劉 犇,劉昌國,楊成虎,林慶國,陳銳達
(1.上??臻g推進研究所,上海 201112;2.上??臻g發(fā)動機工程技術(shù)研究中心,上海 201112)
目前,我國所有東方紅三號(DFH-3)衛(wèi)星平臺和東方紅四號(DFH-4)衛(wèi)星平臺的三軸穩(wěn)定地球同步軌道通信衛(wèi)星、中軌道高度導(dǎo)航衛(wèi)星、探月工程繞月衛(wèi)星以及其他軍用、民用高軌衛(wèi)星,均采用上??臻g推進研究所研制的第一代或第二代490 N發(fā)動機完成軌道機動[1]。
隨著我國新一代大容量、長壽命衛(wèi)星的發(fā)展,衛(wèi)星的質(zhì)量和使用壽命都在不斷地增長,490 N 軌控發(fā)動機的性能變得尤為重要[2-3]。提高發(fā)動機的真空比沖可以有效減少衛(wèi)星變軌推進劑的消耗量,從而延長衛(wèi)星的在軌工作壽命或增加有效載荷的質(zhì)量,進一步提高我國現(xiàn)有DFH-3 和DFH-4 衛(wèi)星平臺航天器的總體性能,提高基于以上平臺軍事衛(wèi)星的戰(zhàn)術(shù)性能和裝備效費比,從整體上縮小我國天基裝備水平與國外同類裝備的差距,同時也可提升我國整星的國際競爭力和發(fā)動機單機出口的能力。
上??臻g推進研究所在研的衛(wèi)星用第三代490 N 發(fā)動機為國內(nèi)首臺采用錸/銥材料設(shè)計和制造的發(fā)動機,目前已完成了兩臺錸/銥燃燒室制備,并通過了長壽命高空模擬熱試車考核。本文介紹了第三代490 N 發(fā)動機的總體設(shè)計方案、研制過程中攻克的關(guān)鍵技術(shù)和高空模擬熱試車驗證結(jié)果,闡述了發(fā)動機的工作性能和溫度特性,分析了工程化應(yīng)用尚存在的問題,并相應(yīng)提出了改進和優(yōu)化方案。
1.1.1 第一代490 N 發(fā)動機
研制的第一代490 N 雙組元液體火箭發(fā)動機最初用于DFH-3 平臺衛(wèi)星遠地點變軌,如圖1 所示。該發(fā)動機產(chǎn)品代號為FY-25,從研制至今已有37 年歷史。發(fā)動機真空推力為490 N,推進劑為四氧化二氮(N2O4)/甲基肼(MMH),混合比為1.65,燃燒室壓力為0.68 MPa,噴管面積比為154∶1,身部材料為鈮鉿合金,內(nèi)外表面涂覆“815A”高溫抗氧化涂層,真空比沖為305 s 左右。迄今為止,該發(fā)動機先后用于48 顆衛(wèi)星和天宮實驗室上天飛行,均成功完成變軌飛行任務(wù)。
1.1.2 第二代490 N 發(fā)動機
為滿足衛(wèi)星推進對高比沖軌控發(fā)動機的需求,在總裝航天局的支持下,開展了提高真空比沖的第二代490 N 發(fā)動機研究工作。通過優(yōu)化噴注器方案、采用新型高溫抗氧化材料(鈮鎢合金)、提高燃燒室壓力和增大噴管面積比等技術(shù)途徑,經(jīng)過大量的地面和高空熱試車驗證,成功將第二代490 N 發(fā)動機的真空比沖在第一代飛行產(chǎn)品的基礎(chǔ)上提高了10 s,達到315 s 以上,其外觀如圖2 所示。第二代490 N 發(fā)動機于2012 年5 月首飛,目前已完成22 次飛行,成功率為100%。
圖1 第一代490 N 發(fā)動機Fig.1 First generation 490 N engine
圖2 第二代490 N 發(fā)動機Fig.2 Second generation 490 N engine
國外在衛(wèi)星研制過程中,對提高軌控發(fā)動機性能十分重視,始終堅持采用最先進的材料和設(shè)計技術(shù),持續(xù)不斷地提高發(fā)動機比沖性能。美國Marquardt公司(現(xiàn)屬Aerojet 公司)歷經(jīng)40 多年研發(fā)R-4D 系列發(fā)動機,R-4D-16相比R-4D-7發(fā)動機的真空比沖提高了近40 s,燃燒室材料從最初研制時的純鉬金屬依次改進為鈮合金材料、鈮鈦噴管和錸/銥材料,耐高溫性能不斷提高(從1 300~2 200 ℃)[4-7]。國外衛(wèi)星用軌控發(fā)動機主要使用N2O4/MMH 推進劑組合,已經(jīng)飛行的軌控發(fā)動機最高比沖為323 s,采用了較大的噴管面積比,其中,Aerojet公司研制的AMBR 發(fā)動機噴管面積比甚至達到了400∶1[8]。另外,在噴注器方面各研制單位設(shè)計了不同類型的噴注器,通過選用合適的耐高溫材料和特殊結(jié)構(gòu)的燃燒室,發(fā)動機比沖可以達到320 s以上[9]。
第三代錸/銥材料490 N 發(fā)動機結(jié)構(gòu)如圖3 所示。該發(fā)動機主要由一臺推力室和兩個推進劑控制閥通過緊固件連接組成,推力室由頭部和大面積比單壁輻射冷卻身部焊接而成,推進劑控制閥為雙穩(wěn)態(tài)自鎖式電磁閥,其總體設(shè)計主要包括推力室、閥門和流阻匹配3 部分。
圖3 第三代490 N 發(fā)動機結(jié)構(gòu)Fig.3 Sketch of third generation 490 N engine
2.1.1 推力室
推力室頭部采用鳥籠結(jié)構(gòu)和直流互擊式噴注器,為了提高燃燒室效率和簡化噴注結(jié)構(gòu),主要在減少邊區(qū)冷卻流量、增加噴注小孔數(shù)量、優(yōu)化噴注器流道結(jié)構(gòu)等方面進行了改良設(shè)計。
推力室身部由燃燒室、噴管過渡段和延伸段組成,燃燒室采用二次燃燒裝置和新型錸/銥高溫抗氧化材料,增加了特征長度,以提高燃燒室效率,噴管擴張段采用Rao 氏噴管造型和鈮合金材料。
2.1.2 閥門
第三代490 N 發(fā)動機與第二代490 N 發(fā)動機采用相同的推進劑組合,且推進劑流量相近,因此,沿用第二代490 N 發(fā)動機閥門,不再另行研制。
2.1.3 流阻匹配
發(fā)動機流阻指在額定流量下推進劑控制閥入口至燃燒室之間的壓降,流阻匹配與噴注器內(nèi)流道的設(shè)計密切相關(guān)。第三代490 N 發(fā)動機的額定閥前入口壓力為1.55 MPa,額定燃燒室壓力為1.0 MPa,節(jié)流孔板壓降、推進劑控制閥流阻、噴注器流道流阻、噴注小孔壓降值總和不大于0.55 MPa。
第三代490 N 發(fā)動機技術(shù)參數(shù)見表1。發(fā)動機推進劑采用N2O4和MMH,額定混合比為1.65,真空比沖達到325.6 s,噴管擴張比為330∶1。
表1 第三代490 N 發(fā)動機技術(shù)參數(shù)Tab.1 Technical parameters of third generation 490 N engine
通過“十一五”高性能軌控發(fā)動機預(yù)先研究,第三代490 N 發(fā)動機實現(xiàn)了真空比沖323 s、累計工作時間不低于3 600 s 的設(shè)計指標?!笆濉逼陂g,第三代490 N 發(fā)動機成功突破了可靠傳熱穩(wěn)定工作噴注器、高性能噴注器與燃燒室匹配以及新型高溫抗氧化材料制備等關(guān)鍵技術(shù)。
噴注器的設(shè)計是提高發(fā)動機性能最關(guān)鍵的技術(shù)。研制過程中充分結(jié)合理論分析、噴霧場測試、仿真計算和熱試車考核驗證等方法,完成了第三代490 N 發(fā)動機可靠傳熱穩(wěn)定工作噴注器的中心撞擊對、邊區(qū)冷卻和流道結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,發(fā)動機工作溫度的控制主要通過以下兩個方面實現(xiàn):一方面,優(yōu)化發(fā)動機頭部設(shè)計,采用鳥籠支架結(jié)構(gòu)將身部、頭部法蘭安裝面和閥座隔離,增加頭部熱阻,降低身部熱流向頭部的傳遞;另一方面,合理組織中心噴霧場流強分布、混合比分布以及邊區(qū)液膜冷卻,進而降低發(fā)動機頭部法蘭溫度。發(fā)動機頭部溫度分布仿真結(jié)果,計算溫度與試車實測溫度平均偏差<10%,發(fā)動機頭部連接環(huán)中段溫度約為260 ℃,頭部法蘭溫度約為106 ℃如圖4 所示。
圖4 發(fā)動機頭部溫度分布仿真結(jié)果Fig.4 Temperature distribution of the engine head
為了獲取發(fā)動機噴注器噴霧場參數(shù),分別利用激光多普勒粒子分析儀(PDA)、粒子圖像速度場儀(PIV)和噴霧場集液測試系統(tǒng)對噴霧場液滴尺寸分布、速度分布以及流強分布等關(guān)鍵霧化特性參數(shù)進行測量,為噴霧場評估提供了更全面的手段,測試結(jié)果如圖5 所示。
圖5(a)為噴霧場距離噴注器面軸向30 mm 的PDA 測試結(jié)果,液滴霧化Sauter 平均直徑約為130 μm。可以發(fā)現(xiàn),在激光發(fā)射器和接收器所在的一半?yún)^(qū)域內(nèi)其測量誤差相對較小,而另一半?yún)^(qū)域由于穿越稠密噴霧場后激光發(fā)生了不同程度的散射和折射,其強度顯著減弱,導(dǎo)致測量區(qū)域出現(xiàn)明顯的不對稱現(xiàn)象。從各自的半塊區(qū)域分析,噴霧場液滴直徑接近軸對稱分布,并未因為撞擊點的離散布置而呈離散分布。
圖5(b)為過內(nèi)圈撞擊對的噴霧截面PIV 測試結(jié)果??梢园l(fā)現(xiàn),噴霧場呈傘狀分布,液滴速度約為20 m/s 并持續(xù)衰減,噴霧場在下游不再擴散而呈收斂狀態(tài),大部分液滴位于撞擊對合成動量角方向,液滴速度整體接近軸對稱分布。
圖5(c)為噴霧場高分辨率(5 mm)流強分布測試結(jié)果??梢园l(fā)現(xiàn),對于兩圈撞擊對布置方案,流強在徑向呈雙峰對稱分布,內(nèi)圈表現(xiàn)更為明顯,峰值區(qū)域流強大于1 g/mm2。
圖5 噴霧場測試結(jié)果Fig.5 Test results of injector spray field
第三代490 N 發(fā)動機“十一五”期間的研究結(jié)果表明,通過頭部噴霧場組織和身部結(jié)構(gòu)優(yōu)化均能提高發(fā)動機燃燒室效率,但是,發(fā)動機性能提高的同時也導(dǎo)致了較高的工作溫度,對燃燒室材料提出了更高的要求。
通過開展高性能噴注器與燃燒室匹配技術(shù)研究,將噴注器設(shè)計和燃燒室設(shè)計結(jié)合,建立噴注器、燃燒室設(shè)計參數(shù)對發(fā)動機性能和溫度特性的影響關(guān)系,優(yōu)化發(fā)動機結(jié)構(gòu)設(shè)計,在合理的工作溫度下獲取較高的發(fā)動機性能,從而降低對耐高溫材料的性能要求和研制難度。
優(yōu)化燃燒室構(gòu)型設(shè)計,增加二次燃燒裝置延長推進劑在燃燒室內(nèi)停留時間,促進推進劑充分燃燒,可以提高發(fā)動機比沖性能,并有效控制發(fā)動機工作溫度[10]。通過對不同材料、不同構(gòu)型燃燒室仿真計算分析和發(fā)動機熱試車考核,確定了二次燃燒裝置鉑擾流環(huán)結(jié)構(gòu)和錸/銥材料燃燒室構(gòu)型,如圖6所示,將第三代490 N 發(fā)動機燃燒室效率成功提高了1%,達到98%以上。同時,擾流環(huán)對燃燒室進口段銥涂層進行隔離保護,試驗后鉑擾流環(huán)和燃燒室進口段銥完好,表明鉑擾流環(huán)在提高燃燒效率的同時,有效解決了推進劑燃燒中間產(chǎn)物對燃燒室進口段銥涂層在1 000 ℃溫度附近的氧化問題。
圖6 帶有二次燃燒裝置的燃燒室構(gòu)型Fig.6 Chamber configuration with secondary combustion device
發(fā)動機性能提高必然需要提高燃燒室溫度,高溫抗氧化材料一直是限制軌控發(fā)動機性能提高的瓶頸。為適應(yīng)第二代490 N 軌控發(fā)動機的需要,國內(nèi)新研發(fā)了鈮鎢合金噴管,內(nèi)外表面涂覆“056”高溫抗氧化硅化物涂層,最高允許使用溫度在1 450 ℃左右,而高性能軌控發(fā)動機的燃燒室壁溫大約在1 600 ℃~1 800 ℃,因此,需要開展新型高溫抗氧化材料制備技術(shù)攻關(guān)研究。
“十一五”期間對錸/銥材料和鉭十鎢合金材料進行了研制,結(jié)果表明,錸/銥材料工作溫度能夠達到2 000 ℃,但尚需解決燃燒室進口低溫端銥層保護問題、錸/銥燃燒室與異種金屬連接問題以及身部過渡涂層問題,并完成燃燒室應(yīng)用考核;鉭十鎢合金材料燃燒室工作溫度能夠達到1 600 ℃以上,并且發(fā)動機通過了3 860 s 高空模擬熱試車考核,但抗氧化涂層在空氣中靜態(tài)抗氧化性能和熱震性能偏低,工藝穩(wěn)定性不足,難以滿足第三代490 N 發(fā)動機25 000 s 的使用壽命要求。
針對第三代490 N 發(fā)動機的設(shè)計要求,“十二五”期間進一步對新型耐高溫材料技術(shù)進行了攻關(guān),提高材料的高溫工作性能和工藝穩(wěn)定性,發(fā)動機外觀如圖7 所示。采用粉末冶金錸和電弧沉積銥工藝制備錸/銥材料燃燒室[11-12],在燃燒室兩端采用一體化成形鈮合金環(huán)實現(xiàn)燃燒室分別與鈦合金頭部、鈮合金擴張段的過渡焊接連接,通過工藝控制實現(xiàn)燃燒室銥與噴管擴張段硅涂層的可靠搭接,通過外表面制備氧化鉿高輻射涂層降低噴管工作溫度。
圖7 第三代490 N 發(fā)動機Fig.7 Third generation 490 N engine
第三代490 N 發(fā)動機高空模擬熱試車點火狀態(tài)如圖8 所示,試車過程發(fā)動機啟動關(guān)機正常,各項性能參數(shù)正常,累計點火20 次,累計工作25 171 s,成功通過了25 000 s 壽命考核,單次最長工作時間為8 100 s,燃燒室效率為98.6%,噴管效率為96%,實測真空比沖的分布范圍為325.4~326.1 s,均值為(325.6±0.3)s,達到國際先進水平。
圖8 第三代490 N 發(fā)動機點火狀態(tài)Fig.8 Third generation 490 N engine under hot fire test condition
發(fā)動機8 100 s 長程試車過程壓力變化曲線如圖9 所示。圖9 中,Pc為燃燒室壓力,Pio、Pif分別為氧化劑路和燃料路入口壓力??梢园l(fā)現(xiàn),整個試車過程壓力基本維持穩(wěn)定,發(fā)動機工作狀態(tài)良好。
圖9 發(fā)動機試車過程壓力變化曲線Fig.9 Distribution of engine pressure during hot fire test
8 100 s 長程試車時發(fā)動機喉部和身部燃燒室段溫度隨時間變化曲線如圖10 所示。圖10 中,Tt為發(fā)動機喉部溫度,Tb為發(fā)動機身部燃燒室段溫度,其中,身部溫度突變?yōu)檎{(diào)整測溫傳感器位置所致??梢园l(fā)現(xiàn),發(fā)動機喉部和身部溫度在50 s 左右開始趨于穩(wěn)定,且最高溫度在喉部附近,約為2 190 ℃,身部溫度約為1 800 ℃,說明錸/銥材料耐高溫性能優(yōu)良,但喉部溫度接近銥材料2 300 ℃的許用溫度極限,溫度裕度較小。
圖10 發(fā)動機喉部和身部溫度曲線Fig.10 Distribution of engine throat and body temperature
8 100 s 長程試車時發(fā)動機頭部溫度隨時間變化曲線如圖11 所示。圖11 中,Th1、Th2均為頭部噴注盤上測點溫度,Th3、Th4均為頭部法蘭測點溫度,Th5、Th6均為連接環(huán)測點溫度,溫度傳感器測點位置分布如圖12 所示。發(fā)動機啟動過程頭部各測點溫度約在1 000 s 以內(nèi)穩(wěn)定,發(fā)動機工作時噴注盤上的測點因靠近頭身焊縫位置而溫度最高,其中,靠近測壓管嘴處的溫度Th2最高,達到了250 ℃,但溫度整體穩(wěn)定性較好。而連接環(huán)上的測點溫度Th3、Th4分別為150 ℃和220 ℃,靠近測壓管嘴處溫度較高,說明上游溫度傳導(dǎo)不均。位于安裝法蘭上的Th5、Th6測點溫度主要分布在60~100 ℃之間,溫度變化均勻,說明鳥籠結(jié)構(gòu)的隔熱性能優(yōu)良,能有效降低安裝法蘭位置處的溫度,不僅有利于安裝,且有利于保護推進劑控制閥,防止熱返浸過程溫度過高。
圖11 發(fā)動機頭部溫度曲線Fig.11 Distribution of engine head temperature
圖12 溫度傳感器測點位置Fig.12 Measuring point position of temperature sensors
熱試車過程中,各個工況下發(fā)動機啟動響應(yīng)時間分布范圍為52~59 ms,均值為(56±3) ms;關(guān)機響應(yīng)時間分布范圍為12~21 ms,均值為(16±4)ms,滿足不大于200 ms 的指標要求,發(fā)動機啟動和關(guān)機特性良好。
第三代490 N 發(fā)動機長時間點火過程中出現(xiàn)了不規(guī)律的溫漂現(xiàn)象,溫度異常升高,最高工作溫度由1 900 ℃左右上升至2 200 ℃左右。
粉末冶金錸/銥材料發(fā)動機歷次試車中均有相應(yīng)的沉積現(xiàn)象出現(xiàn)。點火時間在300 s~25 000 s 之間,錸/銥噴管喉部上游均有銥堆積物,可能的原因是銥在制備過程中出現(xiàn)了團聚沉積,沉積的銥在燃燒室表層不穩(wěn)定,在高溫高速氣流沖刷作用下脫落并堆積在喉部上游,燃氣在堆積位置發(fā)生滯止導(dǎo)致喉部附近局部高溫,錸燃燒室在高溫下發(fā)生高溫蠕變。
基于上述分析,從改進錸基體和銥涂層制備工藝兩個方面開展了改進工作:
(1)錸基體制備工藝優(yōu)化。通過優(yōu)化粉末冶金過程工藝以及所用的原始粉末,大幅提高了錸材料的抗高溫蠕變性能,并同時提高了燃燒室成型的控制精度。新工藝和傳統(tǒng)工藝制造的錸材料高溫力學(xué)性能參數(shù)見表2??梢园l(fā)現(xiàn),新工藝下錸材料的常溫抗拉強度和屈服強度降低,而高溫拉伸強度和屈服強度提高,抗高溫蠕變能力增強,力學(xué)性能得到進一步優(yōu)化提高。目前,該工藝制造的燃燒室試驗件已經(jīng)完成加工,驗證了優(yōu)化工藝的可行性。
表2 錸材料高溫力學(xué)性能參數(shù)Tab.2 High temperature mechanical properties of Rhenium material
(2)銥涂層制備工藝優(yōu)化。工程化研究中,優(yōu)化了靶材制備工藝,制備涂層的穩(wěn)定性及均勻性得到提高,進行了銥涂層的高溫沖刷試驗,但未出現(xiàn)銥涂層堆積現(xiàn)象。分析點火工作時間分別為1 800 s、2 500 s、25 000 s 和25 000 s 的4 臺發(fā)動機產(chǎn)品喉部,發(fā)現(xiàn)銥涂層堆積并未隨試車時間延長而不斷增加。根據(jù)上述分析,認為物理氣相沉積(PVD)銥涂層喉部堆積的主要原因:涂層表面的疏松顆粒組織在推進劑腐蝕和沖刷作用下在喉部發(fā)生堆積,當涂層表面逐漸變得光滑后,堆積將不再發(fā)生。因此,后續(xù)銥涂層制備將增加涂層表面處理工藝,降低粗糙度,改善甚至徹底解決銥涂層堆積問題。
第三代490 N 發(fā)動機的比沖性能相較于第二代490 N 發(fā)動機提高了10 s,達到國際先進水平。但是,目前尚處于工程化研制階段,針對試車子樣數(shù)較少和錸/銥燃燒室制備工藝困難的問題,還需進一步開展銥涂層和錸基體的高溫性能研究,并結(jié)合錸/銥材料工藝的穩(wěn)定性,固化燃燒室加工工藝。同時,繼續(xù)優(yōu)化發(fā)動機設(shè)計,并綜合考慮發(fā)動機比沖性能和工作溫度之間的關(guān)系,積累發(fā)動機考核子樣,提高發(fā)動機可靠性裕度。