王驛凱, 葉祖樑, 潘祖棟, 趙建峰, 胡 斌, 曹 鋒
(1. 西安交通大學 能源與動力工程學院, 西安 710049; 2. 浙江盾安機電科技有限公司, 浙江 諸暨 311800; 3. 上海交通大學 機械與動力工程學院, 上海 200240)
世界大多數(shù)國家的建筑能耗中約有20%~30%來源于對熱水及供暖的需求[1-2].空氣源跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)因其在低溫環(huán)境下也能產(chǎn)生90 ℃高溫熱水而被得到廣泛應用[3].然而,當熱泵系統(tǒng)在寒冷地區(qū)運行時,蒸發(fā)器表面將會結(jié)霜,換熱性能急劇下降,不利于系統(tǒng)有效運行[4].因此,當霜層增加到一定厚度時,應及時進行除霜.Amer等[4]指出隨著新材料技術(shù)的發(fā)展,通過蒸發(fā)器表面處理抑制霜層形成的方法,雖然可在不增加額外系統(tǒng)耗功的情況下進行除霜,但其長期運行的可靠性與經(jīng)濟性值得進一步研究.目前,常規(guī)熱泵系統(tǒng)的除霜方法主要有兩種:熱氣除霜和逆向除霜[5].但由于運行壓力過高和獨特的換熱特性,逆向除霜方法缺少適用的四通換向閥,無法適用于跨臨界CO2熱泵系統(tǒng).
國內(nèi)外學者對熱氣除霜技術(shù)進行了深入的理論分析與實驗研究.Liu等[6]通過實驗對比,驗證熱氣除霜方法的可靠性.Huang等[7]對熱氣除霜和逆向除霜穩(wěn)定性進行實驗對比,發(fā)現(xiàn)逆向除霜影響房間舒適度.Kim[8]和Hoffenbecker等[9]的研究結(jié)果表明提高熱氣溫度可明顯增強除霜能力.Liang等[10]提出新型熱氣除霜方法,并通過實驗研究證明其可有效消除傳統(tǒng)逆向除霜時系統(tǒng)壓力波動劇烈、室內(nèi)舒適性較差等問題.
目前,國內(nèi)外關于熱氣除霜方法在跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)中的應用研究較少.Minetto[11]實驗研究了一種熱氣貫通除霜方法,即將高溫制冷劑通過系統(tǒng)內(nèi)部件后,在蒸發(fā)器內(nèi)放熱除霜,同時在除霜過程中在低壓側(cè)儲液罐外部增加2個450 W的電加熱.實驗結(jié)果表明當環(huán)境溫度為0 ℃時,整個除霜過程持續(xù)了18 min;同時作者僅在高低壓側(cè)設置2個壓力傳感器,也并未在文獻中給出除霜過程的壓力變化曲線,不利于讀者去分析該除霜方法.Hu等[12-13]提出清晰的控制邏輯,實驗驗證了該方法.但由于制冷劑在除霜過程中需先經(jīng)過氣體冷卻器,其與氣體冷卻器中的靜止水仍然存在換熱,導致高溫制冷劑在蒸發(fā)器進口點溫度明顯降低,延長除霜時間,除霜效果并不明顯.因此,熱氣除霜過程中的系統(tǒng)動態(tài)運行特性以及除霜效率的提高值得學者進一步研究.
對于退出除霜的判定條件,Huang[7]、Ding等[14]和Wang等[15]設定蒸發(fā)器盤管溫度為10或12 ℃時系統(tǒng)退出除霜,但未對溫度傳感器的安裝位置進行實驗研究.考慮到蒸發(fā)器盤管溫度在除霜過程中溫度上升變化的不均勻性,Kim等[16]和Ge等[17]指出,利用新型傳感器或增加傳統(tǒng)傳感器的安裝數(shù)量,可明顯提高系統(tǒng)的控制精度,有利于系統(tǒng)的安全運行.
因此,本文提出另外一種熱氣除霜方法——熱氣旁通除霜方法.首先在空氣源跨臨界CO2熱泵機組上,本文采用流通面積較大的旁通銅管作為節(jié)流機構(gòu);然后為分析系統(tǒng)運行特性,在系統(tǒng)各部件進出口設置多個壓力和溫度傳感器,實時采集除霜過程中的參數(shù)變化情況,對熱旁通除霜過程中的動態(tài)參數(shù)變化進行深入探究,并繪制不同時刻的系統(tǒng)壓焓圖;同時探究環(huán)境溫度變化對除霜時間以及系統(tǒng)性能的影響;最后本文與文獻數(shù)據(jù)對比除霜效率和除霜時間,驗證熱氣旁通除霜方案的優(yōu)越性.
熱氣旁通除霜方法的系統(tǒng)圖如圖1所示.當系統(tǒng)進入除霜模式時,風機和水泵停止工作,除霜電磁閥打開,電子膨脹閥全關.其除霜過程可描述為3個階段:1—2為整個壓縮過程,低溫低壓制冷劑經(jīng)壓縮機壓縮后變?yōu)楦邷馗邏籂顟B(tài);2—3為節(jié)流過程,此時壓縮機排氣經(jīng)旁通銅管節(jié)流后變成低壓高溫氣體;3—4為放熱過程,高溫制冷劑在蒸發(fā)器內(nèi)部放熱,而后回到壓縮機,此時翅片表面霜層逐漸融化;4—1為蒸發(fā)器出口制冷劑經(jīng)氣液分離器進入壓縮機.
圖1 熱旁通除霜系統(tǒng)流程圖Fig.1 Flow chart of hot-gas bypass defrosting system
圖2 跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)示意圖Fig.2 Schematic diagram of transcritical CO2 heat pump system
本實驗在余熱回收高溫熱泵系統(tǒng)實驗中心內(nèi)完成,通過空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制環(huán)境溫度.空氣源跨臨界CO2熱泵實驗系統(tǒng)示意圖如圖2所示,系統(tǒng)主要部件包括壓縮機、氣體冷卻器、電子膨脹閥、蒸發(fā)器、過濾器、氣液分離器和除霜電磁閥.壓縮機采用半封閉式活塞壓縮機,額定排氣量為11.69 m3/h;氣體冷卻器采用異型螺旋管套管換熱器,鋼管尺寸為?28 mm×1.5 mm,3組并聯(lián);蒸發(fā)器采用的2片翅片銅管型換熱器呈V字型分布,翅片厚度為0.2 mm,翅片間距為2.4 mm;旁通銅管(圖中虛線部分)外徑尺寸為?12.7 mm.
在實驗過程中,采用如表1所示的實驗檢測設備,實時采集各測量點參數(shù)并分析系統(tǒng)運行性能.
表1 各檢測設備說明表Tab.1 Description of each testing instrument
實驗過程中采用西門子公司S7-200可編程序控制器(PLC)控制跨臨界CO2熱泵系統(tǒng),顯示面板采用步科觸摸屏,將熱泵機組各測點配置的溫度和壓力傳感器接入PLC中,對系統(tǒng)各測點溫度、壓力信號進行實時采集,用來判斷熱泵機組在不同工況下的整體運行特性.
圖3 除霜判定與流程圖Fig.3 Defrosting judgment and flow chart
在跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)實際運行過程中,常采用“時間-溫度”除霜控制邏輯對系統(tǒng)進入與退出除霜條件進行判定[18].圖3所示為除霜判定與流程圖.當系統(tǒng)滿足除霜條件時,除霜電磁閥打開,同時水泵和風機停止運行,電子膨脹閥關閉.需要指出的是,在文獻[12-13]的跨臨界CO2系統(tǒng)熱貫通除霜判定條件中,將進入除霜時的環(huán)翅溫差(環(huán)境溫度與翅片溫度差值)設定為常數(shù)8 ℃;考慮到系統(tǒng)在不同環(huán)溫下,空氣含濕量和結(jié)霜速度存在明顯差異性,而環(huán)翅溫差可直接反映蒸發(fā)器在結(jié)霜時的換熱特性,因此本文將其按照環(huán)境溫度進行分段設置,作為系統(tǒng)進入除霜的判定條件.本文在蒸發(fā)器不同回路上安裝4個溫度傳感器,取其平均值作為翅片溫度,并參照文獻 [7,12-14] 設定系統(tǒng)退出除霜時翅片溫度為12 ℃.
制熱量為
Q=mwcp(Tout-Tin)
(1)
式中:mw為水側(cè)質(zhì)量流量;cp為水定壓比熱容;Tin和Tout分別為系統(tǒng)進出水溫度.
總耗功量為
W=Wcomp+Wpump+Wfan
(2)
式中:Wcomp、Wpump、Wfan分別為壓縮機、水泵、風機耗功量.
制熱系數(shù)為
(3)
平均制熱量為
(4)
式中:ΣQ為一個除霜周期內(nèi)的總制熱量;Tf和Td分別為一個除霜周期內(nèi)的結(jié)霜和除霜時間.
總制熱系數(shù)為
(5)
式中:Wf和Wd分別為一個除霜周期內(nèi)的結(jié)霜和除霜能耗.
為對除霜過程動態(tài)參數(shù)變化進行探究,并通過測點數(shù)據(jù)繪制不同時刻的除霜壓焓圖,同時分析除霜時間及除霜效率的變化,本文依據(jù)日本標準《JRA4060-2014 工業(yè)用熱泵熱水器》以及文獻[12-13]中工況要求,選擇如表2所示的運行工況.
表2 測試工況說明表Tab.2 Description of test conditions
熱氣旁通除霜中壓力動態(tài)變化如圖4所示.除霜電磁閥在時間為0 s時打開,高溫高壓制冷劑經(jīng)流通面積更大的旁通銅管直接進入蒸發(fā)器.由于需要重新建立壓力平衡,排氣壓力由9.13 MPa迅速降低至7.84 MPa,吸氣壓力和蒸發(fā)器進出口壓力均快速升高0.6 MPa,而后均進入緩慢增長階段;在80 s時,系統(tǒng)進入穩(wěn)定除霜狀態(tài),此時壓力變化較為平緩;在除霜時間達到500 s時,由于此時霜層已經(jīng)基本完全融化,壓力開始陡增.在570 s時,系統(tǒng)判定達到退出條件,熱氣旁通除霜結(jié)束.
圖4 壓力動態(tài)變化Fig.4 Dynamic variation of pressure
圖5 溫度動態(tài)變化Fig.5 Dynamic variation of temperature
圖5所示為熱氣旁通除霜中CO2溫度動態(tài)變化情況.當系統(tǒng)進入除霜后,排氣溫度迅速降低而后逐漸穩(wěn)定,此時系統(tǒng)進入潛熱除霜階段,溫度參數(shù)基本保持不變.在除霜時間為500 s時,霜層基本融化,各測點溫度逐步升高,直至570 s時退出除霜.文獻[12]中指出,熱貫通除霜方法中高溫制冷劑經(jīng)氣體冷卻器放熱后,其氣冷出口溫度穩(wěn)定在28~30 ℃,因此其蒸發(fā)器進口溫度必然小于20 ℃;而在本文的方法中,高溫高壓的制冷劑不再經(jīng)過氣體冷卻器器,因此其蒸發(fā)器進口溫度明顯升高,在除霜穩(wěn)定期溫度值穩(wěn)定在30 ℃左右,有利于縮短除霜時間,提高除霜效率.
圖6 不同除霜時刻的壓焓圖Fig.6 Pressure-enthalpy diagram at different defrosting times
因此,根據(jù)壓力和溫度在熱氣旁通除霜過程中的動態(tài)變化曲線,其整個除霜過程可大致分為3個階段:系統(tǒng)啟動除霜、穩(wěn)定除霜和準備退出除霜階段.根據(jù)時間變化可以看出,穩(wěn)定除霜階段在整個除霜過程中的時間比例最大.結(jié)合圖4和5所示的壓力、溫度瞬時變化和理論分析結(jié)果,可得到如圖6所示的熱氣旁通除霜中不同時刻下的系統(tǒng)壓焓圖.圖中點1為壓縮機吸氣,點2為壓縮機排氣,點3為蒸發(fā)器進口,點4為蒸發(fā)器出口.在圖6(a)所示的除霜啟動階段,制冷劑在蒸發(fā)器出口點的溫度值仍然低于0 ℃,經(jīng)氣液分離器后,在壓縮機吸氣點處接近飽和狀態(tài).隨著除霜時間增加,蒸發(fā)器進出口壓力和溫度值逐漸升高.在除霜穩(wěn)定期(圖6(b)),蒸發(fā)器進口點溫度值在等溫線30 ℃左右,有利于系統(tǒng)穩(wěn)定除霜;此時蒸發(fā)器出口點制冷劑溫度已明顯高于0 ℃,且制冷劑在蒸發(fā)器中的換熱量(點3至點4)與圖6(a)相比明顯減少,蒸發(fā)器出口制冷劑干度有所增加.在系統(tǒng)準備退出除霜階段(圖6(c))時,其排氣壓力及溫度值與穩(wěn)定除霜階段相比,已經(jīng)明顯增大.在穩(wěn)定除霜過程中,蒸發(fā)壓力基本保持在3.5 MPa,直至除霜結(jié)束時升高至3.8 MPa.
為了對熱氣旁通除霜時系統(tǒng)的整體性能進行評估,對系統(tǒng)進行一個完整結(jié)除霜周期性能參數(shù)測試.從圖7中可以看出,機組運行后經(jīng) 1 000 s達到制熱量峰值57.03 kW,而后隨著蒸發(fā)器表面結(jié)霜,換熱性能下降,當機組制熱量衰減為峰值的90%(51.88 kW)時,自動進入除霜過程,系統(tǒng)制熱量Q與制熱系數(shù)COP迅速衰減為0.由式(4)和(5)可知,其除霜能耗為 11.741 MJ,平均制熱量Qave與總制熱系數(shù)COPtotal分別為48.4 kW和2.614.
圖7 一個完整結(jié)除霜周期動態(tài)變化Fig.7 Dynamic variation of a complete frosting and defrosting cycle
對比分析不同環(huán)境溫度下熱氣旁通除霜時系統(tǒng)吸排氣壓力變化,如圖8所示.在環(huán)境溫度為2 ℃時除霜速度明顯更快,與環(huán)境溫度為-7 ℃時相比減少近200 s.分析原因可知,當系統(tǒng)進入除霜過程后,制冷劑只與蒸發(fā)器表面的霜層存在換熱.由于系統(tǒng)在-7 ℃時進入除霜,蒸發(fā)器表面霜層溫度更低,所以將同一時刻的吸排氣壓力值相比,-7 ℃時其排氣與吸氣壓力也明顯更低;當蒸發(fā)器表明霜層逐漸融化,兩種不同環(huán)境溫度下的制冷劑均與0 ℃的冰水混合物進行熱交換,此時吸氣壓力基本一致.對比不同環(huán)境溫度下,系統(tǒng)退出除霜時的時間差(ΔT1)與穩(wěn)定除霜過程中相同排氣壓力值下的時間差(ΔT2),發(fā)現(xiàn)其值大致相等,因此可認為霜層溫度主要影響除霜啟動階段的吸排氣壓力變化;當系統(tǒng)進入潛熱穩(wěn)定除霜階段后,其排氣壓力變化曲線可看作是隨時間軸的水平延長.進一步分析可知,當機組在相同環(huán)境溫度下運行時,即使除霜開始時刻熱氣溫度不同,其對啟動階段時間的影響對于整個除霜周期來說可以忽略,除霜時間主要由穩(wěn)定除霜時間決定.
圖8 不同環(huán)境溫度下除霜時吸排氣壓力動態(tài)變化Fig.8 Dynamic variation of suction-discharge pressures under different ambient temperatures when defrosting
基于上述分析,利用控制變量法,在同一濕度(84%)和不同環(huán)境溫度(-20、-15、-12、-7、2、7和10 ℃)的工況下,保持進出水溫度不變,實驗對比除霜能耗與除霜時間的變化,其結(jié)果如圖9所示.從圖中可以發(fā)現(xiàn),隨著環(huán)境溫度的增加,除霜能耗值依次為29.353、24.796、21.204、16.560、11.741、8.762和7.448 MJ;而除霜時間的變化情況為 1 390、1 210、1 000、780、570、420和350 s,其除霜能耗比值與除霜時間比值兩者的變化趨勢基本一致,說明在不同的環(huán)境溫度下進行除霜時,系統(tǒng)除霜能耗的變化主要是由于熱氣旁通穩(wěn)定除霜時間的差異性引起的,且均隨著環(huán)境溫度的增加而逐漸降低.同時當環(huán)境溫度高于0 ℃時,環(huán)境溫度與霜層之間的熱傳遞也將進一步縮短除霜時間.而當環(huán)境溫度相同,但相對濕度不同時,結(jié)果如表3所示,除霜時間和除霜能耗均會隨著環(huán)境濕度的增加而增大,這主要是因為當環(huán)境相對濕度較大時,蒸發(fā)器表面的霜層密度較大,除霜過程中翅片表面的水含量增多,除霜時間必然延長.
圖9 不同環(huán)境溫度下除霜能耗與時間變化Fig.9 Variation of defrosting energy consumption and time under different ambient temperatures
Tab.3 Results of defrosting energy consumption and time under different relative humidities
環(huán)境溫度/℃相對濕度/%除霜時間/s除霜能耗/MJ28457011.74127050010.284-78478016.560-77069014.723-1284100021.204-127088019.059
為對熱氣旁通方法的除霜效率進行計算與對比,在文獻[12]和[13]中的運行工況(環(huán)境干濕球溫度為2/1 ℃,進出水溫度為Tin=12 ℃,Tout=80 ℃)下進行實驗.
除霜效率作為評判除霜方法優(yōu)劣的重要標準,其定義為融化霜層實際需要的能量與除霜過程中系統(tǒng)總能耗的比值:
(6)
式中:ηd為除霜效率;Qf為實際融化霜層需要的能量;Wd為除霜能耗.
實際除霜過程中需要的熱量為
(7)
(8)
式中:下標f表示霜層;m為融霜中收集的總?cè)谒|(zhì)量;cp,f為霜層比熱容; ΔTf為霜層溫度的絕對值;Lf為霜層汽化潛熱;t為變量即除霜時間;τ為除霜時間最大值.
經(jīng)計算得到,熱氣旁通的除霜效率為46.5%,與文獻[12]中熱貫通效率34.8%相比,其值提高近33.62%;同時文獻[12]和[13]中指出,整個除霜過程持續(xù)約600 s,而對比本實驗除霜時間約為500 s.分析可知,存在兩方面原因:一方面,在熱貫通除霜方案中,制冷劑CO2在流經(jīng)氣體冷卻器時放出大量熱,導致制冷劑在蒸發(fā)器入口點的溫度值明顯降低;另一方面,本文采用外徑為12.7 mm的旁通銅管作為節(jié)流機構(gòu),與電子膨脹閥相比,其流通面積較大,這在一定程度上可增大系統(tǒng)制冷劑流量,縮短除霜時間.
(9)
由式(1)~(3)可知,可利用水流量、進出水溫度和功率直接測量值,通過函數(shù)關系得到Q和COP值.由于本實驗采用電磁流量計,所以式(1)可以轉(zhuǎn)化為
(10)
式中:ρ為水的密度;V為水側(cè)體積流量.
由式(10)可知,實驗誤差主要受水流量、進出水溫度和功率測量值的影響.由于在除霜實驗中,制熱量持續(xù)下降,所以本小節(jié)選取圖7中制熱量峰值對應的運行工況和運行參數(shù)進行計算.此時進出水溫度Tin和Tout分別為5和65 ℃,水流量V為0.83 m3/h,制熱量Q為57.03 kW,系統(tǒng)耗功W為17.824 kW,系統(tǒng)性能系數(shù)COP為3.20.
實驗不確定度[20]為
(11)
式中:w為結(jié)果的不確定度值;R為獨立變量x的函數(shù);wxi為每個獨立變量的不確定度.
由式(11)可得制熱量Q的不確定度為
(12)
式中:Vmin和Tmin分別為水流量和進出水溫度的精確度.
因此,制熱量Q的相對誤差為
(13)
同理,制熱性能系數(shù)COP的不確定度為
0.04
(14)
制熱性能系數(shù)COP的相對誤差為
(15)
綜上所述,制熱量Q和制熱性能系數(shù)COP的相對誤差分別為1.32%和1.25%,滿足實驗允許誤差5%范圍之內(nèi),說明本實驗結(jié)果滿足實驗要求.
本文通過搭建跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)實驗臺,采用熱氣旁通除霜技術(shù),對系統(tǒng)除霜過程中的動態(tài)參數(shù)變化進行實驗研究.在此基礎上,繪制除霜不同時刻的系統(tǒng)壓焓圖,并根據(jù)實驗結(jié)果,分析環(huán)境溫度對除霜時間的影響;同時根據(jù)除霜效率,分析熱氣旁通除霜方案的優(yōu)勢.本文得到的主要結(jié)論有:
(1) 機組采用熱旁通除霜技術(shù),在環(huán)境溫度為2/1 ℃、進出水溫度為5/65 ℃運行工況下實驗測試,發(fā)現(xiàn)其可進行快速且有效除霜,各測點動態(tài)參數(shù)變化較為平緩.在除霜過程中,因高溫制冷劑直接旁通至蒸發(fā)器,在除霜穩(wěn)定期蒸發(fā)器進口溫度為30 ℃左右,有利于縮短除霜時間.
(2) 除霜時間主要由穩(wěn)定除霜期時間決定,除霜能耗比值與除霜時間比值的變化趨勢基本一致,環(huán)境溫度越低,濕度越大時,除霜時間越長,除霜過程中的能耗值越大.
(3) 通過實驗數(shù)據(jù)分析,確定熱氣旁通除霜效率為46.5%,與文獻中數(shù)據(jù)相比提高33.62%,說明采用旁通銅管作為節(jié)流機構(gòu)的熱氣旁通除霜方法更適用于空氣源跨臨界CO2熱泵系統(tǒng),有利于系統(tǒng)的高效運行.