陳 勇
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 杭州310000)
某抽蓄電站機(jī)組水泵水輪機(jī)型式為立軸、單級(jí)、混流可逆式水泵水輪機(jī),與額定轉(zhuǎn)速為300 r/min、50 Hz發(fā)電電動(dòng)機(jī)通過主軸法蘭連接。轉(zhuǎn)動(dòng)方向?yàn)椋核啓C(jī)工況俯視逆時(shí)針,水泵工況俯視順時(shí)針。為了保證水導(dǎo)軸承的正常工作,必須在水導(dǎo)軸承下采取密封措施,防止壓力水從主軸和頂蓋之間滲入水導(dǎo)軸承,破壞水導(dǎo)軸承的正常工作。主軸部分的密封分為兩大類:軸承運(yùn)行中的密封主軸密封和軸承檢修或停機(jī)時(shí)的檢修密封。
抽蓄電站機(jī)組主軸工作密封的形式為液體靜壓軸向機(jī)械式密封,密封塊材料為酚醛樹脂合成材料,具有很好的抗磨耐熱性能,詳細(xì)參數(shù)見表1。主軸工作密封的功能,主要是通過磨損塊與鏡環(huán)之間形成的水膜防止發(fā)電調(diào)相或抽水調(diào)相時(shí)轉(zhuǎn)輪室中跑氣,另外還兼顧一定的止水作用。磨損后軸向調(diào)整量大,缺點(diǎn)是當(dāng)彈簧作用力不均勻時(shí),密封塊容易偏卡偏磨,對(duì)密封塊出廠質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)檢修質(zhì)量要求高。主軸密封具有自調(diào)節(jié)的功能,主要是因?yàn)樵谥鬏S密封塊上有4根均壓管,下腔與尾水連通,上腔通至浮動(dòng)環(huán)的上端面,這樣就使得浮動(dòng)環(huán)的上、下端面的水壓平衡,不論是發(fā)電工況還是抽水工況都不會(huì)導(dǎo)致浮動(dòng)環(huán)抬起或與轉(zhuǎn)動(dòng)密封環(huán)抱死。主軸密封的潤(rùn)滑水通過12根水管進(jìn)入2個(gè)密封面之間,形成一層水薄膜,鏡板與磨損塊之間不會(huì)直接接觸,它的水膜間隙是靠16根調(diào)節(jié)彈簧的預(yù)緊力來調(diào)整的。浮動(dòng)環(huán)上還有4個(gè)RTD以及密封塊的磨損測(cè)量裝置。
表1 主軸工作密封規(guī)范
(1)2017年1月21日,3號(hào)機(jī)組在抽水調(diào)相運(yùn)行,oncall人員巡檢過程中發(fā)現(xiàn)主軸密封水箱甩水。運(yùn)維人員現(xiàn)場(chǎng)檢查認(rèn)為主軸密封水流量及水壓過大導(dǎo)致主軸密封抬起過高,密封不嚴(yán)引起甩水。
采取措施:降低主軸密封水流量及水壓,原流量為15 m3/h,調(diào)整為8 m3/h,調(diào)整后基本不再甩水。后實(shí)際運(yùn)行中流量最低低至6 m3/h,處理主軸密封流量調(diào)節(jié)閥,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥均壓管進(jìn)水側(cè)堵死,經(jīng)處理后流量調(diào)節(jié)正常。
(2)2月份,3號(hào)機(jī)組定檢時(shí)拆開主軸密封水箱蓋進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)靜止態(tài)水流從固定環(huán)、浮動(dòng)環(huán)之間的縫隙流出(圖1);并且測(cè)量磨損塊高度H,發(fā)現(xiàn)磨損塊對(duì)稱方向高度有些許偏差。將機(jī)組調(diào)相壓水主壓水閥手動(dòng)打開15 s壓水,氣流從固定環(huán)、浮動(dòng)環(huán)之間的縫隙流出較大。
圖1 主軸密封
(3)3月初,機(jī)組調(diào)相運(yùn)行壓水后無法保持,主軸密封漏氣量增大,在機(jī)組抽水調(diào)相過程中,壓水補(bǔ)氣閥打開進(jìn)行補(bǔ)氣已無法將尾水再次壓至尾水位信號(hào)高(尾水水位監(jiān)測(cè)裝置主要有太高、高、低、太低4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn))以下位置,臨時(shí)修改邏輯,將壓水補(bǔ)氣換成主壓水閥進(jìn)行補(bǔ)氣,并決定將3號(hào)機(jī)C修提前。
(1)3月15日,3號(hào)機(jī)C修開工,在對(duì)主軸工作密封拆解后,發(fā)現(xiàn)磨損塊損壞嚴(yán)重,磨損塊靠外側(cè)燒損,且磨損塊存在嚴(yán)重的偏磨現(xiàn)象。在檢修過程中對(duì)6塊磨損塊進(jìn)行整體更換。
(2)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn) 036’01.032,033,034 密封,均已老化嚴(yán)重,存在破損的現(xiàn)象。3月23日廠家人員到現(xiàn)場(chǎng)粘接主軸密封 036’01.032,033,034 密封,更換主軸密封調(diào)節(jié)彈簧。
(3)3月28日,修后試驗(yàn)時(shí),在機(jī)組調(diào)相壓水轉(zhuǎn)停機(jī)以及調(diào)相轉(zhuǎn)抽水運(yùn)行時(shí)主軸密封仍有甩水,甩出氣、水混合物。此時(shí)主軸密封泵流量13.5 m3/h,壓力1 MPa。調(diào)整流量值10.5 m3/h,壓力0.9 MPa,效果不明顯。排查主軸密封浮動(dòng)環(huán)均壓管,均壓管濾芯清潔,管路通暢。
(4)3月29日重新排水,打開主軸密封水箱蓋發(fā)現(xiàn)水箱底板連接縫處036’04.008密封處漏氣(主軸檢修密封投入),且036’04.008密封已不見蹤影。重新手工制作密封條,打膠固定,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在機(jī)組調(diào)相壓水轉(zhuǎn)停機(jī)以及調(diào)相轉(zhuǎn)抽水運(yùn)行時(shí)主軸密封甩水現(xiàn)象已完全消除。
4.1.1 主軸密封檢修中出現(xiàn)的現(xiàn)象
主軸密封磨損塊出現(xiàn)了偏磨的現(xiàn)象,最低處的磨損塊測(cè)量值為5.5 mm,磨損塊磨損嚴(yán)重。
4.1.2 主軸密封磨損塊磨損較大原因分析
(1)主軸密封用水量驟減導(dǎo)致
1)主軸密封增壓泵故障:流量及壓力變小導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)后間隙變小使磨損塊磨損量較大。經(jīng)檢查,主軸密封2臺(tái)增壓泵均能正常運(yùn)行。
2)主軸密封調(diào)節(jié)閥故障:主軸密封調(diào)節(jié)閥的平壓管堵塞,下腔壓力一直保持著排不出去,導(dǎo)致上腔開度減小,主軸密封水流量減小,在調(diào)節(jié)彈簧的作用下,導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)后磨損塊與鏡板的間隙變小,使磨損塊加快磨損。
3)主軸密封水管路堵塞:流量變小導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)后間隙變小使磨損塊磨損量較大。經(jīng)檢查,水管路中的過濾器及逆止閥均能正常運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
(2)主軸密封調(diào)節(jié)彈簧故障導(dǎo)致
調(diào)節(jié)彈簧由于形變的變小使彈力變小,由于各個(gè)彈簧的彈力變化不均,使機(jī)組在運(yùn)行時(shí)磨損塊與抗磨板之間的間隙不均勻,同時(shí)主軸密封水從間隙大處流出量較多,間隙小處更較少,導(dǎo)致偏磨情況的發(fā)生并不斷的惡化。
可以發(fā)現(xiàn)當(dāng) 036’01.032,033,034 密封老化密封不嚴(yán)時(shí),尾水管的水將經(jīng)過主軸檢修密封(正常時(shí)不投入),不經(jīng)過主軸工作密封直接從固定環(huán)、浮動(dòng)環(huán)之間的縫隙流出,進(jìn)入主軸密封的水箱。此時(shí)主軸工作密封已經(jīng)無法起到防止尾水泄漏進(jìn)入機(jī)坑。
(1)在機(jī)組停機(jī)穩(wěn)態(tài)時(shí),拆除水箱蓋板,發(fā)現(xiàn)有水流從固定環(huán)、浮動(dòng)環(huán)之間的縫隙流出。
(2)在機(jī)組發(fā)電運(yùn)行時(shí),因密封沒有完全損壞,此時(shí)的尾水水壓力大約在6 MPa左右,少量水進(jìn)入水箱,所以此時(shí)機(jī)組運(yùn)行會(huì)有輕微的甩水現(xiàn)象。
(3)在機(jī)組抽水調(diào)相運(yùn)行時(shí),此時(shí)尾水在壓水充氣狀態(tài),氣壓在8 MPa左右,且氣體更容易從細(xì)縫中滲漏出,此時(shí)機(jī)組運(yùn)行會(huì)甩出較大量的氣、水混合物。當(dāng)機(jī)組抽水調(diào)相轉(zhuǎn)抽水時(shí),此時(shí)排氣過程中,尾水將逐漸升高,發(fā)現(xiàn)這時(shí)的水車室內(nèi)會(huì)甩出大量的水,且伴有刺耳的響聲。抽水穩(wěn)定運(yùn)行后,情況恢復(fù)至發(fā)電運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)。
結(jié)果:主軸密封裝置中的橡膠密封條或密封圈已出現(xiàn)較大的磨損,無法繼續(xù)正常止水。
主軸密封損壞的原因主要為,主軸密封調(diào)節(jié)閥故障、036’01.032,033,034 等密封老化,致使主軸密封長(zhǎng)時(shí)間在不正常的狀態(tài)下運(yùn)行,最終導(dǎo)致主軸密封磨損塊偏磨、主軸密封水箱甩水等嚴(yán)重缺陷。
5.1.1 磨損塊偏磨缺陷
(1)磨損塊發(fā)生偏磨的前期
1)現(xiàn)象:主軸密封水流量驟減并小于6.6 m3/h調(diào)節(jié)閥故障、管路堵塞,特別是在機(jī)組運(yùn)行期間值出現(xiàn)流量小于6.6 m3/h。
可能的結(jié)果:磨損塊磨損加劇,若出現(xiàn)某處彈簧彈力變小則肯定出現(xiàn)偏磨。
2)現(xiàn)象:主軸密封水流量變大-彈簧故障,以大于15 m3/h為界。同時(shí)要求結(jié)合磨損塊測(cè)量高度對(duì)稱方向是否相同。
可能的結(jié)果:主軸密封漏水量較大,由于主軸密封磨損塊的間隙不等從而導(dǎo)致偏磨發(fā)生。
3)現(xiàn)象:磨損塊高度進(jìn)行測(cè)量時(shí)出現(xiàn)有明顯低點(diǎn),高低點(diǎn)相差值大于1 mm(排除測(cè)量誤差)時(shí)。
可能結(jié)果:磨損塊已經(jīng)發(fā)生了輕微的磨損情況。
(2)磨損塊已經(jīng)發(fā)生偏磨
1)現(xiàn)象:主軸密封浮動(dòng)環(huán)止動(dòng)銷的連接板發(fā)生變形,甚至導(dǎo)致止動(dòng)銷或者連接壓板的固定螺絲斷裂。
結(jié)果:止動(dòng)銷側(cè)的浮動(dòng)環(huán)已經(jīng)出現(xiàn)了下墜,磨損塊已經(jīng)磨損。
2)現(xiàn)象:磨損塊指示裝置顯示磨損量較大。
結(jié)果:磨損塊指示裝置側(cè)的浮動(dòng)環(huán)出現(xiàn)下墜,磨損塊已經(jīng)磨損。
3)現(xiàn)象:在調(diào)相壓水過程中壓水時(shí)間過長(zhǎng)或者調(diào)相不成功,水車室內(nèi)出現(xiàn)甩水。
結(jié)果:主軸密封磨損塊已出現(xiàn)較大的磨損。
5.1.2 主軸密封甩水缺陷
(1)主軸密封甩水缺陷的前期
1)現(xiàn)象:機(jī)組水車室內(nèi)能聽到吹哨子聲,尤其是機(jī)組在抽水調(diào)相狀態(tài)時(shí)。
可能的結(jié)果:氣體沖刷鏡板表面或其他位置,將加速破壞主軸工作密封的相關(guān)部件,出現(xiàn)甩水現(xiàn)象。
2)現(xiàn)象:從水箱蓋板頂上溢出有少量的水。
可能的結(jié)果:機(jī)組尾水管內(nèi)的水從主軸密封處滲漏進(jìn)水箱內(nèi),致使水箱排水管來不及排水,出現(xiàn)甩水現(xiàn)象。
(2)主軸密封已經(jīng)發(fā)生甩水
1)現(xiàn)象:水箱蓋板拆除后,主軸工作密封浮動(dòng)環(huán)與大軸間隙處,出水量明顯增大。
結(jié)果:主軸工作密封已存在故障,無法正常工作,機(jī)組運(yùn)行時(shí),將出現(xiàn)甩水現(xiàn)象。
2)現(xiàn)象:水箱蓋板拆除后,主軸工作密封浮動(dòng)環(huán)與固定環(huán)間隙處,有明顯水流翻滾現(xiàn)象。
結(jié)果:主軸密封中 036’01.032,033,034 等橡膠密封件損壞,機(jī)組運(yùn)行時(shí),將出現(xiàn)甩水現(xiàn)象,尤其是在機(jī)組抽水調(diào)相轉(zhuǎn)抽水時(shí),特別明顯。
在對(duì)3號(hào)機(jī)組主軸密封進(jìn)行檢修后,對(duì)主軸密封的巡視檢查、維護(hù)檢修內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整,在日常維護(hù)及月度定期工作過程中,嚴(yán)格執(zhí)行檢查維護(hù)規(guī)定的工作內(nèi)容,3號(hào)機(jī)組在修后未再次出現(xiàn)水箱甩水現(xiàn)象。因該電站其他3臺(tái)機(jī)組也為同類型機(jī)組,且也運(yùn)行至今已近10年,考慮到主軸密封各部件老化、磨損等現(xiàn)象與3號(hào)機(jī)組有類似情況,在機(jī)組檢修期間逐漸對(duì)橡膠密封圈進(jìn)行整體更換,對(duì)磨損塊進(jìn)行檢查測(cè)量,必要時(shí)也進(jìn)行了更換,該電站機(jī)組主軸密封甩水現(xiàn)象未再出現(xiàn)。希望本文對(duì)水電站類似結(jié)構(gòu)的主軸密封問題的處理方法及今后檢修維護(hù)的方向有一定借鑒意義。