貌。3個(gè)管樣外壁均未發(fā)現(xiàn)裂紋和脫碳現(xiàn)象,靠外壁組織為鐵素體+珠光體,組織正常,未發(fā)現(xiàn)明顯球化。

        圖4 #3角附近爆口及附近泄漏照片

        圖5 內(nèi)壁氧化腐蝕產(chǎn)物

        另外,電廠為確定換管范圍,在冷灰斗以及折煙角附近也進(jìn)行割管送檢。宏觀檢查內(nèi)壁未發(fā)現(xiàn)明顯氧化腐蝕產(chǎn)物,微觀檢查未發(fā)現(xiàn)內(nèi)外壁存在裂紋,組織正常。

        4.3 管樣室溫抗拉強(qiáng)度檢測

        在電廠送檢的割管試樣中,在冷灰斗和折煙角試樣中各取一根進(jìn)行室溫力學(xué)性能檢測,其抗拉強(qiáng)度Rm和屈服強(qiáng)度Rel均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,見表1。

        表1 室溫力學(xué)性能檢測結(jié)果 MPa

        4.4 能譜分析情況

        為分析氧化腐蝕產(chǎn)物的成分,對#1 試樣裂紋內(nèi)產(chǎn)物進(jìn)行了能譜檢測。

        從表2 數(shù)據(jù)來看,氧化腐蝕產(chǎn)物中存在鹽類成分以及腐蝕性元素Cl。

        表2 試樣1裂紋內(nèi)產(chǎn)物元素含量 %

        4.5 爐水質(zhì)量化驗(yàn)結(jié)果

        化工分公司共有3 臺鍋爐,鍋爐用水共用一給水母管。據(jù)電廠技術(shù)人員介紹2016 年11 月份,化水處理過程中陰床陽床出現(xiàn)失效,且至今仍未完全修復(fù);運(yùn)行過程中除氧器出現(xiàn)過未投情況;凝汽器也出現(xiàn)過泄漏。

        為了檢測在用爐水品質(zhì)情況,分別在運(yùn)行中#3 爐取給水和爐水進(jìn)行化驗(yàn)分析,結(jié)果見表3。

        表3 爐水質(zhì)量檢測結(jié)果

        從爐水質(zhì)量檢測結(jié)果來看,給水、爐水中SiO2和Cl離子均嚴(yán)重超出正常值,尤其是爐水中含有大量腐蝕性介質(zhì)Cl 離子,PO4離子其含量嚴(yán)重異常。另外,爐水PH值也偏低。

        5 原因分析

        宏觀檢查發(fā)現(xiàn)爆口和泄漏處均無明顯脹粗、減薄,為脆性斷口;金相組織分析發(fā)現(xiàn)水冷壁管內(nèi)壁組織中存在大量沿晶微裂紋,且有明顯脫碳現(xiàn)象,這些均是典型的氫損傷特征。

        從能譜和爐水質(zhì)量檢測結(jié)果來看,爐水中既存在容易結(jié)垢鹽類成分,也存在腐蝕性成分Cl 離子。這些為氫損傷的發(fā)生提供了有利條件。管子內(nèi)壁垢層吸附腐蝕介質(zhì),使得垢下原先的Fe3O4保護(hù)膜被破壞,內(nèi)壁金屬的腐蝕速度加快,逐漸形成蝕坑和蝕溝。腐蝕產(chǎn)物和垢層不斷加厚,爐水中的氧擴(kuò)散至腐蝕反應(yīng)前沿?cái)?shù)量減少,腐蝕前沿的溶液進(jìn)一步酸化,使陰極反應(yīng)變?yōu)槲鰵浞磻?yīng)。生成的氫原子具有高度的化學(xué)活性,一部分氫原子擴(kuò)散滲入金屬內(nèi)部,與金屬組織珠光體中的碳化物作用生成甲烷,在金屬組織中形成脫碳層,使金屬基體強(qiáng)度下降。較大的甲烷分子聚集于晶界,在晶界上產(chǎn)生極大的內(nèi)應(yīng)力而使晶界開裂,形成沿晶微裂紋。

        氫損傷的發(fā)生和腐蝕介質(zhì)濃度、溫度有很大關(guān)系,所以其更容易發(fā)生在熱負(fù)荷較高的汽水分界面下部向火面。另外,運(yùn)行過程中未投除氧器勢必會加速氧化皮的生成,加快氫損傷的發(fā)生。

        6 結(jié) 論

        綜合分析認(rèn)為造成#2 爐水冷壁爆管泄漏的原因是:爐水品質(zhì)不合格導(dǎo)致的水冷壁管氫損傷。

        對存在氫損傷的管子全部予以更換。

        7 建 議

        (1)對鍋爐的爆管事故應(yīng)該認(rèn)真分析,搞清原因,并對工況條件相似部分的管子進(jìn)行檢查排除缺陷的可能。

        (2)對鍋爐爆管事故除了材料、溫度和理化分析之外,應(yīng)對管子所用的介質(zhì)情況進(jìn)行詳細(xì)分析排查,消除產(chǎn)生缺陷的源頭,如本例中應(yīng)防止凝汽器等爐前設(shè)備的泄漏、提高補(bǔ)給水和凝結(jié)水質(zhì)量、保障除氧器正常工作、進(jìn)行水化學(xué)工況分析等以保證給水品質(zhì)至關(guān)重要。

        (3)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對水冷壁管定期進(jìn)行化學(xué)清洗,去除管內(nèi)壁的沉積物,做好停爐保護(hù)使管內(nèi)壁保護(hù)膜不被破壞。

        (4)建議盡快對其他相同條件鍋爐進(jìn)行檢查,確保其他設(shè)備的安全使用。

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