周秀梅,孫貴興
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南開(kāi)遠(yuǎn)661600)
云南云天化紅磷化工有限公司3萬(wàn)t/a磷酸二氫鉀生產(chǎn)裝置系采用有機(jī)溶劑萃取法生產(chǎn)磷酸二氫鉀。有機(jī)溶劑萃取法生產(chǎn)磷酸二氫鉀,是根據(jù)有機(jī)溶劑(M)對(duì)不同化合物具有不同溶解度的特性,選擇性地使用有機(jī)溶劑進(jìn)行萃取分離,來(lái)制取磷酸二氫鉀。其是在合適的有機(jī)溶劑存在下,采用氯化鉀和磷酸反應(yīng),生成的鹽酸被萃取劑萃取到有機(jī)溶劑中,磷酸二氫鉀溶液與M·HCl經(jīng)過(guò)分相分離從水相中結(jié)晶出來(lái),經(jīng)過(guò)洗滌、干燥得到磷酸二氫鉀產(chǎn)品,母液循環(huán)使用;M·HCl由反萃劑(S)從有機(jī)相中反萃出來(lái),萃取劑循環(huán)使用,S·HCl被加工成氯化銨產(chǎn)品[1]。
在磷酸二氫鉀生產(chǎn)過(guò)程中,萃取劑會(huì)包裹、夾帶一定量磷酸二氫鉀漿液(含有不溶于水的固體物質(zhì))進(jìn)入反萃工序,致使反萃得到的氯化銨液中夾帶少量的水不溶物進(jìn)入氯化銨濃縮及結(jié)晶工序。隨著氯化銨體系開(kāi)車時(shí)間的延長(zhǎng),體系內(nèi)水不溶物不斷累積,達(dá)到一定程度后導(dǎo)致結(jié)晶系統(tǒng)料液黏稠、密度上升,制約了氯化銨結(jié)晶顆粒的生成。最終生成的氯化銨結(jié)晶顆粒細(xì)小,在離心機(jī)分離時(shí),小的結(jié)晶顆粒易堵塞氯化銨離心機(jī)濾網(wǎng),導(dǎo)致氯化銨不能正常取出,影響了氯化銨濃縮結(jié)晶體系的運(yùn)行。
從裝置的運(yùn)行情況來(lái)看,氯化銨結(jié)晶系統(tǒng)每運(yùn)行10 d左右,就得停車對(duì)氯化銨結(jié)晶系統(tǒng)內(nèi)的母液進(jìn)行油水分離、升溫溶解、過(guò)濾處理,每次處理時(shí)間需要4~6 d,致使裝置開(kāi)車率低,成為磷酸二氫鉀裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的制約因素。
為改善氯化銨的結(jié)晶粒度、延長(zhǎng)氯化銨結(jié)晶體系的運(yùn)行周期,從氯化銨原液品質(zhì)、油水分離、氯化銨結(jié)晶器濾網(wǎng)、氯化銨結(jié)晶器管道等方面進(jìn)行了優(yōu)化改造。
1)氯化銨原液品質(zhì)優(yōu)化。氯化銨原液中水不溶物不斷累積是制約氯化銨結(jié)晶體系長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵所在。為延長(zhǎng)氯化銨結(jié)晶體系的運(yùn)行周期,改善氯化銨原液品質(zhì)、降低氯化銨原液的水不溶物含量成為首要任務(wù)。改進(jìn)措施是,在氯化銨原液進(jìn)入氯化銨濃縮系統(tǒng)之前增加一臺(tái)XMY50/800-UB型過(guò)濾面積為50 m2板框壓濾機(jī),即在氯化銨原液槽至氯化銨貯槽的管道中接一支管進(jìn)入新增板框壓濾機(jī),濾液進(jìn)入氯化銨污水儲(chǔ)槽,氯化銨清液用泵打至氯化銨貯槽;濾餅卸至地面,經(jīng)人工拉至渣場(chǎng)。氯化銨原液品質(zhì)優(yōu)化工藝流程圖見(jiàn)圖1。該方法實(shí)施后,氯化銨板框壓濾機(jī)每天至少卸料3~5次,每次卸料量為2~3 t,氯化銨原液中固相質(zhì)量分?jǐn)?shù)由3%~5%降低至1%左右,提升了氯化銨原液品質(zhì)。
圖1 氯化銨原液品質(zhì)優(yōu)化工藝流程圖
2)氯化銨液油水分離設(shè)施優(yōu)化及改造。在磷酸二氫鉀生產(chǎn)過(guò)程中,由于反萃分相槽分相效果不理想,氯化銨液攜帶少量萃取劑進(jìn)入氯化銨濃縮及結(jié)晶工序,隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),氯化銨結(jié)晶器內(nèi)萃取劑越積越多,致使結(jié)晶器表面漂浮一層油狀萃取劑,最終隨著母液進(jìn)入離心機(jī),導(dǎo)致離心機(jī)濾網(wǎng)堵塞,離心、分離難度增加。改進(jìn)措施是,利用裝置原有的二級(jí)洗水槽作為氯化銨原液的油水分離槽,在分離槽上部安裝高位溢流管。定期控制油水分離槽處于高液位,從而使分離后的萃取劑從高位溢流管溢流至萃取劑回收槽。油水分離后的氯化銨液一部分進(jìn)入氯化銨濃縮體系,另一部分返回反萃工序作為反萃液。該方法實(shí)施后,氯化銨原液中的萃取劑攜帶量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))由2%~3%降低至1%以內(nèi),一定程度上減少了氯化銨原液中萃取劑的攜帶,降低了萃取劑的消耗。相應(yīng)減少了進(jìn)入氯化銨濃縮、結(jié)晶工序的萃取劑攜帶量,改善了氯化銨的結(jié)晶環(huán)境。
3)氯化銨離心機(jī)濾網(wǎng)規(guī)格以及濾網(wǎng)與推料面間隙的調(diào)整。氯化銨結(jié)晶系統(tǒng)配套的離心機(jī)為活塞式連續(xù)推料離心機(jī),經(jīng)過(guò)不斷地調(diào)試和摸索,尋找出濾網(wǎng)的規(guī)格與氯化銨顆粒粒度不匹配、濾網(wǎng)與推料面的間隙過(guò)大是離心機(jī)運(yùn)行過(guò)程中頻繁出稀料的重要原因。氯化銨離心機(jī)濾網(wǎng)孔徑原設(shè)計(jì)為0.12 mm,因氯化銨結(jié)晶顆粒細(xì)小,易堵塞濾網(wǎng),濾液不能及時(shí)流出,致使氯化銨頻繁出稀料。改進(jìn)措施是,將離心機(jī)濾網(wǎng)的孔徑由0.12 mm更換為0.18mm。氯化銨離心機(jī)推料面與轉(zhuǎn)鼓的間隙經(jīng)測(cè)量為0.6 mm。改進(jìn)措施是,將推料面與轉(zhuǎn)鼓的間隙控制在0.2~0.3 mm,最大不能超過(guò)0.4 mm。
4)氯化銨結(jié)晶器高位溢流管的優(yōu)化。氯化銨結(jié)晶器高位溢流管原設(shè)計(jì)為DN150鋼襯PO管(聚烯烴管),管道布置無(wú)坡度,整條管道上有多個(gè)彎頭,溢流不暢,經(jīng)常堵塞。而且管道架空于橋架上空,清理難度大,安全風(fēng)險(xiǎn)高。在此情況下氯化銨結(jié)晶器內(nèi)的物料不能正常溢流至母液槽,結(jié)晶器表層附積了細(xì)小的粉未,導(dǎo)致結(jié)晶器表面液體黏稠,漂浮的細(xì)晶得不到長(zhǎng)大,液下泵將表面的料液吸入至外置循環(huán)冷卻器中。外置循環(huán)冷卻器在降溫過(guò)程中,氯化銨晶體長(zhǎng)大,在列管內(nèi)結(jié)晶,將換熱器列管堵塞,影響換熱效率。為此對(duì)氯化銨結(jié)晶器高位溢流管進(jìn)行了改造,采用DN250的PP(聚丙烯)管代替原有的鋼襯PO管,管道上方開(kāi)了清理孔,方便清理管道。而且整條管道均有5%的坡度,取消了原有的彎頭。該方法實(shí)施后,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)堵塞情況。
5)氯化銨母液細(xì)晶消除優(yōu)化。因氯化銨漂浮的結(jié)晶顆粒細(xì)小,從離心機(jī)穿濾的細(xì)晶和結(jié)晶器頂部溢流產(chǎn)生的細(xì)晶不斷地在結(jié)晶器內(nèi)體系打轉(zhuǎn),在結(jié)晶器內(nèi)不易沉降,結(jié)晶器處于一種全混流狀態(tài),在結(jié)晶冷卻循環(huán)泵作用下,細(xì)晶易在換熱器內(nèi)部結(jié)晶,堵塞列管。為解決此問(wèn)題,將細(xì)小粉末晶體通過(guò)泵返回濃縮系統(tǒng),重新加熱,將細(xì)晶高溫溶解,形成過(guò)飽和液,重新進(jìn)入結(jié)晶器結(jié)晶。為消除過(guò)多細(xì)晶,將母液槽返回的氯化銨母液由返回氯化銨貯槽直接改為進(jìn)入氯化銨濃縮一效換熱器,減少了氯化銨細(xì)晶在原液槽的沉積。
6)氯化銨回流管優(yōu)化改造。氯化銨結(jié)晶器采用傳統(tǒng)的OSLO結(jié)晶器,生產(chǎn)過(guò)程中結(jié)晶器晶床分布情況及結(jié)晶器成長(zhǎng)區(qū)的晶體成長(zhǎng)情況不得而知,給生產(chǎn)操作帶來(lái)極大困難。若取晶量過(guò)大,結(jié)晶器成長(zhǎng)區(qū)晶體固含量低,不利于結(jié)晶過(guò)飽和度的消除,且晶體不易長(zhǎng)大。若取晶量過(guò)少,結(jié)晶器內(nèi)固含量過(guò)高,補(bǔ)充進(jìn)入結(jié)晶器的母液自發(fā)成核幾率增大,容易產(chǎn)生細(xì)晶。改進(jìn)措施是,在氯化銨結(jié)晶器出料管上搭接一根DN50不銹鋼回流管,在生產(chǎn)過(guò)程中取樣觀察氯化銨結(jié)晶器出料固含量情況來(lái)判斷結(jié)晶器取料的多少,為氯化銨結(jié)晶器的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。
7)冷卻結(jié)晶工藝指標(biāo)摸索及優(yōu)化。氯化銨結(jié)晶器采用傳統(tǒng)的OSLO結(jié)晶器,外置循環(huán)冷卻器操作控制極為重要,結(jié)晶器在運(yùn)行期間母液均為運(yùn)行溫度下的飽和溶液。在生產(chǎn)過(guò)程調(diào)試階段,氯化銨外置循環(huán)冷卻器多次出現(xiàn)冷卻器列管堵塞情況。經(jīng)過(guò)不斷摸索和驗(yàn)證,認(rèn)為母液溫度與冷卻水溫度梯度過(guò)大是導(dǎo)致氯化銨母液在列管換熱器中結(jié)晶堵塞換熱器列管的重要原因,結(jié)晶母液與冷卻水溫差應(yīng)控制為2~6℃。由于溫度控制合理,換熱器列管堵塞幾率大大降低。
對(duì)氯化銨結(jié)晶體系進(jìn)行改進(jìn)以后,促使體系得以穩(wěn)定運(yùn)行,提高了裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)率,改造后裝置的月開(kāi)車率由40%~50%上升至75%以上。
對(duì)磷酸二氫鉀生產(chǎn)裝置的氯化銨結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)行了以下改進(jìn):
1)對(duì)氯化銨原液增加了過(guò)濾設(shè)施,氯化銨原液中水不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)從3%~5%降低至1%以內(nèi),很大程度上改善了氯化銨原液的品質(zhì),為氯化銨結(jié)晶運(yùn)行提供了良好的操作條件。
2)對(duì)活塞式連續(xù)推料離心機(jī)濾網(wǎng)的規(guī)格以及濾網(wǎng)與推料面的間隙進(jìn)行了調(diào)整,保證了氯化銨的正常取料。
3)對(duì)氯化銨高位溢流管和回流管進(jìn)行了優(yōu)化改造,為結(jié)晶器的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。通過(guò)對(duì)氯化銨結(jié)晶體系進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),裝置的月開(kāi)車率由40%~50%上升至75%以上。