陳博
摘? 要:隨著電力改革的不斷深入,電網(wǎng)企業(yè)的供電可靠性要求越來越高,用戶的不停電時(shí)間逐步縮短。10kV線路直接與用戶相連,一旦出現(xiàn)故障,往往影響用戶的正常用電。如何快速隔離故障設(shè)備,盡快恢復(fù)用戶送電,是考驗(yàn)電網(wǎng)企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要指標(biāo)。文章就一起10kV線路零序CT二次回路故障導(dǎo)致接地變開關(guān)保護(hù)動(dòng)作出現(xiàn)10kV 1M母線失壓的案例進(jìn)行分析,探討該事件分析思路及處理方法,為10kV線路跳閘快速處理提供參考。
關(guān)鍵詞:10kV線路;零序;接地變;保護(hù)動(dòng)作
中圖分類號(hào):TM75? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2019)34-0068-03
Abstract: With the deepening of power reform, the power supply reliability requirements of power grid enterprises are getting higher and higher, and the non-outage time of users is gradually shortened. The 10kV line is directly connected to the user, once the fault occurs, it often affects the normal power consumption of the user. How to isolate the fault equipment quickly and restore the power transmission as soon as possible is an important index to test the management level of power grid enterprises. This paper analyzes a case of voltage loss of 10kV 1m bus in grounding transformer switch protection caused by zero sequence CT secondary circuit fault of 10kV line, and discusses the analysis idea and treatment method of the event, so as to provide reference for the rapid treatment of 10kV line tripping.
Keywords: 10kV line; zero sequence; grounding transformer; protection action
引言
用戶供電可靠性是考核電網(wǎng)企業(yè)的重要指標(biāo),而10kV 線路故障跳閘概率較高,容易導(dǎo)致用戶停電,對(duì)企業(yè)影響惡劣,如何在10kV線路跳閘后快速恢復(fù)送電,是值得深入研究的課題。本文以某變電站10kV線路零序CT二次回路故障導(dǎo)致接地變保護(hù)動(dòng)作的案例,探討該事件分析思路及處理方法,為10kV線路跳閘快速處理提供參考[1]。
1 概述
1.1 事件前
#1主變、#2主變正常運(yùn)行中;10kV 1M、2M分列運(yùn)行,#1主變供10kV 1M母線負(fù)荷,#2主變供10kV 2M母線負(fù)荷,10kV#1分段5012處于分位;10kV #1分段5012備自投處于投入狀態(tài)。#1主變及1M母線一次接線如圖1。
1.2 事件后
#2主變正常運(yùn)行中;#2主變供10kV 2M母線負(fù)荷,10kV#1分段5012處于分位,#1主變10kV 5501開關(guān)處于分位,10kV 1M母線失壓。各保護(hù)動(dòng)作的時(shí)間順序如圖2。
2 事件分析
2.1 事故處理(表1)
2.2 問題排查
2.2.1 一次設(shè)備檢查
檢修班對(duì)702、707、51QB開關(guān)及其機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢查,確認(rèn)開關(guān)機(jī)構(gòu)內(nèi)部無異常,機(jī)構(gòu)無卡阻、分合閘線圈無過熱或燒壞,開關(guān)能正常動(dòng)作分合閘。同時(shí)檢查開關(guān)柜內(nèi)零序電流互感器、10kV #1接地變本體及消弧線圈本體等,均無發(fā)現(xiàn)異常。由此可以排除站內(nèi)一次設(shè)備缺陷而引起本次故障。
2.2.2 二次設(shè)備檢查
(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查10kV 51QB開關(guān)保護(hù)裝置:10kV 51QB開關(guān)保護(hù)啟動(dòng)后,三相開關(guān)CT中出現(xiàn)了大小相同,相位一致的故障電流,且一次值與零序CT的電流大小相近(開關(guān)CT變比400/1,零序CT變比150/1),A相電壓降低至6V,BC相電壓上升至線電壓,因此系統(tǒng)中發(fā)生了A相接地,而且剛開始也是間歇性接地,這也解釋了51QB開關(guān)保護(hù)跳閘前頻繁啟動(dòng)復(fù)歸18次的現(xiàn)象。故障穩(wěn)定后,零序電流二次值約為1.5A,超過了零序過流1段定值0.5A,因此1保護(hù)時(shí)限延時(shí)2.5s跳5012(5012處于分位,故障未隔離),2保護(hù)時(shí)限延時(shí)3s跳5501,因此51QB開關(guān)保護(hù)動(dòng)作過程也是正確的。
(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查10kV 702開關(guān)保護(hù)裝置:10kV 702開關(guān)跳閘時(shí),線路C相出現(xiàn)了明顯的故障電流(由于線路保護(hù)裝置不錄零序電流通道,此處以相電流代替分析,開關(guān)CT變比600/1,零序CT變比150/1),穩(wěn)定后的電流二次值約為0.12A,換算到零序通道約為0.48A,超過了零序過流1段定值0.4A,因此保護(hù)延時(shí)0.5s動(dòng)作,開關(guān)跳開后故障電流消失。而且保護(hù)啟動(dòng)后零序電流短時(shí)出現(xiàn)又消失了3次,直至保護(hù)動(dòng)作前1.5s,由此可推斷,線路發(fā)生C相間歇性接地,702保護(hù)動(dòng)作正確。
(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查10kV 707開關(guān)保護(hù)裝置:a.電源指示正常;b.定值設(shè)置與定值單一致;c.開入顯示正常;d.電流電壓采樣正常;e.零序CT一次升流正常;f.保護(hù)邏輯、傳動(dòng)正確。繼保人員檢查10kV 707開關(guān)二次回路,發(fā)現(xiàn)707開關(guān)柜端子排零序CT電流回路L401接線有松動(dòng)。
2.3 事故原因
直接原因是10kV 707保護(hù)裝置的零序CT二次回路存在松動(dòng)。事故當(dāng)日多條10kV線路發(fā)生多次間歇性接地過程中,10kV 707線路A相發(fā)生接地故障,零序電流回路異常,保護(hù)未感受到零序電流而未動(dòng)作,導(dǎo)致10kV#1接地變保護(hù)動(dòng)作跳開5501開關(guān),造成10kV 1M母線失壓。
2.4 整改措施建議
2.4.1 針對(duì)存在端子排接線不牢固的情況,需對(duì)已投運(yùn)小電阻項(xiàng)目的二次接線進(jìn)行一次全面檢查,重點(diǎn)檢查零序CT二次回路接線,緊固端子排螺絲、連片,避免出現(xiàn)接觸不良的情況。
2.4.2 加強(qiáng)對(duì)繼保人員宣貫培訓(xùn),增強(qiáng)驗(yàn)收人員對(duì)小電阻改造后零序CT二次回路重要性的認(rèn)識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行零序CT二次回路的驗(yàn)收要求,對(duì)零序CT安裝、接線工藝、回路檢查等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,確保零序CT二次回路投運(yùn)時(shí)的完好性,同時(shí)工作結(jié)束前應(yīng)對(duì)工作界面進(jìn)行全面檢查。
2.4.3 小電阻改造后,建議設(shè)備廠家增加10kV饋線保護(hù)裝置零序電流的錄波通道,便于分析保護(hù)動(dòng)作情況。
3 結(jié)論
本文對(duì)一起10kV線路零序CT二次回路斷路導(dǎo)致接地變保護(hù)動(dòng)作的事件處理過程進(jìn)行分析,對(duì)保護(hù)動(dòng)作報(bào)告書、保護(hù)動(dòng)作時(shí)序圖、保護(hù)錄波圖等信息進(jìn)行梳理,快速查找原因并消除故障,提出可行的防范措施,為10kV線路故障處理提供參考。在10kV線路跳閘后,應(yīng)同時(shí)檢查一次設(shè)備是否存在問題及二次設(shè)備是否正確動(dòng)作,根據(jù)后續(xù)事件處理過程中10kV線路恢復(fù)情況及開關(guān)動(dòng)作情況鎖定故障點(diǎn),盡快隔離故障設(shè)備,恢復(fù)送電,減少臨時(shí)停電的用戶數(shù)及停電時(shí)間。在事故處理過程中要做好各種信息的收集及處理,初步確定故障的類型及原因,縮短排查故障的時(shí)間,做到快速復(fù)電[2]。事故處理后要總結(jié)好的做法并分享,用于指導(dǎo)今后處理故障工作。
參考文獻(xiàn):
[1]宋想富,葉燦倫.一起10kV線路跳閘擴(kuò)大至接地變保護(hù)動(dòng)作事件分析[J].機(jī)電工程技術(shù),2012,41(11):95-98.
[2]彭自友.10kV線路故障引起主變變低、接地變開關(guān)跳閘的事故分析[J].通訊世界,2016(17):120-121.