廖文華
中鐵五局集團第六工程有限責任公司 重慶 400000
先在作業(yè)場用工具軌組裝成25m的標準工具軌排,采用傳統(tǒng)的軌排鋪軌機鋪設(shè)25m工具軌排于待鋪線路上,然后拆掉工具軌,再采用推送式鋪軌機組進行長軌條鋪設(shè)。
新建正線無縫線路軌道鋪設(shè)采用單枕連續(xù)鋪設(shè)法施工?!皢握磉B續(xù)鋪設(shè)法”一次性鋪設(shè)無縫線路采用由鋪軌機(含主機、牽引動力車、鋼軌推送車)、鋼軌拖拉車、枕軌運輸列車和運枕龍門吊等部分組成的鋪軌機組,在布放軌枕的同時將焊接好的500m長鋼軌收入承軌槽中,并安裝扣件,一次性完成長軌軌道鋪設(shè)的施工方法
[1]。
CL500型履帶式牽引車是一種可變跨式履帶牽引車輛,采用履帶式牽引車在鋪軌車組前方牽引,可有效地解決有碴道床曲線較多、半徑較小、鋼軌鋪設(shè)較困難、鋪設(shè)效率低等問題。它具有牽引力大、使用靈活、模塊化程度高、可變跨、可過軌走行等特點。
新建某鐵路某樞紐段主要工程數(shù)量包括鋪新軌93.727鋪軌公里;正線鋪軌69.56鋪軌公里(其中有砟53.657鋪軌公里,無砟15.903鋪軌公里);站線鋪軌24.167鋪軌公里(其中有砟22.269鋪軌公里,無砟1.898鋪軌公里);鋪新岔73組,粒料道床24.8萬m3。
(1)道砟表面有浮塵,底部塵土及灰塵沉積較多;(2)線路布砟不均勻,缺砟、道砟堆積段落較多;(3)鋼軌鋪設(shè)的平面位置不準確,偏差較大;(4)鋼軌的三角坑、死彎、硬彎過多;(5)混凝土軌枕缺棱掉角、表面破損情況較多;(6)軌枕扣件安裝扭力矩不到位;(7)大機整形、搗固后線路參數(shù)不達標的情況。
項目部技術(shù)人員依據(jù)《高速鐵路軌道工程施工技術(shù)規(guī)程》、《高速鐵路軌道工程施工質(zhì)量驗收標準》及相關(guān)設(shè)計文件的要求,對經(jīng)過軌道精調(diào)整理后的軌道靜態(tài)鋪設(shè)質(zhì)量進行了檢查,共檢查了5km長的軌道,包含14個檢查項目、共255個點,其中不合格點25個,初驗合格率為90.2%。
2.4.1 原因分析
4個方面進行原因分析,得出以下原因:(1)人的原因:部分施工人員素質(zhì)低,質(zhì)量意識淡薄,責任心不強,施工控制不嚴格。(2)料的原因:現(xiàn)場施工卸料、攤鋪隨意性大。(3)環(huán)境的原因:雨天、霧天、大風(fēng)揚塵等天氣對施工的影響。(4)工法的原因:線路缺砟或道砟不均勻、搗固頭下插位置不居中、軌枕中部道砟過多、鋼軌缺陷等病害、軌枕扣件安裝扭力矩不到位、線路附屬設(shè)備影響。
2.4.2 應(yīng)對措施
(1)提高工人質(zhì)量意識及技術(shù)培訓(xùn)。對一線施工人員進行專題質(zhì)量意識教育,結(jié)合專業(yè)知識培訓(xùn)。與定人、定崗崗位責任制相結(jié)合。結(jié)束后考核發(fā)證,一線操作人員持證上崗??己瞬煌ㄟ^者,待崗;采用經(jīng)濟杠桿手段,一線人員工資與工程質(zhì)量、完成工作量聯(lián)系,完成質(zhì)量較好的進行獎勵,較差的進行懲罰;組織對當前施工工藝難點重點進行學(xué)習(xí),質(zhì)量意識教育,常規(guī)技能培訓(xùn)制度化、經(jīng)?;#?)嚴格執(zhí)行道砟的進、出場檢驗制度。杜絕級配不合格、粒徑超標、未經(jīng)水洗或水洗不徹底等不合格道砟進場。底層道砟采用攤鋪機械平整,壓路機壓實,嚴格控制攤鋪厚度,砟面平整度要求20mm/3m。(3)制定惡劣天氣的應(yīng)急預(yù)案。當出現(xiàn)大霧、大風(fēng),尤其是揚塵天氣時,盡量不施工;如仍要施工,應(yīng)提前制定應(yīng)急預(yù)案,防止突發(fā)事故的發(fā)生;注意成品道砟的保護,盡量避免道砟的二次污染。(4)加強測量復(fù)核制,提高測量精度[2]。搗固機搗固前由項目部測量人員再負責進行一次復(fù)核后,用紅油漆準確的標記在鋼軌上,做好記號,保證搗固機的起道標高和平面撥道。在焊軌鎖定的過程中進行全程測量跟蹤監(jiān)控。(5)及時進行卸砟及人工回砟。每次搗固機在搗固之后及時進行線路上的卸砟,必須控制好卸砟量,既要保證道心里道砟充足,又不能阻礙列車運行。卸砟之后,由配砟整形車進行枕盒回砟,最后由人工進行補砟。(6)利用小型搗固機進行搗固。由于工期緊張,其他配合單位已提前安裝好轉(zhuǎn)轍機、信號燈等工務(wù)設(shè)備。搗固機在這些設(shè)備處只能跳過,否則會把設(shè)備的連接線損壞。搗固機沒有搗固的地方最后只能由人工配合小型搗固機再進行搗固,這就要求工人必須有經(jīng)驗,技術(shù)過硬。
項目部技術(shù)人員在實施對策后,又對有砟軌道靜態(tài)鋪設(shè)質(zhì)量情況進行了統(tǒng)計。發(fā)現(xiàn)“與設(shè)計高程偏差大”“道床厚度偏差大”及“兩軌高低平順度不合格”這三個主要問題已從實施前的“關(guān)鍵少數(shù)”變?yōu)閷嵤┖蟮摹皢栴}消除”,說明所實施的改進措施有效,施工質(zhì)量得到了提高。
有砟軌道靜態(tài)鋪設(shè)施工工藝日趨完善,在提高施工質(zhì)量的同時,增強了機械與機械之間的配合,提高了勞動生產(chǎn)率,大大減少了返工現(xiàn)象,大幅度減少了上砟費用、底砟碾壓費用及軌道調(diào)整的費用。
隨著我國高速鐵路的快速發(fā)展,有砟軌道靜態(tài)鋪設(shè)被越來越多的應(yīng)用在高鐵線路中,有砟軌道靜態(tài)鋪設(shè)的施工質(zhì)量,直接影響著高速鐵路的建設(shè)質(zhì)量,關(guān)系到鐵路的安全、平穩(wěn)的運營,與我們?nèi)巳硕枷⑾⑾嚓P(guān)。通過該段有砟軌道靜態(tài)鋪設(shè)的施工,我們確定了一套較完善可行的上砟整道施工工藝,積累了豐富的施工經(jīng)驗,為今后同類施工提供技術(shù)支持和保障,同時培養(yǎng)了一批在施工方面技術(shù)過硬的技術(shù)人員。提高了效率,節(jié)省了時間,為后續(xù)工程進度提供了工期保障。