鄧志勇,王飛宇,張一臣,馬桂芬,楊春偉
(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)
我國是世界最大的產(chǎn)鋼國,同時也是資源、能源相對匱乏的國家,實(shí)施高效生產(chǎn)、節(jié)能減排是保證我國鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。鋼鐵冶煉中,我國的轉(zhuǎn)爐冶煉占比超過90%,因此減少轉(zhuǎn)爐能耗對保證鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。近年來,隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,鋼鐵企業(yè)大力推行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,煉鋼生產(chǎn)正在向?qū)崿F(xiàn)緊湊式連續(xù)化的專業(yè)生產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)高效率快節(jié)奏的生產(chǎn)工藝、向降低消耗和污染的方向發(fā)展[1]。降低鐵鋼比、提高轉(zhuǎn)爐冶煉周期是提高轉(zhuǎn)爐工序能效的主要技術(shù)指標(biāo)。轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中消耗的能源介質(zhì)主要有電能、各種燃?xì)夂退?。從中鋼協(xié)公布的2018 年轉(zhuǎn)爐工序能耗數(shù)據(jù)來看[2],跟蹤重點(diǎn)鋼企轉(zhuǎn)爐工序平均能耗消耗為10.61 kgce/t,對煤氣和蒸汽回收的能源平均為24.0 kgce/t,轉(zhuǎn)爐工序綜合能耗為-13.39 kgce/t,基本實(shí)現(xiàn)了負(fù)能煉鋼。本文根據(jù)天鋼集團(tuán)聯(lián)合特鋼有限公司的3座120 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實(shí)踐,重點(diǎn)介紹提高轉(zhuǎn)爐工序能效的具體措施,分析各種措施對能效提高的貢獻(xiàn)率,為轉(zhuǎn)爐煉鋼企業(yè)提高工序能效提供借鑒。
在轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程中,對整個工序能耗影響最大的因素為轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中電、氧氣、氮?dú)獾南摹⑥D(zhuǎn)爐煤氣回收與消耗以及蒸汽回收量。在轉(zhuǎn)爐冶煉中,鐵水載能最大,其消耗對煉鋼的能值影響也最大,其次為轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率,縮短轉(zhuǎn)爐吹煉可以有效降低各類消耗,還可促進(jìn)鋼包周轉(zhuǎn)熱效率,降低耐材消耗。另外影響較大就是煤氣和蒸汽回收,高效的回收可以有效提升工序能效。
降低鐵鋼比,增加廢鋼入爐量,將廢鋼作為新鐵源取代部分鐵水有利于提高鋼產(chǎn)量,也可增加轉(zhuǎn)爐原料的適應(yīng)性,可根據(jù)市場情況選擇最佳的原料結(jié)構(gòu),降低煉鋼成本,同時降低鐵鋼比,有利于減少環(huán)境污染和噸鋼能耗,形成綠色化生產(chǎn)。
(1)采用全工序廢鋼加入工藝
多加廢鋼是控制轉(zhuǎn)爐能耗關(guān)鍵,為實(shí)現(xiàn)高廢鋼比冶煉,解決廢鋼裝入困難的問題,建立了多工序廢鋼裝入制度:分別在鐵水溝、鐵水罐、廢鋼斗、轉(zhuǎn)爐高位料倉和爐后鋼包內(nèi)加入適量廢鋼(見圖1),縮短廢鋼裝入時間。
圖1 工序廢鋼加入量
通過全工序廢鋼加入工藝入爐廢鋼量明顯增加(見圖2)可以看出,對于120 t 轉(zhuǎn)爐,采用全工序廢鋼加入工藝廢鋼,加入量增加了16 t。由于轉(zhuǎn)爐熱平衡控制準(zhǔn)確,入爐的碳素降低,不僅沒有延長轉(zhuǎn)爐冶煉周期,而且保證了高廢鋼比快速冶煉的要求。
圖2 傳統(tǒng)工藝與新工藝入爐廢鋼對比
(2)探索工序廢鋼預(yù)熱工藝
對于鐵鋼比降低,增加廢鋼,廢鋼的快速熔化成為關(guān)鍵。對此我們采用廢鋼在線烘烤技術(shù),提高廢鋼入爐溫度,加快其熔化。實(shí)驗(yàn)室研究表明[3],廢鋼預(yù)熱到400 ℃以上后,熔化時間從常溫需要35 min 快速降到25 min 以內(nèi)。以此我們建立鐵水包在線廢鋼和鋼包在線廢鋼預(yù)熱工藝。兌完鐵后鐵包在運(yùn)輸線上加廢鋼5~10 t,預(yù)熱時間可做到30 min 以上,廢鋼預(yù)熱溫度可達(dá)600~700 ℃;鋼包在修包結(jié)束后加入廢鋼5 t,在線烘烤預(yù)熱25 min 以上,廢鋼溫度可達(dá)300~400 ℃,在鋼水強(qiáng)大的沖擊攪拌作用下,鋼包內(nèi)的廢鋼迅速熔化;由于鐵包廢鋼預(yù)熱措施的有效實(shí)施,使得轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度提高了13.6 ℃,由于出鋼溫度的保證,使得鋼包加廢鋼工藝成為可能。
(3)降低鐵鋼比效能分析
通過全工序廢鋼入爐工藝和廢鋼預(yù)熱,轉(zhuǎn)爐能效取得明顯改善,轉(zhuǎn)爐吹煉氧氣消耗下降5 m3/t,噸鋼的綜合能耗減少138.5 kgce/t(見圖3、圖4)。
圖3 2018 年和2019 年入爐綜合能耗對比
圖4 2018 年和2019 年轉(zhuǎn)爐氧氣消耗對比
(1)縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期
為了提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率,減少輔助時間,縮短冶煉周期,天鋼聯(lián)合特鋼進(jìn)行了一些列技術(shù)改造和攻關(guān)。主要包括改造加廢鋼模式、采用高效氧槍、實(shí)現(xiàn)不倒?fàn)t出鋼、高效出鋼模式、提高單爐產(chǎn)量等技術(shù)措施(見表1)。
通過以上措施實(shí)施,轉(zhuǎn)爐單爐產(chǎn)量在增加10 t的基礎(chǔ)上,使轉(zhuǎn)爐吹煉周期從平均32 min 降低到平均23 min,單座轉(zhuǎn)爐日產(chǎn)爐數(shù)從40 爐提高到53爐,提高轉(zhuǎn)爐效率32.5%。
(2)縮短冶煉周期效能分析
通過提高轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)效率,轉(zhuǎn)爐能耗指標(biāo)明顯改善,電耗噸鋼下降10.5 kWh,氧氣消耗下降11 m3/t 鋼,氮?dú)庀南陆?.61 m3/t 鋼,煤氣回收提高13.4 m3/t 鋼,蒸汽回收提高26 kg/t 鋼。轉(zhuǎn)爐能效顯著提高(見圖5)。
(1)推行不用氧化性材料造渣工藝
傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐采用氧化性冷卻劑化渣為主、氧槍化渣為輔的造渣工藝。為了充分利用轉(zhuǎn)爐化學(xué)熱能,造渣料采用活性石灰和輕燒白云石兩種渣料,通過氧槍槍位變化調(diào)控,保證合理的(FeO)促進(jìn)石灰溶解,實(shí)現(xiàn)冶煉過程不加氧化劑和生渣料。石灰的加入量嚴(yán)格按照鐵水硅含量控制,終渣堿度控制在2.8~3.0,輕燒白云石盡量在前期加入。兩者工藝對比見表2。
表1 提高轉(zhuǎn)爐吹煉效率的技術(shù)措施
圖5 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率提升能耗對比
表2 兩種造渣制度工藝對比
從表2 看出,采用無冷卻劑加入工藝轉(zhuǎn)爐入爐廢鋼比例提高,在堿度降低情況下,脫磷率和傳統(tǒng)工藝相當(dāng),但終渣T.FeO%降低,脫硫率明顯提高。
(2)能效分析
通過合理的爐料結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)爐冶煉過程噴濺減少,降低渣料消耗,噸鋼渣料從傳統(tǒng)工藝的61.56 kg/t 降低到48.36 kg/t;渣料減少20%,節(jié)約能耗為2.43 kgce/t[4]。
隨著轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)高效化,冶煉周期的縮短,轉(zhuǎn)爐熱停時間明顯減少,終點(diǎn)采用不倒?fàn)t出鋼,擴(kuò)大出鋼口直徑,出鋼時間縮短1~2 min,由此轉(zhuǎn)爐熱效率得到顯著提高,為轉(zhuǎn)爐降低出鋼溫度奠定基礎(chǔ)。由于整個生產(chǎn)節(jié)奏加快,我們對爐機(jī)匹配進(jìn)行了技術(shù)改造,結(jié)合連鑄高效澆注,鋼包數(shù)量減少,而周轉(zhuǎn)加快,鋼包盛鋼溫度從950 ℃提高至1 100 ℃,帶來連鑄澆注過熱度降低10~15 ℃,也為轉(zhuǎn)爐進(jìn)一步降低出鋼溫度創(chuàng)造有利條件。轉(zhuǎn)爐出鋼溫度從1 610~1 640 ℃降至1 590~1 620 ℃,平均降低溫度20 ℃,節(jié)約能耗0.63 kgce/t。
通過縮短轉(zhuǎn)爐吹煉時間,加快吹煉節(jié)奏,加大供氧強(qiáng)度,提高供氧效率,優(yōu)化搶位控制,實(shí)現(xiàn)不倒?fàn)t出鋼,有效提升轉(zhuǎn)爐煤氣和蒸汽的回收量,煤氣和蒸汽回收分別增加13.4 m3/t 鋼、26 kg/t 鋼,增加能源回收分別為2.72 kgce/t 鋼、2.27 kgce/t 鋼。
通過圍繞以上五方面的工藝研究,轉(zhuǎn)爐工序的綜合能耗明顯降低。2018 年鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐綜合能耗為-13.39 kgce/t,聯(lián)合特鋼為-16.60 kgce/t。2019 年1—9 月,通過實(shí)施全流程廢鋼入爐措施,每爐可增加廢鋼10~15 t。通過提高轉(zhuǎn)爐吹煉效率,冶煉周期降至23.0 min,單爐日平均提高產(chǎn)量10 爐。通過優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)特,降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,提高煤氣和蒸汽回收量,轉(zhuǎn)爐綜合能耗下降至-21.3 kgce/t,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)通過全工序廢鋼加入工藝和廢鋼預(yù)熱,可降低氧氣消耗5 m3/t,噸鋼綜合能耗減少138.5 kgce/t。
(2)縮短冶煉周期至23 min,轉(zhuǎn)爐冶煉效率提高32.5%,可以有效降低能耗指標(biāo)。
(3)通過實(shí)行不加冷料造渣工藝,轉(zhuǎn)爐渣料減少20%,節(jié)約能耗為2.43 kgce/t。
(4)出鋼溫度降低20℃,可節(jié)約能耗0.63 kgce/t。
(5)通過提高煤氣和蒸汽回收量,可降低轉(zhuǎn)爐能效4.99 kgce/t。
(6)通過對降低轉(zhuǎn)爐能效工藝實(shí)踐,轉(zhuǎn)爐綜合能效下降至-21.3 kgce/t。