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        古書院礦回采巷道底板破壞分析及控制研究

        2019-12-12 01:41:32王寶童
        2019年12期
        關鍵詞:底鼓泥巖底板

        王寶童

        (山西晉城興唐煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000)

        針對煤礦回采巷道軟弱底板變形嚴重、底鼓明顯的控制難題,許多專家學者做了大量研究,并取得了一定成果[1-5]。本文以晉煤集團古書院礦1533052綜采工作面回采巷道為研究對象,針對其巷道底板泥巖屬性,從吸水、采動、支護三個方面分析了底板底鼓變形的原因,提出了巷道優(yōu)化支護方案,并用數(shù)值模擬的方法分別模擬了在優(yōu)化方案與原方案支護條件下,巷道底板垂直位移及垂直應力的變化特征,同時經現(xiàn)場試驗,驗證了優(yōu)化方案的合理性與適用性。

        1 工程概況

        晉煤集團古書院礦1533052工作面回風巷,位于1533042巷(已掘)以西,15號煤三盤區(qū)膠帶巷、軌道巷、回風巷(已掘)以北,西翼進風立井以南,沿15號煤層頂板掘進,15號煤層平均厚度為1.9 m,黑色,半亮型煤,似金屬光澤,煤層中含有1~2層不穩(wěn)定夾矸,煤層層理分明,節(jié)理發(fā)育,地質構造簡單,煤層直接頂為K1灰?guī)r,老頂為細粒砂巖,直接底為泥巖,頂?shù)装鍘r性特征如表1所示。巷道設計長度990.709 m,方位19°43′28″,上方9號煤無采空區(qū),為實體煤。

        表1 頂?shù)装鍘r性特征

        1533052回風巷斷面為矩形,寬4.5 m,高2.65 m,支護方式如圖1,頂板采用D22 mm×2 400 mm左旋螺紋錨桿(間排距800 mm×900 mm,靠幫兩根向外傾斜15°,其余垂直布置)+D22 mm×8 300 mm高強鋼絞線錨索(1-2-1布置,間排距2 100 mm×900 mm,均垂直布置)+D16 mm圓鋼焊接的梯子梁;巷幫采用D22 mm×2 400 mm左旋螺紋錨桿(間排距750 mm×900 mm,頂角錨桿向上傾斜10°,底角錨桿向下傾斜10°,其余水平布置);采用全斷面焊接鋼絲網片協(xié)同支護,網片規(guī)格為4 500 mm×1 000 mm,網孔規(guī)格40 mm×40 mm,相鄰搭接長度100 mm。巷道在掘進支護完成后隨著工作面的回采,出現(xiàn)了不同程度的底鼓和破壞現(xiàn)象。

        圖1 1533052回風巷支護示意

        2 底板破壞原因分析

        2.1 底板吸水破壞

        由于回采巷道直接底為泥巖層,經X射線衍射圖譜分析得出,其成分主要由高嶺石、伊利石、伊蒙混層組成,各成分含量分別為66.7%、15.4%、14.1%。通過泥巖吸水-風干試驗,得出泥巖吸水量及抗壓強度隨時間變化規(guī)律,如圖2所示。

        圖2 泥巖吸水后抗壓強度變化曲線

        由圖2可知,泥巖吸水量在前20 h內上升極快;20~80 h內上升明顯,但吸水速率逐漸降低直至趨近于0;80 h后吸水量幾乎無變化。而抗壓強度隨吸水時間增加呈下降趨勢,吸水120 h過程中,泥巖抗壓強度由原先的24.6 MPa降低至9.6 MPa,降低了約60.98%。由此表明,1533052回風巷泥巖底板吸水性較強,易吸水膨脹。

        由于頂板砂巖層有含水層存在及頂板淺部圍巖裂隙發(fā)育易形成導水通道,在回風巷掘進過程中底板揭出后,底板易受頂板水的滲透發(fā)生吸水-風干-崩解的破壞過程,這將直接導致其抗剪、抗壓強度衰減,內聚力降低,最終發(fā)生變形,威脅巷道穩(wěn)定。

        2.2 回采采動影響

        通過在回風巷超前工作面煤壁100 m處布置測站,對回風巷在采動影響下的底鼓變形量進行持續(xù)動態(tài)監(jiān)測,監(jiān)測結果如圖3所示。可見,巷道底板變形隨采動影響變化明顯,在工作面距測點100~50 m的過程中,底鼓增長量變化緩慢;50~25 m過程中,底鼓變化明顯增加,工作面推進至距測點25 m時累積底鼓量為316 mm;在25~0 m的過程中,底鼓變形增長率不斷加大,巷道受采動影響劇烈,最大底鼓量達到677 mm,相對回風巷斷面凈高2.65 m而言,其變形量較大,給巷道穩(wěn)定帶來了一定隱患。

        圖3 巷道底鼓量隨回采工作面推進變化曲線

        2.3 底板無支護

        針對1533052回風巷泥巖底板強度低、遇水膨脹的性質,其在高應力及采動影響下的穩(wěn)定性較差,是巷道保持穩(wěn)定需加強支護的地方,但原支護方案中并未采取有關加固措施進行控制。

        綜上所述,1533052回風巷是由于其底板泥巖性質、支護方式、應力擾動等多個因素引起的底鼓破壞,屬復合型巷道底鼓類型,主要變形特征為擠壓型底鼓變形。

        3 優(yōu)化支護方案

        3.1 優(yōu)化支護方案提出

        針對1533052回風巷底板破壞、底鼓嚴重、下幫角活動較大的問題,提出巷道錨網索優(yōu)化支護方案:即在原巷道支護方案基礎上,增加底板錨桿支護,錨桿長度1.8 m,垂直底板布置,間排距為1 000 mm×1 000 mm,考慮到底板的泥巖屬性,支護完成后進行噴漿封底,噴漿厚度80 mm。

        3.2 數(shù)值模擬分析

        采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,根據(jù)1533052回風巷實際地質條件,建立30 m×20 m×15 m模型,限制垂直水平方向位移,上邊界施加覆巖載荷,采用Mohr-Coulomb本構模型進行計算,分別模擬巷道在原支護條件下與優(yōu)化支護條件下的開挖-支護-變形監(jiān)測過程。本文重點對底板垂直方向上的位移及應力進行分析。

        3.2.1 垂直位移分析

        如圖4(a),原方案支護巷道時,巷道底鼓現(xiàn)象明顯,底板垂直位移較大,其中底板淺部最大位移達到450 mm,且變形延續(xù)范圍較廣;反觀圖4 (b),采用優(yōu)化支護方案后,巷道底板整體垂直位移較小,最大垂直位移分布在底板淺處,為150 mm,較原支護時降低了66.7%,且此時底板垂直位移分布較為疏散,隨著底板深度的增加,垂直位移降低明顯。由此表明,采用優(yōu)化支護方案后,底板底鼓量得到了有效控制。

        圖4 垂直位移分布特征

        3.2.2 垂直應力分析

        如圖5(a),原方案支護巷道時,圍巖最大垂直應力為26 MPa,應力集中主要出現(xiàn)在巷道兩肩部,而底板處的垂直應力值較小,大概在底板深5 m處應力為10 MPa,表明巷道在此支護條件下底板強度較低。反觀圖5(b),在采用優(yōu)化支護方案后,巷道兩幫圍巖垂直應力明顯增加,應力區(qū)范圍擴大;同時,巷道底板下部圍巖應力變化較大,如底板下部深4 m處垂直應力值達到了12 MPa,較原支護方案有顯然提升;由此表明,優(yōu)化支護方案可有效改善巷道底板強度不足、不穩(wěn)定、易鼓起的問題。

        圖5 垂直應力分布特征

        4 現(xiàn)場試驗

        為檢驗優(yōu)化支護方案對巷道底板的治理效果,在1533052回風巷選取超前回采面煤壁150 m區(qū)段作為試驗段巷道,采用優(yōu)化方案(底板錨桿+噴漿支護)進行支護后,并進行巷道底鼓量監(jiān)測,結果如圖6所示。

        圖6 巷道底鼓量監(jiān)測變化曲線

        由圖6可見,試驗段巷道在采用底板錨桿+噴漿優(yōu)化支護后,底板鼓起量整體變化范圍較小,在回采工作面推進至與巷道測點重合時,累積底鼓量達到最大值160 mm,較未采用優(yōu)化方案前降低了76.37%,說明優(yōu)化支護方案對底鼓的治理效果明顯。

        5 結 語

        1) 底板泥巖吸水量在20~80 h內上升明顯,80 h后基本達到飽和,其抗壓強度隨吸水時間增加呈下降趨勢,120 h內由24.6 MPa降低至9.6 MPa,降低了約60.98%;

        2) 巷道底板變形隨采動影響變化明顯,尤其在工作面推進至距監(jiān)測點小于25 m后,巷道底鼓變形劇烈;

        3) 增加底板加固后,巷道底板垂直位移降低了66.7%,同時,底板垂直應力分布得到明顯改善;巷道累積底鼓量最大值僅為160 mm,較原方案降低了76.37%,底鼓治理效果明顯。

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