丁 劍
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
RH 是各種精煉裝置中功能最全、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的一種[1]。RH真空精煉爐目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)高強度、超潔凈鋼的生產(chǎn)中,目前在各大鋼鐵廠中已被廣泛應(yīng)用,為了向鋼液中投入定量的合金成分,在處理鋼液的真空室上方設(shè)置加料系統(tǒng),進(jìn)行真空狀態(tài)下加料[2],真空加料裝置的作用是把各種合金物料、鋁、碳等加入到正在真空處理的鋼液中,用以調(diào)節(jié)鋼液中的合金成分,是RH 真空精煉爐中重要的成分控制環(huán)節(jié),真空加料裝置主要包括合金料斗、鋁料斗、碳料斗[3]。
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司(簡稱“京唐公司”)真空加料裝置由一套合金料斗、一套鋁料斗和一套碳料斗組成,三套料斗中鋁料斗中安裝有稱量裝置和振動給料機,以便對加入的鋁量進(jìn)行精確控制。合金料斗的重新裝料通過合金加料系統(tǒng)實現(xiàn),可在真空處理期間進(jìn)行重新裝料。鋁料斗和碳料斗的重新裝料必須在非處理間隙進(jìn)行。碳料斗上裝有旋轉(zhuǎn)給料機,可以通過計量旋轉(zhuǎn)給料機的轉(zhuǎn)數(shù)來控制碳的加入量。
投產(chǎn)初期,京唐公司的產(chǎn)品種類比較單一,真空加料設(shè)備能夠滿足日常的生產(chǎn)需求。不過隨著產(chǎn)品品種的不斷增加及對于設(shè)備的要求越來越高,原有的真空加料系統(tǒng)暴露出來越來越多的問題,逐漸無法適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要,每次備料、下料時間較長,造成真空處理時間長、耐材通鋼增加、浸漬管侵蝕嚴(yán)重、真空槽壽命低、冶煉后期易發(fā)生增氮等現(xiàn)象。而增加帶稱量真空料斗可以縮短真空處理時間,減少因下料輔助時間長影響真空處理周期,提高RH 真空比例,降低能源消耗。IF 鋼冶煉過程如果遇溫度較高的情形,會大量加入廢鋼、延長處理時間,造成RH 處理時間不能滿足快節(jié)奏生產(chǎn)的要求。RH 廢鋼每次只能加入≤1 t,加入時間間隔(4~5)min。因此,京唐公司決定對于RH爐真空加料系統(tǒng)進(jìn)行改造。
RH 爐合金真空料倉、真空鋁料倉是合金成分調(diào)整的主要設(shè)備,鋁料倉主要用于精確調(diào)整鋁成分控制,其他合金包括廢鋼主要由合金真空料倉來完成。隨著鋼水冶煉品種的增加,每次加入的合金種類及數(shù)量都有所增加,而加料必須要在前一批料加入鋼水后,關(guān)閉真空鎖才能重新備料,每次備料、下料時間長,造成真空處理時間長、耐材通鋼增加、浸漬管侵蝕嚴(yán)重、真空槽壽命低、冶煉后期易發(fā)生增氮等現(xiàn)象。廢鋼與合金同時采用一個料斗進(jìn)行加料,經(jīng)常發(fā)生堵料的情況。
碳料斗下料出口設(shè)置旋轉(zhuǎn)給料機,上方設(shè)置真空鎖,真空鎖關(guān)閉后可以實現(xiàn)在真空狀態(tài)下進(jìn)行碳粉的投入。在實際的生產(chǎn)過程中,由于碳粉在旋轉(zhuǎn)給料機內(nèi)不均勻,經(jīng)常導(dǎo)致成分調(diào)整不準(zhǔn)確,容易造成生產(chǎn)的質(zhì)量事故。因此碳粉改由真空合金料斗進(jìn)行投料。但是由于碳粉密度較小,與其他合金一起投料時經(jīng)常發(fā)生被擠出真空給料機撒落而不能加入到鋼水中的情況。
鋁料斗是三套料斗中唯一一套配有稱量系統(tǒng)的料斗,料斗出口設(shè)有振動給料機,上部設(shè)有真空鎖,確保在冶煉過程中能夠?qū)崿F(xiàn)真空狀態(tài)下進(jìn)行加料。由于稱量系統(tǒng)使用一段時間后,測量數(shù)值會有所偏離,需要對測量壓頭進(jìn)行重新標(biāo)定。鋁料斗為密封料罐,整體解體后進(jìn)行砝碼校驗,生產(chǎn)節(jié)奏不允許,因此每次校驗壓頭都無法按照砝碼進(jìn)行校驗,均是采用實物進(jìn)行比對校驗。這樣的方式對于標(biāo)定的結(jié)果既不準(zhǔn)確、又需要設(shè)備停產(chǎn)時間較長,同時還需要崗位人員手工進(jìn)行稱量比對,實際操作難度比較大。
真空合金料斗使用比較集中,這使合金料斗已經(jīng)成為了RH 爐的一個咽喉要道。通過對比鋼水合金的調(diào)整情況綜合分析,確定新增加一套真空料斗。該真空料斗主要承擔(dān)廢鋼的加入工作,將廢鋼與其他合金的通道分開,兩個通道不互相影響,兩個料斗可以提前進(jìn)行備料,減少備料時間。根據(jù)工藝需求,選擇廢鋼料斗的容積。需要在廢鋼料斗中存放10 t 廢鋼,經(jīng)過最終測算,確定料斗容積為4.5 m3,其技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 4.5 m3 廢鋼料斗功能參數(shù)
對于原碳料斗加料過程中轉(zhuǎn)子給料機給料不均勻、導(dǎo)致轉(zhuǎn)子給料機下料精度低的問題,計劃新增碳料斗。新增的碳料斗采用自帶稱量功能,同時采用電磁震動給料機進(jìn)行均勻精準(zhǔn)下料。該料斗的設(shè)計上經(jīng)過與工藝的充分論證,最終確定了碳料斗的工藝布置(圖1)。由于碳在精煉過程中的影響作用較大,投入量必須準(zhǔn)確,而且在真空狀態(tài)下存放碳粉還要避免碳粉被真空泵負(fù)壓吸走。因此在碳料斗上部設(shè)計了真空鎖密封、在碳料斗電震出口設(shè)置了氣動擋板,避免碳粉由于自身光滑的特性溜入鋼水中。碳料斗的技術(shù)參數(shù)見表2。
鋼水真空冶煉中鋁是一個不可缺少的元素,鋁的使用在冶煉過程中最為普遍,幾乎每一爐鋼水的冶煉都離不開鋁成分的調(diào)整,因此鋁加入量的準(zhǔn)確性就顯得尤為重要,而鋁料斗的稱量系統(tǒng)在使用一段時間后,就需要對稱量系統(tǒng)進(jìn)行校核,采用老的校核方法費時費力,而且對于連續(xù)化生產(chǎn)也是一個嚴(yán)重的制約,針對這種情況,根據(jù)鋁料斗結(jié)構(gòu)的自身特點,采用一種新型的微型校驗裝置(圖2),采用一套液壓系統(tǒng),將液壓缸安裝到壓頭上方,采用液壓系統(tǒng)加壓方法對壓頭加壓進(jìn)行校驗,使校驗工作更加簡便快捷。
圖1 碳料斗的工藝布置
表2 碳料斗的技術(shù)參數(shù)
圖2 微型校驗裝置
改造后,真空料倉投入使用,通過4.5 m3料罐安裝后使用投放廢鋼,真空合金料罐未發(fā)生堵料事故,真空處理時間明顯縮短。目前低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼種真空處理時間小于25 min 的比例達(dá)到65%以上,IF 鋼真空處理時間小于30 min 比例達(dá)到50%以上,設(shè)備運行穩(wěn)定可靠。
新4.5 m3料罐投用后不僅設(shè)備故障大大降低,設(shè)備運行穩(wěn)定,對整個生產(chǎn)產(chǎn)生間接的經(jīng)濟(jì)效益,在冶煉IF 鋼時真快處理時間減少5 min,降低轉(zhuǎn)爐溫度4 ℃,連鑄高拉速澆注減少溫降2 ℃,減少鋼包一次周轉(zhuǎn)時間約20 min,減少鋼包耐材蓄熱影響的溫降(4~6)℃,合計減少溫降月(10~12)℃,轉(zhuǎn)爐終點溫度可降低(10~12)℃。
碳料斗的投入使用,使碳粉與其他合金可以分開投料通道,使投料通道更加潔凈,投料準(zhǔn)確度大大提高,同時也消除了原來碳粉撒落的情況,減少了碳粉清理工作。
通過對稱量系統(tǒng)的校驗裝置的投入,平時利用日常的例修進(jìn)行稱量系統(tǒng)校驗,原來需要十多人的工作現(xiàn)在兩個人就能完成,大大減小了校驗的難度,降低了職工的勞動強度。