徐子鳴,程濤
(眾泰汽車工程研究院,浙江 杭州 310018)
螺紋連接是汽車上最常用的連接方式之一,普通轎車上螺栓的用量大約為4000 個。一旦失效則影響車輛正常使用甚至危及人身安全,也會使用戶對品牌的口碑產(chǎn)生不良影響。
螺栓斷裂的原因大致有以下幾種:(1)螺栓質(zhì)量問題,材料內(nèi)有夾雜物,有加工工藝產(chǎn)生的刀痕,螺紋有微裂紋,氫脆;(2)裝配問題,連接件與螺栓產(chǎn)生干涉,接觸面有油污導(dǎo)致滑動,操作不規(guī)范導(dǎo)致預(yù)緊力過大或者不均;(3)外在原因,其他部件的振動導(dǎo)致松動;(4)選型問題,螺栓強度不足;(5)環(huán)境腐蝕,如輻射、海水、硫化物等。
某型汽車在試驗場進行強化道路試驗時,發(fā)動機右懸置螺栓與螺柱發(fā)生斷裂,針對該問題開展了各方面的研究與分析工作。
根據(jù)試驗員反饋,試驗之前車輛檢查時發(fā)現(xiàn)螺栓預(yù)緊力衰減幅度比較大,進行了復(fù)緊,強化道路行駛不足300km 即發(fā)生了斷裂,遠未達到強化道路試驗完成6000km 里程的要求。螺栓與懸置支架、發(fā)動機正時罩蓋裝配關(guān)系如圖1 所示,螺栓與兩個雙頭螺柱均發(fā)生斷裂,斷裂位置在螺紋處如圖2 所示,有部分螺紋段殘留在發(fā)動機正時罩蓋螺紋孔內(nèi)部,如圖3 所示。懸置支架下邊的凸臺嚴重變形,且螺栓與螺柱穿過的通孔內(nèi)有明顯的螺紋壓痕,如圖4 所示。
圖1 裝配關(guān)系圖
圖2 斷裂螺栓與螺柱
圖3 發(fā)動機正時罩蓋
圖4 懸置支架
螺栓與螺柱的檢測項目和步驟一樣,以1#螺栓為例。
1#六角法蘭面螺栓斷面如圖5 所示,左邊小半圈呈鐘表刻度紋路,有明顯宏觀疲勞紋,為疲勞斷裂。用4%硝酸酒精溶液侵蝕,用掃描電鏡觀察,500 倍顯微組織為回火索氏體,如圖6 所示。
圖5 1#螺栓斷面
圖6 螺栓500 倍顯微組織
用光電直讀光譜儀確定螺栓成分,結(jié)果如表1 所示。通過對比發(fā)現(xiàn),螺栓的化學(xué)成分符合GB/T 4336-2002 對SCM435 鋼成分的技術(shù)要求。
表1 螺栓的化學(xué)成分
2.3.1 硬度試驗
對斷裂螺栓和抽檢螺栓進行硬度檢測,結(jié)果如表2,滿足標準GB/T 228.1-2010 的要求。
2.3.2 金相檢測
對螺紋放大100 倍脫碳檢測,無增脫碳,滿足標準要求,具體檢測結(jié)果如表3 所示。
2.3.3 拉伸試驗
對抽檢螺栓進行抗拉強度試驗,結(jié)果如表4 所示,滿足標準GB/T 228.1-2010 要求。
表2 硬度試驗結(jié)果
表3 金相檢測結(jié)果
表4 拉伸試驗結(jié)果
通過對螺栓及螺柱質(zhì)量的檢測,認為滿足標準要求,本次試驗產(chǎn)生斷裂的根本原因可以排除標準件質(zhì)量問題。
觀察懸置支架,2#與3#螺栓孔內(nèi)有與螺紋產(chǎn)生接觸干涉的痕跡。推測斷裂發(fā)生前螺栓與螺柱產(chǎn)生了松動,振動沖擊導(dǎo)致斷裂。為了更好地找到松動的原因,應(yīng)用有限元技術(shù)CAE 分析進行了仿真模擬。
本次分析主要考察懸置支架的應(yīng)力、應(yīng)變及接觸面之間的摩擦力,忽略螺紋的細節(jié)部分,螺栓與殼體之間用節(jié)點重合連接在一起。螺帽與懸置支架、懸置支架與殼體之間做接觸,接觸對編號如圖7 所示。
圖7 接觸對示意圖
約束殼體截面123 自由度,在螺栓、螺柱上施加35000N預(yù)緊力(等效預(yù)緊扭矩70N·m),在懸置支架連接硬點施加載荷。
懸置支架材料為A380, 根據(jù)供應(yīng)商提供的檢測數(shù)據(jù),屈服強度為164 ~170MPa,各工況的支架應(yīng)力如表5 所示,已經(jīng)超過材料屈服強度,預(yù)緊后支架應(yīng)力如圖8 所示。
圖8 預(yù)緊后懸置支架應(yīng)力
螺栓連接的基本原理是螺桿伸長后的回彈力,使被連接件緊密接觸在一起,接觸面之間的摩擦力足夠大才能保持相對位置固定。接觸面上的摩擦力輸出如表6 所示。
表5 各工況下應(yīng)力及應(yīng)變結(jié)果
表6 接觸面摩擦力
3.4.1 預(yù)緊力衰減
螺栓擰緊后,軸向力衰減導(dǎo)致螺栓松動。螺栓松動可以分為旋轉(zhuǎn)與非旋轉(zhuǎn)松動兩類,非旋轉(zhuǎn)松動中被連接件的塑性變形是其中一個重要原因。從懸置支架的應(yīng)力及應(yīng)變結(jié)果可以看出,支架的塑性變形會導(dǎo)致支架的彈性回彈能力不足,螺栓的伸長量減小(軸向力減?。c試驗場反饋螺栓預(yù)緊力衰減嚴重的現(xiàn)象一致。支架的材料屈服強度不足,接觸面過小等因素都可能導(dǎo)致預(yù)緊力衰減。
3.4.2 接觸面滑動
從接觸面摩擦力輸出結(jié)果來看,支架凸臺與殼體之間的的接觸面承擔了絕大部分切向載荷。接觸面P5 在縱向工況10、11、22、23 中,摩擦力遠小于P4、P6 接觸面,說明螺栓布局接近一條直線不合理。
摩擦力的簡單公式為F=μ×Fn,μ 為連接件之間的摩擦系數(shù),測得為0.28,F(xiàn)n 按預(yù)緊力未衰減時35000N 計算,得到F=9800N。據(jù)試驗場反饋,復(fù)緊前力矩衰減至30N·m,則F=4200N,工況22 和工況23 中,1#螺栓與3#螺柱均可能滑動。從圖4 懸置支架螺栓孔的摩擦痕跡看,3#螺柱的滑動很明顯。
根據(jù)實際情況提出了三種改進方案:(1)削平支架下方的凸臺,材料改為QT450,如圖9;(2)削平支架下方的凸臺,材料改為AlSi7Mg0.6;(3)削平支架下方的凸臺,增加一個厚度為2mm 三孔墊片,如圖10。
圖9 懸置直接凸臺削平
圖10 三孔墊片
以工況10 為例,優(yōu)化方案結(jié)果如表9 所示。優(yōu)化方案(3)最容易實施,在試驗場經(jīng)過6000km 強化試驗后,檢測三個螺栓的殘余扭矩合格,如表10 所示??紤]到輕量化與最佳防松效果,最終采用了方案(2)并通過了試驗驗證。
表7 優(yōu)化方案結(jié)果
表8 殘余扭矩測量結(jié)果
本文從斷面檢查、力學(xué)性能檢測、工藝檢查、有限元模擬等各方面對螺栓斷裂原因進行了分析,查明支架的塑性變形導(dǎo)致預(yù)緊力衰減嚴重,在某些工況下使接觸面滑動引起螺栓疲勞失效。
有限元分析可以幫助檢測接觸面的摩擦力,為保證最低的軸向力提供數(shù)據(jù)支持。
增大接觸面、更換材料、增加墊片等優(yōu)化方案證明可以有效地降低預(yù)緊力衰減,阻止螺栓斷裂失效的產(chǎn)生。