陳永福
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠1#閃速爐余熱鍋爐(下稱1#FFB)是由日本川崎重工設(shè)計(jì)制造的BLW-77型強(qiáng)制循環(huán)余熱鍋爐,自1985年投產(chǎn)至今,已經(jīng)使用了三十多年[1-4]。1#FFB最初設(shè)計(jì)的除灰裝置包括吹灰器和連桿振打裝置,隨著產(chǎn)能的提升,鍋爐系統(tǒng)經(jīng)過了多次改造,除塵方式也由最開始的吹灰器加連桿振打除塵改為彈簧錘振打加燃?xì)饷}沖除塵,除塵效率大大提升,同時(shí)也提高了鍋爐的運(yùn)行效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。
1#FFB設(shè)在閃速爐和電除塵器之間,主要作高溫?zé)煔庥酂峄厥蘸蜔煔獬龎m之用,為后續(xù)電除塵和煙氣制酸提供條件,起著承上啟下的作用。煙塵粘結(jié)、堆積一直是1#FFB所面臨的問題,清理難度大[5]。同時(shí)還會(huì)影響電收塵系統(tǒng)的運(yùn)行,2015年,鍋爐出口溫度長期在360℃以上,超出了設(shè)計(jì)值。為了能有效的降低鍋爐出口煙氣溫度,利用2015年年修期間引進(jìn)爆燃除塵系統(tǒng),極大地改善了對流部的除塵效率,管束粘結(jié)現(xiàn)象也有好轉(zhuǎn)。
燃?xì)饷}沖除塵裝置的特點(diǎn):
燃?xì)饷}沖除塵裝置是應(yīng)用于發(fā)電、水泥、有色冶煉余熱鍋爐的一種非常合適的良好機(jī)型,具有能量轉(zhuǎn)換效率高,使用范圍廣,結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)管理和操作運(yùn)行簡單等特點(diǎn),越來越受到各大冶煉廠的推廣使用。
1#FFB對流部所應(yīng)用的是智能單元式燃?xì)饷}沖沖擊波吹灰器,其作用機(jī)理是將乙炔和空氣經(jīng)流量控制單元控制氣體在混配點(diǎn)火單元內(nèi)以適當(dāng)?shù)谋壤旌?,點(diǎn)火爆燃后生產(chǎn)一定強(qiáng)度的沖擊波,沖擊波能量可通過控制程序設(shè)定,并可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。沖擊波進(jìn)入發(fā)射器后,其強(qiáng)度會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng),增強(qiáng)后的沖擊波速度在1500~3000m/s,約為聲速的2.5~3.5倍,最后沖擊波從發(fā)射口沖出,反復(fù)作用于積灰表面上,從而將積灰或灰垢擊落,將受熱面上的積灰清除。
燃?xì)饷}沖沖擊波吹灰裝置由五個(gè)部分組成,分別是燃?xì)夤┙o系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)、沖擊波發(fā)生系統(tǒng)、沖擊波工作系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
燃?xì)夤┙o系統(tǒng)由乙炔氣瓶、匯流排、乙炔減壓器、流量調(diào)節(jié)單元、電磁保護(hù)閥、機(jī)械阻火器和壓力表組成,負(fù)責(zé)燃?xì)獾墓┙o工作,該系統(tǒng)擁有兩級(jí)機(jī)械阻火保護(hù)裝置以確保該系統(tǒng)的安全運(yùn)行。具體配置如下:
圖1 燃?xì)夤┙o系統(tǒng)圖
空氣供給系統(tǒng)由空氣供給閥組(閘閥、減壓閥、調(diào)節(jié)閥、壓力表)組成,負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的空氣供給。
流量控制系統(tǒng)用于顯示空氣及乙炔的實(shí)時(shí)流量,更直觀地監(jiān)視系統(tǒng)的運(yùn)行狀況及調(diào)試各項(xiàng)參數(shù)。
沖擊波發(fā)生系統(tǒng)由機(jī)械阻火器、逆止閥、電磁閥、手動(dòng)球閥、過濾器、混合器和點(diǎn)火器組成。機(jī)械阻火器和逆止閥實(shí)現(xiàn)對燃?xì)夂涂諝庀到y(tǒng)的回火保護(hù);電磁閥實(shí)現(xiàn)對每個(gè)工作點(diǎn)的有序控制并可實(shí)現(xiàn)氣源的快速開關(guān);手動(dòng)球閥可實(shí)現(xiàn)對氣源流量的微調(diào),使燃?xì)夂涂諝獾呐浔冗_(dá)到理想比例;過濾器能過濾掉氣源內(nèi)的雜質(zhì),防止氣源內(nèi)的雜質(zhì)進(jìn)入電磁閥,避免電磁閥因卡住后關(guān)不嚴(yán)而產(chǎn)生漏氣;混合器是燃?xì)夂涂諝饣旌系牡胤?;點(diǎn)火器是空氣和燃?xì)饣旌虾簏c(diǎn)燃的設(shè)備。
圖2 流量控制系統(tǒng)圖
圖3 沖擊波發(fā)生系統(tǒng)圖
它是由發(fā)射器和發(fā)射口組成的。發(fā)射器用于沖擊波強(qiáng)度的進(jìn)一步增強(qiáng),沖擊波最后從發(fā)射口沖出,發(fā)射口的形狀可根據(jù)受熱面及積灰的情況進(jìn)行設(shè)計(jì),以滿足不同要求。
圖4 脈沖噴嘴圖
控制系統(tǒng)是由PLC控制柜和上位機(jī)組成。沖擊波吹灰裝置所有控制裝置全部安裝在控制柜中,通過對PLC的編程實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的所有工作參數(shù)的智能化運(yùn)行(工作次序、次數(shù)、時(shí)間間隔、能量調(diào)控和分配以及系統(tǒng)保護(hù)),控制柜可以布置在現(xiàn)場,也可以布置在集控室。上位機(jī)通過標(biāo)準(zhǔn)的串行口與控制柜進(jìn)行通訊。通過上位機(jī)可以實(shí)現(xiàn)對整個(gè)系統(tǒng)的控制,在計(jì)算機(jī)屏幕上顯示吹灰工作的過程。
圖5為2015年年修時(shí)拍攝對流部管束照片,可以看到管束外部被厚厚的一層煙灰包裹,整個(gè)管束的傳熱能力下降,煙氣通過面積減小,導(dǎo)致鍋爐的排煙溫度上升,排煙系統(tǒng)壓差增大,影響電收塵系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
圖6為2019年1月7日拍攝的對流管束的照片,可以看到管束上只有一層薄薄的松散煙灰。
一系統(tǒng)閃速爐余熱鍋爐對流管束的積灰一般為松散性積灰和粘附性積灰[6],而燃?xì)饷}沖除塵裝置則能有效地除去對流管束的積灰,保證了鍋爐及排煙系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖5 燃?xì)饷}沖裝置應(yīng)用前管束照片
圖6 燃?xì)饷}沖裝置應(yīng)用前管束照片
2015年,1#FFB對流部出口溫度居高不下,長期在360℃以上。引入脈沖除塵裝置后,1#FFB出口溫度可以控制在340℃上下,既保證了鍋爐系統(tǒng)的安全運(yùn)行,又能保證電收塵系統(tǒng)運(yùn)行在最佳溫度區(qū)間。
2015年以前,由于鍋爐對流部出口溫度居高不下,彈簧錘振打運(yùn)行頻率極高,振打桿與管束密封板連接處開裂漏煙,漏煙處形成低溫腐蝕,爐管減薄,強(qiáng)度下降,導(dǎo)致爆管漏水,影響生產(chǎn)。引入脈沖除塵裝置后,對流部密封性好,有效地解決了這一問題。見表1。
表1 近幾年低溫腐蝕造成鍋爐對流部爐管漏水次數(shù)統(tǒng)計(jì)
由表2可以看出,經(jīng)過2015年年底的改造后,三氧化硫發(fā)生率有明顯的下降。
表2 近幾年各季度三氧化硫發(fā)生率
對于貴冶余熱鍋爐系統(tǒng)來說,脈沖除塵是一種新型的除塵裝置,從使用后的效果來看,這種除塵裝置的確適合有色冶煉余熱鍋爐的工況,不僅改善了整個(gè)排煙系統(tǒng)的工藝現(xiàn)狀,該系統(tǒng)低故障率和低維護(hù)成本也為工廠的降本增效助力。