李 鵬
(山西晉煤集團(tuán)沁秀公司岳城煤礦,山西 晉城 048006)
岳城煤礦為晉煤集團(tuán)沁秀公司下屬高瓦斯礦井,目前主采3#煤層。礦井現(xiàn)有通風(fēng)方式為分區(qū)通風(fēng)式,總進(jìn)風(fēng)量為20522m3/min,總回風(fēng)量為20716m3/min,礦井配風(fēng)量合理,能夠滿足安全生產(chǎn)需要。1309(上)工作面為該礦東翼第九個(gè)工作面,其中13091巷和13093巷進(jìn)風(fēng),13092巷和13094巷回風(fēng),整個(gè)工作面區(qū)域配風(fēng)量2560m3/min,滿足安全生產(chǎn)需求。
1309(上)工作面的瓦斯治理采用千米區(qū)域遞進(jìn)式鉆孔超前抽放,煤質(zhì)疏松且有軟分層分布的區(qū)域采用本煤層順層鉆孔抽放進(jìn)行瓦斯治理。鉆孔布置為:每組間距為6m,單組18個(gè)鉆孔,雙組16個(gè)鉆孔,每組鉆孔分兩列布置,列間距3.0m,如圖1。
3#煤層賦存不均衡,部分區(qū)域存在煤質(zhì)疏松且有軟分層分布的情況,鉆孔封孔后經(jīng)常發(fā)生塌孔,導(dǎo)致濃度迅速衰減。同時(shí)由于塌孔原因,“兩堵一注”封孔工藝?yán)飩?cè)封堵不嚴(yán),一旦注漿反而會(huì)堵塞鉆孔[1]。因此,需要對(duì)順層低濃度鉆孔進(jìn)行診斷分析,找出順層孔塌孔、低濃度的原因,制定并完善低濃度順層孔下篩管護(hù)孔的二次處理工藝,并對(duì)護(hù)孔后的鉆孔進(jìn)行后期維護(hù),最大限度地提高順層孔瓦斯抽采效率。
圖1 1308工作面鉆孔布置圖
(1)在13081巷順層鉆孔試驗(yàn)下32mm篩管,經(jīng)過(guò)捅孔和揭露后發(fā)現(xiàn)篩管內(nèi)全部被煤粉堵死,說(shuō)明32mm篩管管徑太小、煤粉太細(xì)易堵塞等無(wú)法滿足瓦斯抽采需求。
(2)在13082巷順槽試驗(yàn)螺旋鉆桿機(jī)械排渣工藝,因?yàn)樵撀菪@桿接口處易斷開造成掉鉆事故,同時(shí)打鉆效率太低,因此無(wú)法滿足順層鉆孔長(zhǎng)期施工的需求。
(3)目前“兩堵一注”封孔工藝(封孔段為6~10m)容易引起塌孔,無(wú)法有效實(shí)現(xiàn)孔深處護(hù)孔、護(hù)管下進(jìn)和封堵嚴(yán)密,一旦注漿極易堵塞鉆孔,造成鉆孔濃度迅速下降。
本研究主要對(duì)1個(gè)月內(nèi)抽采能力降至30%以下的低濃度鉆孔進(jìn)行診斷分析,找出順層孔低濃度的原因;通過(guò)數(shù)值模擬,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),制定并完善順層孔下篩管護(hù)孔工藝,并在1309(上)采面順槽巷道進(jìn)行抽采鉆孔護(hù)孔及二次處理試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)研究抽采鉆孔護(hù)孔及二次處理試驗(yàn)的效果。
由于大多數(shù)順層孔僅在局部構(gòu)造破壞區(qū)段塌孔,因此,需要找出塌孔范圍,僅在塌孔區(qū)段進(jìn)行護(hù)孔[2]。同時(shí),由于鉆孔內(nèi)煤粉在負(fù)壓作用下進(jìn)入護(hù)孔管,鉆孔內(nèi)護(hù)孔管抽采一段時(shí)間后,護(hù)孔管容易被煤粉堵死,大大降低了護(hù)孔效果。因此,需要對(duì)現(xiàn)有的護(hù)孔管護(hù)孔方式進(jìn)行改進(jìn)。
(1)優(yōu)化篩管孔眼參數(shù)。增加篩管孔眼數(shù)量,減少孔眼直徑,防止煤粉在負(fù)壓作用下進(jìn)入篩管。
(2)分段護(hù)孔。對(duì)順層孔的應(yīng)力集中段和軟煤段等易塌孔區(qū)段采用高強(qiáng)度篩管進(jìn)行護(hù)孔。
(3)增加篩管直徑。采用50mm管代替原有的32mm管,采用插接式連接,增加篩管的有效內(nèi)徑。
順層孔施工采用先注漿封孔后施工順層孔的工藝方法。注漿封孔結(jié)束后在孔口套管內(nèi)施工順層抽采鉆孔?!跋茸{、后封孔”的封孔工藝具體操作步驟為:
(1)采用113鉆頭開孔、240mm鉆頭擴(kuò)孔施工6m,并下6mPE管(6寸)。在封孔管底部用石膏封堵不少于200mm,孔口用石膏進(jìn)行封堵不少于400mm。
(2)封孔管與孔壁之間上部安設(shè)兩根返漿管,下部安設(shè)兩根注漿管。開孔傾角為正時(shí),注漿管在孔口3m處,返漿管下至孔口5m處;開孔傾角為負(fù)時(shí),返漿管在孔口1m處,注漿管下至孔口3m處。注漿管和返漿管采用千米鉆孔專用注漿管。
(3)注漿時(shí),將膨脹水泥和水按照0.8∶1(重量比)進(jìn)行攪拌,并加入少量速凝劑,攪拌均勻后開始注漿[3]。當(dāng)返漿管開始返漿時(shí),將返漿管扎住并繼續(xù)注漿,使注漿壓力達(dá)到0.4MPa后停止注漿,將注漿管扎緊??變?nèi)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 新工藝孔內(nèi)結(jié)構(gòu)圖
將套管全部退出后,迅速拆除孔口四通裝置,將一趟2寸臨時(shí)負(fù)壓管接在孔口。同時(shí)卸下鉆頭,將擋泥板安裝在套管前端,將4m預(yù)留封孔管(1m短管+3m完整管,其中短管接在末端)下入鉆機(jī)上套管內(nèi),并在尾部接好二寸負(fù)壓管,同時(shí)撤掉孔口二寸負(fù)壓管,迅速將預(yù)留管與孔內(nèi)封孔管對(duì)接。將水泥調(diào)成糊狀(水灰比1:1.5),塞在6寸PE管與封孔管之間,用鉆機(jī)將擋泥板緩慢送入PE管內(nèi),并將塞好的水泥推至PE管底部,退出擋泥板繼續(xù)塞水泥至孔口,直至6寸PE管內(nèi)全部被水泥填實(shí)。最后拆除4m臨時(shí)PE管,將6寸擋板安裝在孔口6寸PE管上,并用2寸負(fù)壓管聯(lián)抽。
該項(xiàng)目于2018年3月~6月,在該礦13091巷道內(nèi)順層鉆孔塌孔較嚴(yán)重的400m區(qū)域范圍進(jìn)行試驗(yàn)。順層鉆孔布置距底板高度是1.5m,排距2m,單排距布置,對(duì)200個(gè)存在塌孔和低濃度問(wèn)題的順層鉆孔進(jìn)行護(hù)孔二次處理。同時(shí)在試驗(yàn)區(qū)域附近順層鉆孔塌孔較嚴(yán)重的100m區(qū)域范圍按照相同布孔方式施工順層鉆孔,在抽采過(guò)程中不采用護(hù)孔二次處理措施,并對(duì)評(píng)價(jià)瓦斯抽采濃度數(shù)據(jù)整理,得曲線如圖3所示。其中棱形點(diǎn)為采用護(hù)孔二次處理后的濃度曲線,正方形點(diǎn)為不護(hù)孔濃度曲線。
由圖3可知,不采用護(hù)孔二次處理情況下,抽采初期瓦斯?jié)舛葍H為21.7%,最高抽采濃度為30.2%,有效抽采期的平均濃度為20%左右,并且在30d時(shí)間內(nèi)降為0,衰減速率明顯;而采用護(hù)孔二次處理的抽放鉆孔,初期瓦斯?jié)舛饶苓_(dá)到54.8%,最高抽采濃度為61.4%,有效抽采期的平均濃度為44.8%左右,同時(shí)衰減期長(zhǎng)達(dá)66d,并最終保持在17.2%左右。說(shuō)明護(hù)孔二次處理后有效降低了有效鉆孔的廢孔率,抽采能力平均提高了27.8%,單孔抽采能力最高提高了58.3%,整體抽采能力得到很大提升。
圖3 護(hù)孔二次處理效果對(duì)比圖
綜上所述,對(duì)鉆孔進(jìn)行護(hù)孔二次處理,一方面通過(guò)提高鉆孔孔口強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)抽采初期瓦斯?jié)舛鹊奶嵘?1.7%增加到54.8%,平均濃度由20%提高到44.8%;另一方面通過(guò)鉆孔強(qiáng)度提高,能夠延長(zhǎng)鉆孔壽命,降低衰減速率,使鉆孔有效時(shí)間由30d增加到66d,有效降低了有效鉆孔的廢孔率,提高區(qū)域整體抽采水平。