周海軍,程少華,高永華,丁鵬飛,于洪旭,李孟超,康 鵬,馮明星,崔國亮
(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 天津 300452;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300459)
金縣1-1海上油田原油粘度高的稠油井比較多,由于油井井口溫度較低,而且地層原油黏度較高,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)堵塞導致產(chǎn)液量進一步下降,亟需有效的降粘工藝措施來提高單井產(chǎn)量。海上油田常用的降粘解堵工藝受海上平臺油井生產(chǎn)管柱、作業(yè)成本、作業(yè)空間等多種因素的制約,主要有熱洗、鋼絲作業(yè)、連續(xù)油管降粘解堵、隔熱油管降粘解堵及滴注降粘劑等工藝措施。鋼絲降粘解堵受井斜影響降粘解堵不徹底,連續(xù)油管降粘解堵成本高還受制平臺空間及吊車承載影響,隔熱油管、長期滴注降粘劑成本高。為滿足海上J油田低產(chǎn)低效井防蠟需要,解決此生產(chǎn)難題,有必要進行海上油井降粘解堵工藝技術(shù)的優(yōu)化,設(shè)計一套適合海上J油田的電熱桿高凝析層防蠟、稠油井增溫降粘管柱工藝,完善高效加熱降粘解堵技術(shù)體系,實現(xiàn)油井正常生產(chǎn),提高油井產(chǎn)能[1-9]。
由于多數(shù)油田井口的溫度低于析蠟點,很多技術(shù)人員都采用電加熱方式對井筒進行加熱,使電能轉(zhuǎn)化為熱能,來提高井筒流體的溫度,增加井筒內(nèi)原油的流動性。陳余萬[10]通過試驗研究了對油井井筒電加熱工藝的清防蠟效果。李常友等[11]根據(jù)勝利油田結(jié)臘井開采過程中的情況,研發(fā)出泵下電加熱工藝,該工藝也適用于海上油田潛油電泵生產(chǎn)管柱,利用篩管式井下電加熱器來對潛油電泵以下的流體加熱增溫,并利用鎧裝的氧化鎂無機絕緣電纜自身發(fā)熱來對井筒進行輔助加熱,能有效解決潛油泵結(jié)臘油井中液體難舉升的難題。李偉超等[12]探討了海上油田結(jié)臘井電加熱工藝進行現(xiàn)場應(yīng)用的可行性方案,研究了上油田結(jié)臘井的粘溫特性曲線,并通過數(shù)值方法推算出了井筒電加熱功率大小對原油產(chǎn)液量高低的影響。
隨著海上 J油田的開發(fā),含蠟原油產(chǎn)量不斷上升,其影響可能越來越大。針對海上 J油田的井下生產(chǎn)情況,為了保障井筒能正常生產(chǎn),認識其結(jié)蠟特點,制定合理的防蠟、除蠟方案并開展相關(guān)研究,解決海上J油田油井結(jié)蠟的問題,對保障油田的正常生產(chǎn)具有重要的理論意義和實用價值。
根據(jù)海上油田管柱特點,設(shè)計電加熱工藝管柱,如圖1所示??梢钥闯觯娂訜峁苤饕缮罹踩y、加熱電纜、空心抽油桿組成。
圖1 海上油田電加熱工藝管柱示意圖Fig.1 Schematic diagram of electric heating process pipe string in offshore oilfield
按照實際應(yīng)用工況,在海上J油田某井進行了現(xiàn)場應(yīng)用,檢驗空心抽油桿電加熱防蠟工藝技術(shù)的可行性;檢驗桿纜連接頭、環(huán)空安全閥、免拆井口采油樹、抽油桿懸掛器工作的可靠性;檢驗電纜投送的可行性及安全性。通過試驗發(fā)現(xiàn)設(shè)計中需要完善的問題,為工具的優(yōu)化提供參考。
該井投產(chǎn)初期生產(chǎn)比較正常,2012年2月13日計量數(shù)據(jù)顯示,頻率 30Hz,產(chǎn)液量 57m3/d,產(chǎn)油量56m3/d,含水2.0%。2016年11月16日計量數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)液量 43.62m3/d,產(chǎn)油量 42.01m3/d,含水3.70%,產(chǎn)氣量0.14×104m3/d。
該井井筒蠟堵需要定期清蠟,主要方式有鋼絲清蠟、加熱車清蠟、連續(xù)油管清蠟,清蠟作業(yè)影響油井產(chǎn)油,并對儲層產(chǎn)生一定傷害,影響部分產(chǎn)能,所以必須采用合適的降粘技術(shù)防止油管結(jié)蠟,以保障該井正常生產(chǎn)。
該井生產(chǎn)參數(shù):斜深 3200m,垂深 2200m,泵掛深度 1800m,產(chǎn)液量 60m3/d??紤]到 800m左右對應(yīng)井斜為 59°,滿足抽油桿下放加熱及加熱電纜投放要求,故按照下入抽油桿深度 800m進行模擬計算。外部管柱組合為:EU油管隔熱油管普通油管 945.3m,環(huán)境溫度按照-20℃計。模擬效果如圖2所示。
圖2 產(chǎn)液量60m3/d下海上J油田B1井電加熱模擬計算Fig.2 Simulation of electric heating of B1 well in 1-1 well in offshore J oilfield with a liquid production of 60m3/d
從圖2中可以看出,本次使用中頻柜功率為100~150kW,對應(yīng)加熱起始點溫度為 43.03℃,井口溫度為36.37~42.69℃。
管柱組合:壓力計電纜+抽油桿 10根+變扣+扶正器+變扣+電機+保護器+分離器+電泵+泵頭+單流閥油管及短節(jié)(945.3m)+液控滑套+油管及短節(jié)+變扣隔熱油管及短節(jié)(700m)+變扣+深井安全閥+變扣油管及短節(jié)+過電纜封隔器油管及短節(jié)(800m)+改造雙公短節(jié)+油管掛。其中雙公短節(jié)采用工程技術(shù)提供的改造雙公,將生產(chǎn)管柱固定在頂層甲板。
①拆掉防噴器及升高管,從升高管下面的變徑法蘭和油管四通間拆開;②組裝采油樹;③安裝采油樹之后,連接采油樹電纜穿透器和地面接線盒。
3.4.1 熱電纜工具串組合
電纜銅頭+16mm熱電纜+中頻柜+變壓器+電源。
3.4.2 測試熱電纜與桿纜接頭連接
連接成功后,做電纜與采油樹的密封,并接地。連好地面設(shè)備(電纜鋪設(shè)線路由平臺負責),試通電運行。
3.4.3 調(diào)整開井頻率
開井低頻(根據(jù)現(xiàn)場情況以 10~15Hz頻率起泵)生產(chǎn)后,根據(jù)生產(chǎn)情況,逐步調(diào)整至正常生產(chǎn)水平。
開關(guān)間至油井加熱中頻柜:電纜經(jīng)過電纜橋架到電加熱中頻控制柜下部,開孔穿出到電加熱控制柜。
油井加熱中頻控制柜至井口油井加熱防爆接線盒:電纜從油井加熱控制柜下部穿線孔穿出,沿電纜橋架至井口防爆接線箱下部經(jīng)穿線孔穿出,到油井加熱防爆接線箱外余10m左右。
油井加熱電纜,下到油井空心桿內(nèi) 800m左右,從采油樹電加熱電纜穿線孔穿出,經(jīng)過電潛泵電纜同一個穿線孔,穿到采油樹下層甲板,經(jīng)過下層甲板到油井加熱防爆接線箱下部,經(jīng)過穿線孔,穿到電加熱防爆接線箱。
由于新加采油樹與原有尺寸不一致,采油樹法蘭孔面與翼閥法蘭面有一定夾角,導致管線偏離,生產(chǎn)翼閥無法安裝,需將管線進行改造,現(xiàn)場配管將法蘭與采油樹翼閥連接:
①將法蘭盤連接好并將鋼圈和配套螺栓緊固;②對管線按流程使用壓力的 1.5倍進行水壓試驗,試壓過程中逐步緩慢升壓,穩(wěn)壓階段仔細檢查各法蘭與焊道無滲漏為準,壓力升到 25MPa時開始穩(wěn)壓,穩(wěn)壓 30min無滲漏為合格;③焊接管線法蘭跨接線及支架,對焊接好的管線進行回裝,恢復生產(chǎn)。
海上J油田某井結(jié)束流程改造作業(yè)后,目前已經(jīng)啟泵進行生產(chǎn)。生產(chǎn)井施工前后測得的生產(chǎn)參數(shù)如表1所示。從表中可以看出,進行井筒溫度場模擬,加熱后井口實測溫度為 51.5℃,理論模擬與實測數(shù)據(jù)基本一致。隨著溫度升高,產(chǎn)液量增加了 4.5m3/d,說明電加熱工藝具有很好的清蠟效果。
表1 效果評價表Tab.1 Effect evaluation form
根據(jù)J油田的情況,設(shè)計的空心電加熱清防蠟管柱工藝能夠免拆井口進行撈電纜,增加施工作業(yè)效率,并且配有環(huán)空安全閥,保證施工安全。根據(jù)油井的生產(chǎn)和油藏參數(shù),建立井筒的溫度場模擬,能對實際增溫效果進行有效預測。此工藝現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,對井筒結(jié)蠟的稠油井有很好的加熱清防蠟效果。
結(jié)蠟可能是膠質(zhì)、瀝清質(zhì)等堵塞物降低了井筒內(nèi)原油的流動性,導致產(chǎn)液量下降。減少過流面積,導致產(chǎn)液里及堵塞物堵塞井筒。海上油田電熱桿加熱降粘工藝成功開發(fā),為海上油田高含蠟稠油油藏的高效開發(fā)提供了一套新的工藝思路和方案,解決油田高含蠟稠油的生產(chǎn)難題。