劉海霞
(常州鐵道高等職業(yè)技術學校,江蘇 常州)
目前煉鋼廠使用的3#、4#連鑄機為小方坯連鑄機,是三機三流全弧形二點矯直結(jié)構(gòu)。利用該連鑄機,從開始澆注到具體形成需要經(jīng)過兩次冷卻,第一次冷卻需要通過結(jié)晶器來完成,在本階段鋼水在結(jié)晶器內(nèi)冷卻形成了初步坯殼,在完成第一次冷卻后,坯殼進入到第二次冷卻區(qū)域開始第二次冷卻,而在二次冷卻過程中冷卻水的科學利用對最終鋼坯的高質(zhì)量生產(chǎn)起到關鍵作用。原本的二冷水流量是不可調(diào)節(jié)的,拉速變化也沒有同步實現(xiàn),隨著品種鋼改造升級后,對生產(chǎn)工藝提出更高要求,特別是各類優(yōu)質(zhì)鋼材的生產(chǎn)過程更需要精細化保障,其中二次冷卻控制至關重要,如若操作不當就會形成各類鑄坯缺陷,例如內(nèi)部及表面裂紋、鑄坯的菱變(脫方)鼓肚等等。原本的二冷水流量固定配水方式無法更好滿足效果,冷卻效果無法實現(xiàn)最大化,對鋼坯質(zhì)量會造成實質(zhì)性影響。因此需要采用二冷水動態(tài)調(diào)節(jié),最佳的冷卻效果才會得以實現(xiàn)。
連鑄機在生產(chǎn)過程中,鋼水需要從中間包到結(jié)晶凍結(jié)成型,在引錠桿牽引下,鋼坯進入二冷環(huán)節(jié),之后到拉矯機,經(jīng)火切機切割后輸出鋼坯。在該工藝品的整個過程中,其需要從1500℃的液態(tài)變成700℃方鋼坯。對于高效連鑄而言,二冷水的配置是否能夠做到最優(yōu)化處理,這對于鋼坯的整個生產(chǎn)起到關鍵性的作用,鑄坯的質(zhì)量優(yōu)劣也是在這個階段來實現(xiàn)的。良好的二冷模式必須具備以下三點性能:一是有助于鑄坯內(nèi)部質(zhì)量或是表面質(zhì)量的提高;二是能延長二次冷卻設備的使用壽命;三是用水量較少,可以更好滿足生產(chǎn)效率的實際要求。具體生產(chǎn)過程中,二次冷水的控制方式需要充分結(jié)合現(xiàn)場工藝等要求來細化和確定,就理論而言,一般采用沿澆鑄的方向來預測凝固厚度梯度及溫度變化來確定,具體則使用拉速對二次冷卻水流量進行定量控制。具體控制過程如圖1所示:
圖1 控制過程圖
在連鑄機改造完成后,可以實現(xiàn)分三段對二次冷卻水水量進行比例控制,分別為足輥段、Ⅰ段和Ⅱ段。隔段根據(jù)內(nèi)外弧及兩側(cè)邊分別配水,采用水霧冷卻,具體用水量與拉速呈正向動態(tài)關系。每個冷卻段都是通過一個流量計以及一個調(diào)節(jié)閥,在調(diào)節(jié)閥后分管直至分水器,通過分水器再分成內(nèi)外弧以及左右兩側(cè)噴淋管。
二冷水動態(tài)模型控制需要在特定的環(huán)境下來進行,其冷卻的水量也會隨著拉速的變化而發(fā)生改變。其還會呈現(xiàn)出最佳的狀態(tài)來分布,這樣就可以對鑄坯表面溫度進行控制,讓鑄坯質(zhì)量變得更好。
運用拉速相關控制法,又稱比例控制法、比水量法或水表法,屬一級控制。該控制法將拉速作為具體控制參數(shù),根據(jù)拉速V的增減量來確定冷卻水Qi的總量大小。具體計算公式如下:
式中:Q 為冷卻水量,m3;V 為拉速,m/min;A、B、C為各類系數(shù),具體由鋼種、鑄坯斷面尺寸等所確定;i為冷卻段序號,i=1、2、3。
一般采用閉環(huán)控制,采用前提為中包鋼水整體溫度相對穩(wěn)定??刂浦饕凑斩卫渌畢^(qū)域不同段為進行水量變化控制。配水量的確定方法,必須要結(jié)合不同鋼種以及不同鋼種的斷面尺寸鑄坯,在不同拉速下進行模型操作來最終確定。一般情況,按照回歸方式可以清晰得到水量與拉速的關系。如公式(1)。根據(jù)這一關系,系統(tǒng)實現(xiàn)二次冷卻區(qū)各段的鑄坯冷卻最優(yōu)配水量。原理如圖2所示:
圖2 系統(tǒng)原理圖
煉鋼廠4#連鑄機自動控制系統(tǒng)硬件為GE公司9030 PLC。軟件使用SIMATIC人機界面WINCC 6.0sp2和GE VersaPro編程軟件。Wincc監(jiān)控界面與PLC之間通過GE OPC Server進行標準化的數(shù)據(jù)交換,PLC站與站之間、PLC站與上位機之間通訊使用以太網(wǎng)網(wǎng)絡來進行數(shù)據(jù)交換。人機終端界面HMI有寫入修改參數(shù),對于需要的數(shù)據(jù)要讀出來,并且要安裝好報警程序。一旦水量低或者是水溫較大的情況下其就會發(fā)出聲光報警,這樣對于值班人員就可以起到提醒的作用。值班人員一旦發(fā)現(xiàn)這種狀況就可以及時的查看設備并且及時的排除相應的隱患,讓設備的安全周期運行效率得到提高。該鑄機共有三個流,每流有1套反沖洗裝置、1臺快切閥、1只電子壓力表;每段上有1只電子流量計和1臺氣動比例閥。在原有連鑄機的PLC系統(tǒng)擴展機架中加入數(shù)據(jù)采集模塊,并在PLC中對其進行組態(tài),分配好相應的I/O地址?,F(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)還包含了二冷水系統(tǒng)的水流量以及水壓,要對調(diào)節(jié)閥位進行反饋和控制,對于振動裝置還需要對其頻率進行控制,對于結(jié)晶的水流量和溫度等都需要進行相應的控制工作。為了讓信號干擾問題降到最低的水平,在對流量、壓力、溫度的信號回路中間加裝有無源信號隔離器。
根據(jù)配水模型基本公式(1),綜合相關經(jīng)驗數(shù)據(jù),取用下列數(shù)據(jù)模型(以足輥為例):
其中:Q1JS為計算后的配水量(m3/min);V 為拉速(m/min)。
修正后的流量:Q1XZ=K*K1
其中:Q1JS為修正后的配水量(m3/min);K為總流量修正系數(shù);K1為足輥流量修正系數(shù)。
在整個冷卻水配水過程中,每個速度段的配水公式的系數(shù)是不同的,所以流量也不同。在實際應用中,水量的控制采用分段函數(shù):
二冷水水量修正計算是根據(jù)二冷各段噴嘴設計布置的理論流量分配比例,以實際生產(chǎn)時,拉速為2.0m/min的合理比水量確定出的k、k1、k2、k3調(diào)節(jié)數(shù)值,k初步確定統(tǒng)一為1.00,調(diào)節(jié)范圍1~2;其中低合金鋼足輥k1=1.91,一段k2=1.23,二段k3=0.84,普碳鋼足輥k1=1.67,一段k2=1.08,二段 k3=0.74,調(diào)節(jié)范圍0~3.0。分鋼種在拉速為2.0m/min的理想給水量,調(diào)整時應鄭重,一般不作調(diào)整。如果供水管或噴嘴發(fā)生嚴重堵塞的時候就會讓水量不足,可參照k1、k2、k3值作出調(diào)整。實際生產(chǎn)中k值一般不作調(diào)整,k1、k2、k3調(diào)整操作應精細,以0.05為一個調(diào)整單位進行調(diào)整。
在實際調(diào)試時,要根據(jù)生產(chǎn)的實際要求,考慮到足輥流量在開澆起步階段的重要性,足輥調(diào)節(jié)閥設為全開狀態(tài)。即當拉速大于0.4m/min時,足輥流量為最大值。
水量修正計算程序如圖3所示:
圖3 水量修正計算程序圖
在PLC程序中,通過二次配水的曲線數(shù)學模型PID調(diào)節(jié)方式來控制二次冷水,就能夠?qū)崿F(xiàn)利用監(jiān)控畫面對自動化配水功能進行快速調(diào)整,在WinCC控制畫面針對各段設有自動和手動兩種控制按鈕。自動模式下,鑄流水量設定值SP(計算流量)由PLC通過配水公式及修正后計算給定。需要通過點位器實現(xiàn)拉速的確定,并且通過配水公式來計算出每頓的噴水量SP,SP通過工程量換算成4-20mA的電流信號輸出給執(zhí)行器,執(zhí)行器控制閥門開度,并通過閥門的閥位反饋信號輸入到PID控制程序,與此同時,電磁流量計檢測到的水流量PV(實際流量),與PID過程設置點SP的數(shù)據(jù)比較,輸入到PID程序塊中通過對比工程量和噴水量,計算出偏差,再輸出給執(zhí)行器來控制閥門。根據(jù)工藝要求,設定目標參數(shù),由PID回路的調(diào)試曲線,不斷調(diào)整Kp(比例系數(shù))、Kd(積分系數(shù))、Ki(微分系數(shù))控制參數(shù),使被控參數(shù)穩(wěn)定在設定值的正常波動范圍內(nèi),從而實現(xiàn)控制閥門的開度,達到對流量精確控制,實現(xiàn)理論噴水量與實際流量一致。整個配水過程是調(diào)節(jié)閥利用PID控制回路進行閉環(huán)控制。把最終數(shù)據(jù)放到R03050,最后通過模擬量模塊AQ0040輸出給執(zhí)行器。其PID功能塊程序如圖4所示:
圖4 PID功能塊程序圖
充分利用上位機進一步對過程監(jiān)控畫面進行改進?;芈樊嬅嬷?,將PID回路的PV值、SP值、CV值(PID輸出)用棒圖形式、數(shù)字形式進行集中顯示,具體操作員不僅能直接觀測回路調(diào)節(jié)情況,并根據(jù)需求對回路參數(shù)進行精確設定。調(diào)節(jié)畫面中設有手動、自動模式切換按鈕。手動控制中,二次冷水流量由操作人員在WINCC監(jiān)控畫面手動輸入,范圍值為:0-32000(0~100%),而在 PLC 程序中,直接跳過PID的調(diào)節(jié),對AQ0040進行賦值,從而實現(xiàn)閥門控制,最終使得水量調(diào)節(jié)最大程度接近于理想曲線。WINCC PID監(jiān)控趨勢如圖5所示。
圖5 WINCC PID監(jiān)控趨勢圖
本改造項目的成功實施,不僅可通過HMI進行在線監(jiān)控及操作,且操作靈活方便,讓生產(chǎn)效率得到了更大提升,手動和自動之間可以實現(xiàn)隨時轉(zhuǎn)換,調(diào)水時間可以實現(xiàn)更大的節(jié)約,并連鑄機穩(wěn)定、高效、快速生產(chǎn)起到有力保障。控制系統(tǒng)在改造之后,冷卻問題得到極大改善,各類實際生產(chǎn)中易發(fā)多發(fā)的裂紋、鼓肚現(xiàn)象得到有效緩解,鑄坯脫方、疏松、縮孔等常見缺陷概率也大幅下降。系統(tǒng)的成功改造,無論是在控制系統(tǒng)方面還是在生產(chǎn)工藝方面,都得到實質(zhì)性的飛躍,可以將普通的連鑄機生產(chǎn)優(yōu)鋼的功能實現(xiàn)優(yōu)化,具有顯著的社會經(jīng)濟效益。