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        淺析礦用刮板輸送機結(jié)構(gòu)部件存在問題及改進方法

        2020-01-17 06:47:44郝躍峰
        煤礦現(xiàn)代化 2020年1期
        關(guān)鍵詞:煤塵鏈輪刮板

        郝躍峰

        (霍州煤電集團晉北煤業(yè)有限公司 ,山西 靜樂 035100)

        0 引 言

        礦用刮板輸送機在工作過程中,由于井下環(huán)境比較惡劣,常常是煤塵嚴重,灰塵大,通風(fēng)不良等情況,從而導(dǎo)致刮板輸送機的關(guān)鍵部件受損。而刮板輸送機關(guān)鍵部件的狀態(tài)直接影響整個礦井生產(chǎn)。尤其是工作面采煤過程中,刮板輸送機在煤炭、矸石和采煤機復(fù)雜的環(huán)境中長時間運行,并且受到他們的沖擊。這就使得中部槽磨損、鏈輪組件失效,影響到其他部件的正常使用[1]。其中,為了延長刮板輸送機的使用壽命,將改進輸送機部件的結(jié)構(gòu)。針對輸送機中部槽、鏈輪傳動結(jié)構(gòu)、機架進行改進,采用具有性能優(yōu)良的中部槽、故障率低的鏈輪傳動部以及密閉型的機架,通過這些方式可以顯著改變輸送能力,從而提高礦井生產(chǎn)的安全性和高效性。

        1 中部槽存在問題及改進方法

        1.1 中部槽缺陷

        礦用刮板輸送機中的中部槽結(jié)構(gòu)如圖1所示。受采煤機、煤巖石作用等影響,磨損是中部槽產(chǎn)生故障、發(fā)生失效的主要因素,中部槽磨損后主要表現(xiàn)形式有鏈道磨痕、穿透形貌、撕裂、變形[2],實物詳見圖2所示。

        圖1 刮板輸送機的中部槽結(jié)構(gòu)

        1.2 中部槽改進

        針對中部槽磨損問題,本次提出在中心和底部進行焊接處理,考慮到SGZ1000/3×1000型號刮板輸送機,中部槽寬度改為寬1m和長為1.75m[3]。材料6BM的延伸率、斷面收縮率、沖擊韌性、硬度等性能均較好,還可以進行鑄造工藝、熱處理和焊接分級工藝,性能穩(wěn)定可靠,因此,刮板輸送機中部槽材料選用6BM。在采煤過程中,中部槽由于壓縮和摩擦,軌道座椅經(jīng)常磨損,變形嚴重,甚至斷裂。對于磨損和變形較小的軌座進行局部修復(fù)焊接,或者是整體修復(fù)。對于嚴重變形和部分損壞的軌道座椅直接更換軌座。在中部槽維修過程中,最苛刻和最難以更換的是中部槽在高度方向上的定位,在更換時設(shè)置微調(diào)工具,使中心板和接口板在高度方向上定位??梢蕴岣呱a(chǎn)效率,同時提高維修的精度。

        2 鏈輪傳動故障及改進

        2.1 鏈輪故障分析

        刮板輸送機鏈輪故障統(tǒng)計分析詳見表1所示。鏈輪傳動結(jié)構(gòu)的故障類型主要為三類,分別為軸承故障、潤滑不良和密封浮動。刮板鏈輪組件長時間工作,導(dǎo)致潤滑效果下降而產(chǎn)生的磨損,固定螺栓的斷裂,傳動部件漏油等。常見的有接鏈環(huán)斷裂、底鏈卡住等故障[4]。將鏈輪組件發(fā)生故障的原因進行總結(jié),一是在運行中,鏈輪的強度不夠,產(chǎn)生了疲勞磨損,從而縮小了使用壽命;二是一旦發(fā)生過載現(xiàn)象或者斷裂等情況,會使鏈輪產(chǎn)生斷裂;三是較多鏈輪的組件潤滑效果較差,加劇了零部件之間的磨損。

        表1 刮板輸送機鏈傳動系統(tǒng)鏈輪故障分析

        2.2 鏈輪傳動結(jié)構(gòu)改進

        因嚙合原因造成刮板輸送機鏈條斷裂或者磨損,根據(jù)鏈條損傷情況采取更換或者調(diào)整。如果磨損程度較大,可以對調(diào)換鏈輪的方向,或者進行替換。軸承的損害程度過大,要及時更換軸承。經(jīng)常檢查機械的排氣孔,若發(fā)生堵塞,要及時疏通排氣孔。在日常保養(yǎng)中,要及時測定潤滑油的溫度。一旦發(fā)現(xiàn)油質(zhì)變差,需要及時更換潤滑油。針對潤滑油密封不良,采取在鏈輪軸上加寬卡槽,鏈輪傳動組件上安裝油箱的花鍵軸端,保證鏈輪和減速器的端面距離在2mm,從而避免卡槽的脫離。安裝O形密封圈,在O形圈存在下,密封效果良好,避免潤滑油泄漏,從而阻止煤塵雜質(zhì)的進入。

        3 其他結(jié)構(gòu)組件改進

        3.1 存在的問題

        隨著生產(chǎn)能力的提高,刮板輸送機輸送量也隨之增加,經(jīng)常會出現(xiàn)電機壓死等情況。這就導(dǎo)致大量原煤積聚在槽體中。此時,工人需要使用鐵鏟進行清理,不僅增加勞動強度,而且還嚴重制約了運輸能力。刮板槽體的橫截面積小,無法快速運煤,滿足不了大量生產(chǎn)的需求。刮板是使用鑄鋼為材料,抗彎性能較差,尤其當(dāng)煤量增加時,刮板需要承受較大的動態(tài)載荷和靜態(tài)載荷,刮板的中間變形嚴重,更換比較頻繁,影響了刮板的工作效率。另外,刮板的橫截面窄、推煤量小,無法滿足目前的運輸要求。

        3.2 結(jié)構(gòu)組件改進

        (1)改進型刮板。

        為了使刮板輕量化,該設(shè)計基于材料少,強度高的原理,采用了多種方案,實現(xiàn)對刮板輸送機刮板結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在改進設(shè)計中,改變了刮板的形狀,重新計算了橫截面所需的尺寸,其刮板強度顯著增強,也考慮到了刮板的互相性使用要求[5],改進設(shè)計的刮板采用H型,詳見圖3所示。H型刮板鋼的結(jié)構(gòu)具有強度高、耐磨性和韌性好等優(yōu)點,刮板的兩面都可使用,延長了設(shè)備的壽命。

        圖3 改進刮板

        (2)密閉型機架。

        考慮到在煤炭的運輸過程中有很多煤塵,因此工人的工作環(huán)境較差,在設(shè)備上也很容易產(chǎn)生煤塵沉積,從而造成機電事故,導(dǎo)致電路中斷,也會造成輸送機皮帶打滑、影響照明等問題,這些現(xiàn)象都會影響機電設(shè)備的正常運行。根據(jù)實際的工作環(huán)境,論文提出了一種密閉型機架。圖4表示的是一種全封閉框架,其頭部和尾部框架由一個護罩進行密封,而中間槽體則使用了蓋板,以實現(xiàn)全封閉操作,這減少了車間的灰塵,同時可以保護工作環(huán)境。

        圖4 密封式機架

        4 運用效果

        某礦在安裝了改進后的SGZ1000/3×1000型刮板輸送機,在1502工作面生產(chǎn)過程中,沒有再出現(xiàn)過斷鏈和堆煤的問題,刮板輸送機跟機效率好?,F(xiàn)在1502工作面已采完,中部槽受磨損較輕,均在合理范圍內(nèi)。1502工作面生產(chǎn)過程中對刮板輸送機故障記錄詳見表2,從表2中可以看出中部槽選擇的6BM綜合機械性能好,采用微調(diào)工具對中部槽進行修理,保證了維修效果,通過對礦用刮板輸送機中部槽、鏈輪傳動、刮板等結(jié)構(gòu)材料、工藝等方面改進,顯著提高了刮板輸送機的使用壽命、安全性、可靠性,減少了維護的次數(shù)。

        表2 刮板輸送機故障統(tǒng)計表

        5 結(jié) 論

        礦用刮板輸送機常處于大煤塵、多潮濕、少風(fēng)等惡劣工作環(huán)境,其結(jié)構(gòu)部件容易受損,故障頻率高。為了改善刮板輸送機耐用性能,提高中部槽、鏈輪轉(zhuǎn)動、刮板等結(jié)構(gòu)使用壽命,分別淺析了結(jié)構(gòu)存在問題,并提出了相應(yīng)改進措施,其結(jié)論主要為:

        1)中部槽磨損主要有鏈道磨痕、穿透形貌、撕裂、變形等形式,分別從中部槽尺寸、材料、維修工藝提出了改進措施。

        2)鏈輪傳動結(jié)構(gòu)的故障類型主要為軸承故障、潤滑不良和密封浮動,提高檢修頻率,加寬卡槽,安裝油箱花鍵軸和O形密封圈,阻止煤塵雜質(zhì)的進入,及時進行維修、疏通排氣、更換等措施。

        3)為了提高刮板抗彎能力、阻止煤塵入侵密封裝置,刮板輸送機結(jié)構(gòu)件中刮板采用強度高、耐磨性和韌性好的H型刮板和密封性能優(yōu)良的機架。

        4)改進的刮板輸送機在1502工作面生產(chǎn)期間表明,既滿足了生產(chǎn)需求,而且具有強度高、壽命長、容量大、低故障率等優(yōu)勢。

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