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        水輪機(jī)“振動(dòng)異常增大”原因及處理方法研究

        2020-01-01 08:18:28蒙祖義
        中國設(shè)備工程 2019年23期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        蒙祖義

        (貴州黔源電力股份有限公司引子渡分公司,貴州 貴陽 550000)

        1 前言

        引子渡分公司位于烏江上游南源三岔河下游,是國家實(shí)施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略、貴州首批“西電東送”、“黔電送粵”第一個(gè)投產(chǎn)發(fā)電水電項(xiàng)目。工程于2000 年11 月8 日正式開工建設(shè);2003 年5 月1#機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,2#、3#機(jī)組分別于同年8 月、12 月全部建成投產(chǎn),順利實(shí)現(xiàn)了“一年三投”發(fā)電目標(biāo)。工程以發(fā)電為主,水庫總庫容5.29 億m3,正常蓄水位1086m,屬不完全年調(diào)節(jié)水庫。電站裝機(jī)容量360MW(3×120MW),設(shè)計(jì)年均發(fā)電量9.78 億kW。

        表1 水輪機(jī)參數(shù)

        表2 發(fā)電機(jī)參數(shù)規(guī)范

        2 引子渡發(fā)電廠1#機(jī)組振動(dòng)異?,F(xiàn)象

        引子渡發(fā)電廠1#機(jī)組于2003 年5 月投入運(yùn)行,2012 年4 月進(jìn)行解體性大修,導(dǎo)葉吊出后檢查發(fā)現(xiàn)上、下軸頸銹蝕嚴(yán)重,對導(dǎo)葉上、下軸頸用304 不銹鋼加套處理。檢修后各項(xiàng)參數(shù)正常,投入運(yùn)行后各工況穩(wěn)定,并每年進(jìn)行C 修。

        2016 年12 月27 至2017 年1 月4 日,對1#機(jī)進(jìn)行C 修期間,檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪有3 處裂紋,基礎(chǔ)環(huán)有局部氣蝕、裂紋,對轉(zhuǎn)輪裂紋與基礎(chǔ)環(huán)進(jìn)行處理。檢修完成后,機(jī)組投入運(yùn)行正常,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)與檢修對比沒有明顯變化。

        2017 年1 月19 日11:44 分,庫水位1065m、尾水位965m、水頭90m,1#、2#機(jī)有功負(fù)荷增至100MW,1#機(jī)導(dǎo)葉開度65.75%時(shí),1#機(jī)發(fā)出異常聲響,尾水管內(nèi)發(fā)現(xiàn)有金屬振動(dòng)敲擊聲音,檢查發(fā)現(xiàn)各部振動(dòng)異常增大。發(fā)現(xiàn)此設(shè)備缺陷后,值班人員迅速聯(lián)系調(diào)度值班員調(diào)整1#機(jī)有功負(fù)荷,當(dāng)1#機(jī)導(dǎo)葉開度降至60%,有功負(fù)荷95MW 時(shí),異常聲響消失,各部參數(shù)恢復(fù)正常。兩次增加負(fù)荷,加大導(dǎo)葉開度,當(dāng)導(dǎo)葉開度超過60%時(shí),異常聲響,振動(dòng)擺度異常增大。

        表3 機(jī)組異常工況下各部振動(dòng)及擺度值與定額對比表

        3 振動(dòng)異常增大原因分析

        從正常情況與異常情況各部振動(dòng)、擺度數(shù)據(jù)分析,頂蓋垂直振動(dòng)變幅最大,由24.5μm 增大到273.12μm,增大約11 倍,水平振動(dòng)由23.50μm 增大到111.25μm,增大約5 倍;下機(jī)架垂直振動(dòng)由13.30μm 增大到88.20μm,增大約6 倍,水平振動(dòng)由13.10μm 增大到23.20μm,增大約1 倍;各軸承擺度約有增大,但變化不是太大。

        引起機(jī)組異常振動(dòng)的原因主要有電磁、機(jī)械、水力3方面,結(jié)合實(shí)際情況分別從電磁、機(jī)械、水力3 個(gè)方面進(jìn)行原因分析

        3.1 電磁力振動(dòng)原因分析

        機(jī)組空轉(zhuǎn)、加勵(lì)磁與低負(fù)荷時(shí),振動(dòng)擺度沒有變化,同時(shí)在異常振動(dòng)發(fā)生前后機(jī)組勵(lì)磁電壓、電流沒有變化。在機(jī)組不同的水頭下,只要導(dǎo)葉開度超過65%時(shí),異常振動(dòng)就會(huì)發(fā)生。因此,電磁力不平衡引起的振動(dòng)不太可能,排除了電磁振動(dòng)原因。

        3.2 機(jī)械振動(dòng)原因分析

        機(jī)械振動(dòng)引起的主要原因如下:

        (1)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,當(dāng)轉(zhuǎn)子重心與軸心產(chǎn)生偏心距,由于質(zhì)量失衡,離心力的作用,主軸將產(chǎn)生彎曲變形,隨著速度的加大,振動(dòng)越嚴(yán)重。

        (2)機(jī)組軸線不正,當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng)部分的總軸向力不通過推力軸承中心時(shí),產(chǎn)生的偏心力矩隨著轉(zhuǎn)速的升高,振動(dòng)也隨之增大(水平與垂直都會(huì)增大)。

        (3)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分有碰擦,引起振動(dòng)。由于機(jī)組軸線不正,轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)輪等轉(zhuǎn)動(dòng)部分在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中可能會(huì)與固定部分發(fā)生碰擦,導(dǎo)致機(jī)組異常振動(dòng)。

        (4)活動(dòng)導(dǎo)葉發(fā)生傾斜,引起振動(dòng)。長期運(yùn)行后,導(dǎo)葉軸頸與軸瓦間間隙增大,導(dǎo)葉位置發(fā)生傾斜,可能會(huì)因?yàn)榕c頂蓋、底環(huán)碰撞而引起振動(dòng)。

        根據(jù)異常振動(dòng)的現(xiàn)象,如果是轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、機(jī)組軸線不正、機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分有碰擦的原因引起,那么空轉(zhuǎn)時(shí)隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速增加,振動(dòng)、擺度就會(huì)大。因此排除這3 種機(jī)械原因。

        3.3 水力振動(dòng)原因

        水力引起振動(dòng)的主要原因如下:

        (1)轉(zhuǎn)輪葉片之間夾有異物,進(jìn)入轉(zhuǎn)輪的水流不對稱而產(chǎn)生水力不平衡,造成轉(zhuǎn)輪振動(dòng),發(fā)出金屬振動(dòng)敲擊聲,引起機(jī)組各部振動(dòng)。

        (2)尾水管中水力不穩(wěn)定現(xiàn)象引起尾水管中的水壓周期性的變化,壓力脈動(dòng)作用于機(jī)組與基礎(chǔ)上,引起振動(dòng)。水流在尾水管進(jìn)口有一環(huán)量形成旋流,當(dāng)此分量達(dá)到一定值時(shí),便在尾水管中出現(xiàn)渦滯,使尾水管的水流發(fā)生周期性變化,從而引起水壓脈動(dòng)和管壁振動(dòng)。當(dāng)水流進(jìn)入葉片,由出口邊流出時(shí),便會(huì)在出口邊產(chǎn)生渦列,形成對葉片交替沖擊,當(dāng)葉片自振頻率與沖擊頻率相同時(shí),便產(chǎn)生共振,這種振動(dòng)只在一定水頭和開度時(shí)才會(huì)產(chǎn)生,它能使葉片的根部或輪緣產(chǎn)生裂紋,有時(shí)還伴有異常金屬聲響。

        (3)轉(zhuǎn)輪上下止漏環(huán)偏心,使進(jìn)入轉(zhuǎn)輪上冠外沿的水流不均勻,進(jìn)而產(chǎn)生側(cè)向壓力,引起轉(zhuǎn)輪振動(dòng),發(fā)出金屬敲擊聲。

        (4)活動(dòng)導(dǎo)葉開度不一致,進(jìn)入轉(zhuǎn)輪的水流不平衡,環(huán)流不穩(wěn)定,引起機(jī)組振動(dòng)。

        綜上原因分析,引起1#機(jī)組異常振動(dòng)的主要原因應(yīng)為導(dǎo)水部分故障引起。

        4 處理措施

        通過以上原因分析,引起1#水輪發(fā)電機(jī)組在特定工況下異常振動(dòng)的主要原因:可能是活動(dòng)導(dǎo)葉發(fā)生傾斜,或轉(zhuǎn)輪葉片之間夾有異物引起水力不平衡造成。因此,制定處理措施如下:

        (1)首先對1#水輪發(fā)電機(jī)組過流部件進(jìn)行檢查,檢查蝸殼與固定導(dǎo)葉內(nèi)是否有異物;

        (2)檢查轉(zhuǎn)輪是否有大的裂紋,檢查活動(dòng)導(dǎo)葉是否發(fā)生傾斜;

        (3)如對過流部件檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題,請電科院做機(jī)組穩(wěn)定性試驗(yàn),測試出機(jī)組在異常振動(dòng)工況下的電氣、振動(dòng)、擺度、壓力脈動(dòng)等各項(xiàng)參數(shù)。根據(jù)測試出機(jī)組在異常振動(dòng)時(shí)的各項(xiàng)參數(shù),分析查找引起異常振動(dòng)的原因,并制定可行的解決方案。

        (4)如還沒有查出問題,對機(jī)組進(jìn)行解體大修處理。

        5 檢查處理情況

        2017 年10 月,將1#水輪發(fā)電機(jī)組退至檢修狀態(tài),進(jìn)入蝸殼對過流部件及機(jī)組水力機(jī)械部分進(jìn)行檢查。在蝸殼內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)流板脫落1m 多長(圖2),被水流沖到蝸殼鼻端卡在固定導(dǎo)葉處(圖1),使蝸殼內(nèi)及進(jìn)入轉(zhuǎn)輪導(dǎo)水葉的水流不平衡,進(jìn)而引發(fā)機(jī)組水力不平衡,使機(jī)組尾水管內(nèi)發(fā)出金屬敲擊聲,水力不平衡引起機(jī)組振動(dòng)異常增大。

        重新加工一板導(dǎo)流板焊接穩(wěn)固后投入運(yùn)行正常。

        圖1 脫落的導(dǎo)流板卡在蝸殼鼻端固定導(dǎo)葉處

        圖2 蝸殼導(dǎo)流板脫落位置

        圖3 打磨焊縫表面至圖紙要求

        圖4 焊縫PT 檢查合格

        6 導(dǎo)流板脫落原因分析與預(yù)防措施

        導(dǎo)流板脫落的原因:

        (1)施工時(shí)焊接質(zhì)量不高,監(jiān)管不嚴(yán),存在虛焊與漏焊,特別是導(dǎo)流板加固筋部分只是點(diǎn)焊,焊接不牢固是主要原因;

        (2)運(yùn)行管理重視不夠,管理不到位,沒有形成嚴(yán)格的檢查機(jī)制現(xiàn)責(zé)任落實(shí)是造成導(dǎo)流板脫落的次要原因。

        預(yù)防導(dǎo)流板脫落的預(yù)防措施:

        (1)對3 臺(tái)機(jī)導(dǎo)流板焊縫做專業(yè)檢查,對虛焊與漏焊進(jìn)行補(bǔ)焊;

        (2)制定措施,落實(shí)責(zé)任,要求維護(hù)班級在每年機(jī)組檢修時(shí),對導(dǎo)流板焊縫進(jìn)行檢查,對存在的隱患及時(shí)消除,并做好記錄。

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