包波
(巖灘水力發(fā)電有限責(zé)任公司,廣西 大化縣 530811)
巖灘水電站位于廣西大化縣巖灘鎮(zhèn),為紅水河十個梯級電站的第五級。一期工程安裝4 臺容量為30.25 萬千瓦的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,1~4 號機(jī)組的尾水管出口共12 孔(每臺機(jī)組3 孔)門槽,每孔設(shè)1 扇檢修閘門。閘門底檻高程134.94m,閘門的孔口尺寸為7.5×10.48m,設(shè)計水頭52m,每扇閘門重68.58t,系平面鋼滑道鋼閘門。機(jī)組運行時閘門垂直鎖錠在尾水管出口178.0m 閘門平臺上,機(jī)組檢修時閘門采用2×1250kN 臺車啟閉,啟閉操作時通過自動抓梁與閘門連接,閘門條件為靜水啟閉。當(dāng)機(jī)組需要開機(jī)運行時,需要先對機(jī)組流道的尾水管進(jìn)行充水,待閘門前后水壓差不大于1m時方可開啟。
巖灘水電站一期工程機(jī)組檢修集水井和檢修排水廊道為承壓設(shè)計運行,1~4 號機(jī)組尾水檢修閘門原設(shè)計無充水功能,最初設(shè)計的充水方式是:1號機(jī)組打開裝設(shè)在153.4m 高程蝸殼進(jìn)入廊道處的1 個DN300 閘閥充水(該閘閥在全部機(jī)組投運后停用并封閉該管路),直接引尾水至尾水管充水。2、3、4 號機(jī)組尾水管的充水方式是采用打開1 號機(jī)組或相鄰機(jī)組的尾水管排水閥,引尾水從1 號機(jī)組或相鄰機(jī)組的尾水管排水閥進(jìn)入檢修集水井和檢修排水廊道,再由檢修集水井和檢修排水廊道反充水至充水機(jī)組的尾水管進(jìn)行充水,平壓后開啟尾水管檢修閘門,再分別關(guān)閉機(jī)組全部尾水管排水閥。這種充水方式存在充水效率低、操作復(fù)雜的缺點。在實際操作中,由于相鄰機(jī)組往往多處于發(fā)電運行工況,尾水的水流極為不穩(wěn)定,開啟和關(guān)閉尾水管排水閥時水壓沖擊很大,多次出現(xiàn)操作困難和尾水管排水閥關(guān)閉不到位的情況。為了避免發(fā)生這些不安全的現(xiàn)象,需要對機(jī)組尾水管充水時,采用開啟該機(jī)組進(jìn)水口閘門上的充水閥或打開機(jī)組技術(shù)供水備用水源,水源經(jīng)蝸殼排水閥流入尾水管內(nèi),待尾水檢修閘門前后水壓差不大于1m 時,再進(jìn)行尾水檢修閘門的啟閉操作。該充水方式采用的是上游水源進(jìn)行充水,違背了設(shè)計要求,充水時需要人員時刻監(jiān)控尾水管內(nèi)水位,當(dāng)尾水檢修閘門前后水壓差不大于1m 時,必須馬上關(guān)閉進(jìn)水口閘門上的充水閥或技術(shù)供水備用水源,防止尾水管內(nèi)水位、水壓過高對尾水檢修閘門和門槽等設(shè)備造成破壞。
以上兩種充水方式都存在安全隱患,影響了水電站機(jī)組的安全運行。
對巖灘水電站一期工程1~4 號機(jī)組尾水檢修閘門進(jìn)行改造,在閘門上增設(shè)充水閥,通過打開尾水檢修閘門上設(shè)置的充水閥,讓尾水水源進(jìn)入機(jī)組尾水管內(nèi),待檢修閘門前后水壓平壓后開啟閘門。這種充水方式安全有效,操作安全簡便,不存在尾水管內(nèi)水位、水壓過高的情況。
水電站檢修閘門上的充水閥比較常見的是柱塞提拉式充水閥,這種結(jié)構(gòu)型式的充水閥具有密封效果好、水流流態(tài)佳的優(yōu)點。但由于巖灘1~4 號機(jī)組尾水檢修閘門吊耳較短,尾水臺車至尾水檢修平臺高差較短的原因,如果選用柱塞提拉式充水閥進(jìn)行改造,則增加了充水行程,當(dāng)閘門需要檢修時,不能將閘門有效提離孔口,也就不能進(jìn)行閘門底水封的維護(hù)和檢修。所以,本次改造選用翻蓋式充水閥。翻蓋式充水閥具有改造工程量少,沒有增加充水行程的優(yōu)點,保證了閘門維護(hù)和檢修的提升行程。
巖灘水電站1-4 號機(jī)每臺機(jī)組尾水管檢修閘門各設(shè)有三扇,而充水過程中每臺機(jī)組只需完成一扇閘門增設(shè)充水閥改造,就可以達(dá)到對尾水管充水的目的??紤]到充水水流形態(tài)的影響,我們選取在每臺機(jī)組的第二扇(正中)尾水檢修閘門頂部對稱增設(shè)一對充水閥,充水閥通徑為φ300mm。充水閥的設(shè)計、制造范圍及要求如下:
3.2.1 選用的充水閥為翻蓋式充水閥,按照SL 74-2013《水利水電工程鋼閘門設(shè)計規(guī)范》、SL/T 248-1999 《水工鋼閘門系列標(biāo)準(zhǔn)--充水閥》及巖灘一期機(jī)組尾水檢修閘門和尾水臺車的設(shè)備參數(shù)、機(jī)組尾水管容積的特性等進(jìn)行設(shè)計制造。
3.2.2 增設(shè)充水閥的部位須計算閘門主梁腹板和閘門梁格的強(qiáng)度是否滿足要求,必要時需增加筋板以確保閘門的安全運行。
3.2.3 自動抓梁上相應(yīng)部位增設(shè)充水閥壓桿,抓梁放置在檢修平臺上,壓桿與平臺應(yīng)有足夠的安全距離。
3.2.4 充水閥行程要滿足尾水檢修閘門自動抓梁抓鉤和脫鉤的動作要求。
巖灘水電站一期1~4 號機(jī)組尾水檢修閘門充水閥裝置主要構(gòu)件包含有充水閥、閥管、支承座和壓桿裝置。充水閥、閥管、支承座安裝在閘門上,壓桿裝置安裝在自動抓梁底部,壓桿裝置由支架、壓桿、限位軸、插銷組成(見圖1)。
圖1 巖灘水電站一期尾水檢修閘門充水閥裝置圖
3.3.1 掛鉤充水過程
①通過操縱壓桿裝置(見圖1)上的限位軸實現(xiàn)充水閥充水。當(dāng)需要充水時,將壓桿裝置上的限位軸向內(nèi)推入,并通過插銷固定;抓梁兩邊的限位梁也推入鎖座并固定(見圖2)。
圖 2 巖灘水電站一期尾水檢修閘門掛鉤示意圖
圖3 抓梁下落充水示意a
圖4 抓梁下落充水示意b
②抓梁下落,卡體滑過掛體頭部,當(dāng)掛體頂至滑桿時,抓梁掛鉤到位,此時壓桿也把充水閥頂至打開狀態(tài)(見圖3、圖4)。
③充水平壓后,抓梁提起,掛鉤過程完成,即可提升閘門(見圖5)。
3.3.2 落門脫鉤過程
①當(dāng)需要下放閘門時,把壓桿上的限位軸抽出,放在一側(cè)的套板內(nèi)固定,此時充水閥將壓桿頭頂至壓桿裝置上限位置。同時把抓梁兩邊的限位梁向閉開鎖座外拉出并固定,抓梁下落(見圖6、圖7)。
②當(dāng)閘門下放到底檻,抓梁繼續(xù)下降,掛體頭部將滑桿上頂至頭部頂觸梁體上翼緣時,抓梁即可停止下降,轉(zhuǎn)為提升,完成脫鉤(見圖8、圖9)。
圖5 抓梁上提示意圖
經(jīng)過對1~4 號機(jī)組尾水檢修閘門進(jìn)行增設(shè)充水閥改造,提高了設(shè)備操作的安全性,有效避免了尾水管排水閥反充水不穩(wěn)定和采用上游水源充水可能超壓的安全風(fēng)險。同時,提升了充水效率,以前的兩種充水方式操作復(fù)雜,需時約2 個小時左右,改造后充水時間約55 分鐘,有效的節(jié)省了充水時間。此外,還降低了檢修操作的工作量,改造后不需要另派人員對排水閥或上游水源閥門進(jìn)行操作,降低了檢修人員的工作量。
圖6 抓梁下落脫鉤示意a
圖7 抓梁下落脫鉤示意b
圖8 抓梁下落脫鉤示意c
圖9 抓梁上提脫鉤示意圖d
2018 年初,針對巖灘水電站一期機(jī)組尾水管充水操作存在的安全隱患,進(jìn)行了專項技術(shù)攻關(guān)治理,在檢修閘門上增設(shè)了充水閥,項目于2018 年11 月10 日全部完成施工,通過年度機(jī)組檢修期的操作試驗,閘門關(guān)閉和充水平壓后開啟動作正常。在尾水管檢修閘門上增設(shè)充水閥,提高了機(jī)組尾水管充水操作的安全性,徹底消除了一期機(jī)組投運以來尾水管充水操作存在的安全隱患。本次技術(shù)改造思路簡單、容易實施、效率高,為同類型閘門的優(yōu)化改造提供了借鑒。