王園園
(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)陽城四侯煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048108)
綜采工作面上隅角瓦斯防治是井工礦井普遍面臨的一個難題,上隅角瓦斯超限嚴(yán)重威脅著礦井的安全生產(chǎn),同時也制約了工作面的生產(chǎn)能力。盡管采取了設(shè)置導(dǎo)風(fēng)簾、放頂封堵上隅角等諸多措施,但由于煤層賦存條件、開采設(shè)備的全自動化改造以及上隅角存在的特殊位置和不斷變化特性,上隅角瓦斯超限還未得到有效根除,亟待結(jié)合自身礦井實(shí)際情況,進(jìn)一步深入研究和治理。
3103綜采工作面位于礦井北部一采區(qū),東側(cè)為3102工作面采空區(qū),西側(cè)為實(shí)體未開采煤層(3104設(shè)計準(zhǔn)備工作面),北側(cè)為礦井邊界保護(hù)煤柱,南為一采區(qū)三條大巷?;仫L(fēng)順槽在距采區(qū)軌道大巷130m處有整合前山西陽城四侯煤業(yè)有限公司的回風(fēng)立井(報廢)和總回風(fēng)巷。工作面進(jìn)、回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間共揭露4個構(gòu)造異常區(qū),均存在頂板下落,煤層變薄。在470m處,揭露陷落柱(X-1),對工作面回采影響較大。根據(jù)3103進(jìn)、回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間的地質(zhì)情況,從360m至3103切眼區(qū)段,煤層傾角較大,最大32°,平均18°以上。大部分區(qū)域頂板較為破碎。
3103綜采工作面為一次采全高,采用“U”形布置方式,順槽長度為600m,工作面切眼長度160m,平均采高4.5m。進(jìn)、回風(fēng)順槽巷道頂板和回風(fēng)順槽非回采側(cè)巷幫支護(hù)均采用金屬錨桿+金屬網(wǎng)+鋼筋梯子梁,錨索補(bǔ)強(qiáng)。本工作面采用掩護(hù)式液壓支架,兩順槽端頭采用掩護(hù)式過渡支架進(jìn)行支護(hù),進(jìn)、回風(fēng)順槽超前支護(hù)采用組合式液壓超前支架。
3103綜采工作面采用MG400/930-GWD型交流無鏈電牽引采煤機(jī),割煤速度較快,瓦斯涌出量因落煤煤量增加而增大,造成綜采工作面整個回風(fēng)流系統(tǒng)瓦斯?jié)舛壬叩耐瑫r,導(dǎo)致上隅角及采空區(qū)等通風(fēng)不良地點(diǎn)瓦斯超限。
3103綜采工作面切眼最大傾角32°,根據(jù)掘進(jìn)時揭露情況分析有四個構(gòu)造異常區(qū),總體呈現(xiàn)頂板破碎。在遇到這種情況時,通常采用割頂留底的方法降低采高,確保支架的穩(wěn)定性和初撐力。從而導(dǎo)致采空區(qū)留煤量增大,造成采空區(qū)和上隅角瓦斯超限。
3103綜采工作面回風(fēng)端頭采用掩護(hù)式過渡支架進(jìn)行支護(hù)時,由于架間間距較小,工作面風(fēng)流不能吹到上隅角,造成上隅角瓦斯不能及時排出,導(dǎo)致上隅角瓦斯積聚和超限。
3103綜采工作面回風(fēng)順槽西側(cè)為實(shí)體煤幫,靠近煤幫處頂板不易垮落,上隅角懸頂不能及時垮落,造成采空區(qū)瓦斯積聚到上隅角。當(dāng)頂板垮落時,將采空區(qū)和上隅角瓦斯吹出,瞬時造成工作面及其回風(fēng)流瓦斯超限。
綜采工作面上隅角瓦斯超限極易釀成瓦斯事故,巷道掘進(jìn)支護(hù)采用錨網(wǎng)支護(hù),當(dāng)綜采面回風(fēng)端頭出現(xiàn)頂板破碎,需帶壓移架時,支架與頂部錨索或錨桿摩擦火花極易造成上隅角瓦斯爆炸。
在上隅角瓦斯治理方法方面,根據(jù)3103綜采面支架布置、頂板巖性等實(shí)際情況,共采用三步走的策略對上隅角瓦斯進(jìn)行防治和管理。前兩步為主動式瓦斯防治,第三步為被動式瓦斯防治。第一步為退錨加頂板預(yù)爆裂,第二步為超前移架,第三步使用導(dǎo)風(fēng)簾。
利用超前支架對回風(fēng)順槽頂錨桿(索)超前退錨,退錨后采用深孔爆破的方法對頂板上部9~13m處粉砂巖層進(jìn)行預(yù)裂,確保上隅角頂板能夠隨工作面推進(jìn)及時垮落。
3.1.1 退錨施工方法
(1)退錨施工工序
采煤機(jī)割通進(jìn)、回風(fēng)順槽三角煤上、下行割煤后,在超前移架范圍內(nèi)進(jìn)行退錨,超前支架組即可分別降架前移,移架時應(yīng)將頂梁離開頂板,然后再移架。
(2)退錨時間
在生產(chǎn)期間移超前支架作業(yè)前退錨,在檢修過程中不予實(shí)施退錨。
(3)退錨范圍
頂板完好時以超前支架頂梁前端為基準(zhǔn),退巷道回采幫及兩順槽頂板的錨桿索,每次退錨距離不得超過0.8m,防止因退錨距離大造成安全出口處頂板漏矸傷人。嚴(yán)禁超距離或隨意退錨。
(4)退錨注意事項
在順槽頂板完好、超前壓力不大情況下隨推進(jìn)情況進(jìn)行退錨。順槽片幫嚴(yán)重、頂板破碎、局部冒頂、局部下沉等狀況下,不予實(shí)施退錨,但必須采取安全措施,加強(qiáng)頂板管理。末采期間距離停采線20m范圍內(nèi)不予退錨。超前支架移動采用帶壓移架方式進(jìn)行移架。
3.1.2 頂板預(yù)爆裂施工
本施工方法通過采用預(yù)裂切縫爆破,在局部范圍切斷頂板應(yīng)力傳遞,且預(yù)裂爆破能夠很好地保護(hù)巷道頂板完整性。根據(jù)我礦地質(zhì)資料,本設(shè)計K暫按1.5取值,在不考慮底鼓及頂板下沉的情況下,工作面采高取最大值4.8m時,H縫=9.6m。
預(yù)裂切縫深度(H縫)臨界設(shè)計公式如下:
H縫=(H煤-ΔH1-ΔH2)/(K-1)
式中:
ΔH1-頂板下沉量,m;
ΔH2-底臌量,m;
K-碎脹系數(shù),根據(jù)下表1所示,取1.3~1.5。
表1 不同巖石所對應(yīng)的碎張系數(shù)表
根據(jù)該礦S-1鉆孔柱狀圖顯示,3#煤層頂板往上9~13m,有一層厚度4m的粉砂巖,為保證切頂效果,故將切頂深度修正為12m,切斷關(guān)鍵層粉砂巖巷道垮落更充分,效果更好。
切縫范圍為3103工作面回風(fēng)順槽,每次切縫長度60m,切縫深度選取10m,切縫孔布置在巷幫與頂板夾角處,與鉛垂線夾角為15°(傾向采空區(qū)側(cè)),切縫孔間距為1000mm,切縫孔距煤幫200mm。
每次施工前,技術(shù)人員指導(dǎo)進(jìn)行單孔試驗(yàn),確定合理的裝藥量和封泥長度,再進(jìn)行連孔裝藥爆破,觀察兩相鄰裝藥孔間空孔內(nèi)裂紋情況。如兩相鄰裝藥孔間空孔裂紋未達(dá)到裂縫率要求標(biāo)準(zhǔn),再進(jìn)行一次連續(xù)爆破試驗(yàn),最終確定一次爆破孔數(shù)以及爆破方式等。聚能爆破采用二級煤礦乳化炸藥,采用炸藥規(guī)格為直徑Φ35×200mm/卷,雙向聚能管采用BTC-1500型,爆破孔口采用炮泥封孔。最終裝藥參數(shù)需通過現(xiàn)場試驗(yàn)、窺視結(jié)果確定。頂板預(yù)裂爆破炮眼布置圖如下圖1所示。
圖1 頂板預(yù)裂爆破炮眼布置圖
采用超前移架的方法對回風(fēng)端頭兩架過渡支架進(jìn)行超前移架,超前拉架示意圖如圖2所示。將上隅角前移的同時又確保了工作面風(fēng)流能夠進(jìn)入上隅角,加大上隅角風(fēng)量,吹出上隅角的瓦斯。具體如下:
綜采工作面生產(chǎn)過程中,必須安排專人對回風(fēng)順槽超前支架和過渡支架進(jìn)行超前移架,始終保持過渡支架超前中間架一個循環(huán)架距。確保上隅角通風(fēng)良好。
圖2 超前拉架示意圖
在綜采工作面回采過程中,要注意工作面開切眼斜長變化情況,必須使回風(fēng)端頭超前進(jìn)風(fēng)端頭。
在采取前兩種辦法后設(shè)置導(dǎo)風(fēng)簾導(dǎo)風(fēng)可作為備用或臨時性措施執(zhí)行,適用于上隅角瓦斯排放或上隅角形成小三角區(qū)前采取的臨時性措施,具體如下:
使用導(dǎo)風(fēng)簾引排瓦斯適用于上隅角區(qū)域未形成小三角區(qū)前(小三角區(qū)即空頂區(qū)域位于過渡架與端頭煤壁之間)。設(shè)置導(dǎo)風(fēng)簾進(jìn)行導(dǎo)風(fēng),具體如圖3所示。
圖3 導(dǎo)風(fēng)簾設(shè)置示意圖
吊掛導(dǎo)風(fēng)簾時,風(fēng)障長度不小于10m,與支架呈45°角掛設(shè),且封堵高度不低于巷道的1/2,風(fēng)障由未垮落頂板處架間接至工作面煤幫處。距煤幫處留有1~1.5m的通風(fēng)孔,使風(fēng)流通過上隅角未垮落區(qū)域,有效排出采空區(qū)瓦斯,從而減小上隅角瓦斯?jié)舛取?/p>
導(dǎo)風(fēng)簾的管理工作由綜采面專職瓦斯員負(fù)責(zé),嚴(yán)禁任何人員損毀或私自拆除風(fēng)障。
使用導(dǎo)風(fēng)簾引排瓦斯期間,綜采面瓦斯員要注意觀察上隅角甲烷傳感器的數(shù)值變化情況,并經(jīng)常檢查瓦斯,出現(xiàn)異常及時調(diào)整。
風(fēng)障隨采煤工作面推進(jìn)前移,當(dāng)上隅角頂板完全垮落或形成小三角區(qū)域后,風(fēng)障導(dǎo)風(fēng)失去作用時,綜采面瓦斯員方可拆除風(fēng)障。并將風(fēng)障整理后存放于安全地點(diǎn)備用。
3103綜采工作面回采過程中工作面風(fēng)量在1650m3/min的情況下,風(fēng)流中瓦斯?jié)舛茸畲笾禐?.15%,但在未采取頂板預(yù)爆裂和超前移架兩種方法時,上隅角瓦斯?jié)舛茸罡邥r達(dá)到了3.5%,最低也經(jīng)常在1.0%左右。經(jīng)過多方學(xué)習(xí)和理論研究,并結(jié)合井下實(shí)際情況進(jìn)行多次實(shí)踐后,形成了一套低瓦斯礦井無抽放系統(tǒng)情況下上隅角瓦斯治理辦法,自實(shí)施以來,綜采工作面上隅角瓦斯?jié)舛认陆盗?0%,控制在0.1%~0.2%之間,遇到周期來壓等特殊情況時,瓦斯?jié)舛茸罡卟粫^0.3%。采用這些措施后,綜采面日循環(huán)進(jìn)度由3.6m提高到了6m,日產(chǎn)量也增長了40%,在確保了安全生產(chǎn)的同時,也大大提高了礦井的經(jīng)濟(jì)效益。