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        石油苯產(chǎn)品質(zhì)量升級生產(chǎn)改造

        2020-01-09 08:29:06張金平宗廷貴王洋洋
        石油化工應(yīng)用 2019年12期
        關(guān)鍵詞:環(huán)丁砜煉油廠產(chǎn)品質(zhì)量

        張金平,宗廷貴,李 進(jìn),王洋洋

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        1 工藝概述

        環(huán)丁砜液液抽提工藝一般分為芳烴抽提、環(huán)丁砜回收、環(huán)丁砜再生三個(gè)部分,與其他芳烴抽提工藝技術(shù)相比,該工藝具有溶劑比低、芳烴回收率高、能耗低、投資省、經(jīng)濟(jì)效益好等優(yōu)點(diǎn)。環(huán)丁砜溶劑對芳烴具有較高的溶解能力和良好的選擇性,環(huán)丁砜本身又具有熱穩(wěn)定性好、蒸汽壓低、毒性小等特點(diǎn)。因此,環(huán)丁砜液液抽提工藝技術(shù)(見圖1)是目前應(yīng)用最廣泛的芳烴抽提技術(shù)[1]。

        圖1 環(huán)丁砜液液抽提工藝流程示意圖

        2 環(huán)丁砜抽提工藝的缺陷

        環(huán)丁砜溶劑在抽提過程中存在劣化問題,使其抽提能力下降,環(huán)丁砜劣化是系統(tǒng)中串入了氧氣,環(huán)丁砜被氧化產(chǎn)生SO3或溫度過高發(fā)生氧化分解從而影響使用效果,同時(shí)環(huán)丁砜分解生成的酸性物質(zhì)腐蝕設(shè)備和管線,使系統(tǒng)中的雜質(zhì)增加,影響了環(huán)丁砜的抽提性能和設(shè)備的正常運(yùn)行,故對環(huán)丁砜再生尤為重要,環(huán)丁砜再生工藝主要是靠再生塔的作用,再生塔的作用是除去循環(huán)環(huán)丁砜中因環(huán)丁砜氧化分解而形成的降解產(chǎn)物和固體雜質(zhì),以保證循環(huán)環(huán)丁砜的質(zhì)量[2]。

        3 本裝置存在的問題

        本裝置在建設(shè)時(shí)沒有設(shè)計(jì)溶劑再生塔,只設(shè)計(jì)有一臺(tái)貧溶劑過濾器S-401,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,溶劑過濾器的運(yùn)行效果并不理想,作用有限,未能有效的除去降解產(chǎn)物和固體雜質(zhì),同時(shí)裝置原料C6餾分油因氯離子含量高,在抽提系統(tǒng)不斷富集,加速溶劑的降解,造成苯抽提裝置工藝管線、設(shè)備的腐蝕和堵塞問題比較嚴(yán)重,因換熱器及機(jī)泵腐蝕和堵塞原因,導(dǎo)致苯抽提裝置頻繁停工,嚴(yán)重影響了苯抽提裝置的安全平穩(wěn)長周期運(yùn)行,同時(shí)也對裝置實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量升級帶來不利影響。

        煉油廠苯抽提裝置自2012年開工以來,苯產(chǎn)品只能滿足535指標(biāo),達(dá)不到545產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),提高苯產(chǎn)品的純度、結(jié)晶點(diǎn),降低硫含量是此次苯產(chǎn)品質(zhì)量升級的關(guān)鍵,為改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步滿足市場需求,煉油廠自2017年開始開展苯產(chǎn)品升級攻關(guān),提升苯產(chǎn)品質(zhì)量。

        4 裝置技術(shù)改造

        為了解決影響裝置長周期運(yùn)行的瓶頸問題,同時(shí)為實(shí)現(xiàn)裝置產(chǎn)品質(zhì)量升級,苯抽提裝置從2014年開始陸續(xù)實(shí)施多項(xiàng)技術(shù)改造,解決了影響裝置長周期運(yùn)行及石油苯產(chǎn)品質(zhì)量升級的瓶頸問題。

        4.1 增加脫氯罐D(zhuǎn)-211B

        苯抽提裝置原料C6餾分油來自重整反應(yīng)產(chǎn)物,重整反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)過重整生成油脫氯罐D(zhuǎn)-211脫除HCl后,經(jīng)過脫戊烷塔進(jìn)料換熱器E-207換熱后,進(jìn)入重整油分離系統(tǒng)分離出C6餾分油作為苯抽提裝置的原料。本裝置重整生成油脫氯罐D(zhuǎn)-211原設(shè)計(jì)裝填脫氯劑18.2 m3,空速5.09 h-1,脫氯劑使用壽命1年,在實(shí)際運(yùn)行過程中,D-211使用效果不理想,存在HCl脫除不徹底、脫氯劑使用壽命短(2~3個(gè)月)的問題,造成后續(xù)系統(tǒng)結(jié)鹽腐蝕及苯抽提裝置氯離子富集造成的腐蝕。

        2014年9月裝置大檢修,安裝新增脫氯罐D(zhuǎn)-211B甩頭,通過對生成油組成、氯含量數(shù)據(jù)、脫氯罐運(yùn)行參數(shù)收集,結(jié)合裝置內(nèi)其他脫氯罐運(yùn)行情況,確定新增生成油脫氯罐D(zhuǎn)-211B的裝填量和安裝位置,2016年1月D-211B于1月底正常投入運(yùn)行。

        新增脫氯罐D(zhuǎn)-211B裝填量達(dá)到42.3 m3,空速2.19 h-1,通過降低空速,增加了生成油與脫氯劑接觸時(shí)間,提高吸收效果,同時(shí)脫氯劑裝填量的增加,延長了單罐運(yùn)行周期,降低了頻繁換劑帶來的油品損耗、換劑費(fèi)用和操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。

        原設(shè)計(jì)的D-211設(shè)置在再接觸后,即從再接觸來的常溫生成油進(jìn)入D-211脫除HCl后,經(jīng)E-207換熱,再進(jìn)入脫戊烷塔C-201。此次將新增脫氯罐D(zhuǎn)-211B設(shè)置在E-207AB與E-207CD之間,即將再接觸來的常溫生成油通過換熱器加熱到80 ℃左右后,再進(jìn)入D-211B進(jìn)行脫氯,提高脫氯反應(yīng)速率,進(jìn)一步提高了脫氯效果,另外較高的溫度在一定程度上會(huì)增加脫氯劑的穿透氯容,延長脫氯劑使用壽命。

        當(dāng)前行業(yè)內(nèi)大多數(shù)的生成油脫氯罐均設(shè)置在再接觸之后,即生成油在常溫情況下進(jìn)行脫氯,而本項(xiàng)目生成油在80 ℃左右的條件下進(jìn)行脫氯,效果顯著由于常溫脫氯,值得行業(yè)內(nèi)借鑒。

        D-211B投用后,脫氯效果較明顯,C-201頂結(jié)鹽現(xiàn)象消除,塔頂空冷器、水冷器冷卻效果較好,且未發(fā)生腐蝕泄漏,脫戊烷塔頂回流罐D(zhuǎn)-205罐頂泄放氣中HCl含量由30 mg/m3下降至0,苯抽提原料C6餾分油氯含量明顯下降,苯抽提裝置未出現(xiàn)因氯離子富集造成的管線和設(shè)備腐蝕,D-211B使用壽命較原設(shè)計(jì)D-211明顯提高,達(dá)到9個(gè)月以上。

        4.2 增加溶劑再生系統(tǒng)

        煉油廠苯抽提裝置采用SUPER-SAE-Ⅱ苯抽提工藝技術(shù),溶劑再生采用溶劑再生過濾器濾除溶劑降解物,以達(dá)到凈化溶劑的目的。在實(shí)際運(yùn)行過程中,溶劑再生過濾器使用效果不理想,不能有效除去溶劑降解物,溶劑老化嚴(yán)重,造成溶劑系統(tǒng)的管線、設(shè)備頻繁發(fā)生腐蝕、泄漏,裝置多次停工檢修。給裝置的安全生產(chǎn)、油品調(diào)合及經(jīng)濟(jì)效益帶來不利影響,同時(shí)降解物產(chǎn)生的廢渣在管線、換熱器管束及塔盤上聚集,造成操作波動(dòng),影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        圖2 溶劑再生系統(tǒng)工藝流程示意圖

        圖3 溶劑再生系統(tǒng)投用后汽提塔底重沸器E-403管程出口彎頭管線壁厚趨勢圖

        溶劑在運(yùn)行過程中,因熱分解、氧化等原因,會(huì)生成酸性物質(zhì),這些酸性物質(zhì)不能通過溶劑再生過濾器有效去除,在系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)累積,造成溶劑系統(tǒng)管線、設(shè)備腐蝕。

        增加一套溶劑再生系統(tǒng),將一部分溶劑引入溶劑再生系統(tǒng),通過減壓再生,將溶劑中的降解物除去,溶劑中的降解物、焦?fàn)钗铮练e在溶劑再生罐底部,定期排出,再生后的干凈溶劑從溶劑再生罐頂部出來,再回到抽提塔,通過減壓再生,可以降低溶劑再生的溫度至180 ℃以下,大幅降低了溶劑熱分解速率。

        目前行業(yè)內(nèi)采用液液抽提的裝置均存在不同程度的腐蝕,部分裝置通過臨時(shí)的在線溶劑凈化技術(shù)來再生溶劑,溶劑凈化效果短時(shí)間內(nèi)較好,但運(yùn)行時(shí)間較長后,溶劑老化仍較嚴(yán)重,系統(tǒng)腐蝕依然存在,而本裝置采用的負(fù)壓溶劑再生技術(shù)對溶劑凈化效果較好,有效控制了裝置的腐蝕泄漏。

        裝置在2014年9月,提出增加溶劑再生系統(tǒng),以解決溶劑老化、系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重的問題,2015年3月通過溶劑再生系統(tǒng)“正壓再生”和“負(fù)壓再生”兩種方案的比選,最終確定采用負(fù)壓再生方案,2015年9月溶劑再生系統(tǒng)開始施工,2016年3月溶劑再生系統(tǒng)施工完畢,并于3月底投用,運(yùn)行正常。

        溶劑再生系統(tǒng)投用后,經(jīng)過一段時(shí)間的優(yōu)化運(yùn)行,再生后的溶劑清澈、透亮,溶劑的pH值達(dá)到9以上,焦?fàn)钗锖坑?0 mg/L下降至1 mg/L以下,鐵離子含量下降至2 mg/L以下,E-403管程出口管線腐蝕速率由1 mm/a~3 mm/a下降至0.1 mm/a以下(見圖2、圖3),E-403、404及進(jìn)出口管線,沒有發(fā)生腐蝕泄漏,塔底泵P-404、408沒有發(fā)生腐蝕損壞,苯抽提裝置沒有發(fā)生因設(shè)備、管線腐蝕造成的非計(jì)劃停工。

        4.3 水汽系統(tǒng)優(yōu)化改造和使用高效白土

        針對苯抽提水系統(tǒng)缺少流量計(jì),不能精確控制流量,當(dāng)原料油苯含量偏低,回收塔操作困難,操作波動(dòng)大,影響苯產(chǎn)品質(zhì)量控制等問題,煉油廠通過調(diào)整重整油分離系統(tǒng)的工藝指標(biāo),為苯抽提裝置提供良好穩(wěn)定的原料。通過優(yōu)化重整再生系統(tǒng)工況,保證C6中烯烴含量嚴(yán)格控制在指標(biāo)范圍內(nèi),調(diào)節(jié)上返洗流量、下返洗流量和溶劑比,選用高效顆粒白土,降低苯的酸洗比色。

        圖4 苯產(chǎn)品硫含量趨勢圖

        2017年裝置大檢修期間,實(shí)施苯抽提技改項(xiàng)目,通過改造水系統(tǒng)及循環(huán)線,為水與苯的優(yōu)化配比提供了精確數(shù)值,解決了抽提原料苯濃度過低造成回收塔操作困難的問題,消除了苯罐回?zé)拵淼囊幌盗胁焕绊?。通過調(diào)整上返洗量,降低了三劑費(fèi)用及換劑費(fèi)用,投用高效白土控制了苯的酸洗比色,使苯產(chǎn)品達(dá)到-545指標(biāo)。

        抽余油水洗塔C-402底水溶劑去水汽提塔C-405,增加量程為0~1 500 kg/h孔板流量計(jì),抽余油水洗塔C-402底水溶劑去溶劑分離罐D(zhuǎn)-402,增加量程為0~500 kg/h孔板流量計(jì),返洗芳烴罐D(zhuǎn)-404水包水溶劑去水汽提塔C-405,增加量程為0~1 000 kg/h孔板流量計(jì),汽提水去回收塔C-404,增加量程為0~1 500 kg/h孔板流量計(jì),汽提蒸汽去回收塔C-404,增加量程為0~1 000 kg/h孔板流量計(jì),通過以上措施實(shí)現(xiàn)苯抽提水系統(tǒng)的精確調(diào)節(jié),改善了苯產(chǎn)品的硫含量(見圖4)和純度。

        5 總結(jié)

        煉油廠10×104t/a苯抽提裝置采用環(huán)丁砜液液抽提工藝,該工藝過程是一種物理分離過程,裝置自開工以來系統(tǒng)腐蝕情況比較嚴(yán)重,因?yàn)樵O(shè)備腐蝕泄漏,以及設(shè)備腐蝕和其他原因形成的各種固體雜質(zhì)堵塞工藝管線和設(shè)備造成裝置多次停工,給裝置正常生產(chǎn)及苯產(chǎn)品質(zhì)量升級帶來不利影響。

        為了解決影響裝置長周期運(yùn)行和苯產(chǎn)品質(zhì)量升級的問題,煉油廠苯抽提裝置增加脫氯罐D(zhuǎn)-211B、增加溶劑再生系統(tǒng)、水汽系統(tǒng)優(yōu)化改造和使用高效白土等多項(xiàng)技術(shù)改造,同時(shí)通過上游裝置及苯抽提裝置工藝優(yōu)化調(diào)整,裝置產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高,2018年5月煉油廠苯產(chǎn)品經(jīng)過質(zhì)檢中心分析,達(dá)到苯-545產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著煉油廠苯產(chǎn)品質(zhì)量成功升級,經(jīng)過近半年多的生產(chǎn)實(shí)踐,煉油廠苯產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,能夠滿足石油苯-545標(biāo)準(zhǔn),為公司拓展產(chǎn)品市場,增加產(chǎn)品收益奠定基礎(chǔ)。

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