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        600 MW機(jī)組漿液循環(huán)泵節(jié)能運(yùn)行方式研究

        2019-11-29 02:54:18劉向民沈銘科
        發(fā)電設(shè)備 2019年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣效率系統(tǒng)

        喻 國, 劉向民, 沈銘科

        (上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院有限責(zé)任公司, 上海 200240)

        隨著火電機(jī)組環(huán)保指標(biāo)越來越嚴(yán)格,GB 13223—2011 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對重點(diǎn)地區(qū)的電廠制定了嚴(yán)格的特別排放限值。2014年6月國務(wù)院辦公廳發(fā)文要求新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放接近燃?xì)鈾C(jī)組排放水平。2015年12月環(huán)境保護(hù)部、國家發(fā)改委等出臺了燃煤電廠在2020年前分容量、分階段、分區(qū)域完成超低排放改造的具體目標(biāo)。對于SO2排放質(zhì)量濃度為35 mg/m3、脫硫效率為95%以上的大部分電廠都達(dá)不到要求,須要對石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        漿液循環(huán)泵是FGD系統(tǒng)最大的耗電設(shè)備,泵型為離心泵,只能進(jìn)行全開全關(guān)控制漿液循環(huán)泵進(jìn)行漿液量調(diào)節(jié)。實際運(yùn)行中漿液量偏大必然造成電耗增加,因此合理匹配漿液循環(huán)泵以提供最佳的漿液量,可有效減少漿液量偏大帶來的多余電耗。

        1 超低排放改造

        1.1 改造前脫硫系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

        某600 MW火電廠FGD系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,為一爐一塔設(shè)計。表1為該機(jī)組FGD系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)。

        表1 FGD系統(tǒng)主要性能指標(biāo)

        在設(shè)計煤種下(含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.87%),F(xiàn)GD系統(tǒng)脫硫效率大于97.0%,出口SO2質(zhì)量濃度<35 mg/m3。煙氣從入口進(jìn)入吸收塔,與霧狀漿液逆流接觸,反應(yīng)后的煙氣經(jīng)除霧器后由煙氣出口排出。吸收塔內(nèi)煙氣流速在3.0~4.0 m/s。改造前裝設(shè)3層噴淋,每層噴淋配1臺漿液循環(huán)泵,吸收塔共配3臺漿液循環(huán)泵,見圖1。

        圖1 改造前脫硫吸收塔原理圖

        1.2 改造后脫硫系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

        對該機(jī)組進(jìn)行節(jié)能降耗增容改造,同時進(jìn)行近燃?xì)廨啓C(jī)排放改造,煙塵、SO2、NOx排放質(zhì)量濃度分別不高于5 mg/m3、15 mg/m3、35 mg/m3。原則是在滿足目標(biāo)指標(biāo)的基礎(chǔ)上改動盡量小,節(jié)省工期和造價。

        根據(jù)計算,改造需要液氣體積比(簡稱液氣比)為16,原設(shè)計為13.44,在保留原有漿液循環(huán)泵的情況下,新增1臺體積流量為6 750 m3/h的漿液循環(huán)泵,改造后液氣比為16.04,大于16滿足要求。

        原吸收塔漿池高5.9 m,漿池體積為2 345 m3。噴淋層改造后,需要的吸收塔漿池體積為2 930 m3,漿池深度需要7.4 m。將吸收塔進(jìn)口煙道底板抬高約1.9 m,使吸收塔漿池深度達(dá)到7.8 m,滿足設(shè)計要求。同時,提高原有漿液循環(huán)泵和新增漿液循環(huán)泵出口壓力,即提高了噴嘴入口壓力,增強(qiáng)噴淋效果,提高效率。改造后脫硫系統(tǒng)原理圖見圖2,改造前后主要設(shè)備規(guī)格對比見表2。

        圖2 改造后脫硫吸收塔原理圖

        表2 改造前后主要設(shè)備規(guī)格比較

        改造后脫硫效率不低于99.0%,機(jī)組SO2排放質(zhì)量濃度小于15 mg/m3,滿足超低排放要求,同時為電廠燃煤摻配提供一定空間。

        2 改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)

        2.1 改造前FGD系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

        表3統(tǒng)計了機(jī)組不同負(fù)荷對應(yīng)的煙氣量、FGD系統(tǒng)進(jìn)出口SO2質(zhì)量濃度、循環(huán)漿液的特性以及脫硫效率的平均值;表4表明了不同負(fù)荷下A、B、C 3臺漿液循環(huán)泵的性能參數(shù)、投運(yùn)情況、總能耗、總漿液量以及不同負(fù)荷下脫硫漿液循環(huán)泵組實際運(yùn)行能耗和總循環(huán)漿液量。

        單片機(jī)采用AT89C52,時鐘晶體選擇AT切型的11.059 2MHz,傳感器SHT11溫濕度傳感器的DATA管腳接P1.1,SCK接P1.0。這兩個管腳要接4.7kΩ的上拉電阻。仿真軟件下不顯示SHT11的電源和地端,實際接線時,在電源和地間接入100nF的去耦濾波電容。因為數(shù)據(jù)要上傳到PC,為了實現(xiàn)單片機(jī)和PC間的電平轉(zhuǎn)換,實際電路要采用RS232/RS485轉(zhuǎn)換接口,但在仿真軟件元件庫中無此器件,仿真時采用RS485標(biāo)準(zhǔn)的器件MAX487的輸出端接模擬PC串口的虛擬終端。電路連接如圖4所示。

        由表3、表4可以看出:

        (1) 煙氣參數(shù)對漿液量的主要影響因素有煙氣SO2質(zhì)量濃度、煙氣流量、煙速、煙溫等。

        (2) 漿液性質(zhì)對漿液量的影響因素主要有漿液pH和漿液密度等。

        表3 改造前FGD系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

        表4 改造前脫硫漿液循環(huán)泵投運(yùn)情況

        2.2 改造后FGD系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

        表5為改造后FGD系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)。改造后機(jī)組增容至630 MW,脫硫效率大于99%,F(xiàn)GD系統(tǒng)出口SO2質(zhì)量濃度低于15 mg/m3,滿足技術(shù)改造要求。表6為改造后脫硫漿液循環(huán)泵投運(yùn)情況。由表6可知:機(jī)組增容至630 MW后,高負(fù)荷段為滿足排放指標(biāo),所需循環(huán)漿液量增加,能耗增加。

        表5 改造后脫硫系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

        3 循環(huán)漿液量裕量計算分析

        3.1 脫硫效率與循環(huán)漿液量計算式

        根據(jù)電廠實際運(yùn)行情況,采用控制變量法:實際運(yùn)行中控制漿液特性(漿液密度及漿液pH等)基本不變;特定負(fù)荷下,燃燒煤種一定,一、二次配風(fēng)等基本不變,煙氣量在各個負(fù)荷下也基本不變;吸收塔反應(yīng)區(qū)域體積為定值。脫硫效率和漿液量關(guān)系式為[1-3]:

        η=1-eaQj+b

        (1)

        式中:η為脫硫效率,%;Qj為循環(huán)漿液體積流量,m3/h;a、b為常數(shù)。

        改造前:

        η=1-e0.000 030 736Qj-4.426 36

        (2)

        η=1-e0.000 079 881Qj-7.337 13

        (3)

        鄰機(jī)600 MW負(fù)荷運(yùn)行數(shù)據(jù)見表7,鄰機(jī)設(shè)計液氣比也為13.44,鈣硫質(zhì)量比也為1.03。分析可知,相同負(fù)荷下,循環(huán)漿液量與脫硫效率散點(diǎn)圖分布趨近式(2)曲線;由此表明該脫硫效率模型得出的式(2)、式(3)是正確的,具有一定的參考性。

        表7 鄰機(jī)600 MW負(fù)荷運(yùn)行數(shù)據(jù)

        3.2 循環(huán)漿液量裕量分析

        由不同負(fù)荷下的煙氣量、燃燒煤種含硫量、FGD系統(tǒng)原煙氣中SO2質(zhì)量濃度、FGD系統(tǒng)凈煙氣中SO2質(zhì)量濃度、SO2排放指標(biāo)、FGD系統(tǒng)最低脫硫效率等,可計算出實際運(yùn)行的最低脫硫效率,根據(jù)式(2)、式(3)可計算出最低循環(huán)漿液量,再由實際運(yùn)行漿液量可得出改造前后循環(huán)漿液量的裕量(見表8、表9)。進(jìn)口煙氣SO2質(zhì)量濃度根據(jù)設(shè)計煤種取一段時間內(nèi)的電廠運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值;根據(jù)實際運(yùn)行SO2排放數(shù)據(jù)與排放指標(biāo)計算得出的最低脫硫效率需要滿足FGD系統(tǒng)改造要求的最低脫硫效率,與實際運(yùn)行吻合;循環(huán)漿液量的計算結(jié)果符合電廠實際運(yùn)行中隨負(fù)荷的變化關(guān)系。

        表8 改造前循環(huán)漿液量裕量

        表9 改造后循環(huán)漿液量裕量

        4 運(yùn)行方式匹配與節(jié)能計算

        4.1 漿液循環(huán)泵的運(yùn)行匹配方案

        由表8、表9以及圖4可知:改造后整個泵組運(yùn)行功率大于改造前的運(yùn)行功率,并且整個泵組不同負(fù)荷下投運(yùn)都有較大的裕量,因此有必要進(jìn)行消裕降耗。通過匹配脫硫漿液循環(huán)泵的運(yùn)行方式來達(dá)到節(jié)能降耗的目的。改造后運(yùn)行匹配方式見表10。

        表10 改造后合理匹配漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式

        該火電機(jī)組造成漿液流量過大的原因是設(shè)計流量與所需流量的不匹配,因此重新對漿液循環(huán)泵投運(yùn)進(jìn)行合理匹配,可達(dá)到降低流量、節(jié)能降耗的目的。根據(jù)不同流量需求采取不同的泵組合運(yùn)行,保證泵組高效運(yùn)行。

        為方便不同負(fù)荷下投運(yùn)和切換方便,匹配原則為流量先大后小,揚(yáng)程先高后低。運(yùn)行匹配方式為:機(jī)組負(fù)荷在600~630 MW時,由于煙氣量較大、煙氣SO2質(zhì)量濃度較高,必須全部投運(yùn)A、B、C、D 4臺漿液循環(huán)泵才能達(dá)到排放要求;機(jī)組負(fù)荷在500~600 MW時,投運(yùn)A、B、C 3臺漿液循環(huán)泵即可滿足排放要求;機(jī)組負(fù)荷在400~500 MW時,投運(yùn)A、B、D 3臺漿液循環(huán)泵即可滿足排放要求;機(jī)組負(fù)荷低于400 MW時,投運(yùn)A、B 2臺漿液循環(huán)泵即可滿足排放要求。

        4.2 節(jié)電潛力分析

        該優(yōu)化匹配方式節(jié)電量見圖3。

        圖3 運(yùn)行匹配前后電耗對比

        由圖3可見改造后采用新的運(yùn)行匹配方式節(jié)電效果明顯:600~630 MW負(fù)荷段為保證環(huán)保指標(biāo),投運(yùn)方式不變,電耗不變;500~600 MW負(fù)荷段電耗明顯降低,幅度較大為630 kW;400~500 MW負(fù)荷段電耗降低,幅度較小為210 kW;400 MW以下負(fù)荷段電耗明顯降低,幅度最大為840 kW。同時,該匹配方式適合不同含硫量的煤種:若煤種含硫量較低,改造節(jié)能效果更好;若煤種含硫量較高,脫硫漿液循環(huán)泵容量及數(shù)量增加,節(jié)能改造空間更大。

        4.3 節(jié)電計算

        2017年機(jī)組總運(yùn)行5 500 h,由各負(fù)荷段年運(yùn)行小時數(shù)(以2017年運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計)得出該機(jī)組各負(fù)荷段年運(yùn)行時間分配系數(shù)(見表11)。

        表11 機(jī)組負(fù)荷分配系數(shù)

        改造后該節(jié)能運(yùn)行方式的總節(jié)電量為3 465 000 kW·h,該廠平均上網(wǎng)電價為0.45元/(kW·h),一年可節(jié)約電費(fèi)為155.93萬元。

        5 結(jié)語

        該機(jī)組增容改造后SO2排放質(zhì)量濃度低于15 mg/m3,接近燃?xì)廨啓C(jī)排放水平。改造后循環(huán)漿液量與脫硫效率的關(guān)系式為η=1-e0.000 079 881Qj-7.337 13。根據(jù)所需的循環(huán)漿液量,對改造后漿液循環(huán)泵的運(yùn)行方式節(jié)能匹配,每年可節(jié)約電耗3 465 000 kW·h,節(jié)省電費(fèi)155.93萬元。

        在含硫量較高的電廠,實際運(yùn)行中所需脫硫漿液循環(huán)泵的容量及數(shù)量都較多,該優(yōu)化匹配運(yùn)行方式結(jié)合泵型改造仍有很大的節(jié)能空間。

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