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        國產(chǎn)高壓差小流量控制閥在海洋石油平臺中的應用研究

        2019-12-26 03:25:52劉橋林石月娟
        石油化工自動化 2019年6期
        關鍵詞:甘醇控制閥選型

        劉橋林,石月娟

        (1. 中海石油(中國)有限公司 湛江分公司,廣東 湛江 524057;2. 吳忠儀表有限責任公司,寧夏 吳忠 751100)

        海洋石油開發(fā)對中國國民經(jīng)濟發(fā)展具有戰(zhàn)略意義,隨著國內(nèi)海洋石油勘探開發(fā)技術的不斷提高,中國已建成上百座海洋石油平臺;海洋石油開采平臺建設投資巨大,生產(chǎn)環(huán)境惡劣,危險多,因此對于設備設施的安全性、穩(wěn)定性和可靠性要求很高。在海洋石油生產(chǎn)中,存在較多嚴苛的流體控制工況,如高壓注水壓力控制、往復式天然氣壓縮機滌氣罐液位控制、TEG脫水系統(tǒng)接觸塔液位控制等,以上工況往往具有高壓差、小流量的特點。

        1 工藝參數(shù)

        某海洋石油平臺撬塊工藝參數(shù)見表1所列。

        2 計算與結(jié)構(gòu)選型

        控制閥應用得好壞,除產(chǎn)品質(zhì)量和用戶是否正確安裝、使用與維護外,正確的計算選型十分重要。

        2.1 液位控制閥現(xiàn)狀及存在的問題

        在某氣田群開發(fā)工程項目投產(chǎn)前,發(fā)現(xiàn)已完成現(xiàn)場安裝的進口TEG脫水系統(tǒng)接觸塔液位控制閥,存在如下隱患:

        表1 某海洋石油平臺撬塊工藝參數(shù)

        1)閥芯流速達到45 m/s,遠超ISA推薦的閥芯流速30 m/s。過高工作壓差極易使出口處產(chǎn)生高流速,從而引發(fā)整個閥門氣蝕、沖刷及高噪音,更甚者引發(fā)管道振動等危害現(xiàn)象發(fā)生,不利于整個系統(tǒng)的正常工作。該閥門選用STELLITE高強度和耐磨性材料作為內(nèi)件,這雖然能在一定程度上延長閥門使用壽命,卻不能從根本上解決問題。

        2)表1中,pv值選取太小,閥門計算CV偏小,導致最終選取的額定CV偏小,閥門不能滿足最大流量調(diào)節(jié)的要求。

        2.2 介質(zhì)成分及閥門CV值的計算

        按表2所列數(shù)據(jù),該閥門入口之前的介質(zhì)是氣液兩相,其中的氣相介質(zhì)是天然氣(甲烷、乙烷、氮氣)等,而液相介質(zhì)則是三甘醇、水、液態(tài)天然氣(異戊烷、異丁烷、正丁烷、丙烷)等其他成分,CO2溶解在三甘醇之中。

        介質(zhì)流入閥門之后,由于壓力降低,CO2會從三甘醇中釋放出來,液態(tài)天然氣及溶解天然氣成分也會氣化。計算液相介質(zhì)時,所用的pv值應該按介質(zhì)中的摩爾分數(shù)推算得出,詳見表3所列。三甘醇本身的飽和蒸氣壓很低,在該項目中不存在氣化的問題。所以,如果用三甘醇的飽和蒸氣壓作為該閥門液相介質(zhì)的pv,計算出來的CV值會偏小。選型計算中的pv是與三甘醇中CO2摩爾分數(shù)有關。

        表2 介質(zhì)的具體成分及摩爾分數(shù)

        按表3混合介質(zhì)物理數(shù)據(jù)分析,根據(jù)整體液相介質(zhì)的摩爾分數(shù),綜合后得pv=0.631 MPa,氣相流量為10.5 kg/h,液相流量為1 818.5 kg/h。

        表3 混合介質(zhì)物理數(shù)據(jù)分析

        液位控制閥選型數(shù)據(jù)見表4所列,氣相介質(zhì)的計算CV=0.008 0;當pv=0.631 MPa時,液相介質(zhì)計算CV=0.254 1,詳見表4選型數(shù)據(jù)表最后1列。該閥門的氣相加液相總介質(zhì)的計算CV=0.008 0+0.254 1=0.262 1。為了安全起見,在p1與p2之間選取pv=4 MPa。在pv=4 MPa的兩種工況下,計算閥門CV分別為0.304 6,0.318 0,選取額定CV=0.350 0。

        2.3 多級降壓控制閥

        對于液體介質(zhì),當介質(zhì)壓力低于飽和蒸汽壓時,會導致閃蒸現(xiàn)象的發(fā)生,從而產(chǎn)生阻塞流。根據(jù)流體力學相關理論,當高壓差介質(zhì)流經(jīng)某阻力元件后,靜壓能與動壓能相互轉(zhuǎn)換,流速的增加會致使壓力降低。因此,增大介質(zhì)的阻力系數(shù)可實現(xiàn)控制高壓降的目的。多級降壓閥芯使得每級節(jié)流均能保證節(jié)流處壓力處于汽化壓力之上,從根本上消除氣蝕現(xiàn)象。

        表4 液位控制閥選型數(shù)據(jù)

        現(xiàn)給定參數(shù)的介質(zhì)工作壓差高達8.638 MPa,內(nèi)件只有采用多級降壓原理結(jié)構(gòu),才能有效地控制閥芯出口流速,各種工況和閥芯對應的流速分析見表5所列。

        表5 各種工況和閥芯對應的流速分析 m/s

        采用吳忠儀表有限責任公司生產(chǎn)高阻抗軸向防空化的多級降壓控制閥結(jié)構(gòu)如圖1所示,該結(jié)構(gòu)閥門能夠平穩(wěn)、精確地調(diào)節(jié)具有高壓力降的液體和氣體介質(zhì),完全能夠消除傳統(tǒng)單座閥在高壓差工況調(diào)節(jié)時所帶來的空化、氣蝕、震動以及高噪音的影響。該閥門設計的固有流量特性是由多級凹口減壓閥芯和閥芯套構(gòu)成的大流量通道實現(xiàn)的,無論調(diào)節(jié)的介質(zhì)是單一的還是混合的,即使含有細小雜質(zhì)顆粒,都具有非常好的調(diào)節(jié)性能。

        與多級迷宮和低噪音結(jié)構(gòu)設計相比,串式減壓更適于有潛在介質(zhì)堵塞問題的海洋平臺,即使是CV值很小,也可以提供特殊的解決方案。串式多級減壓控制閥采用套筒全程導向,導向表面硬化處理,以應對汽蝕產(chǎn)生的震動,延長使用壽命。選擇執(zhí)行機構(gòu)時滿足最大關閉壓差下,閥門能夠完全動作,并且執(zhí)行機構(gòu)輸出力按1.3倍的余量考慮。

        圖1 串式減壓結(jié)構(gòu)示意

        3 控制閥選型結(jié)果分析與驗證

        3.1 流場數(shù)值模擬分析

        將計算流體力學(CFD)技術引入該產(chǎn)品的整個設計過程,用以設計驗證,從而保證了閥門設計的技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量。通過CFD技術分析開度100%時的內(nèi)部流場的速度云圖和壓力云圖,如圖2和圖3所示。

        圖2 開度為100%時內(nèi)部流場速度云圖示意

        通過圖2可見,進出口流速比較均勻。由于介質(zhì)流至串式閥芯里,根據(jù)連續(xù)性方程,流通面積急速下降,速度變大,此時的壓力也隨之迅速降低。

        通過圖3可見,串式閥芯內(nèi)部的流體壓力均在凹口轉(zhuǎn)彎道內(nèi)逐漸下降,直至出口處壓力降到最低。流體介質(zhì)的壓力在串式閥芯里逐級降低,第一級壓降最高,第二級次之,以此類推。使每一級壓力都保持在飽和蒸氣壓以上,從根本上消除了閃蒸,避免氣蝕損壞閥內(nèi)件,從而保證了閥門在高壓差工況下的長周期可靠運行。

        圖3 開度為100%時內(nèi)部流場壓力云圖示意

        3.2 試驗驗證結(jié)果

        按GB/T 4213—2008《氣動調(diào)節(jié)閥》 6.11規(guī)定對控制閥進行流量試驗測試,實測試驗數(shù)據(jù)詳見表6所列。由表6可知,閥門額定流量系數(shù)實測值CV為0.352 3,與規(guī)定值(即設計值CV為0.35,則KV≤5)的偏差未超過規(guī)定值的±20%,符合標準規(guī)定。在相對行程為10%~80%,斜率偏差均位于7%~13%,滿足標準要求;在相對行程>80%時,斜率偏差為7.92%值時位于3%~15%內(nèi),滿足標準要求。據(jù)此繪制的流量特性曲線圖如圖4所示。

        表6 閥門流量試驗測試數(shù)據(jù)

        續(xù)表6

        圖4 流量特性曲線

        4 結(jié)束語

        采用國產(chǎn)高壓差小流量控制閥替代國外針型閥芯的控制閥,避免了采購國外品牌控制閥超長到貨期、法蘭間距不一致導致現(xiàn)場配管需要切割焊接壓力測試等問題,有力保證了項目質(zhì)量和進度,控制閥的穩(wěn)定運行保證了整個氣田的生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行,取得了良好的研究應用效果。

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