張炎朝
(霍州煤電集團(tuán)霍寶干河煤礦,山西 霍州 031400)
我國(guó)從2004年開始進(jìn)行煤炭資源整合,在此之前,巷式開采在小煤礦普遍存在。巷式開采的突出問題是通過巷道掘進(jìn)方式采煤,采優(yōu)棄劣、采易棄難,資源采出率低下,并留下大量廢棄空巷,空巷頂板支護(hù)條件差多數(shù)出現(xiàn)冒落,空巷內(nèi)部狀態(tài)復(fù)雜多樣,為整合之后正規(guī)采煤工作面的布置帶來(lái)極大的頂板、瓦斯、透水隱患,尤其是在山西省已經(jīng)成為普遍問題[1~2]。本文以山西省海天煤業(yè)3616工作面過巷式開采遺留空巷為例,介紹治理技術(shù)。
山西省海天煤業(yè)3616工作面回采3#煤層,煤層平均厚度4.8m,走向和傾向上近水平,采用分層開采方式,先采上分層,上分層采高2.4m。在3616工作面順槽掘進(jìn)過程中,遇到7處頂板冒落區(qū)。經(jīng)對(duì)老工人走訪和鉆孔探測(cè),確定該區(qū)域?yàn)橄锸介_采遺留空巷,并確定其大致布置方式,主體為3條平行空巷,其余為聯(lián)絡(luò)巷,如圖1所示。走向上影響范圍約110m,傾向上影響最大深度50m。由于該區(qū)域遺留空巷、聯(lián)絡(luò)巷、遺留煤柱散亂分布,工程條件較為復(fù)雜,空巷內(nèi)大部分冒落,冒落巖體松散堆積,存在嚴(yán)重的瓦斯積聚和頂板冒落風(fēng)險(xiǎn),給工作面回采帶來(lái)極大的安全隱患。
圖1 巷式開采遺留殘采區(qū)與工作面位置關(guān)系
原巷式開采寬度6m,高度4.5m,沿煤層底板掘進(jìn),留有0.3m頂煤,空巷廢棄后,頂煤隨直接頂冒落,碎煤和破碎巖塊將空巷填充,但留下大量空洞、大裂隙,空巷之間煤柱經(jīng)過長(zhǎng)期壓力作用,較為破碎,小裂隙十分發(fā)育,剖面示意圖如圖2所示。
圖2 遺留空巷及煤柱破碎現(xiàn)狀剖面示意圖
可以看出,工作面上分層回采至該區(qū)域時(shí),存在嚴(yán)重的片幫、冒頂、底部松軟支架下沉、倒架風(fēng)險(xiǎn),必須進(jìn)行治理。
擬采用注漿方式對(duì)空巷冒落區(qū)進(jìn)行充填,工程特殊之處在于:
1)成孔困難。冒落空巷內(nèi)形態(tài)復(fù)雜,漿液流動(dòng)性不確定,必須通過施工深孔至指定位置,在孔內(nèi)插管進(jìn)行注漿,在順槽內(nèi)向煤體施工深孔,注漿鉆孔需要穿越多個(gè)冒落空巷破碎帶,存在嚴(yán)重的卡鉆問題,成孔困難;
2)注漿材料消耗量大??障飪?nèi)空洞、裂隙十分發(fā)育,注漿材料消耗量極大,必須控制注漿成本,但漿液必須能夠起到較好的粘結(jié)作用,將破碎巖塊膠結(jié)在一起,形成完整的再生煤幫和頂板;
3)冒落空巷、破碎煤柱內(nèi)裂隙發(fā)育程度不同。冒落空巷內(nèi)矸石堆積松散,空洞、裂隙十分發(fā)育,通過灌注充填方式即可達(dá)到較好的擴(kuò)散效果,對(duì)注漿壓力要求很小,而破碎煤柱內(nèi)屬于微小裂隙,必須通過較高的注漿壓力才能保證漿液的充分?jǐn)U散,因此,二者必須單獨(dú)治理。
采用順槽內(nèi)超前深孔注漿的方式。采用鉆場(chǎng)布置方式,鉆場(chǎng)布置方式具有集中化,不必頻繁移動(dòng)鉆機(jī)、注漿泵等笨重設(shè)施的優(yōu)點(diǎn),一個(gè)鉆場(chǎng)布置3~4個(gè)鉆孔,鉆孔角度與巷道夾角15°~55°,孔深12m~66m,對(duì)該區(qū)域形成全覆蓋。鉆場(chǎng)布置示意如圖3所示。
圖3 順槽內(nèi)深孔鉆孔布置示意圖
注漿材料:注漿材料采用河南理工大學(xué)研發(fā)的高水充填材料,使用水灰比5∶1,可以大幅減少材料用量,漿液約30min完全失去流動(dòng)性,可以滿足破碎區(qū)域充分?jǐn)U散,60min終凝,7天強(qiáng)度約1.2MPa;
破碎區(qū)域成孔工藝:打鉆過程中,遇到孔內(nèi)破碎、塌孔、卡鉆問題,處理方式采用分次循環(huán)鉆進(jìn)方式,即在孔口安裝1節(jié)2m長(zhǎng)套管,外部安裝法蘭盤,當(dāng)出現(xiàn)卡鉆時(shí),退鉆,利用套管對(duì)孔內(nèi)進(jìn)行注漿,采用高水充填材料,水灰比1.5∶1,8min左右失去流動(dòng)性,30min具備2MPa強(qiáng)度,1h后撤下法蘭盤,進(jìn)行二次套孔鉆進(jìn),通過套孔、注漿循環(huán)鉆進(jìn),使鉆孔達(dá)到指定深度,再進(jìn)行插管注漿。
破碎煤柱治理在工作面回采到此區(qū)域附近時(shí)進(jìn)行,當(dāng)回采至破碎煤柱附近時(shí),在工作面采用8m淺孔對(duì)前方煤壁、頂板進(jìn)行加固,鉆孔間排距均為2m,此后,工作面每推進(jìn)5m,進(jìn)行1次注漿。
注漿材料:注漿材料采用河南理工大學(xué)研發(fā)的雙液注漿材料,使用水灰比0.8∶1,材料約2min完全失去流動(dòng)性,2h強(qiáng)度12MPa,可以實(shí)現(xiàn)注漿后工作面快速回采;
注漿壓力:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)漿液擴(kuò)散情況,注漿壓力不低于6MPa。
注漿量:空巷治理深孔平均單孔注漿8噸,破碎煤柱淺孔單孔注漿量約0.25噸,總計(jì)注漿量192噸。
片幫、冒頂情況:工作面揭露空巷時(shí),發(fā)現(xiàn)空巷內(nèi)冒落矸石膠結(jié)良好,煤幫平直,頂板良好,重點(diǎn)對(duì)破碎煤柱進(jìn)行單獨(dú)加固,回采過程中僅發(fā)生輕微片幫,未發(fā)生冒頂,工作面順利通過該巷式開采遺留空巷,如圖4所示。
圖4 工作面回采實(shí)景
1)巷式開采遺留空巷給工作面回采帶來(lái)嚴(yán)重的片幫、冒頂、倒架風(fēng)險(xiǎn),必須進(jìn)行治理;
2)分析對(duì)比了冒落空巷和破碎煤柱工程特性,并分別制定針對(duì)性注漿加固方案,采用高水灰比注漿材料節(jié)約了材料使用量,采用分次循環(huán)鉆進(jìn)解決了破碎區(qū)域鉆孔施工卡鉆問題;
3)效果考察表明,通過該治理方式,遺留空巷得到有效填充加固,工作面片幫、冒頂?shù)玫斤@著控制,實(shí)現(xiàn)了工作面順利回采。