李 宏
(福建福清核電有限公司,福建福清 350318)
某核電廠低加疏水系統(tǒng)(ACO)配置為2×100%的低加疏水泵。該泵為國(guó)產(chǎn)單級(jí)、單吸、懸臂式離心泵。泵的結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 低加疏水泵結(jié)構(gòu)
泵正常工況運(yùn)行時(shí),電流突然在3 min 內(nèi)從約280 A上升至約490 A,為避免異常發(fā)生而手動(dòng)停泵。
設(shè)備停運(yùn)后,經(jīng)拆解檢查發(fā)現(xiàn):①泵拆卸前對(duì)轉(zhuǎn)子盤車發(fā)現(xiàn)存在明顯卡澀;②泵軸已在葉輪處斷裂(圖2);③葉輪前口環(huán)(入口側(cè))及配合位置的泵體口環(huán)存在明顯磨損;④泵體內(nèi)未發(fā)現(xiàn)外來異物,葉輪吸入口葉片未見明顯傷痕或裂紋。
圖2 斷口宏觀形貌
比對(duì)3 次斷軸的主要特征,結(jié)合魚骨圖工具,并根據(jù)故障特點(diǎn)、設(shè)備原理等,列出原因因素(圖3)。
圖3 魚骨圖
(1)系統(tǒng)閥門內(nèi)漏。檢查發(fā)現(xiàn)4ACO203VL 存在內(nèi)漏,但其為泵進(jìn)口的常開閥門,內(nèi)漏不影響系統(tǒng)和泵運(yùn)行。因此排除。
(2)入口濾網(wǎng)堵塞。檢查4ACO201FI 濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)清潔度良好。因此排除。
(3)進(jìn)出口管線布置。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比核查,4ACO301/302PO管線布置基本一致,且4ACO301PO 泵保持穩(wěn)定運(yùn)行。因此排除。
(1)泵的配合間隙不合格。經(jīng)過檢查泵裝配數(shù)據(jù),葉輪前、后口環(huán)配合間隙均在合格范圍內(nèi)。因此排除。
(2)泵不對(duì)中。經(jīng)對(duì)中復(fù)查,圓周偏差和端面偏差及靠背輪間距均在要求范圍內(nèi),泵對(duì)中無問題。因此排除。
(1)泵反轉(zhuǎn)。通過對(duì)電機(jī)空載試驗(yàn),電機(jī)轉(zhuǎn)向正確。
(2)泵水力性能改變。經(jīng)核實(shí)4ACO302PO 歷史運(yùn)行參數(shù)發(fā)現(xiàn):該泵的出口流量較3ACO301/302PO、4ACO301PO 呈現(xiàn)出更大的波動(dòng)現(xiàn)象。4ACO302PO 出口流量波動(dòng)幅度達(dá)40 m3/h,而其余泵的波動(dòng)幅值約為15 m3/h。在更大幅度的流量波動(dòng)下運(yùn)行,轉(zhuǎn)子將承受更多變、更大頻率的不穩(wěn)定載荷,促使泵軸疲勞程度逐漸加劇。根據(jù)上述分析,該因素導(dǎo)致設(shè)備故障的可能性高。
(1)軸承損壞。各軸承溫度合格,且拆卸檢查未發(fā)現(xiàn)軸承存在損傷。因此排除。
(2)泵軸材料、加工工藝缺陷。分析顯示:斷裂泵軸的斷裂模式為疲勞斷裂,其材料成分滿足國(guó)標(biāo)要求,材料凈度、布氏硬度、拉伸性能等指標(biāo)滿足國(guó)標(biāo)要求,但泵軸的抗沖擊吸收功低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求(表1)。根據(jù)上述分析,該因素是導(dǎo)致設(shè)備故障的主要原因。
表1 泵軸沖擊性能測(cè)試結(jié)果
圖4 葉輪出口側(cè)壁厚不均勻
(3)前蓋板的厚度偏差過大,導(dǎo)致泵軸承受更大的交變應(yīng)力。檢查發(fā)現(xiàn)4ACO302PO 葉輪前后蓋板去重后的厚度偏差最大約10 mm(遠(yuǎn)大于對(duì)比排查4ACO301PO 的對(duì)應(yīng)值3 mm),見圖4。前后蓋板過大的、不規(guī)則的厚度偏差,造成泵轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)在葉輪流道區(qū)域形成的軸向不對(duì)稱、過流軸心線不對(duì)稱的情況,由此觸發(fā)“回流(旋渦)”的產(chǎn)生。當(dāng)形狀偏差產(chǎn)生的壓力梯度(背葉片效應(yīng))促使反向流進(jìn)入較窄的流道時(shí),由于局部速度瞬間增加,可能在此時(shí)形成初生或更嚴(yán)重的空化現(xiàn)象。該局部空化破壞,沖刷金屬表面,并導(dǎo)致泵轉(zhuǎn)子承受更大的交變載荷,加速泵軸(特別是承受彎矩較大的葉輪處)的疲勞程度。
此外,現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)的第1 次斷軸事件的葉輪發(fā)現(xiàn):該單吸葉輪后蓋板的出口側(cè)外圓區(qū)域存在大約23 cm 長(zhǎng)的密集點(diǎn)坑帶(汽蝕損傷的典型特征)。因該葉輪設(shè)置了4 個(gè)平衡孔,所以根據(jù)水往低處流的原理,“回流”將優(yōu)先并更高速的從葉輪背部區(qū)域流動(dòng)(旋渦),并可能在流道收窄區(qū)域產(chǎn)生了初生空化。根據(jù)上述分析,該因素導(dǎo)致設(shè)備故障的可能性高。
(1)直接原因:流量波動(dòng)過大。泵出口流量波動(dòng)較大,使得泵運(yùn)行過程中泵軸承受更大、更多變的交變載荷,加速了泵軸的疲勞損壞。
(2)促成原因:葉輪動(dòng)平衡去重方法不科學(xué),導(dǎo)致前后蓋板的厚度不均勻。在之前的泵葉輪制造過程中,為消除葉輪動(dòng)平衡試驗(yàn)不合格,采取了車削葉輪(前/后)蓋板圓周邊緣的方式。并且僅考慮兩側(cè)蓋板的去重質(zhì)量,忽略了車削及打磨后的形狀。在之前的方式下,前/后蓋板車削(和打磨)后的軸向厚度不均(不均的區(qū)域相差最大約10 mm),使得該區(qū)域形成了類似于離心泵背葉片的泵送效應(yīng),并將泵送流體與配合的泵殼/泵蓋部分產(chǎn)生相互作用。由于該區(qū)域的形狀是不規(guī)則的,導(dǎo)致由此產(chǎn)生的軸向力與徑向力存在較大的不穩(wěn)定性,引起泵軸在正常運(yùn)行時(shí)所受的交變載荷較大,最終造成泵軸斷裂。
(3)根本原因:泵軸抗沖擊性能不合格。委托具有專業(yè)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)分析顯示:斷裂泵軸材料第1 次斷裂泵軸抗沖擊吸收功為5~8 J,第2 次斷裂泵軸抗沖擊吸收功為6~19.5 J,《GB/T 1220—2007 不銹鋼棒》要求抗沖擊吸收功≥24 J。
綜上分析:泵軸抗沖擊性能不合格,是導(dǎo)致泵軸斷裂的根本原因。
在本事件處理過程中,從現(xiàn)場(chǎng)工作組織、復(fù)雜故障分析與處理等方面,均有較多的有益經(jīng)驗(yàn),主要體現(xiàn)在:
(1)設(shè)備驗(yàn)收要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。對(duì)各類設(shè)備或備件等驗(yàn)收過程中,不僅要檢查零部件裝配是否滿足廠家編制的技術(shù)要求,還要驗(yàn)證是否滿足領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,是否低于同類型設(shè)備的慣例(橫向?qū)Ρ龋员銖脑搭^上提高設(shè)備的可靠性水平。
(2)在設(shè)備檢修過程中,要明確和完善裝配要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)裝配過程的可靠性和有效性,以便保障設(shè)備投運(yùn)后安全、可靠運(yùn)行。
(3)維修工作組織的嚴(yán)細(xì)化、精準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化。在各類糾正性、預(yù)防性等維修工作中,標(biāo)準(zhǔn)化的有效維修,對(duì)維修后設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)至關(guān)重要。要用技術(shù)方案指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作、用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)技術(shù)方案,要充分使用各類工具進(jìn)行根本原因分析并指導(dǎo)故障處理思路。
(4)要始終保持質(zhì)疑的工作態(tài)度。對(duì)于出廠編制的各類文件,要深入鉆研、敢于提問,結(jié)合領(lǐng)域內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行對(duì)比分析,以便診斷故障原因。