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        浮選藥劑制度對煤泥降灰脫硫效果的影響研究

        2019-12-27 06:10:44
        山東煤炭科技 2019年12期
        關(guān)鍵詞:硫分收劑煤泥

        甄 亮

        (山西焦煤集團有限責(zé)任公司,山西 太原 030000)

        1 引言

        硫是煤炭中普遍存在的一種元素,對于煤炭的后續(xù)應(yīng)用百害無利,因此脫硫?qū)τ诿禾肯催x來說是一個始終無法回避并且應(yīng)當(dāng)引起足夠重視的問題。隨著煤炭開采深度的增加,煤泥含量及原煤硫分均呈現(xiàn)上升趨勢。目前,煤泥的洗選仍是以浮選為主,但由于無機硫中的黃鐵礦硫在大氣環(huán)境下一般會表現(xiàn)出較好的可浮性,因此當(dāng)藥劑制度不合理時會造成浮精灰分及硫分的大幅上升,對于最終精煤產(chǎn)品質(zhì)量的控制相當(dāng)不利。本文以古交地區(qū)屯蘭選煤廠浮選入料為試驗煤樣進行浮選試驗,對不同浮選藥劑制度下的浮選降灰脫硫效果進行考察,為優(yōu)化浮選藥劑制度、改善煤泥脫硫效果提供試驗參考。

        2 樣品及藥劑準備

        本文以古交地區(qū)屯蘭選煤廠浮選入料為試驗樣品,樣品基本性質(zhì)如表1所示。對其進行小篩分試驗,數(shù)據(jù)如表2所示。

        表1 試驗樣品基本性質(zhì)(空氣干燥基)

        表2 試驗樣品小篩分數(shù)據(jù)表

        如表1所示,該樣品硫分較高,全硫為2.28%,其中無機硫主要是硫化鐵礦,其含量占到了硫總量的63.59%,其余則以有機硫形態(tài)存在。

        如表2小篩分數(shù)據(jù)所示,該浮選入料存在5.92%的+0.5mm顆粒,一般情況下這對于浮選來說屬于超限顆粒,在實際生產(chǎn)中應(yīng)注意控制這部分粒級的含量。在-0.5mm各粒級中,-0.125mm粒級含量遠高于0.5~0.125mm粒級,并且-0.125mm中各粒級的產(chǎn)率分布相對均勻,這部分的累積產(chǎn)率達到了64.91%。隨著粒度的減小,樣品灰分逐漸升高,硫分也逐漸升高。其中,灰分逐漸升高說明該樣品中矸石相對易碎,高灰組分在細粒級中相對集中。同時,由表1中數(shù)據(jù)可知,該樣品中無機硫占比要高于有機硫,而無機硫主要存在于成灰組分中,因此隨著粒度減小,硫分也呈現(xiàn)出逐漸升高的趨勢。此外,對于+0.125mm的各粒級,隨著粒度的減小,灰分和硫分分布相對穩(wěn)定,說明對于該樣品來說,當(dāng)粒度小于0.125mm時,矸石(包括無機硫)與煤巖組分的解離程度相對較好。

        本文采用浮選試驗對樣品脫硫效果進行優(yōu)化,所用藥劑主要是不同用途的浮選藥劑,如表3所示。

        表3 試驗藥劑表

        3 試驗分析

        本文采用實驗室單元浮選試驗對煤泥浮選脫硫效果進行考察,主要變量為捕收劑、起泡劑及抑制劑用量。各組試驗中固定不變的試驗參數(shù)為:浮選入料濃度100g/L、入浮礦漿1.5L、刮泡時間3min、主軸轉(zhuǎn)速1800r/min。試驗結(jié)束后,統(tǒng)計浮精產(chǎn)率、灰分及硫分,并繪制相應(yīng)折線圖。

        3.1 捕收劑用量對煤泥浮選脫硫效果的影響

        僅使用起泡劑和捕收劑進行浮選試驗,起泡劑用量固定為90g/t,捕收劑用量分別為600g/t、800g/t、1000g/t、1200g/t、1400g/t,試驗后統(tǒng)計浮精產(chǎn)率、灰分及硫分,并繪制折線圖如圖1。

        如圖1所示,隨著捕收劑用量的增加,浮精產(chǎn)率逐漸升高,當(dāng)捕收劑用量達到1200g/t后,浮精產(chǎn)率趨于穩(wěn)定;而浮精灰分和硫分均呈現(xiàn)出先降低后升高的趨勢,并且在捕收劑用量為1000g/t時,浮精灰分及硫分均出現(xiàn)最低值。這說明,在捕收劑用量增加后,由于捕收劑的總捕收能力變大,因此有更多的精煤組分進入浮精,這在一定程度上導(dǎo)致浮精中矸石組分占比相對降低,因此灰分降低;同時,由于精煤組分中的硫分主要是有機硫,并且有機硫含量低于捕收劑用量為600g/t時的浮精硫分,因此隨著捕收劑用量的增多,浮精硫分也出現(xiàn)一定程度的降低。但當(dāng)捕收劑用量進一步增多后,其選擇性將會惡化,更多的高灰組分進入浮精,造成灰分升高,尤其是更多的硫鐵礦硫也隨捕收劑進入浮精,最終導(dǎo)致硫分再次升高。綜合以上分析,本文認為最佳的捕收劑用量應(yīng)為1000g/t,此時的浮選脫灰降硫效果最佳。

        圖1 不同捕收劑用量下浮選效果變化

        3.2 起泡劑用量對煤泥浮選脫硫效果的影響

        在試驗基礎(chǔ)上,仍僅使用起泡劑和捕收劑進行浮選試驗,捕收劑用量固定為1000g/t,起泡劑用量分別為 70g/t、90g/t、110g/t、130g/t、150g/t,試驗后統(tǒng)計浮精產(chǎn)率、灰分及硫分,并繪制折線圖如圖2。

        如圖2所示,當(dāng)起泡劑用量增加后,浮精產(chǎn)率逐漸上升,但上升幅度較??;當(dāng)起泡劑用量不大于110 g/t時,浮精灰分及硫分基本保持穩(wěn)定,當(dāng)起泡劑用量大于110g/t時,浮精灰分及硫分均升高,但硫分的上升幅度相對較小。造成這些結(jié)果的原因:一方面在于起泡劑用量的增多使得用于發(fā)生礦化作用的氣泡產(chǎn)生一定程度的增多,有利于浮精產(chǎn)率的提高,但由于捕收劑用量一定,捕收能力有限,因此浮精產(chǎn)率的上升幅度較??;另一方面,起泡劑用量過多后,氣泡的穩(wěn)定性更好,但過好的穩(wěn)定性使得氣泡在泡沫層中進行二次富集作用時不能發(fā)生合理破裂,即部分吸附了矸石組分的氣泡變得過于穩(wěn)定,無法在二次富集作用下返回礦漿中,引入最終浮精,造成灰分即硫分升高,但由于二次富集作用屬于補充富集作用,因此其對浮精灰分及硫分的影響程度相對較小。最終確定,最佳的起泡劑用量為110g/t。

        圖2 不同起泡劑用量下浮選效果變化

        3.3 抑制劑用量對煤泥浮選脫硫效果的影響

        捕收劑和起泡劑的最佳用量分別為1000g/t和110g/t,在這一藥劑用量下增加使用氧化鈣作為抑制劑,抑制劑用量分別為300g/t、600g/t、900g/t、1200g/t,試驗后統(tǒng)計浮精產(chǎn)率、灰分及硫分,并繪制折線圖如圖3。

        如圖3所示,使用抑制劑后的浮精產(chǎn)率有所上升,并且隨著抑制劑用量的增加,浮精產(chǎn)率持續(xù)上升,但這種上升的總體幅度較??;浮精灰分和硫分均降低,當(dāng)抑制劑用量達到900g/t后,繼續(xù)增加抑制劑用量時灰分和硫分基本保持不變?,F(xiàn)有研究表明,氧化鈣作為抑制劑時,其主要作用機理是水解出的OH-離子與硫鐵礦發(fā)生反應(yīng)生成親水性較好的氫氧化鐵和氫氧化亞鐵,通過這種方式使硫鐵礦的可浮性惡化,從而達到脫硫的效果。同時,氧化鈣溶于水形成的氫氧化鈣還可以發(fā)揮一定的凝聚作用,使細小的無機礦物顆粒發(fā)生聚沉,從而達到一定的降灰效果。綜合以上分析可以確定,以氧化鈣作為抑制劑可以有效改善浮選效果,起到降灰脫硫的效果,最佳用量為900g/t。

        圖3 不同抑制劑用量下浮選效果變化

        4 結(jié)論

        本文以古交地區(qū)屯蘭選煤廠浮選入料為試驗樣品進行實驗室單元浮選試驗,通過改變捕收劑、起泡劑及抑制劑的用量,研究合理有效的浮選藥劑制度,進一步改善當(dāng)前浮選過程降灰脫硫的效果,并得到以下結(jié)論:

        (1)捕收劑和起泡劑用量過多后均會造成浮精灰分及硫分的升高,其中捕收劑對浮精質(zhì)量的影響程度大于起泡劑,最佳使用量分別為捕收劑1000g/t,起泡劑110g/t;

        (2)使用氧化鈣作為抑制劑可進一步起到降灰脫硫的作用,但對浮精產(chǎn)率影響較小,最佳藥劑用量為900g/t。

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