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        高爐泥炮液壓系統(tǒng)故障及優(yōu)化措施分析

        2019-11-21 10:26:32胡春暉
        世界有色金屬 2019年17期
        關鍵詞:桿腔節(jié)流閥換向閥

        胡春暉

        (寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司,廣東 韶關 512123)

        在高爐的爐前有兩件最為重要的設備,其中之一便是泥炮。當高爐進行出鐵流程時,它則要在出鐵結束后將高爐的出鐵口堵住。因此,泥炮能否正常進行運作,會對高爐的正常工作直接產生較大影響。與傳統(tǒng)不同的是,新型高爐泥炮全部采用液壓泥炮,另外不同高爐設備應用的液壓泥炮的型號也有所差異,但此設備的工作原理是相同的。高爐泥炮包括三個重要組成部分即:壓緊結構、打泥結構和回轉結構。若設備發(fā)生故障,高爐內部會出現(xiàn)休風、慢風狀況,對高爐設備持續(xù)作業(yè)造成影響,一些設備故障會引起生產事故。由于液壓泥炮出現(xiàn)故障的原因較多,因此本文將對泥炮液壓系統(tǒng)中所出現(xiàn)的故障盡心分析,并通過這些問題提出相應解決對策。

        1 分析泥炮液壓系統(tǒng)的工作循環(huán)方式

        典型的泥炮液壓系統(tǒng)工作循環(huán)方式是:回轉缸快速前行頂住出鐵口→保壓延時→打泥缸前進→保壓延時→打泥缸退回→回轉缸退回,完成一次工作循環(huán)。詳見圖1。

        圖1 典型泥炮液壓系統(tǒng)

        1.1 回轉缸運作方式

        迅速進入泥炮,將液壓泵進行啟動,使用5YA進行通電吸合,向蓄能器15充壓;使用2YA進行通電吸合,換向閥1切換至右側,壓力油通過單向節(jié)流閥5到平衡閥2左側,進入回轉缸7無桿腔,使回轉缸向前運動;回轉缸7有桿腔壓力達到順序閥3調定壓力時,進行差動連接,使回轉缸快速進炮。保壓出現(xiàn)延遲:高爐回轉缸運行到出鐵口,未出現(xiàn)無桿腔壓力升高情況下,將換向閥進行調節(jié),油箱會充滿液壓油;將2YA設置為斷電狀態(tài),將換向閥歸位;將5YA設置為斷電狀態(tài),蓄能器連接到回轉缸7,泥炮液壓系統(tǒng)完成保壓。

        1.2 打泥缸運作方式

        打泥缸運行過程中,通過回轉油缸進行保壓,4YA進行吸合,換向閥8移動到最右位,壓力油通過節(jié)流閥9、液控單向閥11最后流入無桿腔,打泥缸進行運作,單向節(jié)流閥10可用于控制打泥缸的運行速度。打泥缸退回,保壓完畢,3YA得電,換向閥回歸到左側位置,壓力油流向單向節(jié)流閥10進入打泥缸有桿腔,完成整個退回過程。

        1.3 電磁鐵動作順序表

        表1 打泥缸在不同狀態(tài)下的運行順序

        2 分析液壓泥炮系統(tǒng)出現(xiàn)的常見故障

        2.1 液壓泥炮系統(tǒng)的常見故障

        在高爐泥炮的液壓系統(tǒng)進行工作時,會出現(xiàn)一些常見類型的故障問題,比如:①無法建立系統(tǒng)壓力,該故障表現(xiàn)為在進行保壓工況時,泥炮液壓系統(tǒng)的下降壓力達不到保壓工況的標準;②設計要求與實際泥炮液壓系統(tǒng)運動的速度不相符,該故障表現(xiàn)在回缸快速運行環(huán)節(jié),系統(tǒng)的運行速度達不到設計上的要求,導致不能完全退回;③在泥炮液壓系統(tǒng)進行運作時,有震動及沖擊的現(xiàn)象伴隨。

        2.2 常見故障發(fā)生的原因

        (1)泥炮液壓系統(tǒng)的設計存在缺陷問題。由于高爐的泥炮液壓系統(tǒng)實際上是高壓系統(tǒng)的一部分,因此對其進行設計時對回轉缸的運轉速度及平穩(wěn)性的控制是使用進油節(jié)流調速及順序閥3、平衡閥2,但并沒有將對控制回油系統(tǒng)及泥炮自身重量的作用沒有納入考慮范圍;當節(jié)流閥的流量被調節(jié)到過大范圍時,會導致回轉缸的運行速度過快;但節(jié)流閥的流量被調節(jié)到過小范圍時,會使其在慣性和自重的共同作用下發(fā)生下滑現(xiàn)象,當回轉缸的運行速度不能被節(jié)流閥的流量所滿足時,會出現(xiàn)爬行的現(xiàn)象。當高爐的保壓工作完成時,液壓油進入有桿腔要先經過換向閥1的左側,無桿腔的高壓油經過平衡閥2的右側位置回流到油箱,設備研發(fā)階段未將高壓油的能量輸出考慮進去,導致高壓油直接回油箱,能量一起釋放對泥炮液壓系統(tǒng)造成不良沖擊。

        (2)系統(tǒng)原件的失效和泄漏。回轉缸在采取保壓過程是使用蓄能器15,一旦換向閥存在泄漏問題,保壓時間會受到影響,保壓時間大大縮短;回轉缸是使用差動連接回路的高速運轉推動設備運行,若單向順序閥4無法復位,有桿腔液壓油經過閥4回到油箱,系統(tǒng)的差動連接會失敗,回轉缸前進緩慢,打泥缸的保壓是使用液控單向閥,若安全閥13不能正常工作或發(fā)生泄漏,保壓過程無法進行。

        3 系統(tǒng)故障的應對策略

        對上述液壓系統(tǒng)中出現(xiàn)的故障進行分析,可以實施以下對策進行故障的應對及系統(tǒng)的改進:①將原有的回轉缸進油節(jié)流調速改進為回油節(jié)流調速,進行這一改進之后可以將爬行現(xiàn)象出現(xiàn)的情況進行避免,讓系統(tǒng)平穩(wěn)的運行;②使用限壓式變量泵進行保壓操作,降低系統(tǒng)的功率損失,讓其能夠將輸出流量隨這泄漏量的變化而自動調整,提升工作效率;③可以在閥4、3之間加設一個兩位三通電磁換向閥;④由于系統(tǒng)的泄露是不可避免的,因此密封件要使用密封性好且耐高溫的;元件要選用經濟實用的。

        圖2 改造后的液壓系統(tǒng)

        4 總結

        綜上所述,本文對高爐泥炮液壓系統(tǒng)中出現(xiàn)的相關問題進行分析并簡述,通過這些故障問題擬提出了相關的應對策略及實施方法。在對高爐泥炮液壓系統(tǒng)實施以上改進對策后,液壓系統(tǒng)的運行平穩(wěn),回轉缸與打泥崗保壓穩(wěn)定,能夠滿足企業(yè)的工況要求。

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