阮志龍,成 弘,原 淵,楊少武,滕 飛,曹俊鵬
(1.中核通遼鈾業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 通遼 028000;2.核工業(yè)北京化工冶金研究院,北京 101149)
固定床離子交換設(shè)備具有樹脂磨損小,使用壽命長,樹脂床層穩(wěn)定,傳質(zhì)效率高,樹脂操作容量高,運行平穩(wěn)等優(yōu)點。國內(nèi)外CO2+O2地浸礦山基本都采用固定床離子交換設(shè)備處理浸出液,如美國的尤拉文鈾礦山、格蘭茨廠礦水處理廠、加拿大的丹尼森廠及中國的中核通遼鈾業(yè)有限責(zé)任公司;但在固定床離子交換生產(chǎn)過程中存在樹脂床層易板結(jié)、樹脂中毒等問題。
對于樹脂板結(jié)問題,一般是通過反沖樹脂床層來破壞其上部的垢層;但反沖存在清洗不徹底,懸浮物清除不完全的問題。對于樹脂中毒問題,通常采用合適的解毒劑對整塔樹脂進(jìn)行浸泡,但浸泡方式難以實現(xiàn)對樹脂的均勻解毒。目前,清洗和解毒沒有作為一個有機(jī)的整體同時對樹脂進(jìn)行處理,造成勞動力和原材料的浪費。因此,有必要研究一種固定床樹脂清洗解毒一體化工藝,以解決上述問題。
取吸附塔塔頂、塔底樹脂各10 L混勻,然后取1 L混勻樹脂進(jìn)行試驗。用水清洗樹脂并回收褐色漿體,將漿體過濾烘干,分成3等份放入錐形瓶中,編號分別為a、b、c。
向a錐形瓶中加入20 mL(1+1)HCl(鹽酸和水體積比1∶1),放置12 h后用濾紙過濾,收集濾餅并烘干稱重。向b錐形瓶中加入20 mL 4% NaOH溶液,浸泡約1 h后再加入2 g固體NaOH,繼續(xù)浸泡11 h后用濾紙過濾,收集濾餅并烘干稱重。濾液送化驗室分析Fe2+、Ca2+、Mg2+、SiO2等組分含量,結(jié)果見表1。可以看出,樹脂垢層物、污染物幾乎不溶于氫氧化鈉溶液,部分溶于(1+1)HCl,垢層物、污染物中含有少量鐵、鈣、鎂等無機(jī)物。
表1 酸溶和堿溶試驗結(jié)果
注:堿溶試驗,SiO2累積容量為0.015 mg/mL。
向c錐形瓶中加入20 mL無水乙醇,放置12 h后用濾紙過濾,收集濾餅并烘干稱重后,再放入烘箱中灼燒,結(jié)果見表2。從表2可看出,樹脂垢層物、污染物能夠很好地被無水乙醇溶解,說明大部分污染物是有機(jī)物[1]。
表2 樹脂污染物醇溶和高溫?zé)г囼?%
樹脂污染物的清洗方法主要有:1)用清水沖洗樹脂床層,使污染物與樹脂逐漸分離從而達(dá)到清洗目的;2)配制清洗試劑加入到污染樹脂中,利用試劑對污染物的溶解作用實現(xiàn)清洗目的[2]。
2.1.1水洗法
用燒杯取1 000 mL試驗樹脂,然后向燒杯中加入400 mL清水,用玻璃棒快速攪拌1 min,再用60目的樹脂網(wǎng)過濾,收集清洗液,每500 mL清洗液分析一次污染物含量;重復(fù)上述步驟,直至污染物去除效果≥90%,此時清洗液體積為7 000~8 000 mL,是樹脂體積的7~8倍。水洗法勞動強(qiáng)度大,不適用實際操作。
2.1.2溶解法
用濾紙過濾水洗樹脂產(chǎn)生的褐色漿體,收集濾餅并烘干、稱重。分別將7.70 g干濾餅加入到200 mL分析純H2O2、(1+9)HCl+5% H2O2混合溶液、(1+9)HCl+乙醇混合溶液中,浸泡12 h后,過濾回收濾餅并烘干稱重。樹脂污染物溶解試驗結(jié)果見表3。
表3 樹脂污染物溶解試驗結(jié)果
從表3可看出,大部分樹脂污染物可溶解于(1+9)HCl+乙醇混和溶液和H2O2, 基本完全溶解于(1+9)HCl+5% H2O2混合溶液?;谌芙馑俾始扒逑葱Ч?,初步選擇(1+9)HCl+5% H2O2混合溶液為清洗劑。
國內(nèi)外強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂清洗和解毒方法主要有水洗法、氧化法(NaClO3、NaClO和H2O2)和綜合法等[3]。
由于樹脂床垢層物和污染物主要為有機(jī)物,同時含有少量的鐵、鈣、鎂等無機(jī)物,認(rèn)為如上配制的清洗試劑具有相應(yīng)的解毒作用[4]。
2.2.1清洗解毒試驗
分別向5支玻璃柱中加入500 mL試驗樹脂,編號為1、2、3、4、5。1號玻璃柱加清水,2號加(1+9)HCl,3號加(1+9)HCl和1%H2O2,4號依次加入1% H2O2、10% NaCl+4% NaOH、(1+9)HCl,5號依次加入1% H2O2、10% NaCl+4% NaOH+20% C2H5OH、(1+9)HCl,進(jìn)行清洗解毒試驗。
鹽酸可以通過酸溶作用,有效地消除鐵等無機(jī)物污染[5];H2O2氧化性比NaClO3和NaClO溫和,可有效地降解有機(jī)質(zhì),提高其酸溶性;10% NaCl+4% NaOH對樹脂有機(jī)物中毒有一定的復(fù)蘇再生作用[6]。試驗結(jié)果見表4。
表4 清洗解毒效果初步分析
由表4可看出,3、4、5號試驗樹脂的外觀得到很好恢復(fù),證明清洗解毒試劑對其有一定的處理效果,其中3號試驗較4、5號試驗操作更簡單方便?;诮舛舅俾屎驮噭┑木C合利用以及清洗效果方面的比較,以(1+9)HCl+1% H2O2混合溶液為解毒劑,進(jìn)行下一步清洗、解毒條件優(yōu)化試驗。
2.2.2清洗解毒試劑優(yōu)化
分別取1 L試驗樹脂倒入5個燒杯中,編號為6、7、8、9、10。向燒杯中分別加入不同濃度組分的H2O2+HCl清洗解毒劑,浸泡2 h后用清水洗至中性,用樹脂網(wǎng)包裹放入吸附塔中,進(jìn)行3組平行試驗,吸附飽和后進(jìn)行浸泡淋洗,對比樹脂飽和吸附容量。試驗結(jié)果見表5。
表5 清洗解毒樹脂飽和吸附容量對比 g/L
由表5可看出:7、8、9、10號解毒樹脂飽和吸附容量較6號(未解毒)樹脂的高;8號解毒清洗配方效果最好,樹脂飽和吸附容量較6號提高13.50%;10號試驗結(jié)果較6號提高10.04%;9號試驗結(jié)果較6號提高8.88%。選取效果最好的8號試驗配方為清洗解毒試劑配方。
為適應(yīng)固定床的運行要求,以及簡化清洗操作過程,研制了一種氣體旋流型清洗解毒裝置。樹脂和清洗劑在固定床和一體化裝置之間循環(huán)流動,高速氣流驅(qū)動樹脂循環(huán)流動,氣流沿切線運動,以充分?jǐn)嚢柘礈煳廴緲渲?。清洗解毒一體化裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示。
該一體化設(shè)備材質(zhì)為有機(jī)玻璃,清洗塔內(nèi)徑150 mm,柱狀部分高1 000 mm,上下兩端錐形部分各高100 mm,氣流輸送管內(nèi)徑25 mm,兩個三通之間長為1 400 mm,上下兩端高各為200 mm。
向清洗塔中裝滿清水,分別加入5、10、13 L等不同體積的D261樹脂,在加入樹脂的過程中同時打開底部排液閥,適當(dāng)排掉部分清水,當(dāng)水面高度比樹脂床層高10 cm左右時,關(guān)閉排液閥;啟動氣泵,用氣體流量計調(diào)節(jié)氣量大小,進(jìn)行模擬試
1—清洗塔;2—樹脂床;3—樹脂過濾器;4—氣流輸送管線。圖1 清洗解毒一體化裝置結(jié)構(gòu)示意
驗,測試一體化裝置運行的穩(wěn)定性,確定氣流速度等操作參數(shù),每次試驗運行時間不小于2 h。
試驗發(fā)現(xiàn):當(dāng)氣流過小時,驅(qū)動力不足,樹脂循環(huán)不暢甚至不循環(huán);隨著氣流增大,樹脂循環(huán)速度逐漸增加,但氣流過大,設(shè)備運行不安全,顫抖厲害;氣體流速為20~60 L/min時,樹脂在空氣氣流的驅(qū)動下,能夠很好地在清洗塔與氣流輸送管之間平穩(wěn)運行。
配制(1+9)HCl+1% H2O2清洗解毒試劑,
分別向清洗塔中加入6 L試驗樹脂+8 L清洗解毒劑、8 L試驗樹脂+8 L清洗解毒劑、10 L試驗樹脂+8 L清洗解毒劑,啟動氣泵,用氣體流量計調(diào)節(jié)氣體流速為20~60 L/min,每次運行2 h結(jié)束試驗。用清水將樹脂沖洗至中性,再用樹脂網(wǎng)包裹放入吸附塔中,吸附飽和后進(jìn)行浸泡淋洗,分析樹脂飽和吸附容量。試驗結(jié)果見表6。
表6 清洗解毒聯(lián)動試驗結(jié)果
從表6可看出:清洗解毒劑與試驗樹脂體積比為1∶1時,樹脂清洗解毒效率良好;體積比大于1∶1時,試劑成本增加,但樹脂清洗解毒效果增加不明顯,幾乎不增加;體積比低于1∶1時,清洗解毒效果下降。
在錢Ⅳ礦區(qū)選取1座吸附塔,用DN80的UPVC管為輸送管進(jìn)行清洗解毒試驗,吸附塔φ1 600 mm×6 800 mm、樹脂床層高4 000 mm。試驗主要設(shè)備見表7。
表7 主要設(shè)備清單
現(xiàn)場試驗表明,樹脂清洗解毒一體化裝置運行穩(wěn)定,采用高速氣流為驅(qū)動力能夠有效地攪拌洗滌污染樹脂,且氣流對樹脂機(jī)械磨損小。該工藝操作方便、簡單、安全,可廣泛應(yīng)用于礦山的固定床及移動床的樹脂解毒過程。
1)通過酸溶、堿溶、醇溶及燒失試驗,確定了樹脂中毒物以有機(jī)物為主,同時含有少量鈣、鐵、鎂等無機(jī)物,有機(jī)質(zhì)含量達(dá)84.70%。
2)試驗得出了最佳清洗解毒試劑的配方與使用方法,即用(1+9)HCl+1% H2O2溶液浸泡污染樹脂,浸泡過程中進(jìn)行攪動,讓樹脂與溶液充分接觸。
3)研制了一套氣體旋流型的清洗解毒裝置,該裝置以高速氣流為驅(qū)動力,樹脂在主塔和副塔中循環(huán)流動,充分?jǐn)嚢柘礈煳廴緲渲?/p>
4)該一體化裝置運行穩(wěn)定,清洗解毒工藝參數(shù)可靠;清洗解毒液運行1次后,雜質(zhì)含量高,不宜繼續(xù)使用。
5)樹脂清洗解毒一體化工藝技術(shù)可行、安全可靠,研究成果不僅可用于CO2+O2地浸采鈾礦山,也可應(yīng)用于堆浸礦山的固定床及移動床的樹脂解毒過程。研究成果可為鈾水冶工藝中樹脂的清洗、解毒提供技術(shù)支持。