(沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110000)
隨著SVK型壓縮機(jī)技術(shù)的不斷成熟,已逐步走向更廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)。在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題也就突顯出來(lái),其中以壓縮機(jī)出口氣流高頻振動(dòng)尤為突出,產(chǎn)生的危害是對(duì)出口管道元件破壞嚴(yán)重和噪音污染。為了解決問(wèn)題就需要更換管道元件并進(jìn)行配管,不但耽誤工程時(shí)間,而且即便更換新元件也時(shí)刻存在隱患。本文利用微穿孔板技術(shù)很好地解決了SVK型壓縮機(jī)出口氣流共振問(wèn)題,阻止了因共振問(wèn)題帶來(lái)的出口膨脹節(jié)振碎及噪音危害。
SVK型壓縮機(jī),全稱為齒輪增速型組裝式離心壓縮機(jī),具體外部構(gòu)造如圖1示。這種壓縮機(jī)一般為多軸、多級(jí)、多轉(zhuǎn)速,氣缸體為外掛蝸殼示分級(jí)壓縮。本文描述的SVK型壓縮機(jī)為三軸齒輪式傳動(dòng)。主軸由電機(jī)拖動(dòng),低速軸為空壓機(jī)的一、二壓縮級(jí),高速軸為空壓機(jī)第三壓縮級(jí)和增壓機(jī)。其中空壓機(jī)一、三壓縮級(jí)葉輪為半開示葉輪。
圖1 SVK型離心壓縮機(jī)外部構(gòu)造圖
(1)共振現(xiàn)象描述。當(dāng)機(jī)組進(jìn)入額定工作情況時(shí),現(xiàn)場(chǎng)噪聲非常刺耳,使用噪聲測(cè)量?jī)x測(cè)量,噪聲已達(dá)到110dB滿量程。即便耳帶噪聲保護(hù)裝置,但在現(xiàn)場(chǎng)待上一段時(shí)間都會(huì)有不同程度的不適感。在此情況下,機(jī)組運(yùn)行不到20小時(shí),一級(jí)出口管道膨脹節(jié)彈簧板被振碎,大量碎片掉落在管道中,甚至進(jìn)入到冷卻器內(nèi),此種情況下只能停機(jī)。在此過(guò)程中,壓縮機(jī)主機(jī)上的振動(dòng)、溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等相關(guān)監(jiān)測(cè)點(diǎn)無(wú)異常波動(dòng)。
(2)共振現(xiàn)象帶來(lái)的危害。壓縮機(jī)出口氣流共振帶來(lái)的危害主要有兩個(gè)方面:第一,由于氣流共振,氣體對(duì)出口管道連接元件沖擊力非常大,尤其是對(duì)出口管線上的膨脹節(jié)造成振碎性毀壞。被振碎下來(lái)的膨脹節(jié)碎片散落在管道中,及出口冷卻器內(nèi),稍有清理不凈便會(huì)對(duì)以后的生產(chǎn)埋下隱患。同時(shí),壓縮機(jī)在運(yùn)行前,氣管道已經(jīng)過(guò)無(wú)應(yīng)力校對(duì),若更換出口膨脹節(jié)需要進(jìn)行切割和焊接并重新對(duì)管道進(jìn)行無(wú)應(yīng)力校對(duì),工作量非常大,而且也耽誤了工程進(jìn)度。第二,由于氣流的共振會(huì)造成現(xiàn)場(chǎng)噪音污染,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員身體損傷是非常大的,必須進(jìn)行降噪處理,否則影響以后現(xiàn)場(chǎng)工作人員的正常操作。
通過(guò)上述現(xiàn)象,壓縮機(jī)出口存在高頻振動(dòng),噪聲非常大且尖銳刺耳。同時(shí),可分析噪聲周期短,振動(dòng)頻率高。這種由氣流摩擦所導(dǎo)致的振動(dòng),在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、葉輪做功都不變的情況下,一定存在共振現(xiàn)象,在固有的振動(dòng)周期下,其振幅被放大,破壞力也就被放大了。
眾所周知,離心壓縮機(jī)的氣流噪聲主要是離散頻噪聲,是一種氣動(dòng)噪聲。其主要是通過(guò)壓縮機(jī)葉輪與擴(kuò)壓器之間強(qiáng)烈相互作用所產(chǎn)生的。
針對(duì)上述情況,最常見(jiàn)的解決方法就是利用壓縮機(jī)定子元件上的擴(kuò)壓器。通過(guò)改變擴(kuò)壓器葉片高度,增大葉片原有間隙。在壓縮機(jī)入口流量可以調(diào)節(jié),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、溫度、壓力不變情況下,是可以使氣流的動(dòng)靜干涉減弱的。
通過(guò)計(jì)算,制定好葉片半高方案,經(jīng)過(guò)銑削加工再次回裝,同時(shí)更換新的管道膨脹節(jié)。當(dāng)壓縮機(jī)進(jìn)入額定工作狀態(tài)下,噪音較之前相比較有些許的減弱,但不明顯。壓縮機(jī)在經(jīng)過(guò)48小時(shí)運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)出口管道膨脹節(jié)彈簧板有開裂現(xiàn)象,隨即壓縮機(jī)立刻停止運(yùn)行。
(1)微穿孔板介紹。本文主要針對(duì)解決空分離心壓縮機(jī)出口共振,所以選用單層微穿孔板技術(shù)就可以將高、中頻帶寬的噪聲很好的吸收。微穿孔板是把多個(gè)孔徑為毫米或絲米的穿孔設(shè)計(jì)到一個(gè)板上,通過(guò)它的流阻就可與其流場(chǎng)內(nèi)的特性阻抗匹配,形成良好的寬頻帶共振吸聲效果。本文闡述的是離心壓縮機(jī)出口加微穿孔板,所以將微穿孔板鉚到圓管上形成管式微穿孔板元件,具體如圖2示。
圖2 管式微穿孔板
圖2中t,d,D分別代表著孔板的板厚,單個(gè)孔徑和氣腔深度。此外,還要考慮空氣特性阻抗、相對(duì)聲阻、共振頻率、吸聲系數(shù)、圓管管徑等參數(shù)。
(3)微穿孔板設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)微穿孔板目的就是為了改變流體經(jīng)過(guò)介質(zhì)中的聲阻抗,通過(guò)聲阻抗改變降低聲的頻率,從而阻止共振現(xiàn)象發(fā)生。而聲阻抗、吸聲系數(shù)又與孔板的設(shè)計(jì)息息相關(guān),所以根據(jù)下列公式可得出相關(guān)參數(shù)值,進(jìn)而去設(shè)計(jì)微穿孔板。流體在管道中發(fā)生共振時(shí),共振頻率f0:
根據(jù)上述情況,壓縮機(jī)出口一定存在共振現(xiàn)象。當(dāng)共振現(xiàn)象發(fā)生時(shí),出口處的流體相對(duì)聲阻抗一定為零,其聲阻抗函數(shù)極值也為零。通過(guò)公式計(jì)算改變目前的聲阻抗可有效吸聲,避免共振發(fā)生,降低噪音危害。
聲阻抗Z:
其中:ρ為氣體密度,η為粘滯系級(jí),t為孔板厚度,ω為入射的角頻率,j為Bessel函數(shù)值可近似看成為虛數(shù),。
根據(jù)上述公式,對(duì)公式(2)加末端修正項(xiàng)并除以穿孔面積就是微穿孔板的聲阻扛率,再除以氣體的特性阻抗ρc,將常數(shù)值代入,就是其相對(duì)聲阻抗Z。
根據(jù)穿孔率吸聲特性,如圖3可得出:當(dāng)穿孔率為5%時(shí),對(duì)當(dāng)前工況下出口吸聲降頻控制的效果最好。
在已知壓縮機(jī)出口管徑為1400mm情況下,通過(guò)最終的計(jì)算確定微穿孔板各項(xiàng)參數(shù)值,主要包括孔徑(經(jīng)計(jì)算設(shè)計(jì)為1mm)和氣腔的深度(經(jīng)計(jì)算設(shè)計(jì)為15mm)。將設(shè)計(jì)好的管式微穿孔板安裝在壓縮機(jī)出口管道上,再次啟動(dòng)壓縮機(jī),在達(dá)到額定工況下,噪音較之前相比有了明顯下降,經(jīng)噪聲測(cè)量?jī)x測(cè)得現(xiàn)場(chǎng)噪音降到90dB以下。
圖3 穿孔率對(duì)吸聲性能的影響
微穿孔板有著對(duì)聲音頻率很好的控制作用,可調(diào)控帶寬頻在100Hz-4000Hz甚至更高。所以利用微穿孔板可以很好地解決壓縮機(jī)管道出口氣流共振問(wèn)題,改變了出口氣流的頻率,消除了共振現(xiàn)象,降低了壓縮機(jī)出口噪聲,使壓縮機(jī)保持良好的平穩(wěn)運(yùn)行。此外,對(duì)于半開式葉輪而言,利用擴(kuò)壓器葉片半高法不能單純地削弱氣流共振,改變其頻率。半開式葉輪不可控因素較多,做功流量大,沖擊力高,雖然利用擴(kuò)壓器半高法可以使流經(jīng)葉輪的氣流動(dòng)靜干涉減弱,但會(huì)增加流經(jīng)蝸殼氣流動(dòng)靜干涉的作用,致使蝸殼的氣體出口振動(dòng)頻率增加。