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        碎煤加壓氣化污水深度處理與回用技術(shù)研究

        2019-11-29 01:39:36牛國明丁明公劉金亮黃海燕
        煤化工 2019年5期
        關(guān)鍵詞:輕油碎煤焦油

        牛國明,丁明公,劉金亮,黃海燕

        (天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司,山西 長治 047507)

        碎煤加壓氣化是世界上開發(fā)應(yīng)用較早的一種煤氣化技術(shù),原來主要適合氣化年青煤種,生產(chǎn)城市煤氣。天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司(簡稱天脊集團(tuán))20世紀(jì)80年代從國外引進(jìn)該技術(shù)并用于合成氨生產(chǎn),在世界上尚屬首例。碎煤加壓氣化屬移動(dòng)床氣化爐,生產(chǎn)過程中蒸汽和氧氣混合形成的氣化劑進(jìn)入氣化爐,從下往上依次經(jīng)過灰層、燃燒層、氣化層、干餾層、干燥層,最后煤氣從爐體上部排出。

        由于爐內(nèi)反應(yīng)溫度較低,造成爐內(nèi)蒸汽分解率低,加之反應(yīng)后的煤氣經(jīng)過上部干餾、干燥區(qū),出口煤氣中除夾帶煤粉外,還含有焦油、輕油、酚類、氨、有機(jī)物等大量干餾產(chǎn)物,造成煤氣化過程中產(chǎn)生的污水量大、污染物濃度高、成分復(fù)雜、可生化性差,很難處理,是國內(nèi)外公認(rèn)的技術(shù)難題,不僅對(duì)天脊集團(tuán)的正常生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響,也大大制約了碎煤加壓氣化技術(shù)在煤化工領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

        為此,天脊集團(tuán)于2005年開始,分步組織開展了碎煤加壓氣化污水深度處理與回用技術(shù)的研究,提出了“物化處理+生化處理+深度處理”的處理工藝,并進(jìn)行了十余年的技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐,從而有效地實(shí)現(xiàn)了煤氣化污水的深度處理與回用,對(duì)選擇碎煤加壓氣化技術(shù)新建或改、擴(kuò)建煤化工項(xiàng)目的企業(yè)都具有一定的借鑒作用。

        1 原碎煤加壓氣化煤氣水處理工藝及存在問題

        原引進(jìn)碎煤加壓氣化煤氣水處理工藝流程示意圖見圖1。來自煤制氣、粗煤氣變換和粗煤氣冷卻的高壓煤氣水經(jīng)冷卻后,進(jìn)入膨脹器/焦油分離器,解析氣自膨脹器頂部排出,焦油從焦油分離器底部排出,煤氣水進(jìn)入煤氣水貯槽。一部分煤氣水用高壓煤氣水泵加壓,分別回用于制氣和粗煤氣冷卻、粗煤氣變換工序;另一部分用低壓煤氣水泵送到輕油分離器,分離出的輕油作為副產(chǎn)品回收。輕油分離器分離出的煤氣水經(jīng)煤氣水泵送至活性炭脫酚/氨回收裝置,該工段包括雙介質(zhì)過濾器、脫酸氣體塔、酸氣洗滌塔、總解析塔、氨解析塔、氨精制塔、活性炭吸附器及焚燒爐等一系列裝置,將煤氣水中的酸性氣體、酚、氨脫除,并回收氨,最后煤氣水被送至生化裝置處理后外排。

        實(shí)際運(yùn)行中,該煤氣水處理工藝存在的主要問題:

        (1)煤氣水中的焦油、粉塵分離不徹底,經(jīng)常使裝置設(shè)備、管道發(fā)生堵塞,無法長周期運(yùn)行;

        (2)煤氣水回用洗滌煤氣流程設(shè)計(jì)簡單粗放,洗滌效果差,造成后續(xù)煤氣變換及冷卻裝置設(shè)備、管道頻繁堵塞,影響裝置高負(fù)荷連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;

        (3)煤氣水中輕油分離回收工藝條件不合理,加之油乳化現(xiàn)象嚴(yán)重,輕油分離回收困難;

        (4)原設(shè)計(jì)活性炭脫酚/氨回收裝置在實(shí)際運(yùn)行中由于煤種變化,導(dǎo)致廢水中酚含量低,氨濃度不穩(wěn)定,原裝置無法正常運(yùn)行,被迫停運(yùn),造成進(jìn)后續(xù)生化處理裝置污水N-NH3含量嚴(yán)重超標(biāo);

        (5)原生化處理裝置能力小,排放的污水指標(biāo)時(shí)有超標(biāo),無法實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

        2 新煤氣化污水深度處理及回用工藝流程

        2.1 碎煤加壓氣化煤氣水深度處理與回用的難點(diǎn)

        碎煤加壓氣化煤氣水要實(shí)現(xiàn)深度處理與回用,需要解決以下問題:如何提高煤氣水中焦油、粉塵的分離效果;如何提高煤氣水回用洗滌煤氣的效果,減少后續(xù)裝置設(shè)備管道的堵塞;如何回收煤氣水中的氨,降低其N-NH3含量,滿足后續(xù)生化工藝要求;如何減少初級(jí)煤氣水中油類及懸浮物,提高裝置的過水能力;如何解決生化裝置處理能力小、不能達(dá)標(biāo)排放,特別是生化處理后出水達(dá)不到鍋爐用脫鹽水指標(biāo)、不能實(shí)現(xiàn)有效回用等。

        2.2 新煤氣水深度處理與回用工藝流程選擇及應(yīng)用

        考慮原煤氣水處理工藝存在問題,結(jié)合深度處理與回用的目標(biāo),天脊集團(tuán)開發(fā)了“物化處理+生化處理+深度處理”組合工藝[1],設(shè)計(jì)了“閃蒸分離、輕油分離、氣浮過濾、中壓汽提、一級(jí)好氧生化、MBR膜生化、反滲透+陰陽床+混床離子交換”綜合處理工藝流程,新的煤氣水深度處理與回用工藝流程示意圖見圖2。

        圖2 新的煤氣水深度處理與回用工藝流程示意圖

        2.2.1 對(duì)焦油、煤粉進(jìn)行二次沉降:在原一級(jí)沉降分離的基礎(chǔ)上,串聯(lián)焦油二級(jí)分離器(閃蒸/分離),使煤氣水的停留沉降時(shí)間延長,提高了溶解可燃?xì)獾尼尫?、煤粉及焦油的分離效果(得到初級(jí)煤氣水)。

        2.2.2 增設(shè)含油煤氣水閃蒸槽,進(jìn)一步釋放壓力,提高了溶解工藝氣閃蒸及油、水分離效果,不僅使輕油的回收率大大提高,也有效地緩解了后續(xù)生化處理裝置的壓力。

        2.2.3 增加部分回流式加壓溶氣氣浮裝置,使冷卻至常溫的初級(jí)煤氣水在氣浮裝置進(jìn)一步去除乳化油和懸浮物,使煤氣水中的油質(zhì)量濃度從600 mg/L降到80 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度從300 mg/L降到50 mg/L(得到一級(jí)煤氣水)。

        2.2.4 經(jīng)氣浮處理的煤氣水進(jìn)雙介質(zhì)過濾裝置進(jìn)行二級(jí)處理,使煤氣水中的油質(zhì)量濃度降到<20 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降到<30 mg/L,不但減輕了過濾裝置的堵塞,而且實(shí)現(xiàn)了裝置連續(xù)運(yùn)行(得到二級(jí)煤氣水)。

        2.2.5 經(jīng)過濾后的二級(jí)煤氣水加壓送至煤氣水汽提塔,以中壓蒸汽作為汽提劑對(duì)煤氣水進(jìn)行汽提,汽提出的含氨飽和蒸汽作為氣化劑的補(bǔ)充送入氣化爐,氨在氣化爐燃燒區(qū)高溫分解,轉(zhuǎn)化為N2,蒸汽進(jìn)入還原區(qū)參與煤氣化反應(yīng),實(shí)現(xiàn)二次利用,達(dá)到了污染治理與節(jié)能降耗的雙重目的,汽提后的煤氣水中N-NH3質(zhì)量濃度<100 mg/L,滿足后續(xù)生化處理?xiàng)l件(得到終級(jí)煤氣水)。

        為論證汽提氣作為氣化劑的補(bǔ)充對(duì)氣化反應(yīng)的影響,天脊集團(tuán)聯(lián)合有關(guān)高校進(jìn)行了相關(guān)研究,主要包括:(1)對(duì)煤制氣平衡組成變化的影響以及對(duì)反應(yīng)平衡的影響;(2)對(duì)反應(yīng)速率的影響;(3)汽提氣作氣化劑的爆炸危險(xiǎn)問題。

        最終研究結(jié)論:將煤氣水汽提氣用作氣化爐的氣化劑,工藝技術(shù)是可行的,其工藝技術(shù)及裝備經(jīng)精心設(shè)計(jì),能夠保證安全生產(chǎn)。

        2.2.6 對(duì)碎煤加壓氣化煤氣水處理及回用流程進(jìn)行升級(jí)改造,在分步處理的同時(shí),對(duì)煤氣水進(jìn)行分級(jí)回用:即用最潔凈的煤氣水(終級(jí)煤氣水)來洗滌粗煤氣冷卻工段的變換氣,用含氨煤氣水(二級(jí)煤氣水)來洗滌濕煤氣,用洗滌了濕煤氣的煤氣水來洗滌粗煤氣,構(gòu)成了“凈水洗滌凈氣、臟水洗滌臟氣”的煤氣水逆流循環(huán)利用工藝(改造后的廢水逆流循環(huán)洗滌煤氣流程示意圖見圖3),提高了氣化爐出口及后續(xù)變換、冷卻系統(tǒng)煤氣洗滌效果,也提高了煤氣水的重復(fù)利用率。

        2.2.7 在原一級(jí)生化裝置增加一個(gè)1 000 m3的調(diào)節(jié)池,并配有曝氣管,起到水質(zhì)混勻調(diào)節(jié)作用;增加煤氣水冷卻降溫系統(tǒng)和污泥回流系統(tǒng),提高生化處理效果。經(jīng)中壓汽提后的終級(jí)煤氣水送一級(jí)生化裝置,同生活污水、甲醇再生污水及合成氨地坪水混合,一起進(jìn)行生化處理,其出水COD質(zhì)量濃度<200 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度<60 mg/L。

        圖3 改造后的廢水逆流循環(huán)洗滌煤氣流程示意圖

        2.2.8 新增MBR膜生化、RO反滲透和離子交換工藝裝置,將一級(jí)生化處理后的煤氣水及其他生產(chǎn)、生活污水進(jìn)一步深度處理后,作為鍋爐給水,實(shí)現(xiàn)回用。

        考慮MBR膜生化裝置的進(jìn)水特點(diǎn)及出水水質(zhì)要求(見表1),開發(fā)了預(yù)處理+膜處理+后處理工藝流程[2],完整的流程為:淺層氣浮+水解酸化+A/O+MBR膜生化+臭氧氧化+活性炭過濾。

        表1 MBR膜生化裝置進(jìn)水水質(zhì)及出水指標(biāo)要求

        為了將MBR膜生化出水進(jìn)一步深度處理,并作為鍋爐給水回用于生產(chǎn),又開發(fā)了RO反滲透工藝,同時(shí)決定新建1套日處理生化出水12 000 t,日產(chǎn)脫鹽水11 040 t的純水裝置。

        鑒于MBR膜生化出水水質(zhì)較新鮮水水質(zhì)復(fù)雜、又含有其他污染物,RO反滲透處理裝置的預(yù)處理工藝分三級(jí)處理,即:多介質(zhì)過濾、自清洗過濾、超濾;同時(shí)為滿足處理后水質(zhì)達(dá)到高壓鍋爐用水指標(biāo)的要求,在反滲透處理基礎(chǔ)上,再增加陰陽床加混床離子交換后處理工藝。

        3 實(shí)施后效果

        項(xiàng)目實(shí)施后,煤氣水焦油分離、輕油分離、氣浮過濾、中壓汽提、一級(jí)好氧生化等裝置運(yùn)行穩(wěn)定,氣浮裝置懸浮物去除率92.13%、COD去除率11.40%;雙介質(zhì)過濾器懸浮物去除率36.36%、COD去除率11.44%;中壓汽提COD去除率79.53%、氨氮去除率97.36%;一級(jí)好氧生化裝置出口污水中N-NH3質(zhì)量濃度46.63 mg/L、COD質(zhì)量濃度119.42 mg/L,滿足MBR膜生化裝置進(jìn)水指標(biāo)要求。

        MBR膜出水水質(zhì)見表2,超濾+反滲透+離子交換裝置出水水質(zhì)見表3。由表2、表3可知,新建MBR生化處理和RO反滲透+陰陽床+混床離子交換深度處理裝置投運(yùn)后,COD、氨氮、總磷、油類等污染物指標(biāo)達(dá)到了回用水質(zhì)要求。

        表2 MBR膜出水水質(zhì)

        表3 超濾+反滲透+離子交換裝置出水水質(zhì)

        4 結(jié) 語

        天脊集團(tuán)針對(duì)碎煤加壓氣化污水污染物濃度高、成分復(fù)雜、可生化性差的特殊性,提出了實(shí)現(xiàn)深度處理及有效回用的技術(shù)方案并應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn),較好地解決了制約碎煤加壓氣化技術(shù)在我國傳統(tǒng)及現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)難題,生態(tài)環(huán)境效益顯著,對(duì)選擇碎煤加壓氣化技術(shù)新建或改、擴(kuò)建煤化工項(xiàng)目的企業(yè)都具有借鑒作用。

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