畢博韜
(神東煤炭集團(tuán) 石圪臺(tái)煤礦,陜西 榆林 719000)
31201綜采工作面是石圪臺(tái)煤礦二盤區(qū)的首采工作面,工作面寬度311.4 m,走向推進(jìn)長(zhǎng)度1 865 m,主采31號(hào)煤,煤層平均厚度3.9 m。上覆基巖厚度48~120 m,埋深110~140 m。工作面布置了156架ZY18000/25/45D型掩護(hù)式液壓支架,支護(hù)強(qiáng)度為1.52 MPa。煤層直接頂為中粒砂巖和砂質(zhì)泥巖,平均厚度4.2 m,基本頂為中、細(xì)粒砂巖,平均厚度為12.3 m;直接底為粉砂巖、砂質(zhì)泥巖,平均厚度3.2 m。
31201工作面上部為2-2號(hào)煤層,已經(jīng)被小煤窯偷采,層間距平均34 m。根據(jù)現(xiàn)有資料,上覆存在多個(gè)采空區(qū)和多條集中煤柱,開采不詳。工作面上覆采空區(qū)及煤柱賦存情況如圖1所示?;夭蛇^程中,通過其中一條集中煤柱時(shí)發(fā)生了切頂事故,在約20 s內(nèi),工作面超過100架支架整體下沉,下沉量最大達(dá)到1.5 m,事故給礦井安全生產(chǎn)造成了極大損失。為了避免過集中煤柱期間給礦井繼續(xù)造成損失,特對(duì)工作面過集中煤柱礦壓機(jī)理進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的防治措施。
工作面進(jìn)入上覆集中煤柱時(shí),頂板移動(dòng)特征如圖2所示,隨著工作面的回采,31煤層的基本頂巖塊V破斷、回轉(zhuǎn)、垮落,引起上覆集中煤柱發(fā)生破壞,進(jìn)而造成集中煤柱上方形成的穩(wěn)定頂板巖塊III發(fā)生失穩(wěn),如果基本頂巖塊III的垮落與31煤層基本頂巖塊V的垮落重合,即2號(hào)煤層的基本頂同時(shí)失穩(wěn)作用于31煤工作面,形成強(qiáng)烈的沖擊,造成工作面壓架。
圖1 31201工作面上覆采空區(qū)及煤柱賦存情況
圖2 工作面進(jìn)集中煤柱時(shí)頂板移動(dòng)特征
工作面出上覆集中煤柱時(shí),頂板移動(dòng)特征如圖3所示,隨著工作面繼續(xù)回采,31煤層基本頂巖塊V就會(huì)隨著回采開始破斷、回轉(zhuǎn),當(dāng)變形達(dá)到一定程度時(shí),會(huì)影響到上覆集中煤柱的穩(wěn)定性,當(dāng)集中煤柱破壞失穩(wěn)時(shí),其上方形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的I、II巖塊發(fā)生失穩(wěn),對(duì)下31煤層工作面產(chǎn)生沖擊作用,集中煤柱越寬,其控制的頂板巖層面積越大,形成的沖擊壓力越強(qiáng),當(dāng)兩煤層基本頂同時(shí)失穩(wěn)作用于31煤工作面時(shí),往往會(huì)引發(fā)壓架事故。
圖3 工作面出集中煤柱時(shí)頂板移動(dòng)特征
根據(jù)集中煤柱壓架機(jī)理分析,結(jié)合工作面上覆集中煤柱的具體情況,通過提前實(shí)施爆破、縮短工作面長(zhǎng)度并輔以放緩生產(chǎn)組織、合理避壓等措施來防治過集中煤柱期間壓架事故。
從地表采用提前預(yù)裂爆破集中煤柱,對(duì)煤柱提前進(jìn)行弱化失穩(wěn)處理,對(duì)煤柱及其周圍頂板提前進(jìn)行爆破卸壓,使煤柱及其控制的頂板巖層提前破壞、垮落,減弱工作面過集中煤柱期間頂板巖層對(duì)工作面造成的沖擊。
由地表向集中煤柱及周邊巖層進(jìn)行鉆孔、裝藥、爆破。爆破設(shè)計(jì)如圖4所示,根據(jù)相關(guān)爆破理論[1-2],計(jì)算得出煤柱鉆孔孔深76 m,裝藥長(zhǎng)度16 m,單孔藥量560 kg;周邊巖層爆破孔距離煤柱鉆孔間距15 m,裝藥長(zhǎng)度10 m,單孔裝藥量350 kg。所有炸藥均選用乳化炸藥。
圖4 爆破設(shè)計(jì)示意(m)
根據(jù)國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究成果可知[3-5],工作面長(zhǎng)度與周期來壓強(qiáng)弱呈正比,工作面長(zhǎng)度越長(zhǎng),來壓強(qiáng)度越強(qiáng),反之來壓強(qiáng)度越弱。為了緩解工作面來壓強(qiáng)度,在31202工作面設(shè)計(jì)時(shí)將原計(jì)劃367 m縮短到180 m,最大限度地縮短工作面長(zhǎng)度,降低了覆巖運(yùn)動(dòng)破壞范圍和影響程度。
控制工作面推進(jìn)速度,若工作面推進(jìn)速度較快,基本頂懸頂較大,頂板斷裂釋放的彈性能增大。而減緩工作面推進(jìn)速度,一方面可以降低儲(chǔ)存在巖層中的彈性能;另一方面可以使集中煤柱提前失穩(wěn),由于失穩(wěn)的位置處于工作面前方實(shí)體煤,因此對(duì)工作面的影響將大大減弱。
現(xiàn)場(chǎng)采取避壓、讓壓措施,在通過煤柱過程中要密切關(guān)注工作面壓力情況,當(dāng)工作面礦壓征兆明顯(工作面片幫、漏矸嚴(yán)重,煤壁變酥軟,個(gè)別區(qū)域出現(xiàn)淋水等),采取停機(jī)避壓措施,待工作面頂板周期來壓結(jié)束后或礦壓得到一定程度釋放后再推進(jìn),此時(shí)上覆集中煤柱上覆穩(wěn)定的巖層發(fā)生劇烈運(yùn)動(dòng)、失穩(wěn),工作面基本頂提前斷裂,可大大降低發(fā)生動(dòng)載礦壓的概率。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)31202工作面進(jìn)行縮面處理,工作面由原來367 m縮短到了180 m,配備相同型號(hào)的支架,在通過上覆集中煤柱時(shí),壓力明顯下降,壓力峰值集中在12 500~14 000 kN,遠(yuǎn)低于31201工作面壓力峰值(超過工作阻力),來壓期間動(dòng)載系數(shù)為1.37,片幫深度僅為300~400 mm,來壓期間安全閥開啟率僅為40%,立柱未見明顯下沉,整個(gè)工作面回采期間并未發(fā)生強(qiáng)烈來壓而造成的壓架事故。
考慮到經(jīng)濟(jì)效益等因素,在31203工作面設(shè)計(jì)時(shí),并未縮短工作面長(zhǎng)度,而是對(duì)煤柱進(jìn)行爆破處理。爆破前后礦壓對(duì)比如圖5所示。
圖5 工作面過煤柱期間集中煤柱爆破前后礦壓特征
從圖中可以明顯看出,實(shí)施爆破后,過煤柱期間礦壓強(qiáng)度明顯下降。實(shí)施爆破后過煤柱期間之周期來壓平均工作阻力為15 578 kN,是未實(shí)施爆破時(shí)的0.85。實(shí)施爆破后,現(xiàn)場(chǎng)礦壓顯現(xiàn)也明顯減輕,來壓期間局部安全閥開啟,片幫范圍縮小,片幫深度為400~500 mm,立柱下沉量?jī)H為300~500 mm。整個(gè)過煤柱期間并未出現(xiàn)立柱瞬間下沉現(xiàn)象,安全閥噴射現(xiàn)象。說明提前爆破煤柱對(duì)于有效防治壓架效果明顯。
1) 以石圪臺(tái)煤礦31201工作面壓架事故為背景,通過理論分析,得出了工作面進(jìn)上覆集中煤柱和出集中煤柱時(shí)的覆巖移動(dòng)特點(diǎn),說明了過煤柱期間壓架機(jī)理。
2) 在壓架機(jī)理分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,提出了提前實(shí)施爆破、縮短工作面長(zhǎng)度并輔以放緩生產(chǎn)組織、合理避壓等措施來防治過集中煤柱期間壓架事故。
3) 通過現(xiàn)場(chǎng)采用爆破煤柱、縮短工作面長(zhǎng)度等措施,過集中煤柱期間壓力明顯減弱,有效避免了壓架事故的發(fā)生。