張國亮
(內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰025350)
內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司(簡稱克旗煤制氣公司)40億m3/a煤制天然氣項目,是我國首個建成投產(chǎn)的以低階褐煤為原料、以碎煤固定床加壓氣化制取粗合成氣、經(jīng)低溫甲醇洗凈化和甲烷化生產(chǎn)合成天然氣的示范項目。一期產(chǎn)能13.3億m3/a合成天然氣,配套2個系列低溫甲醇洗裝置,每系列由對應(yīng)的1套丙烯壓縮機(jī)組提供冷量。
本文針對丙烯汽輪機(jī)組運行中出現(xiàn)的因蒸汽品質(zhì)導(dǎo)致的故障進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的解決方案和預(yù)防措施。
克旗煤制氣公司的丙烯壓縮機(jī)組為進(jìn)口日立品牌,配套杭州汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的汽輪機(jī),其型號為HNK-40/56/20,為水平剖分凝汽式汽輪機(jī),功率14 500 kW,額定轉(zhuǎn)速4 600 r/min,工作轉(zhuǎn)速4 560 r/min。主蒸汽壓力8.4 MPa,溫度515℃。轉(zhuǎn)子從高壓端到低壓端共34級,最大直徑1 120 mm,軸頸250 mm/160 mm。高壓端為徑向軸承與雙工作面止推軸承組合,低壓端為徑向軸承。測點包括高壓端鍵相、軸振、軸位移、瓦溫,低壓端軸振、瓦溫等參數(shù)。
丙烯壓縮汽輪機(jī)共2臺,分為A單元和B單元,投運半年后均開始出現(xiàn)出力不足,表現(xiàn)為70%~80%負(fù)荷的情況下,汽輪機(jī)調(diào)速閥的開度就達(dá)到了100%。以下以B單元為例,作典型分析。
自2014年5月22日開始,表征汽輪機(jī)振動的主要指標(biāo)排汽側(cè)軸振動153Y測點開始出現(xiàn)波動,其后波動頻率及振值均大幅增加,最高波動頻率達(dá)到每天8次~12次。在7月3日上午,振值達(dá)到51.7 μm,超過了報警值50 μm;8月5日達(dá)到 77.5 μm,超過聯(lián)鎖值75 μm。2014 年 8 月 5 日 00:00—22:00 的軸振動曲線圖見圖1。
圖1 軸振動趨勢圖
出現(xiàn)以上情況后,克旗煤制氣公司主要進(jìn)行了以下排查和分析:
(1)由于153Y值波動時,其他3個振值同時升高,且波動時間從幾分鐘到幾十分鐘不等,故排除儀控誤報的問題;再次檢查,排除了產(chǎn)生靜電造成間歇性干擾的原因。
(2)查閱各類歷史參數(shù)曲線,排查振動是否與負(fù)荷波動、蒸汽參數(shù)、真空度、溫度、轉(zhuǎn)速、軸位移等因素有關(guān),經(jīng)排查無法確定他們之間存在必然的聯(lián)系。
(3)排查機(jī)組末端蒸汽通路,排查是否有疏水不暢造成水擊現(xiàn)象發(fā)生,經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象。
(4)考慮振動是否由油膜渦動造成,對潤滑油進(jìn)行了運動黏度、水分、顆粒度、抗氧化性等參數(shù)的化驗,結(jié)果上述參數(shù)正常。因此暫時不能斷定是否為因潤滑油品質(zhì)劣化在軸瓦處油膜渦動造成的振動。
(5)檢查外界環(huán)境的影響:對全部門窗開閉進(jìn)行驗證,排查是否因環(huán)境溫度變化造成上下缸體溫度差,結(jié)果發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)性不大。
(6)推測是否是動靜間隙造成間歇性碰磨導(dǎo)致,暫時無法下定論,只能開缸后檢查驗證。
(7)對高壓蒸汽近2個月的分析數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計,高壓蒸汽冷凝液指標(biāo)見表1。
表1 高壓蒸汽冷凝液指標(biāo)
從表1可以看出,高壓蒸汽電導(dǎo)率超標(biāo)幾十倍,可能是因蒸汽品質(zhì)差而導(dǎo)致機(jī)組內(nèi)部結(jié)垢,造成負(fù)荷下降和振動,初步認(rèn)為是可能的原因之一。
為最終確定故障的原因,結(jié)合以上的分析和排查,2014年7月16日起,克旗煤制氣公司用振動分析儀對機(jī)組的振動頻譜進(jìn)行了分析。
丙烯壓縮汽輪機(jī)從2014年5月中旬開始出現(xiàn)間歇性振動,每次波動時間為20 min左右,波動時的峰值逐漸增大,從5月中下旬的20 μm逐步升到7月16日的64 μm,振動波動發(fā)生的頻率也逐漸變高,從開始的幾天1次到隨后的1天幾次。從圖1振動趨勢可看出,振動測點153Y的振幅波動最大,153X、154X、154Y振幅也隨之波動。
查看監(jiān)控系統(tǒng)歷史趨勢,發(fā)現(xiàn)機(jī)組的振動波動與機(jī)組的轉(zhuǎn)速、蒸汽流量、進(jìn)汽壓力和溫度、排汽壓力和溫度均沒有直接關(guān)系。
7月16日下午開始連接便攜式測振儀監(jiān)測機(jī)組振動情況,得到的153Y/X相位與振幅對比見圖2。
圖2 2014年7月16日153Y/X測點相位與振幅對比圖
從圖2可以看出,20:39分開始汽輪機(jī)后側(cè)左右2個振動點開始爬升,其中汽輪機(jī)后左側(cè)153X振動幅值最高達(dá)到24.2 μm,后右側(cè)153Y振動幅值最高達(dá)到 53.7 μm,到 21:02振動幅值回到正常值(7.5 μm和15.9 μm)左右,整個過程持續(xù)了23 min左右。
通過觀察此次波動的圖譜,發(fā)現(xiàn)在振動高點發(fā)生的時間點上,汽輪機(jī)后左側(cè)153X的一倍頻幅值達(dá)到最大值22.7 μm,相位也達(dá)到最小值35°。汽輪機(jī)后右側(cè)153Y一倍頻幅值同時達(dá)到最大值52 μm,相位達(dá)到最小值147°。
從圖2還可以看出,21:32,隨著汽輪機(jī)后左153X一倍頻的幅值降低到正常值1.88 μm,相位也隨之回升到正常值145°。汽輪機(jī)后右153Y隨著一倍頻的幅值降低到正常值10.3 μm,相位也隨之回升到249°。
其他測點的波峰及相位值見表2。由表2可知,其他測點在波峰的振動數(shù)據(jù)均和測點153Y具有相似的波動趨勢,但幅值稍小。
表2 其他測點的波峰及相位值
觀察153Y測點在20:50出現(xiàn)振動峰值時的頻譜,發(fā)現(xiàn)振動分量以一倍頻為主,153Y測點一倍頻頻譜見圖3。由圖3可知,峰1~峰5的頻率依次為72.5 Hz、144 Hz、289 Hz、217 Hz、38.8 Hz,對應(yīng)的振幅依次為 52.3 μm、3.55 μm、1.81 μm、0.741 μm、0.646 μm。
圖3 153Y測點一倍頻頻譜圖
觀察汽輪機(jī)后右(測點153Y)從16日22:00開始到17日04:09左右的圖譜,發(fā)現(xiàn)此段時間內(nèi)153Y測點的通頻幅值穩(wěn)定在16 μm上下,一倍頻分量的幅值穩(wěn)定在10 μm,相位基本穩(wěn)定在235°左右。
17日08:49開始至15:24左右的監(jiān)測階段中,測振儀捕捉到多次振動波動。每次波動均伴隨一倍頻分量的相位角度發(fā)生變化(數(shù)值變?。瑫r,一倍頻分量的幅值上升;達(dá)到峰值以后,相位角再逐漸變大,一倍頻幅值逐漸變小。2014年7月17日153Y測點的相位與幅值趨勢圖見圖4。
測量監(jiān)測期間始終存在少量二倍頻分量,2014年7月17日153Y測點二倍頻相位與幅值對比圖見圖5。
圖4 2014年7月17日153Y測點的相位與幅值趨勢圖
圖5 2014年7月17日153Y測點二倍頻相位與幅值對比圖
分析和討論:觀察以上相關(guān)圖譜,可以得知每次的振動波動均以一倍頻分量為主,一倍頻的相位角也隨之往下波動,持續(xù)20 min左右以后,一倍頻幅值下降到正常值,相位角也上升到正常值。從17日08:40開始,汽輪機(jī)前后4個測振點的一倍頻幅值以及相位波動較頻繁。同時,壓縮機(jī)的振動數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定。由此判斷汽輪機(jī)的振動波動屬于強(qiáng)迫振動,轉(zhuǎn)子的動平衡狀態(tài)發(fā)生了變化,汽缸內(nèi)部中后端發(fā)生輕微碰磨的可能性較大,軸承座油檔密封齒也可能存在動靜碰磨,但概率較小。機(jī)組均不存在油膜渦動、汽流激振。
處理方案:從上述圖表中可以看出,17日監(jiān)測到的振動測點一倍頻幅值、相位波動較16日持續(xù)時間有變長的趨勢。判斷汽缸內(nèi)部發(fā)生碰磨的可能性較大。按照先易后難的原則,初步確定處理方案:先打開軸承座上半部分,檢查油檔是否存在碰磨情況,再拆掉聯(lián)軸器,檢查聯(lián)軸器冷態(tài)拉伸量。另外考慮到二倍頻分量始終存在,需要檢查機(jī)組對中情況,包括中心和開口情況。如果外圍檢查仍沒有發(fā)現(xiàn)大的問題,再開缸檢查汽缸內(nèi)部碰磨情況。
2014年8月15日,對汽輪機(jī)進(jìn)行解體檢修,從機(jī)組對中、軸瓦復(fù)查、儀表檢查、汽封檢查等幾個方面進(jìn)行了以下工作。
(1)檢查與復(fù)測檢修開始后,對機(jī)組對中及管道應(yīng)力進(jìn)行了復(fù)測檢查,對軸瓦進(jìn)行了拆除檢查、測量。
(2)汽輪機(jī)內(nèi)部檢查與處理:開缸,將轉(zhuǎn)子以及各級持環(huán)吊出。開始對機(jī)組的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行測量和檢查,針對機(jī)組前期的間歇性振動情況以及前次振動診斷分析儀的報告,著重檢查了前后軸承箱擋油環(huán)的密封齒,后徑向軸承擋油鋁板以及汽缸內(nèi)部動靜部件的碰磨情況。
(3)對汽輪機(jī)配合尺寸,包括對中、前后軸瓦、轉(zhuǎn)子中心、汽封間隙、通流間隙、螺栓力矩等42組數(shù)據(jù)逐項確認(rèn)和調(diào)整,相關(guān)數(shù)據(jù)均做好詳細(xì)標(biāo)記。
(4)開缸后發(fā)現(xiàn)汽缸內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,可以看出各級動靜部分均存在大量結(jié)垢,且在徑向方向有明顯的碰磨痕跡,并且主要集中在右側(cè),這與之前總是監(jiān)測到振動測點153Y振動值最高的情況吻合(153Y位于軸頸右側(cè))。
(5)打開前后軸承座后,發(fā)現(xiàn)前擋油環(huán)有嚴(yán)重的積炭現(xiàn)象,并且在轉(zhuǎn)子與其對應(yīng)的部位發(fā)現(xiàn)了碰磨的痕跡。在后徑向軸承邊上的擋油鋁板處也發(fā)現(xiàn)了與轉(zhuǎn)子輕微碰磨的痕跡,這是由于安裝間隙過小導(dǎo)致。
據(jù)此,對所有配合尺寸及部件情況進(jìn)行了檢查后,得出了振動超標(biāo)和負(fù)荷降低原因的初步結(jié)論,即蒸汽中二氧化硅和各類鹽分等物質(zhì)超標(biāo),在汽輪機(jī)內(nèi)部結(jié)垢,加之個別零部件安裝間隙問題,造成負(fù)荷下降和振動超差。
后續(xù)用質(zhì)量分?jǐn)?shù)約3%的檸檬酸液,對靜葉持環(huán)進(jìn)行了浸泡清洗除垢,將轉(zhuǎn)子返專業(yè)公司進(jìn)行了噴砂除垢及高速動平衡。8月31日晚,轉(zhuǎn)子除垢及動平衡合格結(jié)束返回現(xiàn)場;9月1日開始回裝;9月7日,回裝正式結(jié)束,檢修完成。
2014年9月24日汽輪機(jī)單機(jī)具備調(diào)試條件。下午對汽輪機(jī)進(jìn)行了調(diào)速系統(tǒng)、速關(guān)系統(tǒng)的靜態(tài)試驗,對調(diào)速系統(tǒng)就地指示和DCS進(jìn)行了聯(lián)合校正。通過調(diào)整控制油量,解決了調(diào)速閥95%以上開度時的抖動問題;然后進(jìn)行暖管和單機(jī)調(diào)試,調(diào)試過程中,振值基本控制在 10 μm左右,最大不超過 20 μm,效果良好。
9月25日,檢查其他測點,安裝聯(lián)軸器;26日汽輪機(jī)連接壓縮機(jī)進(jìn)行聯(lián)動調(diào)試,運行過程中最大振值20 μm 左右。
通過其后一個檢修周期的運行監(jiān)測,4個測點振值正常,最高不超過25 μm,穩(wěn)定運行至今。
通過此次的故障分析與排除,認(rèn)為蒸汽的品質(zhì)對大型汽輪機(jī)的影響至關(guān)重要。結(jié)垢使汽輪機(jī)葉片表面變得粗糙,增大了蒸汽流動時的摩擦損失,降低汽輪機(jī)效率;使蒸汽通流截面積減少,降低汽輪機(jī)輸出功率。結(jié)垢沉積在內(nèi)環(huán)導(dǎo)葉上,增大前后的壓力差,造成部件的變形應(yīng)力;轉(zhuǎn)子動葉片結(jié)垢,會造成轉(zhuǎn)子的軸向推力增大,使推力瓦過負(fù)荷,甚至造成推力瓦烏金燒毀,以及動靜部分發(fā)生碰撞、摩擦;一些鹽類物質(zhì)對葉片造成腐蝕,會降低葉片強(qiáng)度,嚴(yán)重時會造成葉片破裂的重大事故;當(dāng)沿汽輪機(jī)圓周結(jié)垢不均勻時,將影響轉(zhuǎn)子平衡,加之動靜部分相互摩擦,使汽輪機(jī)振動加大,甚至造成嚴(yán)重事故;結(jié)垢達(dá)到一定厚度后,在啟停機(jī)或負(fù)荷有較大變化時,結(jié)垢會部分脫落,然后隨氣流沖撞葉片,損傷轉(zhuǎn)子。
為此,克旗煤制氣公司建立了控制蒸汽品質(zhì)的工藝管理辦法,并建立大機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測與分析系統(tǒng),嚴(yán)格監(jiān)控機(jī)組運行狀態(tài)和劣化趨勢,防止對生產(chǎn)造成惡劣影響。近幾年的運行表明,所采取的控制措施有效地解決了因蒸汽品質(zhì)而產(chǎn)生的汽輪機(jī)故障,保證了機(jī)組和生產(chǎn)系統(tǒng)的運行安全。