付海青
(霍州煤電集團 呂梁山煤電公司洗煤廠, 山西 呂梁 033000)
隨著選煤技術的快速發(fā)展,分選工藝基本成熟,比如塊煤重介分選、細粒煤浮選等[1]. 對于塊煤重介分選,其分選設備重介旋流器向大型化方向發(fā)展。三產(chǎn)品重介旋流器具有更高的分選精度,且易實現(xiàn)自動控制,在大型選煤廠得到廣泛應用[2-3]. 而三產(chǎn)品重介旋流器一段分選密度控制技術相對完善,二段分選密度可調(diào)節(jié)量不太寬裕,煤質(zhì)變化時無法得到較理想的控制。根據(jù)文獻報道可知[4-7],外加磁場的作用對磁性礦物的產(chǎn)品質(zhì)量會產(chǎn)生影響。因此,選擇外加磁場,通過調(diào)節(jié)磁場線圈的位置及磁場強度,探究外加磁場對三產(chǎn)品重介旋流器二段分選密度的調(diào)控。
試驗中所用的旋流器是參照實際工業(yè)旋流器的尺寸按比例縮制而成。為避免磁場對試驗的影響,旋流器采用順磁性的有機玻璃制成,相對磁導率接近1,不會對試驗產(chǎn)生影響。溢流管的深度設置成可調(diào)節(jié)的。外加磁場由水平方向均勻緊密繞在有機玻璃骨架上漆包銅線產(chǎn)生,通過導線與直流穩(wěn)流可調(diào)電源接通調(diào)節(jié)磁場強度。重介旋流器外加磁場示意圖見圖1.
該試驗先進行不帶煤試驗,通過改變線圈位置、溢流管插入深度及電流大小,觀察對溢流介質(zhì)產(chǎn)率的影響,并找到在旋流器筒體及錐部不同部位時,合適的線圈位置及適合的電流大小、溢流管插入深度。之后進行重介旋流器帶煤分選試驗,分選后的煤樣經(jīng)干燥處理,浮沉試驗后稱重,再在馬弗爐里化灰,求得灰分和產(chǎn)率。該試驗過程中,溢流管插入深度調(diào)節(jié)范圍為20~80 mm;設定電流大小為2 A、4 A、6 A、8 A和10 A,旋流器線圈位置見圖2.
圖2 結構示意圖
固定線圈位置為18和19時,電流設為2~8 A,考察不同溢流管插入深度對溢流介質(zhì)產(chǎn)率的影響,其試驗結果見圖3.
圖3 在位置18和19時溢流介質(zhì)隨插入深度變化曲線圖
位置18和19位于旋流器筒體部位,從圖3可以看出,在旋流器筒體位置,溢流介質(zhì)的產(chǎn)率隨著電流變化呈先增大后減小又增大的變化關系,說明通過電流變化調(diào)節(jié)溢流介質(zhì)產(chǎn)率是可行的。固定線圈位置18且電流為2 A時,溢流管插入深度80 mm、 70 mm、 60 mm、 50 mm的溢流介質(zhì)產(chǎn)率大于無電流時的產(chǎn)率;固定線圈位置19電流為電流2 A時,溢流管插入深度70 mm、 60 mm、 50 mm的溢流介質(zhì)產(chǎn)率大于不加電流時的產(chǎn)率;固定線圈位置18和19,調(diào)節(jié)電流大于2 A時,各個溢流管插入深度的溢流介質(zhì)產(chǎn)率均小于無電流的產(chǎn)率;繼續(xù)增大電流達到10 A后,兩位置處溢流介質(zhì)產(chǎn)率仍呈上升趨勢。即在旋流器筒體部位,不論線圈位置如何變化,在溢流管插入深度70、 60、 50時,溢流介質(zhì)產(chǎn)率隨電流變化存在先增大后減小又增大的變化關系,這說明通過調(diào)節(jié)電流來控制溢流介質(zhì)產(chǎn)率是可行的,且在電流接近于2 A時,能夠使溢流介質(zhì)產(chǎn)率升高。
固定溢流介質(zhì)插入深度為70 mm,調(diào)節(jié)線圈位置及電流大小,探究電流大小對溢流介質(zhì)產(chǎn)率的影響,其試驗結果見圖4.
圖4 線圈位置不同溢流介質(zhì)產(chǎn)率隨電流的變化圖
從圖4可以看出,當線圈位置為4和8時,溢流介質(zhì)的產(chǎn)率并未隨電流有明顯的增加,而當電流超過1.5 A后,溢流介質(zhì)產(chǎn)率發(fā)生了明顯的降低;當線圈位置為10、12和14以及16、18和19時,溢流介質(zhì)的產(chǎn)率都有明顯的提高;線圈位置為10、12和14,電流1 A時,溢流介質(zhì)產(chǎn)率最佳,之后隨電流的增加而降低;線圈位置為16、18和19,電流1.5 A時溢流介質(zhì)產(chǎn)率最高,而后也隨電流的增加發(fā)生了明顯降低。
根據(jù)不帶煤試驗結果,即溢流介質(zhì)產(chǎn)率隨線圈位置及電流大小的變化,選擇線圈位置4、8、12、14、16和18進行旋流器帶煤試驗,考察電流變化對煤泥分選效果的影響。其中線圈4、8、12位于錐部,線圈14、16和18位于旋流器筒體,大電流和小電流分別對錐體及筒體溢流介質(zhì)產(chǎn)率下降影響明顯。其試驗結果見圖5.
圖5 線圈位置不同精煤產(chǎn)率及灰分隨電流變化關系圖
從圖5a)可以看出,當線圈位于位置4時,精煤灰分下降不明顯,精煤產(chǎn)率變化也不大,與不帶煤試驗結果得出的規(guī)律相一致。當線圈位于8和12時,精煤灰分及精煤產(chǎn)率變化趨勢相似,與不帶煤試驗結果也相一致。電流為1 A時,精煤灰分最高;當電流增大到3 A時,精煤產(chǎn)率為0,這說明當電流為2~3 A時,外加磁場的作用可以明顯降低精煤灰分及精煤產(chǎn)率,降低分選密度;而位置8和12屬于錐部,即旋流器錐部位置的外加磁場作用,可以通過電流的改變降低煤泥分選密度。
圖5b)顯示,線圈位于旋流器筒體位置,精煤灰分及精煤產(chǎn)率變化相似,與不帶煤試驗得出的規(guī)律也相一致;當線圈位于位置18時,電流1.5 A時精煤灰分最高;線圈位置為16,電流達到2 A后精煤灰分持續(xù)增加而精煤產(chǎn)率下降明顯,即線圈位置位于筒體時,電流的變化可以提高分選密度。
1) 通過不帶煤及帶煤試驗可以得出,外加磁場可以調(diào)節(jié)重介旋流器二段分選密度,這為之后的工業(yè)放大試驗提供了依據(jù),且線圈位于筒體及錐體不同位置時,適用的電流范圍及分選效果也有差別。
2) 位于旋流器錐部的線圈,溢流介質(zhì)產(chǎn)率下降要比位于旋流器筒體時要快;當電流繼續(xù)增大到一定值時,溢流介質(zhì)的產(chǎn)率發(fā)生大幅度下降,這說明外加磁場對重介旋流器分選密度的調(diào)節(jié)是明顯的。
3) 重介旋流器錐部外加磁場作用能夠降低煤泥分選密度,重介旋流器筒體部分外加磁場可提高煤泥分選密度。