范曉鵬
(大唐華中電力試驗研究院,河南鄭州 450046)
風量自動調節(jié)系統(tǒng)是鍋爐燃燒過程控制的重要環(huán)節(jié),風量自動調節(jié)系統(tǒng)一般由控制器、風機動(靜)葉、差壓式流量計等組成,主要為鍋爐燃燒均勻分配燃料和氧量,其控制性能直接影響機組運行的經濟性、安全性和環(huán)保水平。因此,很有必要對風量調節(jié)系統(tǒng)進行深入研究。某超臨界機組風量測量裝置故障引起自動調節(jié)系統(tǒng)發(fā)散,導致機組非正常停機。根據(jù)風量測量原理,分析事故成因,提出相應的防范措施,為機組的穩(wěn)定安全經濟運行提供參考依據(jù)。
火力發(fā)電廠風量測量裝置一般采用差壓式流量計,通過測量流體流動過程中迎風管與背風管的差壓來測量流速或流量,其中迎風管壓力稱為“總壓”,背風管的壓力稱為“靜壓”,原理如圖1 所示。測量裝置的探頭插入風量管道中,當管道中有氣體流過時,迎風面受氣流沖擊,氣流的動能轉換成壓力能,所以迎面管中的壓力較高。背風側由于不受氣流沖擊,管中的壓力為風管內的靜壓力??倝汉挽o壓之差稱為動壓,其大小與管內風速有關,風速越大動壓越大;風速小,動壓也小。因此,通過差壓變送器測量出動壓的大小后,經過參數(shù)補償和數(shù)學運算處理即可得出管內風量[1]。見式1、式2。
圖1 風量測量原理
式中:Kc為 測量裝置總流量系數(shù);Qm為被測氣體質量流量(t/h);Qv為被測氣體體積流量(km3/h);ΔP 為風量測量裝置輸出差壓(kPa);t 被測氣體溫度(℃);Pa安裝現(xiàn)場大氣壓力(kPa);Px被測管道內的壓力(kPa);ρ 為被測介質密度。
某日4 時25 分,2 號機組負荷195 MW,A,B,C,D 制粉系統(tǒng)運行,自動發(fā)電量控制(AGC)O 模式、入爐煤量96 t/h,總風量735 t/h,機組正常運行。4 時27 分07 秒,2 號機組運行中總風量<25%,鍋爐自動保護(MFT)動作、汽機跳閘、發(fā)電機解列,立即按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行停機操作。
檢查跳閘首出信號:MFT 首出為總風量<25%,調取工程師站事件順序記錄(SOE),如圖2 所示。首發(fā)信號為總風量<25%(其判斷邏輯為風量<25%BMCR1、25%BMCR2、25%BMCR3“三取二”,定值310 t/h,延時3 s),鍋爐MFT,汽輪機跳閘,發(fā)電機程序逆功率跳閘。
圖2 機組事故記錄(SOE)
2.2.1 測量裝置檢查
4 時50 分,對二次風量儀表、電氣回路、信號屏蔽及分布式控制系統(tǒng)(DCS)卡件、控制器、電源檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。
6 時30 分,對二次風量測量管路進行吹掃,發(fā)現(xiàn)測量管路有輕微堵塞,吹掃后正常。
7 時30 分,檢查一次風量儀表、測量裝置,未發(fā)現(xiàn)異常。
2.2.2 執(zhí)行機構檢查
12 時26 分,熱工、鍋爐點檢、檢修人員對送、引風機動葉及執(zhí)行器檢查,進行傳動試驗,均未發(fā)現(xiàn)異常。
2.2.3 組態(tài)邏輯檢查
(1)總風量計算。DCS 邏輯中總風量計算公式:總風量=A側二次風量3 個測點的平均值+B 側二次風量3 個測點平均值+5 臺磨煤機一次風量總和。
(2)送風自動切手動條件排查。切手動之前總風量指令為737 t/h,反饋為457 t/h,偏差280 t/h,未達到送風被調量與設定值偏差大于300 t/h 切手動條件。
(3)二次風量控制。二次風量的給定值為燃料量主控函數(shù)及氧量校正后計算得出,可通過偏置微調定值?;芈肥謩訒r,自動計算偏置,使設定值跟蹤被調量,實現(xiàn)手/自動無擾切換;檢查煤量對應總風量函數(shù)配置符合現(xiàn)場工況要求。
(4)機組啟動后進行總風量擾動試驗。根據(jù)DL/T 657—2015《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程》進行擾動試驗,定值擾動量為±100 t/h,衰減率、穩(wěn)定時間滿足要求。
(5)運行操作行為記錄。機組跳閘前30 min 無重大操作。
查閱鍋爐MFT 動作前4 min 送、引風機動葉開度、爐膛負壓、總風量曲線,發(fā)現(xiàn)風量調節(jié)、爐膛壓力調節(jié)異常,總風量出現(xiàn)300~1000 t/h 波動,爐膛壓力在-1000~200 Pa 之間波動。風量調節(jié)系統(tǒng)重要參數(shù)如圖3 所示。
圖3 風量調節(jié)系統(tǒng)參數(shù)曲線
4 時23 分,A 送風機動葉開度38.2%,B 送風機動葉開度31.3%,系統(tǒng)出現(xiàn)輕微波動,總風量實際值低于設定值,送風機進行正常調節(jié),引風機疊加送風機前饋作用參與負壓調節(jié);4 時23 分16 秒,實際風量達到設定值,送風調節(jié)開始回調,總風量出現(xiàn)不減反增的現(xiàn)象,為減小風量偏差,送風機繼續(xù)減小開度,總風量減小速度遲緩;4 時24 分,實際總風量減至設定值以下,送風機開始回調增加動葉開度,總風量出現(xiàn)不增反減的現(xiàn)象,為維持風量,送風機繼續(xù)開大,隨即風量、爐膛壓力調節(jié)出現(xiàn)超調并逐漸發(fā)散;4 時26 分43 秒,運行人員發(fā)現(xiàn)爐膛負壓波動大,立即切除A/B 引風自動,隨即AGC、CCS 聯(lián)鎖退出,送風自動聯(lián)鎖切為手動,A 送風機此時開度19.2%,B 送風機此時開度15.3%,總風量波動至1000 t/h 后急劇下降到300 t/h 左右;爐膛負壓最大波動至-1283 Pa,送風機出口風壓、空預器出口二次風壓變?yōu)樨撝?,二次風量快速到0,一次風量保持穩(wěn)定,導致總風量急劇下降。4 時27 分07 秒,鍋爐MFT 動作,首出為“鍋爐總風量小于25%”。
通過分析可知機組跳閘原因為:二次風量取樣管路積灰、微堵,總風量測量數(shù)據(jù)變化遲緩、滯后,引起風量調節(jié)、爐膛壓力調節(jié)異常發(fā)散,且送風調節(jié)系統(tǒng)切手動條件的設定偏差值較大,不能在異常工況下及時切除自動,最終導致總風量<25%,MFT 動作,機組跳閘。
為了避免此類事故再次發(fā)生,提升機組運行穩(wěn)定性,結合現(xiàn)場情況提出以下處理建議:
(1)檢修人員加強對重要測量設備的日常巡檢,繼續(xù)加強定期工作管理,運行中發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常報警,及時分析處理。
(2)通過現(xiàn)場擾動試驗,優(yōu)化送風、引風自動切手動限值、引風前饋及PID 參數(shù),風量測點取值方式采用3 個測點取中值,對其他重要自動邏輯進行排查、優(yōu)化。
(3)提升風量測量裝置可靠性,保障裝置的測量準確性,利用機組檢修機會對裝置進行改造。
在鍋爐燃燒過程中,風量的大小直接影響鍋爐運行的經濟性。風量過大時,大量爐膛熱量隨煙氣排出造成熱量損失,且隨著氧量的增加,鍋爐中NOx含量也隨之增加;風量較小時,煤粉不能充分燃燒,造成爐膛燃燒不穩(wěn)定。風量測量的準確與否對控制質量影響極大,提升風量測量的準確性十分必要。
鍋爐風管風道直管段一般較短,管道截面積上的流場不均勻,甚至會產生回流。當風道截面面積較大時,單點測量風道內風量值誤差較大。因此,在大風道截面上采用等截面多點陣列測量技術,對風道截面進行區(qū)域劃分,然后將多個測量探頭分布在截面上不同的區(qū)域,分別測量出每個區(qū)域的壓差。最后得到整個風道的平均壓差,將壓差信號進行參數(shù)補償和數(shù)學運算得到風量[2]。
風量測量需要通過取壓管測流量,而流體中往往帶有粉塵、固體顆粒等,容易導致取壓管堵塞,造成測得的差壓值減小,最終無法測量。防堵技術是在一次測量管路中懸掛清灰棒,清灰棒在管內氣流的沖擊下作無規(guī)則擺動,起到自清灰作用。其次,設計時與垂直管段連接一根斜管,斜管與垂直管間有節(jié)流孔,引壓管從斜管中部引出,起二次沉灰作用[1]。
風量控制系統(tǒng)作為燃燒過程控制中的重要環(huán)節(jié),提升其控制性能是保障機組穩(wěn)定經濟運行的關鍵。針對某超臨界機組風量控制系統(tǒng)發(fā)散導致機組跳機事故,分析事故經過及根本原因,找到機組運行與維護過程中存在的問題,提出防范風量控制系統(tǒng)發(fā)散的措施及改造技術,為超臨界機組的穩(wěn)定運行提供參考。