吳家偉
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開(kāi)遠(yuǎn) 661699)
某公司硫酸廠在用的硫酸成品槽有2 個(gè),分別為7#硫酸貯槽8#硫酸貯槽,在2012 年8 月8#硫酸貯槽(位號(hào)V60901B)出現(xiàn)了底部出口管和槽體焊接處出現(xiàn)明顯通漏的情況,位置見(jiàn)圖1,當(dāng)時(shí)槽內(nèi)液位為8m,無(wú)法進(jìn)行施工。
此硫酸成品貯槽為立式常壓容器,此類設(shè)備在紅磷公司內(nèi)大量作為磷酸、硫酸和礦漿的儲(chǔ)存設(shè)備,在分公司范圍內(nèi)數(shù)量較多,7#硫酸貯槽、8#硫酸貯槽同為Φ25000 高度10200,全容積V =5000m3的大型靜止設(shè)備。為圓筒鋼制焊接設(shè)備,主要包括底板、筒體、拱頂、接管、人孔、梯子等部件。
這2 臺(tái)設(shè)備在2009 年9 月份投入使用,從設(shè)備投用到出現(xiàn)問(wèn)題,時(shí)間約為3 年。
為了保證公司生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行,成品酸需長(zhǎng)期保證高位運(yùn)行,出現(xiàn)泄漏會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)保和安全風(fēng)險(xiǎn),為了降液位,將對(duì)上、下流生產(chǎn)負(fù)荷產(chǎn)生較長(zhǎng)時(shí)間的不利影響。
經(jīng)過(guò)3 天調(diào)節(jié)負(fù)荷排酸,將硫酸液位降到出口管底部位置,經(jīng)氣割出口短管(Φ219×8,長(zhǎng)度200)漏點(diǎn)處檢查,為出口管根部焊接位置內(nèi)部出現(xiàn)明顯的沖涮性損壞,其表面凸凹不平,最嚴(yán)重的地方直接通孔導(dǎo)致泄漏。
因出口管下部焊接位置距底板有40mm左右的筒體高度,貯槽內(nèi)部的積酸高度約40mm 無(wú)法排出。人員無(wú)法進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行新建貯槽時(shí)的內(nèi)外施焊,并且因?yàn)榱蛩豳A槽通空氣后內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生氫氣,動(dòng)火作業(yè)過(guò)程中有氫爆的可能,人員進(jìn)入施工有較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。
(1)短管通孔處的的損壞表面凸凹不平,體現(xiàn)為深溝狀的不均勻沖磨損傷,不是均勻腐蝕的常見(jiàn)情況,并且用測(cè)厚儀測(cè)量管口焊接邊的筒體,厚度在15.7 ~15.8 間(原設(shè)計(jì)為16mm),內(nèi)表面也沒(méi)有腐蝕的情況出現(xiàn),出口管距焊接點(diǎn)一定位置厚度也沒(méi)用變化,整個(gè)輸送管道其它部位也沒(méi)用發(fā)現(xiàn)其它問(wèn)題,綜合判斷可排除腐蝕損壞為主的可能。
(2)從現(xiàn)場(chǎng)管道布置和硫酸輸送情況分析,因硫酸廠硫酸成品貯槽標(biāo)高較下游各廠硫酸貯槽高出30 ~50m 不等,全公司硫酸輸送采用的是自然高差自壓法進(jìn)行,管道內(nèi)壓力和高差成正比。在較高流速(約5 ~10m/s)的作用下,濃硫酸在流經(jīng)出口管根部焊接截面時(shí)出現(xiàn)介質(zhì)和鋼結(jié)構(gòu)本體沖擊而產(chǎn)生了氣蝕現(xiàn)象。因98%濃硫酸的密度為1.81kg/cm3,并且有一定的溶解腐蝕性,相對(duì)其它介質(zhì)來(lái)說(shuō)對(duì)過(guò)流截面變化大的部位沖磨更大。在長(zhǎng)期受到?jīng)_擊力和腐蝕作用下,最終出現(xiàn)通孔。但氣蝕是主要原因,從磷酸廠渣漿泵進(jìn)口管氣蝕表面現(xiàn)象來(lái)對(duì)比也發(fā)現(xiàn)磨損的細(xì)節(jié)相似。
(1)因原方法的根部焊接方法,使輸送時(shí)流體處在焊縫的變截面上,焊接成型表面無(wú)法保證非常平整,從氣蝕產(chǎn)生了流體流向突變和沖擊的條件,為改變這種不利情況,因此采用將接口管加長(zhǎng)200,加長(zhǎng)段插入槽體內(nèi)部,這樣就將受到?jīng)_磨的點(diǎn)前移到較遠(yuǎn)的前端,并且通徑不變,管口平整而流體流動(dòng)平穩(wěn)。
(2)針對(duì)不便進(jìn)入槽體的情況,采用了槽體外表面單面坡口,焊接要求達(dá)到單面焊雙面成型,對(duì)焊接施工做出了專項(xiàng)方案和安全方案。
(3)為了防范此施工方法出現(xiàn)問(wèn)題,提前發(fā)現(xiàn)泄漏,保證長(zhǎng)周期的使用,在焊接管口處增加一層厚度為14mm 鋼板加強(qiáng)圈,下部設(shè)泄漏觀測(cè)點(diǎn)(如圖1)并加工內(nèi)螺紋,在內(nèi)部焊接處出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),可用螺栓將此觀測(cè)點(diǎn)封堵,進(jìn)一步延長(zhǎng)貯槽運(yùn)行周期。
(4)自2012 年8 月施工后到2019 年8 月,此處沒(méi)有再次出現(xiàn)泄漏,運(yùn)行情況良好。
圖1
(1)某公司磷酸廠磨礦裝置Φ3000×2500 總?cè)莘eV=20m3硫酸貯槽出口管(DN50)自2016 年12 月投用后4 個(gè)月就出現(xiàn)泄漏,原設(shè)計(jì)為碳鋼管,前端有兩臺(tái)硫酸泵同時(shí)供兩套裝置使用。經(jīng)分析情況,采用了增大出口管直徑(DN100),減小了流速,增加管口插入長(zhǎng)度200,并改為304 不銹鋼管道的三種針對(duì)性改進(jìn)方法。施工完成后自2017 年4 月至2019 年8 月至2019 年8 月,運(yùn)行情況良好,見(jiàn)圖2。
圖2
(2)某公司磷酸廠4#制酸礦漿貯槽出口管在裝置運(yùn)行過(guò)程中多次沖通泄漏,原來(lái)多采用傳統(tǒng)的補(bǔ)焊,和加一層鋼板補(bǔ)焊等方法,周邊槽體挖補(bǔ)嚴(yán)重。大約6 個(gè)月需騰槽更換一次出口管,對(duì)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行影響較大,在2018 年10 月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)多發(fā)故障點(diǎn)后,采用了同樣的加長(zhǎng)插入管口的方法,并針對(duì)礦漿有一定磨蝕的情況加厚了管道厚度,投用后明顯延長(zhǎng)了周期,至2019 年8 月,沒(méi)用進(jìn)行過(guò)修理,見(jiàn)圖3。
圖3
(3)經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),在公司范圍內(nèi)已采用相近方法處理的點(diǎn)已達(dá)7 個(gè)點(diǎn),并組織了部分技術(shù)人員和維修鉗工進(jìn)行了方法推廣,此方法將對(duì)貯槽穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生長(zhǎng)期的有利效果。