某船是2014年投入運營的三用工作船,具備起拋錨、拖帶、平臺運輸守護、動力定位等功能。該船從投入運營后一直存在推進系統(tǒng)螺距液壓鎖閥頻繁斷裂問題。該鎖閥一旦斷裂,螺距會失控,船舶不能進行正常操作,只能應急操作,存在嚴重安全隱患,同時影響公司服務信譽、經(jīng)營業(yè)績,加大設備維護成本和船員的工作壓力。
該船采用雙機雙槳可變螺距的推進方式。可變螺距液壓系統(tǒng)原理:4~5 MPa的工作油依次通過電磁比例換向閥、液壓鎖閥和工作活塞。工作油缸內(nèi)活塞在油壓作用下,向前或向后移動去拉動槳轂中十字頭滑塊,從而改變螺旋槳槳葉角度或方向,滿足船舶前進、后退的移動需求和航行速度需求。
系統(tǒng)主要部件功能:①比例電磁換向閥用于換向,通過改變工作油方向來改變槳葉角度,滿足船舶各種工況需求;②液壓鎖閥用于穩(wěn)距,即螺距到達需求后鎖閥關閉,從而封閉系統(tǒng)內(nèi)的工作油并使螺距穩(wěn)定在指定位置,如果鎖閥斷裂,螺距會失控;工作油缸用于變距,油缸內(nèi)活塞前后移動去改變槳葉角度或方向,滿足船舶各種工況需求。
工作油壓一般為2.0~5.0 MPa,穩(wěn)距時油壓在2.8 MPa左右,安全閥啟跳油壓為7.0 MPa。
該船在運營中頻繁發(fā)生鎖閥芯斷裂問題,截止2018年2月,閥芯總計斷裂42次。廠家根據(jù)船東反映問題對鎖閥芯進行2次嘗試改進但都失敗。廠家嘗試改進方案:①將原2孔閥芯改為3孔閥芯,試驗后斷裂的時間更短。②將閥芯改為實心型閥芯,雖然不斷裂但沒有考慮到槳軸轉(zhuǎn)起來后離心力對閥芯的影響,無法關閉油路,導致不能穩(wěn)距。
根據(jù)閥芯斷裂口形狀分析,原因應該是疲勞斷裂,一般是應力集中引起的。原設計閥芯在截面積突然改變處,沒有采用半徑足夠大的過渡圓角來減輕應力集中。在排除槳葉過重等外在因素后,考慮采用柴油機進氣閥型式(氣閥與閥座為錐面密封)作為改進參考,即鎖閥芯面和閥座面都改為錐面,錐面配合優(yōu)點:減少閥芯面過渡處的應力集中,降低該處斷裂的概率;錐面接觸可以實現(xiàn)線密封,密封性好。
液壓鎖的工作要求和實際施工方案:①閥芯承受較高壓力,而且動作頻繁,需要高強度材料。為了滿足該要求,在參考其他類似閥芯使用材料后選用42CrMo,調(diào)質(zhì)硬度為HRC48-50,閥芯接觸面采用45°過渡圓角。這樣不但減緩應力集中,而且密封性好。②閥座更換不方便,必須選擇耐磨材料。可以選用可鍛鑄鐵。為了加工方便和節(jié)省費用選用42CrMo,調(diào)質(zhì)硬度為HRC38-40,接觸面采用45°過渡圓角。③快速穩(wěn)距。為了滿足要求,經(jīng)過反復試驗,選用直徑2.0 mm的復位彈簧。
改進型螺距鎖閥在裝船前經(jīng)過反復試驗合格后安裝,經(jīng)過實船使用一年多后拆出檢查,情況非常好,表明鎖閥改進消除了設備存在的隱患,是非常成功的。
一款產(chǎn)品投入使用前是經(jīng)過無數(shù)次試驗的,有時產(chǎn)品總體是沒問題的,只是個別零部件沒有處理好。我們對這些零部件進行改進應該從設備使用環(huán)境、工作原理、類似零部件、廠家意見、工作經(jīng)驗等綜合考慮。從簡到繁,逐步改善。