張慧峰,高 翔,王挺業(yè)
(內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010321)
內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)t甲醇項(xiàng)目采用水煤漿氣化技術(shù),煤漿制備系統(tǒng)由2條Φ3.2 m×4.8 m的棒磨機(jī)生產(chǎn)線組成,單臺(tái)磨煤機(jī)處理原煤量為38 t/h,折合干煤量為64.6 t/h,制漿用原料煤為內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗當(dāng)?shù)孛骸?/p>
由于傳統(tǒng)制漿工藝煤漿粒度級(jí)配不合理,大顆粒相對(duì)偏多,使得水煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏低(59%左右),且流動(dòng)性和霧化性能差,氣化所需煤耗和氧耗偏高,嚴(yán)重影響了后續(xù)氣化與合成的效率。為了提高煤漿濃度,降低生產(chǎn)成本,2015年內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司采用了國(guó)家水煤漿工程技術(shù)研究中心的分級(jí)研磨級(jí)配制漿技術(shù)(簡(jiǎn)稱2.0版制漿技術(shù)),對(duì)制漿系統(tǒng)進(jìn)行提濃技術(shù)改造,給原有2臺(tái)棒磨機(jī)共同配置1套細(xì)漿制備系統(tǒng)(CYM-12000C立式超細(xì)磨機(jī))。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的制漿生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)采用2.0版制漿技術(shù)提濃工藝后,煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高了約3個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。但由于2.0版制漿技術(shù)采用立式細(xì)磨機(jī),在實(shí)際應(yīng)用中存在能耗略高、研磨介質(zhì)消耗量較大、操作彈性小等突出問(wèn)題,國(guó)家水煤漿工程技術(shù)研究中心對(duì)原制漿系統(tǒng)進(jìn)行了改造,將新研發(fā)的分級(jí)研磨級(jí)配制漿技術(shù)升級(jí)版(簡(jiǎn)稱2.1版制漿技術(shù))引入水煤漿制備系統(tǒng)中,并采用能源合同管理的模式對(duì)2.1版制漿技術(shù)進(jìn)行了工業(yè)性應(yīng)用。
2.1版制漿工藝流程與2.0版分級(jí)研磨工藝流程相同,只是對(duì)煤漿提濃核心設(shè)備立式細(xì)磨機(jī)進(jìn)行了升級(jí),將其替換成一臺(tái)臥式超細(xì)磨機(jī)。2.1版分級(jí)研磨級(jí)配制漿工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 2.1版分級(jí)研磨級(jí)配制漿工藝流程示意圖
質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%~55%的粗漿通過(guò)煤漿泵加壓計(jì)量后,被送入臥式超細(xì)磨機(jī)進(jìn)料口,煤漿和研磨介質(zhì)(鋼球)在研磨盤帶動(dòng)下做圓周運(yùn)動(dòng)和“S”運(yùn)動(dòng),由于研磨介質(zhì)和煤粒的密度相差較大,煤粒和研磨介質(zhì)出現(xiàn)速度差,在運(yùn)動(dòng)中研磨介質(zhì)互相擠壓煤粒,達(dá)到研磨效果。沿著物料流向,研磨介質(zhì)和煤粒都“涌向”超細(xì)磨機(jī)出料端,在超細(xì)磨機(jī)出料端有一個(gè)動(dòng)態(tài)渦輪分離器,其作用是將研磨介質(zhì)和煤粒進(jìn)行分離,煤漿由于離心力小,在設(shè)備中心位置;研磨介質(zhì)由于離心力大,被“甩”到筒體四周,受到擠壓后沿筒體內(nèi)壁向超細(xì)磨機(jī)進(jìn)料端反流,粒度合格的細(xì)漿通過(guò)筒體中心處過(guò)濾網(wǎng)出料。
立式細(xì)磨機(jī)屬于立式攪拌磨,臥式超細(xì)磨機(jī)是立式攪拌磨的升級(jí)產(chǎn)品,2種細(xì)磨機(jī)有不同的研磨方式和特點(diǎn)。
研磨方式:由于立式細(xì)磨機(jī)需要克服研磨介質(zhì)的重力,消耗較多功耗,加之其研磨方式是“上下喘動(dòng)”,磨損不均衡、截面線速度不均衡,煤漿沿軸上下短路,大顆粒在上面積累,最終導(dǎo)致溢流,經(jīng)常需要人工清理,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差,效率較低。隨著研磨行業(yè)的發(fā)展,開(kāi)發(fā)了臥式超細(xì)磨機(jī),其研磨介質(zhì)在研磨盤帶動(dòng)下,在徑向做圓周運(yùn)動(dòng),在軸向做“S”運(yùn)動(dòng),將主要功耗消耗在研磨上,所以研磨效率大幅度提高。
進(jìn)料濃度:立式細(xì)磨機(jī)進(jìn)料質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在35%~41%,濃度過(guò)高時(shí),浮力增大,瓷球被動(dòng)上浮,研磨效率下降;濃度過(guò)低時(shí),瓷球周邊煤粒包裹不完全,瓷球互相磨損,消耗過(guò)大。臥式超細(xì)磨機(jī)由于研磨方式不一樣,進(jìn)料質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以提高到45%~55%,從而提高了研磨效率。
研磨介質(zhì):立式細(xì)磨機(jī)采用的是“攪拌”運(yùn)動(dòng)方式,而臥式超細(xì)磨機(jī)采用的是“滾動(dòng)”運(yùn)動(dòng)方式,兩者啟動(dòng)及研磨過(guò)程對(duì)研磨介質(zhì)的密度要求不同,臥式超細(xì)磨機(jī)所采用研磨介質(zhì)的密度比立式細(xì)磨機(jī)大,此項(xiàng)目臥式超細(xì)磨機(jī)所采用的研磨介質(zhì)是密度為7.8×103kg/m3的鋼球,不再采用密度為2.7×103kg/m3的瓷球(原立式細(xì)磨機(jī)所用),研磨介質(zhì)消耗下降30%。
出料方式:立式細(xì)磨機(jī)采用常壓過(guò)濾出料,煤漿濃度高時(shí),會(huì)出現(xiàn)篩網(wǎng)堵塞和溢流現(xiàn)象(常規(guī)每2 d需要用高壓水槍清洗1次);臥式超細(xì)磨機(jī)采用全封閉帶壓出料,壓力一般可達(dá)0.20 MPa,避免清洗篩網(wǎng)。
研磨容積:改造前,立式細(xì)磨機(jī)有效研磨容積為11 m3,出料依靠溢流方式;改造后,臥式超細(xì)磨機(jī)有效研磨容積為1 m3,僅為立式細(xì)磨機(jī)的9%,依靠篩網(wǎng)過(guò)濾方式出料,不能通過(guò)篩網(wǎng)的煤漿將回流至細(xì)磨機(jī)入口繼續(xù)研磨。
設(shè)備磨損:立式細(xì)磨機(jī)采用“攪拌”運(yùn)動(dòng)方式,其下端的研磨葉片要承受上層研磨介質(zhì)重力,所以有更大的摩擦力,更易磨損。臥式超細(xì)磨機(jī)采用“滾動(dòng)”運(yùn)動(dòng)方式,所以在垂直方向磨損是均勻的。
檢修方式:立式細(xì)磨機(jī)的結(jié)構(gòu)決定其檢修需要較高的吊裝空間,需要逐一將電機(jī)、減速機(jī)、輔機(jī)油泵、軸、上封蓋等拆除,較復(fù)雜。臥式超細(xì)磨機(jī)采用了皮帶傳動(dòng),沒(méi)有輔機(jī),設(shè)備簡(jiǎn)單,檢修時(shí)只需要用滑軌將研磨盤拉出即可。
工業(yè)性制漿試驗(yàn)期間,制漿用煤為內(nèi)蒙古陽(yáng)塔煤,其煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 制漿用煤煤質(zhì)分析
臥式超細(xì)磨機(jī)經(jīng)安裝、投料試車、調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,接入細(xì)漿制備系統(tǒng),打通全程制漿生產(chǎn)線后,進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn)。不同制漿工藝制備出的水煤漿質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表2。由表2可知,制漿系統(tǒng)升級(jí)后達(dá)到了預(yù)期效果,工藝參數(shù)無(wú)變化,效果跟升級(jí)前相同。
表2 不同制漿工藝制備出的水煤漿質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比
為了考察2.1版制漿工藝的運(yùn)行效果和優(yōu)勢(shì),對(duì)臥式超細(xì)磨機(jī)和原立式細(xì)磨機(jī)分別進(jìn)行了72 h的滿負(fù)荷標(biāo)定。通過(guò)收集和整理相關(guān)數(shù)據(jù),掌握超細(xì)磨機(jī)改造前后能耗、設(shè)備運(yùn)行以及生產(chǎn)成本等方面的詳細(xì)情況,對(duì)臥式超細(xì)磨機(jī)運(yùn)行情況與原設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比,考核設(shè)備是否滿足煤漿提濃的粒度要求。對(duì)標(biāo)定數(shù)據(jù)進(jìn)行核算和分析,計(jì)算改造前后超細(xì)磨機(jī)節(jié)電率,作為能源合同管理節(jié)電效益的依據(jù)。
運(yùn)行結(jié)果表明:采用臥式超細(xì)磨機(jī)替換立式細(xì)磨機(jī)后,在同等電壓(6 000 V)狀況下,工作電流由原來(lái)的52 A~56 A下降到26 A左右,節(jié)電超過(guò)50%,年節(jié)約電費(fèi)80萬(wàn)元左右;研磨介質(zhì)消耗下降30%,年節(jié)約費(fèi)用10萬(wàn)元~20萬(wàn)元;備品備件更換費(fèi)用下降20%~30%;人工勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低,人工干預(yù)減少,運(yùn)行更平穩(wěn)。
2019年5月1日到8月31日,內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司對(duì)采用升級(jí)版制漿工藝的水煤漿氣化裝置進(jìn)行了工業(yè)示范運(yùn)行,分級(jí)研磨結(jié)果表明:
(1)采用2.1版煤漿提濃工藝技術(shù)后,煤漿濃度大幅提高,煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)由59.5%(不采用煤漿提濃技術(shù)時(shí))提高到 63.5%~64.3%,煤漿黏度 700 mPa·s~1 000 mPa·s,并有很好的流動(dòng)性和霧化性,可以降低水煤漿輸送設(shè)備、管道、閥門以及氣化爐噴嘴的磨損,提高了氣化爐的運(yùn)行效率。
(2)煤漿濃度的提高,使氣化效率提高,氣體成分中有效合成氣量增加,進(jìn)而提高甲醇的生產(chǎn)能力。試生產(chǎn)結(jié)果表明,和未采用煤漿提濃裝置相比,采用2.1版煤漿提濃裝置后,甲醇產(chǎn)量增加50 t/d~70 t/d。
(3)與立式細(xì)磨機(jī)相比,由于臥式超細(xì)磨機(jī)電耗、備品備件及維修費(fèi)用大幅度降低,由此產(chǎn)生的效益超過(guò)100萬(wàn)元 /a。