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        車間濾棒發(fā)射管道在線清洗模式研究及應(yīng)用

        2020-01-06 06:26:50黃慧鴻張永林王雙麗
        設(shè)備管理與維修 2019年21期
        關(guān)鍵詞:發(fā)射管濾棒清洗液

        黃慧鴻,楊 鵬,張永林,王雙麗

        (紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅河卷煙廠,云南紅河 652300)

        0 引言

        2013 年以來,隨著紅云紅河集團(tuán)卷煙品牌的發(fā)展,紅河卷煙廠濾棒車間所生產(chǎn)的卷煙濾棒已全部切換為“高透”濾棒,由于“高透”濾棒生產(chǎn)所需使用的成型紙為高透氣性,在濾棒的成型、存儲(chǔ)、輸送等工藝環(huán)節(jié),施加于濾嘴棒上的搭口膠、中線膠容易從濾棒的成型紙內(nèi)表面滲透到外表面,形成“漏膠”,加之濾棒工藝存儲(chǔ)時(shí)間不足4 h 即需通過濾棒發(fā)射機(jī)輸送至卷接包車間生產(chǎn)使用,在濾棒的發(fā)射輸送環(huán)節(jié),濾棒與發(fā)射管道摩擦后滲出的膠水易粘附在管道的內(nèi)壁上,導(dǎo)致濾棒在輸送過程中出現(xiàn)發(fā)射速度減慢、濾棒追尾、發(fā)射管道阻塞等現(xiàn)象,此外,發(fā)射管道內(nèi)壁積膠還易造成濾棒觸頭、掛爛等成品質(zhì)量缺陷。

        1 現(xiàn)狀分析

        以1 年為測試周期,經(jīng)車間修理工專門測量長期輸送“高透”濾棒的發(fā)射管道內(nèi)壁,平均積膠厚度接近0.4 mm。

        針對(duì)濾棒發(fā)射管道積膠對(duì)車間生產(chǎn)造成的負(fù)面影響,最直接的辦法就是對(duì)發(fā)射管道內(nèi)壁進(jìn)行清洗。濾棒發(fā)射輸送的主要工藝流程見圖1。

        圖1 濾棒發(fā)射輸送的主要工藝流程

        廠里共有9 臺(tái)發(fā)射機(jī)組、90 根發(fā)射管道,對(duì)應(yīng)30 臺(tái)卷煙接收機(jī),從圖1 中可以看出,在整個(gè)濾棒工藝流程中,濾棒輸送環(huán)節(jié)主要由輸送管上段、FLC 軟連接管、輸送管下段組成。其中FLC 軟連接管滿足管道可調(diào)整的要求,輸送管道長度為50~250 m(根據(jù)發(fā)射機(jī)到卷煙機(jī)的距離),其中每根管道又由若干段單獨(dú)的管道聯(lián)接而成,單根管道最長長度為6 m。

        目前,行業(yè)內(nèi)對(duì)濾棒發(fā)射管道進(jìn)行清洗,常規(guī)的做法是對(duì)每道發(fā)射管道進(jìn)行拆卸后分別清洗。結(jié)合車間布局、生產(chǎn)環(huán)境以及上述濾棒發(fā)射輸送工藝,采用發(fā)射管道拆卸清洗的方式,存在如下問題:

        (1)濾棒輸送管道走向平面沒有專門的維修平臺(tái),對(duì)發(fā)射管道進(jìn)行拆卸/聯(lián)接作業(yè)難度大而且存在高空作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)(濾棒發(fā)射管道布置于卷接包車間格柵吊頂之上)。

        (2)拆卸/聯(lián)接的濾棒發(fā)射管道數(shù)量多(總長度近20 000 m),工作量大(預(yù)計(jì)需15 天或400 個(gè)人工工時(shí)才能完成任務(wù))。

        (3)對(duì)清洗完成后的濾棒發(fā)射管道進(jìn)行恢復(fù)聯(lián)接,需對(duì)發(fā)射管之間的連接部份執(zhí)行嚴(yán)格的施工規(guī)范,以確保整個(gè)發(fā)射管道的氣密性。

        2 關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容

        針對(duì)以上問題,車間組織技術(shù)骨干及外協(xié)單位經(jīng)多次的研究論證,最終形成采用濾棒發(fā)射管道“在線”清洗的思路,即設(shè)計(jì)制作一套清洗裝置,盡可能不拆除濾棒發(fā)射管道,以較少的人工投入、較高的作業(yè)效率,實(shí)現(xiàn)對(duì)濾棒發(fā)射管道積膠的有效清除。濾棒發(fā)射管道“在線”清洗模式的主要關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容如下:

        2.1 清洗裝置

        主要由加熱器、壓力泵、溶液箱等組成。

        2.2 清洗劑

        無色無味,能加熱(加熱至120 ℃左右能溶解濾棒搭口膠、中線膠),達(dá)到食品級(jí)要求。

        2.3 主要清洗步驟

        (1)將管道系統(tǒng)從FLC 軟聯(lián)接交換站處斷開,從濾嘴棒發(fā)射機(jī)到交換站為一個(gè)清洗系統(tǒng);從交換站到卷接機(jī)為另一個(gè)清洗系統(tǒng),分別進(jìn)行清洗。

        (2)清洗從濾棒發(fā)射機(jī)到交換站這一系統(tǒng)時(shí),清洗機(jī)放置在每臺(tái)發(fā)射機(jī)組旁邊,將每組10 根輸送管道按照5 進(jìn)5 出的連接方式組合成一個(gè)清洗回路,分別用管道連接在清洗機(jī)進(jìn)出管道分配器上。清洗完一組,再清洗下一組,依次類推。全部完成9 組發(fā)射機(jī)輸送管道清洗工作。

        (3)清洗從交換站到卷接機(jī)輸送管道時(shí),清洗機(jī)放置在兩臺(tái)卷接機(jī)組中間,每次清洗2 臺(tái)機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組有3 根輸送管道,采取3 進(jìn)3 出的連接方式,連接在清洗機(jī)的進(jìn)出口分配器上。同時(shí),在交換站處將這2 臺(tái)機(jī)組相對(duì)應(yīng)的管道連接,形成密閉回路進(jìn)行清洗。清洗完成后,再清洗下兩臺(tái)機(jī)組輸送管道。以此類推,直至完成所有機(jī)組輸送管道為止。

        (4)加熱清洗,當(dāng)清洗系統(tǒng)符合加熱清洗時(shí),啟動(dòng)磁力泵進(jìn)行清洗液循環(huán),觀察有無異常,有無泄漏現(xiàn)象,壓力是否正常,是否形成順暢的回路。然后,啟動(dòng)加熱器,邊循環(huán)邊加熱,等溫度升到150 ℃后,再循環(huán)20 min,停止加熱。將連接在加熱器進(jìn)出的管道全部去掉,放掉管道內(nèi)的清洗液。

        (5)用壓縮空氣吹凈管道內(nèi)壁殘存的清洗液,將清洗過的管道連接在壓縮空氣分配器上,打開壓縮空氣閥門對(duì)管道內(nèi)壁殘留的清洗液進(jìn)行吹干處理,保持吹干時(shí)間在40 min 左右。然后,把餐巾紙放在管道出口處進(jìn)行測試,觀察餐巾紙上是否有清洗液,若無,則吹干效果較好,停止吹干。反之,繼續(xù)吹干,直至管道內(nèi)沒有清洗液帶出為止。

        (6)清理管道內(nèi)壁微量殘留清洗液,壓縮空氣吹干后,管道內(nèi)壁上還會(huì)有微量殘留清洗液,必須將微量殘留清洗液全部清洗掉,才符合清洗要求。清洗管道內(nèi)壁微量殘留清洗液采用吸油清管器將殘留清洗液帶出法。將吸油清管器塞入管內(nèi),用壓縮空氣將吸油清管器送入管內(nèi),從出口射出。每次帶出部分殘留清洗液,清理一根管道大約需清管器清理15 次左右。當(dāng)清管器不再帶出清洗劑時(shí),停止清管器清理。然后將清理好的管道連接在卷接機(jī)上,到此為止,就完成本組輸送管道的清洗工作。

        3 應(yīng)用效果

        從2014 年開始,紅煙物流部聯(lián)合外協(xié)單位開展一系列濾棒發(fā)射管道“在線”清洗試驗(yàn),并反復(fù)調(diào)整了清洗裝置的設(shè)計(jì),尋找到最合適的清洗劑施加量以及加熱控制溫度等,最終固化形成“濾棒發(fā)射管道‘在線’清洗模式”。

        2013 年7-12 月,項(xiàng)目組對(duì)濾棒車間濾棒發(fā)射管道“阻管”[3]情況進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表1。

        表1 項(xiàng)目實(shí)施前濾棒發(fā)射管道“阻管”情況統(tǒng)計(jì)

        2014 年,項(xiàng)目組采用“濾棒發(fā)射管道‘在線’清洗模式”對(duì)濾棒車間90 根、近20 000 m 長濾棒發(fā)射管道進(jìn)行了管道內(nèi)壁清洗,項(xiàng)目實(shí)施后再次對(duì)“阻管”情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表2。

        表2 項(xiàng)目實(shí)施后濾棒發(fā)射管道“阻管”情況統(tǒng)計(jì)

        通過對(duì)濾棒發(fā)射管道清洗前后“阻管”情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì),發(fā)射管道月平均阻管頻次由清洗前的227.5 次/月降低至60.7 次/月,降幅達(dá)到73.3%,效果非常明顯。

        4 結(jié)束語

        從2014 年開始,紅河卷煙廠濾棒車間每年定期開展濾棒發(fā)射管道“在線”清洗,該種濾棒發(fā)射管道清洗模式的應(yīng)用,大大提升清洗效率,明顯降低清洗成本,濾棒供送生產(chǎn)環(huán)節(jié)的保障能力大大提升,為助推工廠高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

        濾棒發(fā)射管道“在線”清洗模式投入成本低、操作簡單、作用明顯,可供煙草行業(yè)采用濾棒在線發(fā)射方式的卷煙工廠進(jìn)行借鑒、推廣使用。

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