劉 鑫
(山西晉煤集團沁秀公司岳城煤礦,山西 晉城 048006)
綜采工作面過構(gòu)造帶,是影響原煤安全高效開采的重要課題。受構(gòu)造前后煤層地質(zhì)變化影響,工作面容易出現(xiàn)頂板變形破碎,進而導(dǎo)致支架接頂不實、壓架死架等現(xiàn)象,對采面的生產(chǎn)進度和安全工作造成很大阻礙。現(xiàn)階段過構(gòu)造主要是依靠工人進入煤幫后用單體柱臨時支護,不但效率慢,還極易引發(fā)片幫傷人事故。因此如何實現(xiàn)構(gòu)造區(qū)的超前治理防范,是目前回采提效的重要課題。
岳城煤礦為晉煤沁秀公司下屬生產(chǎn)礦井,設(shè)計生產(chǎn)能力150萬t/a,主采3號煤層。井田內(nèi)3號煤層賦存穩(wěn)定。1308工作面走向長度為1623.2m,傾斜長度為294.7m,可采長度1305.2m,煤層平均厚度4.79m。順槽巷道斷面為矩形,沿頂留底掘進,采用樹脂加長錨固錨網(wǎng)錨索聯(lián)合支護。工作面布置示意圖如圖1所示。
圖1 1308工作面布置示意圖
本研究主要是將1308工作面構(gòu)造探測技術(shù)、煤巖體深孔注漿技術(shù)相結(jié)合[1],利用工作面構(gòu)造探測結(jié)果,制定有針對性的深孔注漿加固方案,在工作面推進過程中,超前工作面進行注漿施工,并在1308巷進行工業(yè)性試驗,實現(xiàn)頂板冒落率降低80%以上,最大冒落高度不超過1.0m,片幫率降低80%以上,最大片幫寬度不超過1.0m,不影響工作面的正常推進。
(1)大采高工作面構(gòu)造區(qū)域探測,主要利用槽波探測技術(shù)對工作面地質(zhì)異常區(qū)域進行探測,有效指導(dǎo)深孔注漿鉆孔布置、注漿施工等。
(2)大采高工作面構(gòu)造區(qū)深孔注漿方案設(shè)計,主要是結(jié)合工作面構(gòu)造探測結(jié)果,制定具有針對性的鉆孔布置方案、深孔注漿加固方案,合理安排工作面構(gòu)造區(qū)域的深孔注漿加固工作。
(3)大采高工作面構(gòu)造區(qū)深孔注漿工業(yè)性試驗及效果考察,主要是按照工作面構(gòu)造區(qū)深孔注漿方案,對工作面構(gòu)造區(qū)進行超前注漿施工,對深孔注漿加固效果進行現(xiàn)場驗證。
項目研究開發(fā)的技術(shù)路線如圖2所示。
圖2 項目研究的技術(shù)路線
本次槽波勘探選擇在1308工作面,探測長度為937m。由槽波探測數(shù)據(jù)分析可知,工作面回采區(qū)域發(fā)現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造異常區(qū)域共7處,具體如表1所示。
根據(jù)工作面探測結(jié)果可知,6#、7#構(gòu)造對工作面影響最大,因此重點對6#、7#構(gòu)造進行超前預(yù)注漿。以6#構(gòu)造區(qū)為例,其鉆孔布置方案如下:
打鉆范圍:13081巷內(nèi),里程80m至停采線往外15m,約165m范圍超高區(qū)。
計劃采用上、下兩排鉆孔深孔注漿方式,對超高區(qū)進行加固。其參數(shù)如下:
(1)上排孔開孔高度距離頂板1.5m,下排孔開孔高度距離頂板3m,仰角均為1.5°(鉆桿長度每100m,自然下垂1°,終孔位置基本與開孔高度水平);
(2)上下排孔間距均為6m,孔徑94mm,孔深140m。鉆孔布置見圖3,鉆孔參數(shù)見表2所示。
表1 1308工作面構(gòu)造區(qū)條件表
圖3 6#構(gòu)造區(qū)鉆孔布置圖
表2 鉆孔施工參數(shù)
對6#、7#構(gòu)造進行超前注漿,注漿設(shè)備系統(tǒng)圖如圖4所示。
圖4 注漿設(shè)備系統(tǒng)示意圖
每日注漿前,應(yīng)提前將所需材料搬運至注漿設(shè)備附近。注漿攪拌水灰比必須一致,兩種漿料必須確保等體積1:1吸漿[2],注漿壓力、泵速(流量)根據(jù)注漿情況及時調(diào)節(jié)。所有人員不能遠離自己崗位,注漿看護人員要觀察注漿泵是否吸漿,下料是否一致,出現(xiàn)問題及時反饋調(diào)整,當(dāng)遇到漏漿情況的時候,暫停注漿泵,采用棉紗或者棉紗蘸進行封孔,防止噴漏漿傷人。
該項目于2017年9月至12月在13081巷進行井下試驗。為方便對注漿加固后的煤巖體注漿效果及注漿擴散半徑進行考察,在注漿區(qū)域布置鉆孔進行鉆孔窺視,探測漿液滲透效果。窺視效果如圖5所示。
由上圖可見,注漿后漿液擴散至2m左右時,構(gòu)造區(qū)煤體破碎程度減緩,最遠可擴散至4.5m左右,此時構(gòu)造區(qū)域與周圍煤體粘結(jié)成一個整體,煤體破碎程度大幅度減小,煤層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定清晰,未發(fā)生大面積垮落[3],說明注漿有效提高了構(gòu)造區(qū)域的圍巖整體性。
工作面推至注漿區(qū)域后,對工作面煤體深孔注漿加固效果考察。工作面頂板圍巖控制較好,基本上未出現(xiàn)頂網(wǎng)漏矸及支架壓架現(xiàn)象。煤壁整體平整,共發(fā)現(xiàn)兩處片幫,第一處發(fā)生在56#~57#架處,深度約0.3m;第二處發(fā)生在81#~82#架處,深度約0.4m。其現(xiàn)場拍攝照片如圖6所示。
圖5 注漿效果、擴散半徑窺視效果圖
從圖中可以看出,掩護架前煤壁整體結(jié)構(gòu)平直,56#~57#架片幫區(qū)域可能是采煤機超挖引起的正?,F(xiàn)象;81#~82#架處片幫程度較大,可能是靠近機尾三角區(qū),受采動影響過大引起的煤壁脫落,片幫呈縱向分布,與回采方向一致,對回采影響較小。
圖6 工作面煤壁片幫情況現(xiàn)場照片
對1308工作面采用槽波探測后,制定深孔超前注漿方案,能夠有效提高構(gòu)造區(qū)圍巖應(yīng)力,降低煤幫破碎情況。結(jié)合現(xiàn)場工業(yè)性試驗結(jié)果可知,該技術(shù)能夠有效控制頂板圍巖整體結(jié)構(gòu),頂板冒落率降低80%以上,片幫率降低80%以上,最大片幫寬度不超過1.0m,說明該技術(shù)能夠有效提高回采速率,確保工作面安全高效回采。