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        干煤粉氣化爐儀表及控制閥選型和優(yōu)化探討

        2019-12-26 03:21:42于廣吉王俊杰
        石油化工自動(dòng)化 2019年6期
        關(guān)鍵詞:控制閥氣化爐煤粉

        于廣吉,王俊杰

        (國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司 煤制油分公司,寧夏 銀川 750411)

        國(guó)家能源集團(tuán)寧煤4 Mt/a煤炭間接液化項(xiàng)目氣化裝置采用GSP氣化爐和神寧爐共計(jì)28臺(tái),數(shù)量遠(yuǎn)大于目前為止所有的單套煤化工裝置,在設(shè)計(jì)和選型上更加容易暴露存在的問題,本文以兩種氣化爐為例,探討干煤粉氣化爐儀表及控制閥選型、調(diào)試和優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)。

        面對(duì)中國(guó)多煤、少油、缺氣的能源格局,以煤為原料生產(chǎn)甲醇、烯烴、乙二醇、天然氣和油品的工藝生產(chǎn)路線越來越受到關(guān)注,也是中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。氣化爐作為煤化工的龍頭裝置,不同于傳統(tǒng)石油化工行業(yè),由于工藝介質(zhì)為煤粉,容易對(duì)儀表和閥門造成沖刷,同時(shí)由于煤粉成分復(fù)雜,所產(chǎn)生的黑水和灰水腐蝕性強(qiáng)、容易結(jié)垢,而氣化爐具有高溫、高壓,煤粉及合成氣具有易燃、易爆等特點(diǎn),對(duì)儀表和閥門的性能都提出了較高的要求。如果儀表和控制閥選型不合理,輕則出現(xiàn)測(cè)量不準(zhǔn)確、控制閥控制不穩(wěn)定等情況,影響裝置的安全運(yùn)行;重則發(fā)生泄漏,造成火災(zāi)、爆炸等事故。本文就該項(xiàng)目干煤粉氣化爐儀表及控制閥選型、調(diào)試和優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行探討。

        1 流量計(jì)和盤閥的選型

        1.1 煤粉流量計(jì)

        1.1.1應(yīng)用工況簡(jiǎn)介

        煤粉和氧氣在氣化爐內(nèi)4.52 MPa壓力和1 400~1 600 ℃的溫度下進(jìn)行氣化反應(yīng),氣化反應(yīng)所需的氧氣量由粉煤的質(zhì)量流量決定;氧煤比根據(jù)氣化爐的不同負(fù)荷進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié);氣化溫度由液態(tài)渣特性以及粉煤中灰質(zhì)量分?jǐn)?shù)決定。如果煤粉質(zhì)量流量測(cè)量不準(zhǔn),氣化爐出現(xiàn)過氧情況,輕則導(dǎo)致燒嘴損壞,水冷壁燒穿,重則出現(xiàn)爐內(nèi)燃燒、爆炸,嚴(yán)重影響裝置安全運(yùn)行。

        傳統(tǒng)方法是采用電容式速度計(jì)和放射性密度計(jì)組合測(cè)量煤粉質(zhì)量流量。由于采用分體設(shè)計(jì),增加了故障點(diǎn)數(shù),測(cè)量的穩(wěn)定性與靈敏度方面差強(qiáng)人意,該裝置運(yùn)行以來多次出現(xiàn)因速度計(jì)和密度計(jì)故障引起的氣化爐跳車,并且放射性儀表需要專業(yè)人員維護(hù),在壽命到期后存在放射源回收問題,增加了裝置運(yùn)營(yíng)成本。

        在該項(xiàng)目上采用了高頻振蕩電磁波技術(shù)的一體式煤粉流量計(jì),避免了傳統(tǒng)電容式速度計(jì)的測(cè)量不穩(wěn)定問題,同時(shí)可以輸出密度信號(hào),避免了放射性儀表的維護(hù)及放射源回收問題。一套完整的測(cè)量系統(tǒng)由傳感器和中央處理單元組成,采用自動(dòng)調(diào)諧式電磁波技術(shù)?;谧詣?dòng)調(diào)諧式電磁波技術(shù)和自適應(yīng)式數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)高壓密相粉煤氣相關(guān)參數(shù)的高精度、免維護(hù)在線監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)了在線檢測(cè)管道內(nèi)煤粉的懸浮密度和質(zhì)量流量及在線檢測(cè)管道內(nèi)煤粉絕對(duì)流速。

        1.1.2測(cè)量原理

        該流量計(jì)采用微波透射法原理測(cè)量煤粉密度和流態(tài),如圖1所示,在煤粉流經(jīng)通道的兩側(cè)布有微波發(fā)射和接收單元。微波在煤粉中傳播時(shí),是1個(gè)衰減的正弦波或余弦波,其振幅沿傳播方向隨著能量被煤粉流吸收而逐漸減少,呈現(xiàn)指數(shù)型衰減,電磁波功率損耗曲線如圖2所示。

        圖1 新型煤粉質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量原理示意

        圖2 電磁波功率損耗曲線示意

        當(dāng)選擇合適的頻率和固定的傳輸路徑時(shí),微波衰減能量的大小與煤粉的密度呈一定的關(guān)系。依據(jù)該原理,可通過接收到的透射微波能量來檢測(cè)管道內(nèi)煤粉密度和流態(tài)的變化。

        該設(shè)計(jì)相較于核放射式煤粉密度測(cè)量,從原理上避免了核放射帶來的安全隱患,減少了維護(hù)和運(yùn)行成本,并避免放射源衰減引起的零點(diǎn)漂移問題;相較于等效電容法,不會(huì)因煤粉與傳感器管壁摩擦導(dǎo)致的靜電荷積累引起的測(cè)量信號(hào)干擾;相較于微波反射法,對(duì)于流態(tài)分布不均勻的煤粉流測(cè)量更加準(zhǔn)確,靈敏度更高。

        無源一體式粉煤質(zhì)量流量計(jì)基于高速浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、通過非接觸的自調(diào)諧式電磁波技術(shù)直接感應(yīng)測(cè)量管中密相粉煤流動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的流態(tài)信號(hào),利用離散隨機(jī)信號(hào)數(shù)字處理技術(shù),對(duì)傳感器獲得的流態(tài)信號(hào)進(jìn)行自適應(yīng)式數(shù)字濾波處理、離散變換及譜分析,從中提取有效的煤粉流態(tài)信息,抑制信號(hào)中的噪聲,估計(jì)信號(hào)的特征參數(shù),變換成易于分析和識(shí)別的型式等。

        該一體式煤粉流量計(jì)在該項(xiàng)目中使用2 a來,未發(fā)生過事故,測(cè)量的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性有了較大提升。

        1.2 煤鎖斗盤閥

        煤鎖斗通過進(jìn)料—升壓—下料—泄壓等一系列過程,將常壓的煤粉加壓到5 MPa,輸送到煤粉給料罐。在煤鎖斗的運(yùn)行過程中,煤粉顆粒細(xì),流速快,對(duì)閥門的沖刷較為嚴(yán)重,在進(jìn)料、下料、泄壓等位置傳統(tǒng)的煤鎖斗閥都采用球閥,在運(yùn)行1a后,容易出現(xiàn)閥門沖刷、內(nèi)漏、卡澀等問題。出現(xiàn)問題后,大口徑球閥拆卸困難,維修費(fèi)用高。

        在該項(xiàng)目中的盤閥由于自身結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),具有自清潔、研磨的功能,可以充分地保證閥門密封性。閥盤、閥座材質(zhì)采用雙相鋼并進(jìn)行硬化處理,閥盤、閥座的硬化材料為合金FSLLOY12,其基本組分為W-Cr-Si-Ni-C,硬度可達(dá)67HRC,其中閥盤與閥座之間有硬度差。閥盤、閥座涂層厚度至少0.8 mm,處理方式為噴熔工藝,結(jié)合強(qiáng)度可達(dá)400 MPa,超過20.68 MPa,殘留應(yīng)力小,抗腐蝕、抗熱沖擊和機(jī)械沖擊性能好,硬化層不易剝落。在使用盤閥的2a時(shí)間內(nèi),該工況閥門未出現(xiàn)任何問題。

        2 調(diào)試和優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)

        2.1 煤鎖斗和給料罐料位測(cè)量

        由于煤鎖斗和給料罐內(nèi)料位介質(zhì)是煤粉,在運(yùn)行過程中,粉塵流動(dòng),造成氣相密度波動(dòng)大,普通的測(cè)量方法無法測(cè)量料位,只能采用放射性料位計(jì),利用射線穿透原理,通過接收器計(jì)數(shù)率的變化,間接測(cè)量料位。

        一般大型煤化工項(xiàng)目,采用進(jìn)口放射性料位計(jì)測(cè)量料位,該項(xiàng)目放射性料位計(jì)采用國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品,在裝置試車時(shí)發(fā)現(xiàn),放射性料位計(jì)出現(xiàn)顯示失真問題,在常壓下對(duì)給料罐進(jìn)行標(biāo)定,升壓后料位顯示失真。

        分析后發(fā)現(xiàn),放射性計(jì)數(shù)率受設(shè)備壓力變化影響較大,罐內(nèi)壓力越大射線衰減越嚴(yán)重,計(jì)數(shù)率越小。用于測(cè)量的射線強(qiáng)度變化區(qū)間減小可能會(huì)影響儀表的測(cè)量效果,因此需要重新標(biāo)定數(shù)據(jù),重新標(biāo)定料位測(cè)量區(qū)間。以帶壓空罐的計(jì)數(shù)率為量程上限,以無壓滿罐的計(jì)數(shù)率為量程下限,設(shè)置量程,避免了測(cè)量過程中料位波動(dòng)和誤報(bào)的情況,雖然精度有所降低,但是滿足了生產(chǎn)過程中的測(cè)量需要,避免了誤顯示的問題。

        2.2 解決偏心旋轉(zhuǎn)閥沖刷嚴(yán)重問題

        合成氣洗滌系統(tǒng)中,通過文丘洗滌器對(duì)氣化爐出來的粗合成氣進(jìn)行洗滌,循環(huán)水從收縮段進(jìn)入,在收縮段中,由于氣液兩相間相對(duì)流速很大,高壓循環(huán)水在高速氣流下進(jìn)一步霧化成更細(xì)小的水滴,塵粒與液滴之間碰撞團(tuán)聚。在擴(kuò)散段,氣液速度減小,壓力回升,以塵粒為凝結(jié)核加快聚成直徑較大的含塵液滴,進(jìn)而在除霧器內(nèi)實(shí)現(xiàn)了氣液分離,達(dá)到了除塵目的。在整個(gè)洗滌過程中,洗滌水的流量控制較為重要,整個(gè)合成氣洗滌系統(tǒng)的用水量為413 m2/h。

        在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)減濕器底部高溫循環(huán)水去一級(jí)文丘里、二級(jí)文丘里、洗滌塔塔盤和洗滌塔下部的4臺(tái)控制閥,在水循環(huán)期間有小開度大流量的問題。

        上述閥門檢修過程中,出現(xiàn)了類似氣蝕的現(xiàn)象,推測(cè)有兩種可能: 閥芯處出現(xiàn)了閃蒸;合成氣系統(tǒng)壓力低時(shí),閥芯被高壓差流體長(zhǎng)期沖刷。

        對(duì)氣化爐大水循環(huán)、開車、正常和停車工況進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),造成該問題的主要原因是泵的出口壓力基本處于恒定狀態(tài),閥門的前后壓差設(shè)計(jì)為1.13 MPa,但在這三種工況下,系統(tǒng)壓力處于變化過程中。

        1)建立大水循環(huán)工況,閥前泵出口壓力為5.79 MPa,閥后系統(tǒng)壓力0,需要減壓5.79-1.13=4.66 MPa。

        2)開車工況,閥前泵出口壓力為5.79 MPa,閥后系統(tǒng)壓力0.5 MPa,需要減壓5.79-1.13-0.5=4.16 MPa。

        3)正常工況,閥前泵出口壓力為5.79 MPa,閥后系統(tǒng)壓力4.0 MPa,需要減壓5.79-1.13-4.0=0.66 MPa。

        4)停車工況,系統(tǒng)無熱量輸入,閃蒸罐2和閃蒸罐1頂部熱量減少,減濕器內(nèi)溫度逐漸降至循環(huán)水罐液體溫度。該工況暫不考慮。

        針對(duì)該問題,需要降低泵出口管線壓力,但在現(xiàn)有技術(shù)條件下,實(shí)現(xiàn)泵出口壓力隨開車進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整存在技術(shù)困難。所以通過增加限流孔板和壓力控制閥,進(jìn)行高壓循環(huán)水管線的動(dòng)態(tài)壓力調(diào)整,避免高壓差對(duì)于偏心旋轉(zhuǎn)閥的沖刷。改造后將偏心旋轉(zhuǎn)閥的壽命由10個(gè)月提高至2a,實(shí)現(xiàn)了延長(zhǎng)閥門壽命的目的。偏心旋轉(zhuǎn)閥降壓改造如圖3所示。

        圖3 偏心旋轉(zhuǎn)閥降壓改造示意

        3 結(jié)束語

        氣化裝置作為煤化工的龍頭裝置,由于“吃煤吐氣”的工藝路線造成了氣化裝置工藝介質(zhì)臟,顆粒物含量大,腐蝕性強(qiáng)等問題,在石油化工等行業(yè)的傳統(tǒng)儀表閥門選型經(jīng)驗(yàn),無法滿足煤化工苛刻工況下的要求,煤化工對(duì)儀表和閥門的性能提出了更高的要求。該煤炭間接液化項(xiàng)目,作為全球規(guī)模較大的煤化工裝置之一,儀表及控制閥選型、調(diào)試和優(yōu)化經(jīng)驗(yàn),對(duì)于其他干煤粉氣化爐具有較大的推廣和參考意義。

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